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文檔簡介

1、二灰結石試鋪段施工小結工程概況:城市市政道路設計標準為城市主干道n級,路基頂寬42m, 占地總寬60m。 全長2.787km, 始點樁號K1+*, 終點樁號K3+*,全路段均為新做路基。路基填方全部使用6%石灰土,路面結構層主車道為10陽灰土一層厚20cmi二灰結石2層厚32cm,瀝青混凝土路面層 3 層瀝青砼厚15cm。201 年 月 日在現場辦公室,由本工程總監理工程師主持召開了二灰結石施工技術研討會。經設計、業主、監理及施工四方到會人員一致決定:采用設計院建議“ B”級配,增加粗集料,減少細集料,以防止二灰結石層干縮產生的裂縫,由我部在K2+*K2+* 段 180m長主車道進行試鋪段的施

2、工。一、“B”級配比1 、石灰:粉煤灰:集料=5: 13: 82(原設為6: 14: 80) ;2、集料級配比為,碎石:瓜子片:石屑=44: 36: 20 ;3、最大干容重2.10t/m 3,最佳含水量為7.5% ;4、石灰、粉煤灰、集料均由檢測中心檢驗合格;5、 7d 無側限抗壓強度試驗報告還未到期,待后再報。二、拌和設備調試,供料級配調整1 、石灰、粉煤灰進行預拌(按干容重換算成體積),使用裝載機按規定比例進行摻拌,取樣測定灰劑含量,不足部分補足灰劑量,再使用挖掘機進行翻拌均勻,再次取樣測定灰劑含量使其符合要求;2、按原廠設供料速度進行試供料,對未加入二灰的混合料進行了篩分,進行了兩次供料

3、,集料級配進行調整達到“ B”級配的要求;3、加入“二灰”進行拌和,混合料現場篩分,調整兩次達到預定要求,現場調試后的混合料篩份為,1.25mm以下細料(含粉煤灰、石灰)總量為32.64%,基本滿足“ B'級配比要求;4、在攤鋪現場取樣烘干后進行篩分和灰劑含量的測定,含水量為 9%,含灰量4.6% ,發現細料(石屑、二灰)大于級配要求,再一次對拌和設備的供料系統進行了微調,含水量略大于最佳含水量1 .5%,不做調整,天晴1-2 天后會自然減少。經現場取樣,進行篩分檢測, 調整后的級配比各項指標均符合要求,對拌和供料系統進行各分供設定的記錄和固定;三、攤鋪設備及試鋪調整2 、根據以往經驗

4、,原設計級配比松鋪系數一般為1.4 ,考慮到粗集料的增加,松鋪系數可能減少,假定松鋪系數為1.35,進行掛線攤鋪;2、攤鋪厚度及寬度:(1)第一層攤鋪厚度為20cm (第二層攤鋪厚度為12cm);(2)攤鋪寬度為:全幅總寬 15+2X 0.64=16.28m。3、以中線為界,分兩個半幅分別攤鋪,掛雙線走線攤鋪;4、攤鋪機:鎮江產8500 型混合料攤鋪機;5、壓實機械:VL18型振動光面碾1臺,21t三輪壓路機3臺;6、攤鋪機安裝和鋪筑調試:(1)第一次試攤鋪30m,發現攤鋪機感應器與攤鋪機鋪筑高度不同步,立即停機。進行設備參數的調整,完全符合要求后,進行正式攤鋪,于當天下午完成了 180m長的

5、試鋪工作;( 2)在攤鋪過程中,攤鋪面的兩側有離析現象,經觀察分析,為螺旋送料器空轉將混合料中的大石子析出,經控制送料器不空轉后,離析問題全部解決;( 3)攤鋪面上的局部離析,使用人工跟機作業,隨即進行細料找補;( 4)綠島部位攤鋪機鋪不到的部位,使用人工找補到規定的鋪筑寬度;( 5)攤鋪機輔助人員8 人, 2 人監控感應器的工作狀態,2 人清掃鋪筑面,2 人清除攤鋪機履帶下的石子,保持攤鋪機平穩進前,1人指揮卸料車,1 人監測攤鋪面標高是否和走線保持一致,發現問題及時糾正。四、碾壓1 、碾壓機械壓實時,由輕(光面振動碾)到重(21t 三輪) ,光面碾不振動穩壓2 遍,振動壓2 遍,三輪壓6

6、遍;2、壓路機碾壓順序為兩邊(半幅在綠島側邊)預留 1m開始壓實防止側邊碾壓塌邊,由邊向中順序壓實;3、試鋪段“灌砂”壓實度自檢3 點,均符合設計要求,平均含水量8.31%,石灰含量4.5%,全部符合規定要求;4、根據壓實情況,設計給定的加寬寬度0.64m達不到規定的壓實有效寬度,建議再加寬2X 0.2m,可滿足要求;5、根據現場實測,試鋪段的實際松鋪系數為1.46.五、接縫處理及養護1 、橫縫:( 1)平整度、厚度不符合要求部分,垂直于道路中心掛線鑿除,人工修整平齊;( 2)分段鋪筑時,要求上下層接縫鋪筑錯開3-5m。2、中縫:( 1)二個半幅分別鋪筑的時間不超過24-30 個小時,碾壓時先

7、鋪的半幅在中線附近預留0.5-1.0m 不壓,待另半幅攤鋪后,同時壓實,在實際施工中,連接較好,消除了“中縫”;( 2)考慮到二次攤鋪的時間差,為防止“預留不壓”部分的水份揮發,預留部分使用薄膜覆蓋,保持較佳含水量,確保中縫的連接質量;( 3)在第二半幅攤鋪前,使用人工挑除邊部的大石子,防止中縫部位大石子積堆過多,影響壓實效果和產生“假山”現象;3、養生及成品保護( 1)二灰結石攤鋪區域進行全封閉,除灑水車,禁止一切車輛進入,灑水車的行駛速度控制在15km/h 以內,封閉區域派專人值班看守,嚴格管制;( 2)碾壓成型后,根據含水量情況及時灑水養生,保持表層濕潤;( 3)第一層攤鋪后不能及時鋪筑

8、第二層時,灑水后應使用薄膜覆蓋保水養生;六、質量控制要求1、混合料的級配比嚴格控制在“ B”級配之內,均衡拌制,在施 工過程中要加強抽樣檢測,發現偏差及時糾正;2、拌和料的含水量根據天氣情況進行調節,一般在晴天以略大于最佳含水量1-2%為宜;3、碾壓成型的層面要適時灑水養生,不能及時攤鋪第二層的應在灑水后覆蓋薄膜加強養生,要求二灰結石層面在養生期間保持濕潤;4、攤鋪過程中要加強鋪筑層面標高的檢測,有專人負責,發現與掛線不一致時應立即進行調整糾正。七、試鋪工作中的幾點體會1 、系統配合協調運轉是保證二灰結石層鋪筑質量和速度的重要條件:( 1)運輸車型與攤鋪機應配套適應,對于鎮江產攤鋪機,東風、解

9、放自卸王較適合,車身高,卸料快速干凈,運料量大,一次行車距離較長,對克服停機產生波流效果較好;( 2)攤鋪速率與混合料進料速度要相適應,以保持不停行走為最佳, 要求攤鋪現場有1-2 輛運料車待卸為宜,倒車有專人指揮或用石灰劃出倒車控制線由駕駛人員自己控制,保證一次倒車準確,節約時間,提高施工進度;( 3)輔助人員和機駕人員協調有序,互動作業,拌和場和施工現場隨時保持聯系,互通情況,發現問題及時糾正。2、攤鋪機:( 1)鋪筑行走中,必須保持混合料充盈,才能保證鋪筑面的平整、不離析、不露骨,發現供料不足時,應停機調整;( 2)攤鋪機二側送料器送料應保持和攤鋪速率一致,確保兩側供料均衡,盡量減少停機調整的次數和時間;( 3)攤鋪機駕人員應向輔助人員進行交底,工作要求、注意事項、安全等都應交待清楚,避免輔助人員工作不能及時到位,影響鋪筑質量、進度和出現安全問題。八、試鋪段結論和建議1、通過試鋪施工觀察和測檢數據分析,認為按“ B”級配比拌和的混合料、攤鋪、壓實等性能都較好,滿足設計要求;3 、 早期強度增長可能較慢,對 7 天取芯不

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