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文檔簡介

CARROUSEL氧化溝處理維尼綸廢水我國于70年代初期從國外引進多套維尼綸生產裝置,因生產1T維尼綸短纖維將排出約150M3左右的高酸度、含大量甲醛的廢水,故各廠家均同期建設了污水處理廠。隨著維尼綸短纖維生產技術的改進及其前道工序產品聚乙烯醇產量的大幅度提高,進入原污水處理廠的水量和水質都發生了很大變化,原建的維尼綸廢水處理工藝已不能滿足環保要求。1原建維尼綸廢水處理工藝原建維尼綸廢水處理工藝主要處理來自維尼綸短纖維生產車間縮醛化生產過程中產生的酸性甲醛廢水以及聚乙烯醇生產過程中產生的部分污水,一般含甲醛180200MG/L,硫酸17002000MG/L,硫酸鈉20002300MG/L,聚乙烯醇粉末40MG/L以及其他化工物料包括醋酸鋅、甲醇、醋酸、醋酸乙烯等,CODCR一般在800MG/L以上。處理工藝以生化處理為主,包括活性污泥法和生物膜法等多種形式。經多年的運行結果表明,在廢水的PH調節、大分子物質的降解、CODCR去除率、污泥的最終處置等方面都存在不少問題,特別是抗沖擊負荷能力較低。2CARROUSEL氧化溝工藝的應用皖維化纖化工股份有限公司原安徽省維尼綸廠于1999年初對污水處理廠的原工藝進行了改造,將原合建式表面曝氣池改為CARROUSEL氧化溝工藝,設計規模為12104M3/D,主要處理聚乙烯醇和新型維尼綸短纖維生產過程中所排廢水,目前運行效果良好。21設計進、出水水質及工藝流程設計進水水質為PH60,CODCR600MG/L,BOD5250MG/L,SS80MG/L。污水的組分為醋酸、甲醇、芒硝、醋酸鋅、醋酸乙烯、聚乙烯醇粉末等。設計出水的水質參照GB89781996污水綜合排放標準一級標準。污水處理廠工藝流程見圖1。22改造的主要內容及設備選型改造的主要內容包括在各車間排放口加中和劑,保證進入污水處理廠的廢水PH值60。將難生物降解物質聚乙烯醇粉末一般聚合度2000左右,其分子量約810104U進行部分分離回收。增建1200M3事故排放池一座。改合建式表面曝氣池為CARROUSEL式氧化溝,設計容積為10500M3L875M,D55M6道,H37M,廢水總停留時間保證20H以上,為低負荷設計。為保證污泥回流,增建20M輻流式二沉池兩座,其水力表面負荷約08M3/M2H。最后為盡可能降低出水CODCR含量,將原廢棄水塘改作氧化塘,其停留時間約24H。設備選型采用直徑為285M的變頻調速式倒傘型表面曝氣機5臺,潛水低速推進器4臺,半橋式吸泥機2臺,無堵塞污泥回流泵3臺以及可調式出水堰門等,同時為進一步提高出水水質,在氧化塘內安裝了直徑800MM的高速表面曝氣機4臺。3運行結果及分析氧化溝的實際運行參數見表1。表1氧化溝的實際運行參數名稱進水流量M3/H水力停留時間H有效水深M運行水溫流速M/S溶解氧MG/L污泥濃度MG/L污泥回流比參數值400263716中04底021035200080注曝氣機葉輪浸入水下深度一般為100MM;溶解氧的測定點分別在氧化溝中段及進水口前5M、水下1M處。污水處理廠運行情況見表2。表2污水處理廠運行情況項目總進水MG/L氧化溝進水MG/L二沉池出水MG/L去除率氧化塘出水MG/L總去除率CODCR68643287804294SS74351580注表中數據為1999年10月份的運行數據平均值;BOD5未檢測;PH值總進水為58,氧化塘出水為78。從表2數據可以看出,運行效果良好,出水各項指標遠低于設計值,氧化溝對CODCR的去除率達80,若進水量和進水水質達到設計數值,其去除率可能會更高,而原有合建式表面曝氣池其CODCR去除率僅50左右。盡管維尼綸行業廢水的BOD5/CODCR值約035045,但氧化溝屬低負荷設計,因其容積負荷較低,水力停留時間和污泥齡長,使其對大分子物質溶解于水的聚乙烯醇粉末的生物降解能力加強,同時與有效地控制外溝溶解氧一般在10MG/L也有很大關系。此外,因較好地保持了氧化溝的污泥濃度在1500MG/L左右盡管比城市污水處理廠低得多,使其抗沖擊負荷能力大大提高,僅10月份就出現兩次進水CODCR值高達2000MG/L以上,且維持時間均在8H左右,氧化溝的最終出水CODCR仍保持在100MG/L以下,這一點是原有工藝所不具備的。4結論氧化溝運行負荷并非越低越好,試驗表明,此氧化溝進水量增大,進水CODCR提高,運行反而穩定,突出表現在污泥濃度的穩定。就目前的運行情況,需不斷地對氧化溝內補充氮尿素及糞便、磷,同時還投加適量硫酸亞鐵進行絮凝,以加速污泥生長及減少二沉池污泥流失,至今已運行3個月仍沒有剩余污泥排出。維尼綸行業廢水的特點是酸度高,因此加強氧化溝進水的PH值控制尤為重要,包括在車間

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