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文檔簡介
———汽機軸封暖管調節——粵電新會電廠燃機APS規劃與設計(八)“復合變量”的熱工系統實現挨次掌握“一鍵啟停”,有較高的技術難度,所謂的復合變量指的是在一個熱工掌握系統中,既有開關量又有模擬量。開關量和模擬量是兩種特性完全不同的過程參量,單純的開關量掌握一般的都是采納條件規律,或者是條件規律加時序掌握。模擬量調整通常采納PID算法,在電廠的熱工掌握系統中,調整離不開PID,但PID卻不是萬能的,常規PID回路調整的工作方式限制了挨次掌握的“一鍵啟停”。從某種意義上說,APS勝利與否取決于熱工系統順控的“一鍵啟停”,而熱工系統順控的“一鍵啟停”又取決于熱工系統中模擬量調整回路能否與開關量挨次掌握“無縫連接”。所以,我們也可以認為,具有和開關量無縫連接的模擬量調整回路才是APS勝利與否的“關鍵先生”。
新會電廠燃氣—蒸汽聯合循環機組APS項目,設計了一種智能化的模擬量調整回路,能夠實現開關量和模擬量的“無縫連接”,成為機組APS的基礎規律。智能化的模擬量調整回路除了保持原有的PID算法,增加和融合了“三態式切換”、“隨動定值”和超馳掌握功能,應用時,只需“一次硬手操”,其后“兩次軟規律”適時完成自動/手動切換,規律全程自動給定調整器定值以及超馳變換調整方式,使用者會體驗到操作“傻瓜相機”的感覺。
圖1汽機軸封系統圖
機組中的設備會由于運行方式的轉變而體現出不同的重要程度。同樣是汽機軸封系統,同樣是機組的幫助系統,同樣在啟停過程中應用,以DSS(每日啟停)方式運行的燃氣—蒸汽聯合循環機組,啟停操作比燃煤機組高出的頻次以百次為計量單位。有些事物會由量變轉為質變,毫無疑問,機組頻繁啟停事關汽輪機的運行平安和經濟效益,汽機軸封系統的重要性在燃氣—蒸汽聯合循環機組的啟停中突顯出來。
新會電廠的軸封系統在機組較高負荷時轉為自密封系統,機組啟動過程中或較低負荷時,軸封蒸汽來自于軸封母管(均壓箱),軸封母管的汽源取自幫助蒸汽或冷再蒸汽,通常狀況下,以幫助蒸汽為主。
新會電廠的汽機真空系統已經實現了“一鍵啟停”,軸封系統是真空系統“一鍵啟停”挨次掌握的充要組成部分。真空系統順控的第一步對軸封系統的設備進行預置,關閉汽源,打開疏水;其次步,打開幫助蒸汽電動門,開頭暖管;第三步,暖管完成,系統升壓;其后,投軸封風機、啟動真空泵單元順控。從真空系統挨次掌握的第一步,就有軸封系統的模擬量調整回路參加,軸封母管的溢流閥被超馳置位在100%。其次步軸封輔汽壓力調整回路開頭參加其中(參閱圖2)直至真空系統順控啟動完成。
輔汽壓力調整是一個單級PID閉環負反饋回路,由PID調整器、三態式智能切換器、隨動定值給定規律和超馳掌握等算法構建而成。
三態式智能切換器監視兩個輸入條件,“熱工設備可用”和“工藝系統啟動”,兩個條件都滿意,三態式智能切換器就將PID調整器的輸出回來接通(至切換器T4的輸入端)。假如“熱工設備可用”而“工藝系統啟動”條件不滿意,調整回路提示“汽封母管壓力調整在伺服(Stand—By)”。
“熱工設備可用”條件來自調整回路的M/A站,需要人工“一次硬手操”,在DCS操作員站汽封母管壓力調整操作面板上點擊“自動”,規律自檢以下狀態均不存在,1)PID調整器輸入偏差超差;2)汽封母管壓力信號品質特別;3)調整回路輸出與軸封輔汽調整閥位偏差高高;4)軸封輔汽調整閥電源消逝。則,M/A站輸出信號“熱工設備可用”至三態式智能切換器。
圖2軸封壓力調整原理圖
“工藝系統啟動”條件來自軸封系統設備的工作狀態,是與開關量與模擬量交互掌握的通道。當熱工設備可用,滿意工藝系統啟動條件(條件相與),1)軸封輔汽電動門已在全開位;2)軸封輔汽調整閥閥位≥50%或軸封暖管已完成,調整回路投入“自動調整”。
超馳掌握,由切換器T4、T5來實現。T4接受的設備指令有兩條,來自真空系統順控步序規律的第一步,是真空系統啟動的預置指令。1)置軸封輔汽調整閥閥位=0%;2)全關軸封輔汽電動閥。符合任一條件,切換器T4接通YES端口,給定器賦值=0%,全關軸封輔汽調整閥。真空系統順控的其次步發出指令開軸封輔汽調整閥,若此時軸封暖管尚未完成,給定器發出55%目標閥位,通過切換器T5和T6的YES端口發出軸封輔汽調整閥開至55%的指令(M/A站早在真空系統順控啟動前已經人工“一次硬手操”切換至自動,MODE=“1”,T6接通YES),加上真空系統順控步序規律第一步已經打開的溢流閥(開度=100%)、均壓箱疏水閥(全開位置)以及其次步打開的軸封輔汽電動閥(全開位置)構成了軸封母管的暖管通道,幫助蒸汽對軸封母管加熱升溫。
隨動定值給定規律,利用切換器T1、T2、T3組合而成,對投入軸封母管的工況變化給予隨機變動的軸封壓力給定值。暖管階段(暖管未完成,觸發器RS1輸出=“0”)的軸封壓力由切換器T2接通函數發生器FX2,軸封暖管壓力給定在5kPa,暖管溫度250℃時,軸封壓力給定在10kPa。FX2的軸封壓力輸出隨軸封母管的暖管溫度上升而增加。
暖管過程中,汽封蒸汽母管壓力調整回路維持汽封母管壓力不超過10kPa。待汽封母管溫度≥250℃、汽機低壓汽封溫度>90℃,暖管完成。其后,發出指令,全關汽封母管至疏水擴容器氣動閥;按20%/分鐘速率關閉汽封母管溢流閥,幫助維持軸封母管壓力穩定上升。汽封蒸汽母管壓力≥10kPa,啟動軸封風機。軸封加熱器負壓<-3kPa(表示軸封風機啟動且已正常工作),啟動真空泵單元順控。
暖管完成的信號自真空系統順控規律發出,觸發器RS1(只有一臺軸封風機在運行,置零端=“0”)接到信號后輸出=“1”,分別完成,1)令切換器T5接通三態式智能切換器;2)持續確保軸封壓力調整回路工作在“自動調整”;3)切換T2接通函數FX2給定軸封壓力。
真空泵啟動后,凝汽器真空將上升,軸封母管壓力由函數FX1給定,凝汽器壓力=-60kPa,給定軸封壓力35kPa,凝汽器壓力低于-60kPa后,切換器T1接通軸封壓力調整回路的給定器,由人工設定機組正常工作時的軸封壓力=40kPa。
函數FX3是真空系統順控停運后軸封壓力的給定值,運行中的真空泵停運觸發RS2接通函數FX3,凝汽器壓力從-92kPa降至-2.5kPa,軸封壓力給定在8kPa。
以上就是軸封母管壓力調整回路在真空系統“一鍵啟停”順控中起到的作用,我們看到,只是在真空系統順控啟動前利用DCS操作員站的軸封母管壓力調整回路操作面板單擊一次“自動”,手動設定一次軸封母管壓力調整器的軸封壓力給定值,其后的調整回路投“自動調整”,調整器的定值給定,調整回路執行機構的超馳掌握,全部由DCS自行完成,實現了與真空系統順控的開關量狀態變化“無縫連接”,真正地做到了真空系統順控的“一鍵啟停”。
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“復合變量”的熱工系統實現挨次掌握“一鍵啟停”,有較高的技術難度,所謂的復合變量指的是在一個熱工掌握系統中,既有開關量又有模擬量。開關量和模擬量是兩種特性完全不同的過程參量,單純的開關量掌握一般的都是采納條件規律,或者是條件規律加時序掌握。模擬量調整通常采納PID算法,在電廠的熱工掌握系統中,調整離不開PID,但PID卻不是萬能的,常規PID回路調整的工作方式限制了挨次掌握的“一鍵啟停”。從某種意義上說,APS勝利與否取決于熱工系統順控的“一鍵啟停”,而熱工系統順控的“一鍵啟停”又取決于熱工系統中模擬量調整回路能否與開關量挨次掌握“無縫連接”。所以,我們也可以認為,具有和開關量無縫連接的模擬量調整回路才是APS勝利與否的“關鍵先生”。
新會電廠燃氣—蒸汽聯合循環機組APS項目,設計了一種智能化的模擬量調整回路,能夠實現開關量和模擬量的“無縫連接”,成為機組APS的基礎規律。智能化的模擬量調整回路除了保持原有的PID算法,增加和融合了“三態式切換”、“隨動定值”和超馳掌握功能,應用時,只需“一次硬手操”,其后“兩次軟規律”適時完成自動/手動切換,規律全程自動給定調整器定值以及超馳變換調整方式,使用者會體驗到操作“傻瓜相機”的感覺。
圖1汽機軸封系統圖
機組中的設備會由于運行方式的轉變而體現出不同的重要程度。同樣是汽機軸封系統,同樣是機組的幫助系統,同樣在啟停過程中應用,以DSS(每日啟停)方式運行的燃氣—蒸汽聯合循環機組,啟停操作比燃煤機組高出的頻次以百次為計量單位。有些事物會由量變轉為質變,毫無疑問,機組頻繁啟停事關汽輪機的運行平安和經濟效益,汽機軸封系統的重要性在燃氣—蒸汽聯合循環機組的啟停中突顯出來。
新會電廠的軸封系統在機組較高負荷時轉為自密封系統,機組啟動過程中或較低負荷時,軸封蒸汽來自于軸封母管(均壓箱),軸封母管的汽源取自幫助蒸汽或冷再蒸汽,通常狀況下,以幫助蒸汽為主。
新會電廠的汽機真空系統已經實現了“一鍵啟停”,軸封系統是真空系統“一鍵啟停”挨次掌握的充要組成部分。真空系統順控的第一步對軸封系統的設備進行預置,關閉汽源,打開疏水;其次步,打開幫助蒸汽電動門,開頭暖管;第三步,暖管完成,系統升壓;其后,投軸封風機、啟動真空泵單元順控。從真空系統挨次掌握的第一步,就有軸封系統的模擬量調整回路參加,軸封母管的溢流閥被超馳置位在100%。其次步軸封輔汽壓力調整回路開頭參加其中(參閱圖2)直至真空系統順控啟動完成。
輔汽壓力調整是一個單級PID閉環負反饋回路,由PID調整器、三態式智能切換器、隨動定值給定規律和超馳掌握等算法構建而成。
三態式智能切換器監視兩個輸入條件,“熱工設備可用”和“工藝系統啟動”,兩個條件都滿意,三態式智能切換器就將PID調整器的輸出回來接通(至切換器T4的輸入端)。假如“熱工設備可用”而“工藝系統啟動”條件不滿意,調整回路提示“汽封母管壓力調整在伺服(Stand—By)”。
“熱工設備可用”條件來自調整回路的M/A站,需要人工“一次硬手操”,在DCS操作員站汽封母管壓力調整操作面板上點擊“自動”,規律自檢以下狀態均不存在,1)PID調整器輸入偏差超差;2)汽封母管壓力信號品質特別;3)調整回路輸出與軸封輔汽調整閥位偏差高高;4)軸封輔汽調整閥電源消逝。則,M/A站輸出信號“熱工設備可用”至三態式智能切換器。
圖2軸封壓力調整原理圖
“工藝系統啟動”條件來自軸封系統設備的工作狀態,是與開關量與模擬量交互掌握的通道。當熱工設備可用,滿意工藝系統啟動條件(條件相與),1)軸封輔汽電動門已在全開位;2)軸封輔汽調整閥閥位≥50%或軸封暖管已完成,調整回路投入“自動調整”。
超馳掌握,由切換器T4、T5來實現。T4接受的設備指令有兩條,來自真空系統順控步序規律的第一步,是真空系統啟動的預置指令。1)置軸封輔汽調整閥閥位=0%;2)全關軸封輔汽電動閥。符合任一條件,切換器T4接通YES端口,給定器賦值=0%,全關軸封輔汽調整閥。真空系統順控的其次步發出指令開軸封輔汽調整閥,若此時軸封暖管尚未完成,給定器發出55%目標閥位,通過切換器T5和T6的YES端口發出軸封輔汽調整閥開至55%的指令(M/A站早在真空系統順控啟動前已經人工“一次硬手操”切換至自動,MODE=“1”,T6接通YES),加上真空系統順控步序規律第一步已經打開的溢流閥(開度=100%)、均壓箱疏水閥(全開位置)以及其次步打開的軸封輔汽電動閥(全開位置)構成了軸封母管的暖管通道,幫助蒸汽對軸封母管加熱升溫。
隨動定值給定規律,利用切換器T1、T2、T3組合而成,對投入軸封母管的工況變化給予隨機變動的軸封壓力給定值。暖管階段(暖管未完成,觸發器RS1輸出=“0”)的軸封壓力由切換器T2接通函數發生器FX2,軸封暖管壓力給定在5kPa,暖管溫度250℃時,軸封壓力給定在10kPa。FX2的軸封壓力輸出隨軸封母管的暖管溫度上升而增加。
暖管過程中,汽封蒸汽母管壓力調整回路維持汽封母管壓力不超過10kPa。待汽封母管溫度≥250℃、汽機低壓汽封溫度>90℃,暖管完成。其后,發出指令,全關汽封母管至疏水擴容器氣動閥;按20%/分鐘速率關閉汽封母管溢流閥,幫助維持軸封母管壓力穩定上升。汽封蒸汽母管壓力≥10kPa,啟動軸封風機。軸封加熱器負壓<-3kPa(表示軸封風機啟動且已正常工作),啟動真空泵單元順控。
暖管完成的信號自真空系統順控規律發出,觸發器RS1(只有一臺軸封風機在運行,置零端=“0”)接到信號后輸出=“1”,分別完成,1)令切換器T5接通三態式智能切換器;2)持續確保軸封壓力調整回路工作在“自動調整”;3)切換T2接通函數FX2給定軸封壓力。
真空泵啟動后,凝汽器真空將上升,軸封母管壓力由函數FX1給定,凝汽器壓力=-60kPa,給定軸封壓力35kPa,
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