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文檔簡介
1、廣本2.3發動機頻密死火的故障檢修摘要:本文通過廣本2.3發動機頻密死火的故障檢修,分析導致故障的原因,經過檢測判斷,最后找出故障元件。從中我得出一點維修心得,對在以后維修實踐中有所幫助。關鍵詞:發動機 油壓 點火模塊 傳感器前言:隨著社會發展,人們生活水平的不斷提高,人們對汽車產物需求越來越高。而現代汽車都具備了高科學技術,各方面性能卓越。使用汽車不僅僅只是交通工具,而且追求乘座的舒適性及駕駛樂趣。一旦汽車發生故障,就會造成不必要的麻煩。作為一名專業汽車維修技術人員,有責任排除汽車故障,使汽車恢復原有性能。一、 故障現象:今年2月份,我廠承修一臺廣本2.3雅閣轎車。該車身號為CG5,配備F2
2、3A1發動機,行駛了270000KM。報修項目為發動機行駛時經常熄火,當時由我負責維修。據車主反映該車車況一直良好,定期做保養。在早晨用車途中行駛了5KM左右,發動機容易死火。根據客戶陳述,我首先對故障驗證,起動發動機,發現起動性能良好,且在各轉速運轉正常。但當水溫升到正常溫度后,發動機會抖動死火。在熱機后比較頻繁,冷車就沒有這種現象發生。觀察儀表板內各指示燈正常,發動機燈并不亮。這是一個涉及面較廣的故障現象,需要全面性檢查,才好找出故障根源。二、 分析導致故障的原因:根據故障情況,發動機處于熱機時,且在怠速狀態,以及車輛行駛時出現故障。即受溫度和負荷影響,出現間歇性故障,可能某個元件、傳感器
3、,受熱后工作不穩定,導致發動機死火。具體原因有:1、 供油系統出現故障。如油泵受熱后工作不良、油壓不夠、甚至無油壓,導致發動機死火。2、 點火系統的一些元件,如點火線圈、點火器、點火信號等熱后工作不穩定,造成發動機死火。3、 主要的信號傳感器,如:曲軸轉角傳感器、上止點傳感器、氣缸位置傳感器、進氣歧管壓力傳感器等受熱后工作不穩定,導致死火。4、 電腦內部故障。當工作一段時間發熱,無法正常工作。圖 1三、 對供油系統油壓檢測:根據經驗判斷,我首先懷疑汽油泵故障,如油泵內部機械出現故障,引起油泵轉速下降,或油泵轉子間隙過大,安全保護閥失效,導致油壓不足,使發動機死火。因此,我接上油壓表對油壓進行檢
4、測。具體方法如下:1、 對油管燃油壓力進行卸壓。2、 拆下燃油脈動緩沖器裝上燃油壓力表。3、 起動發動機怠速運轉,從燃油壓力調節器上斷開真空軟管,并將其夾緊,讀取燃油壓力是345kpa。在標準范圍內(320370kpa為標準)。4、 我又將真空軟管與燃油壓力調節器連接,這時燃油壓力為295kpa,數據符合標準值(260310kpa為標準)。通過上述測量,直到發動機故障重現死火后,油壓保持263kpa,可以排除油壓過低,而影響發動機熄火,也證明了,油泵供電線路正常。四、 對主要傳感器的檢測已測量供油系統油壓正常,而準確的燃油噴射器的正時和持續時間以及點火正時控制,對發動機正常運轉起重要作用。如這
5、三個要素任一信號不準確都會導致發動機死火。這跟傳感器輸入信號、發動機電腦本身及輸出信號都會有很大關系。其中主要傳感器有:1、 MPA進氣岐管壓力傳感器,用于間接測量進氣量。2、 氣缸位置(CYP)傳感器,其作用是檢測1號氣缸的位置,以便按順序為各個氣缸噴射燃油,裝在分電器內部。3、 CKP/TDC傳感器,曲軸轉角(CKP)傳感器確定每個氣缸的燃油噴射和點火正時,并且檢測發動機的轉速。上止點(TDC)傳感器在起動(通過曲軸轉動)以及曲軸轉角不正常時,確定點火正時,兩者裝在曲軸前方。分析檢測對象后,我首先采用靜態檢測: 測量氣缸位置傳感器、曲軸轉角傳感器及上止點傳感器的拾波線圈的電阻值,其測量值如
6、下表對比,符合標準。傳感器名稱標準值測量值CYP(氣缸位置傳感器)8001500875CKP(曲軸轉角傳感器)185024502170TDC(上止點位置傳感器)185024502100 檢查其三個傳感器線路,其導通性良好。第二步,選擇了本田的專用檢測儀器PGM,對主要傳感器進行檢測及實時監測。希望能從各傳感器所提供的數據判斷其準確性及工作狀態。經檢測發現,發動機電腦并沒有儲存任何故障碼,然后我啟動發動機讀取傳感器數據流,并在各個轉速反復試驗。從儀器檢測所得,進氣壓力值怠速時顯示約30kpa,隨著轉速高低響應有明顯的變化,當緩緩加大油門時,這個壓力基本保持不變,急加油則壓力上開很多,急收油后又會
7、出現瞬時真空壓力下降到10kpa左右,這屬正常現象。再讀發動機轉速信號為780轉/分鐘,點火提前角數值在怠速時為12度,急加速明顯變化,從10到35度不等。其噴油量脈沖在怠速時為2.93ms,而隨轉速高低而變化。其他參數包括水溫、節氣門位置開度等都一切正常。通過這個測量過程,判斷了傳感器及發動機電腦工作良好,故障是由其他元件引起的。五、 點火系統檢測通過以上幾項的檢測,我已經基本確定故障是由點火系統間歇性缺火引起的。根據點火系統的結構和其電路圖,我逐步對點火系統的元件進行檢測,分析判斷故障元件所在。廣本2.3采用的是一體化點火系統,主要元件都安裝在分電器內部。如CYP判缸傳感器、點火模塊(IC
8、M),點火線圖等。圖 21、首先是做靜態的檢測: 檢查分火線橡皮膠套無破損,端子無銹蝕、折斷、變形;分火蓋無破損、裂紋;火花塞正常。 用數字萬用電表測量分火線阻值,其結果如下:一缸:8.2K二缸:7.7K三缸:6.7K四缸:9.5K其阻值沒有超過范圍值(25千歐)。 量點火線圈初級線圈阻值為:0.47。次級線圈阻值為:18.5K。符合標準值:初級線圈標準阻值0.450.55,次級線圈標準阻值16.825.2K。圖 3根據電路(圖3),點火模塊從電腦接收到脈沖點火信號后(黃/綠線)會控制點火線圈的初級線圈通斷性搭地,從而產生高壓火花,分析導致間歇性缺火原因有:1、點火線圈點火模塊供電電源(黑色)
9、線、以及點火模塊負極。是否有間歇性開路。2、信號線(黃/綠)在傳送信號過程中是否有間歇性中斷。3、點火模塊本身問題,受熱后工作不穩定,在接收到點火脈沖信號后,不能控制點火初級線圈通斷搭地。因此,首先對點線圈、點火模塊供電源線(黑/黃)進行監測。方法是:把檢測插針插入電源線(黑/黃),外接引線并聯萬用表,啟動發動機,觀察其電壓,直到發動機死火,而且,全過程電壓一直不會低于12V。即說明供電電源良好,無間歇開路。第二步,對電腦發出的指令信號線(黃/綠)進行監測,由于電腦發出的點火信號為脈沖信號,使用一般的萬用表不能檢測其準確性,所以我選擇了示波器來監測。把檢測插針插入(黃/綠)信號線內啟動發動機,
10、選擇波形分析,屏幕顯示出連接的類似矩形波的曲線,隨著發動機轉速加快,波形也加密,非常均勻。當發動機抖動死火之前,這樣的波形還是保持不變。看來發動機電腦的點火信號很正常。通過對點火線圈、供電電源、信號傳送的檢測所得到的數據從而排除了以上三個方面的可能,基本確定了點火模塊及其負極存在故障。由于兩者隱藏在分電器內,只好拆解分電器檢查。首先,檢查點火模塊負極導通性:良好。這時,發現點火模塊背部有被高溫溶化的痕跡。這樣,很明顯是點火模塊在長時間使用過程中,內部的電子原件損壞,從而導致點火模工作不良,受熱后出現工作不穩定,導致間歇性缺火,使發動機死火。由于,點火模存在不可分解、不可量度的特性,無法修理,最后更換新的點火模塊,故障再也沒有出現。六、 結束語通過這次故障檢修,我總結出了故障檢修的經驗:當故障出現時,首先要對導致故障原因進行分析,逐步檢測,從淺入深檢測,這樣才不會走彎路,而且效率高。當然,必須對汽車各系統控制原理有較強
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