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文檔簡介

設備聯動試運轉時間記錄匯報人:XXX(職務/職稱)2025-06-02項目背景與目標概述設備清單與技術參數說明試運轉前檢查與準備工作試運轉流程與階段劃分時間記錄方法與工具應用試運轉數據采集與分析聯動測試問題及處理記錄目錄安全措施與應急預案執行各階段時間消耗對比分析關鍵節點時間記錄專項報告試運轉效率評估與改進建議驗收標準符合性驗證經驗總結與知識沉淀附錄與參考資料目錄項目背景與目標概述01設備聯動試運轉項目背景說明設備集成需求安全合規要求技術升級驅動隨著生產線自動化升級,多臺核心設備需通過聯動控制實現協同作業,試運轉是驗證系統兼容性和穩定性的關鍵環節。項目背景源于舊有單機運行模式效率低下,無法滿足產能提升需求。新引進的智能中控系統需與原有生產設備(如數控機床、傳送帶、檢測儀)建立數據互通,試運轉階段需解決協議轉換、通信延遲等潛在技術問題。根據《GB5226.1-2019機械電氣安全標準》,聯動設備必須通過72小時連續試運行測試,以驗證急停保護、互鎖裝置等安全功能的可靠性。試運轉目標與預期效果設定通過至少3次全流程聯動試車,確保設備組在滿負荷工況下運行故障率≤0.5%,各子系統響應時間偏差控制在±200ms范圍內。系統穩定性驗證數據采集完整性能效優化基準建立實時監控體系,要求溫度、壓力、轉速等關鍵參數采集率達100%,異常數據自動觸發報警并生成時間戳記錄。對比單機運行模式,預期實現整體能耗降低15%-20%,生產節拍時間縮短至原周期的65%,為后續能效審計提供數據支撐。合規性依據精確到分鐘級的試車時間日志是設備驗收的法定文件,需包含每次啟停時間、中斷原因及處理時長,作為符合《TSG07-2019特種設備安全技術規范》的證明。時間記錄對項目驗收的意義故障分析基礎通過時間軸記錄可追溯80%以上的系統性故障,例如液壓系統在連續運行4.2小時后出現的壓力波動問題,為預防性維護提供數據模型。績效評估指標累計有效試運轉時長直接反映實施團隊的專業水平,合同通常要求達到240小時基準線方可觸發階段性付款條款,時間記錄需經監理方雙簽確認。設備清單與技術參數說明02聯動設備型號及功能簡介濾布濾池系統采用24.38m規格型號,配備1.47KW電機,主要用于污水處理中的固液分離,聯動時與傳感器實時同步水質數據,實現自動反沖洗功能。加速度傳感器模塊型號XYZ-2000,集成高精度三軸加速度檢測,用于監測設備振動頻率,聯動控制系統可觸發緊急停機以避免機械損傷。中央控制單元基于PLC的SCADA系統,支持多協議通信(如Modbus、Profibus),負責協調各設備數據交互與指令下發,確保聯動時序精確到毫秒級。設備關鍵性能參數匯總表電機功率與轉速環境適應性數據存儲容量濾布濾池電機額定功率1.47KW,轉速1450rpm,聯動模式下能耗降低15%;加速度傳感器量程±50g,采樣頻率1kHz,誤差率<0.5%。服務器支持TB級云存儲,單日試車數據記錄量達10GB,保留周期30天,支持加密備份與遠程調取。設備工作溫度-20℃~60℃,防護等級IP67,濕度耐受范圍10%~90%,滿足污水處理廠高濕、腐蝕性環境要求。設備安裝位置及聯動邏輯圖解安裝于污水處理廠二級處理單元,圖號DC211D—02,聯動邏輯為“水位傳感器觸發→濾池啟動→濁度達標后聯動排水閥”。濾布濾池布局傳感器網絡拓撲控制信號流向加速度傳感器分布于設備軸承處,數據通過RS485總線傳輸至控制室,異常振動值超閾值時聯動聲光報警系統。中央PLC接收各傳感器信號后,按預設程序優先級處理指令,如“溫度超限→冷卻系統啟動→日志記錄”的閉環反饋鏈。試運轉前檢查與準備工作03設備單體調試完成確認功能完整性驗證對所有單體設備(如泵閥、傳感器、執行機構)進行逐項功能測試,確保啟動/停止、報警反饋、運行參數(壓力/流量/溫度)等指標符合設計規范,并留存完整的調試報告和性能曲線記錄。接口兼容性檢查遺留問題閉環管理核查設備與控制系統的通信協議匹配性,測試信號傳輸穩定性(如4-20mA、Modbus等),避免因協議不兼容導致數據丟包或誤動作。匯總調試階段發現的設備缺陷(如密封泄漏、電機振動超標),跟蹤整改閉環情況,需由監理單位簽字確認后方可進入聯動階段。123聯動系統安全聯鎖測試邏輯保護功能驗證模擬火災、過壓、斷電等異常工況,測試安全聯鎖(如緊急停機、泄壓閥自動開啟、備用電源切換)的響應時間和動作準確性,確保觸發條件與邏輯圖100%一致。多系統協同測試驗證消防系統與暖通、電力等跨專業系統的聯動(如排煙風機啟動時防火閥關閉、應急照明強啟),通過OPC服務器或硬接線方式確保信號無沖突。冗余可靠性評估對關鍵設備(如消防泵組)的主備切換功能進行3次以上重復測試,記錄切換時間差(應≤10秒)并評估冗余設計有效性。操作人員培訓及應急預案演練標準化操作培訓跨部門協作測試多場景應急演練編制聯動試車SOP手冊,涵蓋設備啟停序列、參數監控閾值、異常處置流程,并通過理論考試+模擬操作雙重考核確保人員熟練度。組織火災、泄漏、系統宕機等突發事件的實戰演練,測試人員對ESD按鈕、廣播指揮、疏散路線的響應速度,記錄平均處置時間并優化預案。聯合生產、安保、維保團隊開展24小時輪班壓力測試,驗證交接班信息傳遞完整性和跨崗位協作效率,需留存演練視頻及評估報告。試運轉流程與階段劃分04空載單機試運行時間記錄空載單機試運行需持續4-8小時,重點記錄電機啟動電流、軸承溫升、振動值等關鍵參數,每小時記錄一次數據以建立設備初始性能基準。基礎性能驗證異常監測周期潤滑系統觀察在試運行前2小時實施高頻監測(每15分鐘記錄),后期轉為常規監測,若發現噪音超標或溫度驟升需立即停機檢修并標注異常時間節點。記錄首次注油后運行2小時內的油壓變化及油溫波動,確保潤滑管路無泄漏,油品清潔度達到ISO4406標準18/16/13級要求。負載聯動試運轉階段劃分劃分為30%負荷(2小時)、60%負荷(4小時)、100%負荷(8小時)三階段,每階段結束后需停機檢查聯軸器對中情況及地腳螺栓緊固狀態。分階段加載策略記錄各設備在聯動時的響應延遲(如傳送帶與分揀機信號同步時間),要求跨設備通信延時不超過50ms,否則需調整PLC程序并重新計時。系統協同測試模擬急停工況測試設備連鎖反應時間,從觸發急停到全線停機應控制在3秒內,記錄每次測試結果并標注修正措施。安全聯鎖驗證72小時耐力測試在運行第24/48/72小時分別采集高溫部件(如減速機、液壓站)的紅外熱成像圖,對比溫升曲線是否符合GB/T32584標準。熱態數據采集動態補償調整針對運行中出現的皮帶跑偏、氣壓波動等問題,實時記錄補償裝置(如自動張緊器、穩壓閥)的調節頻次與幅度,形成調節參數優化方案。在滿負荷條件下連續運行3晝夜,每班次記錄設備綜合效率(OEE),要求達到設計值的95%以上,且無重大故障停機事件。連續運行穩定性測試計劃時間記錄方法與工具應用05自動化監測系統數據采集說明傳感器實時采集無線傳輸技術應用工業計算機存儲通過安裝在設備關鍵節點的壓力、溫度、流量傳感器,自動記錄試運轉期間的動態參數,數據精度可達±0.5%,采樣頻率可設置為1Hz-10kHz。采用SCADA系統集中處理數據,支持SQL數據庫存儲,具備時間戳標記功能,可生成趨勢曲線圖和異常數據自動報警日志。通過4G/5G或工業WiFi模塊實現遠程監控,數據實時上傳至云平臺,支持多終端訪問,確保工程人員隨時查看最新試車狀態。人工記錄表格設計及填寫規范包含設備編號、測試項目、啟動/停止時間(精確到秒)、操作人員簽名等字段,采用EXCEL可編輯格式,內置數據有效性驗證規則。標準化表格模板雙人復核制度異常情況記錄欄要求記錄員與監理方同步填寫,每2小時交叉核對時間數據,差異超過3分鐘需重新校準系統時鐘并備注說明原因。專門設置紅色高亮區域記錄設備報警、參數超限等事件,要求詳細描述現象、發生時間及應急處置措施。時間數據同步性與準確性驗證北斗/GPS時鐘校準所有記錄終端安裝衛星同步時鐘模塊,每日自動對時3次,確保各系統時間誤差不超過±50毫秒。數據交叉驗證流程第三方時間戳認證將自動化系統日志、人工記錄表、視頻監控時間軸進行三重比對,建立偏差分析報告,允許最大時間容差為±1分鐘。關鍵節點數據通過CA認證機構附加數字時間戳,具備法律效力,可作為驗收爭議時的權威依據。123試運轉數據采集與分析06通過PLC或SCADA系統精確記錄每臺設備的啟動時間戳(精確到毫秒級),包括電機、泵閥、傳送帶等關鍵設備的初始通電時間與完全停止時間。各設備啟動/停止時間原始數據匯總時序數據記錄對比多設備協同啟動時的時序偏差,例如壓縮機與冷卻塔風扇的啟動間隔應控制在±0.5秒內,超出閾值需標注為黃色預警數據。設備狀態同步性分類記錄非計劃性停機事件(如過載保護觸發、急停按鈕動作),需包含中斷設備編號、持續時長及關聯報警代碼。異常中斷統計聯動響應延遲異常值分析分析從中央控制系統發出指令到末端設備執行動作的周期,特別關注超過200ms的延遲節點,需核查光纖網絡衰減或I/O模塊響應問題。信號傳輸延遲檢測針對皮帶輸送機與分揀機的聯動間隙,建立速度-距離補償模型,當實際延遲超過理論值15%時自動觸發校準程序。機械傳動滯后補償統計液壓系統壓力建立與機械臂動作的時間差,若壓力達標后執行機構仍延遲≥1秒,需檢查比例閥響應參數或油路堵塞情況。跨系統協同異常以15分鐘為間隔繪制主電機功率曲線與產量柱狀圖疊加圖表,當單位能耗偏離基線值10%時生成優化建議報告。運行效率趨勢曲線圖生成負荷-能耗比動態監控綜合振動、溫度、電流數據計算設備健康評分(0-100分),通過折線圖展示連續72小時變化趨勢,低于80分觸發預防性維護工單。設備健康度指數采用標準差算法評估每班次生產節拍的一致性,在控制圖中標注超出±2σ范圍的生產批次并關聯工藝參數調整記錄。聯動周期穩定性分析聯動測試問題及處理記錄07在聯動試運轉過程中,PLC與變頻器之間出現周期性通訊中斷,導致設備組態數據丟失,系統報警頻率達每分鐘3次。故障現象描述更換標準120Ω終端電阻,修改協議棧重試次數為5次/超時時間500ms,并增加信號隔離中繼器提升抗干擾能力。解決方案通過示波器檢測RS485總線信號質量,發現終端電阻阻值偏差導致信號反射;同步檢查發現通訊協議中重試機制參數設置不合理。排查過程010302設備通訊中斷故障處理案例連續72小時壓力測試顯示通訊丟包率從12%降至0.03%,系統響應延遲穩定在50ms以內。處理效果驗證04機械部件過熱預警響應時間分析溫度監測數據減速箱軸承溫度在滿負荷運行2.7小時后達到85℃(設定預警閾值80℃),但溫控系統延遲報警達8分鐘。原因診斷熱敏傳感器安裝位置距發熱源過遠(超出標準15mm),且溫度信號經4-20mA轉換模塊時存在0.5Hz的低通濾波。優化措施重新定位傳感器至軸承外圈3mm處,更換響應時間<1s的PT100直連模塊,在PLC程序中增設溫度變化率預警功能(>5℃/min即觸發)。改進成效預警響應時間縮短至23秒,歷史數據對比顯示過熱故障發生率下降76%。優化調整后復測數據對比能耗指標對比振動水平變化聯動時序精度故障復現測試調整前系統峰值功耗18.6kW,優化變頻器PID參數后降至15.2kW,節能效率達18.3%(相同工況下)。通過激光對中儀校正傳動軸同心度后,設備1X工頻振動值從4.7mm/s降至1.2mm/s,符合ISO10816-3標準ClassB要求。修改PLC主站輪詢機制后,多設備協同動作時間偏差從±120ms優化至±15ms,滿足產線節拍要求。模擬電網波動工況下,新配置的UPS無縫切換時間<4ms,較原系統20ms切換時長顯著提升設備穩定性。安全措施與應急預案執行08觸發頻率分析記錄試運行期間急停裝置的總觸發次數,按日/周/月維度統計異常觸發頻率,分析是否與設備過載、誤操作或系統故障相關。需標注每次觸發的具體原因(如機械卡阻、電氣短路等)。急停裝置觸發次數及時效統計響應時效評估精確測量從急停觸發到設備完全停止的延遲時間(毫秒級),對比行業安全標準(如ISO13850要求≤500ms),若超時需排查繼電器老化或線路阻抗問題。復位效率跟蹤統計急停復位平均耗時,包括故障排除、系統自檢和人工確認環節,優化流程以縮短停機時間。例如某次因PLC程序邏輯沖突導致復位延遲15分鐘,需修訂邏輯塊。安全防護設備有效性驗證光柵靈敏度測試緊急泄壓閥校準聯鎖裝置功能核查模擬人體部位(不同直徑測試棒)侵入危險區域,驗證光柵能否在10cm距離內準確識別并切斷動力源。記錄誤報率(如因粉塵干擾導致的誤觸發)及漏檢次數。檢查防護門與設備啟停的硬線聯鎖回路,用萬用表測量觸點通斷狀態,確保開門瞬間主電路分閘時間≤0.1秒。特別關注鉸鏈磨損導致的微動開關位移問題。在液壓系統超壓測試中,記錄泄壓閥開啟壓力與標定值偏差(允許±3%),若發現彈簧疲勞導致提前泄壓,需更換閥芯組件并重新打鉛封。UPS切換性能測試關閉總閘后啟動疏散指示燈,用照度計監測各區域亮度(≥50lux)維持時間,對比設計要求的90分鐘續航,電池組容量不足時需擴容30%。應急照明持續時間數據保存完整性檢查突然斷電后重啟設備,驗證PLC程序、工藝參數及運行日志的自動保存功能,某次測試發現HMI未啟用掉電保護功能,導致最后2小時數據丟失,需修改SCADA配置。模擬主電源中斷,測量UPS切換至蓄電池供電的過渡時間(要求≤4ms),記錄關鍵設備(如DCS系統)在此期間的電壓波動范圍(±5%內合格)。突發停電事故模擬應對記錄各階段時間消耗對比分析09計劃時間與實際耗時差異表設備安裝階段差異計劃耗時72小時,實際因螺栓緊固精度問題延長至90小時,超時25%。需優化預組裝流程并加強施工前技術交底。01電氣調試階段差異計劃48小時完成,實際僅用36小時,節省25%。得益于采用新型智能校驗儀器,建議同類項目推廣該設備。02聯動試車階段差異計劃120小時,實際因管道泄漏整改耗時達150小時。需在壓力測試環節增加紅外檢漏儀等輔助手段。03關鍵工序時間壓縮可行性研究當前平均耗時8小時/臺,通過引入激光對中儀可縮短至3小時,但需增加設備投資15萬元。經測算,在5個以上項目中使用即可收回成本。機械聯軸器對中工序控制系統聯調工序安全聯鎖測試環節現有串行調試模式耗時60小時,改為模塊化并行調試后可壓縮至40小時,需重新編寫測試程序并增加2名專業調試人員。當前占試運轉總時長20%,采用故障樹分析法(FTA)優化測試路徑后,預計可減少30%重復測試項目。同類項目橫向對比分析與A項目對比與行業標桿對比與B項目對比本項目中水泵機組聯動耗時多出15小時,主要差異在于A項目采用整體吊裝,而本項目為分體安裝。建議后續≥50kW設備優先考慮整體安裝方案。電氣響應時間優化明顯,本項目通過升級PLC程序將信號延遲從500ms降至200ms,此項節約總調試時間約8小時。在儀表校準環節仍存在12小時差距,分析顯示標桿企業采用自動化校準平臺,建議明年預算中列入該設備采購計劃。關鍵節點時間記錄專項報告10首次全系統聯動成功時間戳系統初始化完成2023年9月15日10:23:45完成所有設備網絡拓撲建立,各子系統通訊協議握手成功,標志著系統基礎架構搭建完畢。核心設備同步啟動全流程貫通驗證同日11:07:32實現粗格柵間3臺提升泵與細格柵間傳送裝置的同步啟動,設備間響應延遲控制在200ms以內,達到設計標準。12:45:18觀察到沉砂池出水流量與生化處理單元進水流量差值穩定在±2%范圍內,持續30分鐘無異常波動,確認全系統水力平衡。123最長連續無故障運行時段記錄自2023年10月8日08:00至11日08:00期間,預處理系統在80%設計負荷下連續運行,累計處理污水量達28,600m3,關鍵設備振動值均保持在ISO10816-3標準的B級范圍內。72小時耐力測試期間觸發3次細格柵堵塞保護機制,系統均在12秒內完成備用格柵切換并啟動自清潔程序,未造成流程中斷。異常自動處理記錄平均噸水電耗維持在0.38±0.02kWh/m3區間,變頻器效率曲線顯示電機負載率穩定在65%-78%理想區間。能效穩定性2023年11月5日模擬暴雨工況,30分鐘內將進水流量從800m3/h階梯提升至1200m3/h(設計峰值110%),提升泵組在43秒內完成并聯啟動,流量調節閥響應延遲僅9秒。峰值負荷下系統響應時間分析瞬時沖擊測試當進水SS突然從150mg/L升至300mg/L時,加藥系統在18秒內檢測到濁度變化,22秒后完成PAC投加量自動調整,出水SS始終控制在30mg/L以下。水質波動應對峰值期間主變壓器溫升為28K(環境溫度25℃),低于40K的允許值,UPS切換測試中關鍵儀表供電中斷時間僅16ms。電力系統表現試運轉效率評估與改進建議11設備協同工作效率計算模型通過實時采集各設備運行速率數據,采用TOC(約束理論)分析找出限制整體效率的關鍵設備。例如某生產線中注塑機的周期時間比后續組裝工序慢15%,即為明確瓶頸點。瓶頸設備識別方法引入產線平衡率指標,計算各工位節拍時間的標準差與平均值比值。當該值超過20%時,需重新調整設備參數或工序分配,典型案例顯示優化后可提升整體效率12-18%。動態平衡率計算0102能源消耗與產出效益比值建立千瓦時/合格品數量的量化指標,需區分試運轉階段與正常生產的基準值差異。例如汽車焊接線試運轉期能耗比為正常生產的1.8倍,超出1.5倍警戒線則觸發能效審計。單位能耗產出比安裝智能電表記錄設備群組在加速、滿載、減速各階段的瞬時功耗,繪制負荷曲線圖。某食品包裝線數據顯示,通過調整設備啟動時序可降低峰值負荷23%,年省電費超15萬元。峰值負載監控策略流程優化縮短試運轉周期方案并行調試方法論將機械調試、電氣測試、軟件參數設置等原串行作業改為并行開展,需建立跨部門協同平臺。某光伏電池線應用后,試運轉周期從14天壓縮至9天,關鍵路徑時間縮短35%。虛擬試運轉技術采用數字孿生技術預先模擬設備聯動,識別潛在干涉問題。案例顯示,某自動化倉儲系統通過3D仿真發現堆垛機軌道沖突,避免實際調試中2天的返工時間。快速換型標準化制定包含43項檢查要點的試運轉清單,涵蓋液壓壓力校準、傳感器靈敏度測試等關鍵項目。某注塑企業實施后,模具切換試產時間從6小時降至3.5小時,不良率同步下降40%。異常響應機制建立分級報警系統,將試運轉問題分為ABC三類,分別對應30分鐘、2小時、4小時的響應時限。某液晶面板廠實施該機制后,非計劃停機時間減少62%。驗收標準符合性驗證12國標/行標要求的時間參數對照連續運行時長根據GB50231-2009《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》,聯動試運行連續穩定運行時間不得少于72小時,需記錄實際運行時長與標準值的偏差率,并分析波動原因(如負荷變化、溫升異常等)。性能曲線匹配度故障間隔周期對照JB/T9095-2014《泵類設備試運轉規范》,要求設備在聯動工況下的流量-揚程曲線與設計曲線重合度≥90%,需提供第三方檢測機構出具的曲線對比報告及數據采樣間隔說明(每15分鐘記錄一組數據)。參照HG/T20237-2014《化學工業工程建設交工技術文件規定》,試運行期間系統無故障運行間隔應>24小時,需統計故障類型(機械/電氣/控制)、停機修復時間及累計影響系數。123客戶特殊要求達成情況說明定制化運行模式驗證能效指標承諾值極端工況模擬測試針對客戶提出的雙電源切換測試要求,需提供切換過程電壓波動記錄(≤10%額定電壓)、切換耗時(<500ms)及備用系統啟動成功率(100%)的驗證視頻與數據日志。按照合同技術附件要求,完成125%超負荷運行2小時的軸承溫升監測報告(溫升≤40K)、振動值頻譜分析(峰值<2.8mm/s)及緊急停機聯鎖響應測試記錄。對比投標文件中的單位能耗保證值,需提交試運行期間每噸產品的綜合電耗(kW·h/t)、熱效率(%)等數據的72小時加權平均值計算表,并附計量器具校準證書。針對法蘭連接處≤0.5%的輕微泄漏,制定分級加壓緊固方案(50%/75%/100%設計壓力分段處理),安排3個工作日內完成,包含力矩扳手校準、墊片更換清單及復測壓力維持曲線。未達標項整改計劃及時間表密封系統泄漏處理對PLC信號傳輸存在的200ms延遲問題,列出程序掃描周期調整計劃(由500ms壓縮至300ms)、通訊協議升級(PROFIBUSDP→PROFINET)及72小時穩定性驗證的時間節點(第5-7個工作日)。控制系統延時優化編制動平衡校正(ISO1940G2.5級標準)、管道應力消除(激光對中儀精度0.05mm)及基礎二次灌漿(無收縮水泥養護7天)的交叉施工甘特圖,整體整改周期控制在15天內。振動超標綜合治理經驗總結與知識沉淀13試運轉時間管理最佳實踐試運轉前需編制詳細的時間進度表,明確單機試車、聯動空載、負荷試車的節點時間,預留10%-15%緩沖時間應對突發問題。例如,某石化項目通過分階段倒排工期,將原計劃72小時的壓縮機組聯動試車縮短至60小時。計劃階段精細化建立試運轉指揮中心,整合安裝、電氣、儀表、工藝等專業團隊,采用每日晨會+實時通訊工具的模式。某汽車廠涂裝線試運轉中,通過跨部門看板管理將問題響應時間從4小時壓縮至30分鐘。多部門協同機制引入IoT傳感器采集振動、溫度、電流等實時數據,結合MES系統生成試運轉效率分析報告。某電廠項目通過趨勢預測將軸承跑合時間從8小時優化至5小時。數字化監控工具應用典型問題解決案例庫建設收錄PLC信號不同步、安全柵誤動作等15類問題。某制藥廠凍干機聯動失敗案例顯示,通過增加信號延遲繼電器(設定0.5s)解決氣動閥與傳送帶不同步問題。聯鎖調試異常處理按設備類型分類(風機/壓縮機/泵組),包含某空壓機因基礎二次灌漿缺陷導致振幅超標的處理流程(重新澆筑環

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