天津北疆發電廠一期工程1機組煙氣污染物超低排放改造工程可行性研究報告_第1頁
天津北疆發電廠一期工程1機組煙氣污染物超低排放改造工程可行性研究報告_第2頁
天津北疆發電廠一期工程1機組煙氣污染物超低排放改造工程可行性研究報告_第3頁
天津北疆發電廠一期工程1機組煙氣污染物超低排放改造工程可行性研究報告_第4頁
天津北疆發電廠一期工程1機組煙氣污染物超低排放改造工程可行性研究報告_第5頁
已閱讀5頁,還剩70頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

10-F451E27K-A01-01天津北疆發電廠一期工程#1機組煙氣污染物超低排放改造工程可行性研究報告說明書中國電力工程參謀集華北電力設計院工程2021年02月北京

批準:詹揚審核:靳朝暉校核:彭紅文杜小軍張燕生周軍吳冰高青王慶賢李雅馬欣欣孟凌張萍賈江濤編寫:劉闖曹建王惠蕓孫育文王勇強夏妍萍王文臣趙旭紅孔祥正劉韞穎邢宇萌姚四旺可行性研究報告圖紙目錄序號名稱圖號1總說明F451E27K-A01-012投資估算及經濟評價F451E27K-E013煙氣系統改造流程圖F451E27K-A01-J-014凝結水系統改造流程圖F451E27K-A01-J-025爐后及脫硫區域改造布置圖F451E27K-A01-J-03

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1工程概況 11.2編制依據 11.3設計標準及標準 21.4研究范圍與分工 21.5工作簡要過程及主要參加人員 22廠址簡述 42.1廠址地理位置及地形條件 42.2氣象條件 42.3巖土工程條件 52.4交通運輸 92.5電廠總體布置 102.6鍋爐設備 102.7煤質分析及灰成份分析資料 113脫硫、脫硝及除塵系統現狀 123.1電除塵系統現狀 133.2脫硫系統現狀 143.3脫硝系統現狀 144主要改造原那么及改造設計參數 154.1主要改造原那么 154.2改造要求及設計參數 154.3改造技術路線的選取 175除塵改造方案 185.1一期除塵器配置情況 185.2改造后除塵效率要求及可選方案 195.3除塵改造可選方案的介紹 195.4干式除塵器改造方案比選 235.5低低溫電除塵器改造方案 255.6濕式除塵器設置 266脫硫脫硝改造方案 336.1一期脫硫配置情況 336.2脫硫改造方案 346.3一期脫硝配置情況 396.4脫硝改造方案 417煙氣綜合凈化改造的其它影響 427.1對引風機的影響 427.2對鍋爐的影響 457.3對煙囪的影響 457.4對熱力系統的影響 457.5綜合技術經濟比擬 458凈煙氣再熱消除煙囪“白煙〞 468土建結構局部 528.1結構改造內容及要求 528.2地基根底 538.3建〔構〕筑物結構形式 549電氣局部 559.1本期改造電氣負荷匯總 559.2電氣改造方案 559.3直流電系統 569.4二次線控制、測量 5610熱工自動化局部 5710.1設計范圍 5710.2自動化水平 5710.3控制方式 5711水工局部 5811.1用水量 5811.2系統布置 5812消防局部 5813化學局部 5913.1一期工程脫硝復原劑貯存和制備系統簡述 5913.2復原劑用量及設備配置 5913.3設備布置 5914暖通局部 5915建筑局部 6015.1建筑設計原那么 6015.2建筑物一覽表 6015.3建筑材料選型 6015.4防火及疏散 6015.5建筑裝修 6016工程實施的條件和建設進度及工期 6016.1工程實施的條件 6016.2建設進度及工期 6317環境保護 6317.1環境保護標準 6317.2現有工程概況 6317.3本次改造方案概況 6418投資估算 6619改造一覽表 6620結論與建議 6820.1結論 6820.2建議 681總論1.1工程概況天津北疆發電廠廠址位于天津市濱海新區東北部的漢沽區雙橋子,處于沿海地區和京津唐電網負荷中心,距離天津市外環線56公里。電廠規劃容量為4×1000MW機組、40×104t/d海水淡化裝置,并留有擴建的余地。北疆發電廠一期工程是國家循環經濟試點工程,建設2×1000MW超超臨界燃煤機組,并同步建設日產20萬噸淡水的海水淡化工程。北疆發電廠一期工程的1、2號機組已分別于2009年9月24日和11月30日通過168試運行投產發電。北疆發電廠二期擴建工程建設2×1000MW超超臨界燃煤機組,并同步建設日產30萬噸淡水的海水淡化工程,目前該工程已經取得國家發改委對工程核準的批復意見。自2021年年初以來,我國中東部地區出現持續霧霾天氣,其中京津冀地區尤為嚴重,給人民群眾的生產生活和身體健康都造成了嚴重影響,火電廠煙氣污染物排放等污染源的治理也更加引起了國家開展改革委、環保部等國家部委的高度重視。保護環境是我國開展的根本國策。為了保證北疆電廠既能推動當地社會經濟開展,又能最大限度減少對環境的污染,投資方擬進一步增加環保投入,根據天津國投津能發電的要求,北疆發電廠一期工程#1機組大氣污染物排放擬參照?火電廠大氣污染物排放標準?〔GB13223-2021〕中燃氣發電廠排放標準局部,進行脫硝脫硫及除塵系統改造。經過與燃氣輪機組的實際煙氣量、含氧量、污染物排放標準進行比照,改造后1號爐的煙氣污染物排放擬控制在:煙塵排放濃度≯5mg/Nm3,二氧化硫排放濃度≯35mg/Nm3,氮氧化物排放濃度≯50mg/Nm3。1.2編制依據1.2.1天津國投津能發電設計委托1.2.2天津北疆發電廠一期工程施工圖設計資料1.2.31.2.3?電力建設工程概算定額?〔2006年版〕?電力建設工程預算定額?〔2006年版〕;1.2.5?大中型火力發電廠設計標準?〔GB50660-20211.2.6?火力發電廠可行性研究報告內容深度規定?DL/T5375-1.3設計標準及標準?火電廠大氣污染物排放標準? GB13223-2021?大中型火力發電廠設計標準? GB50660-2021?火力發電廠設計技術規程? DL5000-2000?火力發電廠初步設計文件內容深度規定? DL/T5427-2021?電力工程制圖標準? DL5028-93?火力發電廠煙風煤粉管道設計技術規程? DL/T5121-2000?設備及管道保溫技術通那么? GB4272-92?火力發電廠保溫材料技術條件? DL/T776-2001?火力發電廠保溫油漆設計規程? DL/T5072-2007?工業金屬管道工程質量檢驗評定標準? GB50184-93?工業設備及管道絕熱工程質量檢驗評定標準? GB50185-93?火力發電廠鋼制平臺扶梯設計技術規定? DLGJ158-2001?固定式壓力容器平安技術監察規程? TSGR0004-2021?壓力容器? GBl50-20211.4研究范圍與分工1.4.1改造工程主體設計單位為中國電力工程參謀集團華北電力設計院工程(以下簡稱我公司),主要包括;#1爐脫硫改造、脫硝改造、除塵系統改造、爐后改造區域布置等改造;煙風系統的設備核算及煙道改造;為適應煙氣污染物超低排放改造所需要新加或撤除和加固原有結構局部的設計;相應增加自動控制設備、配電設備等;投資估算及經濟效益分析;1.4.2投資估算范圍:#1爐脫硫、1.5工作簡要過程及主要參加人員1.52021年9月,天津國投津能發電安生部對#1爐脫硫增容、煙塵改造及煙氣余熱利用改造技術方案進行了初步的明確。2021年9月~11月,天津國投津能發電屢次組織召開了環保設施綜合改造技術交流會。2013年11月6日,天津國投津能發電正式2013年11月18日,在我公司組織召開了環保設施2021年02月10日,在我公司對環保綜合改造方案向天津國投津能發電領導進行了匯報,進一步明確了改造的原那么。1.51.5序號姓名職務1詹揚主管總工程師2靳朝暉工程經理3尹元豹方案管理工程師1.5.2.2序號專業主設人主工1熱機劉闖彭紅文2結構王勇強吳冰3電氣曹建杜小軍4二次王惠賈江濤5水工工藝王惠蕓張燕生6熱控孔祥正馬欣欣7化學孫育文周軍8總圖夏妍萍高青9施工組織王文臣王慶賢10建筑劉韞穎孟凌11暖通張萍12技經趙旭紅李雅13環保孟憲彬付鐵2廠址簡述2.1廠址地理位置及地形條件天津北疆發電廠廠址位于天津市漢沽東北部沿渤海區域。電廠西北距漢沽城區約9km,南距海濱大道約0.50km。本工程為改造工程,改造場地位于電廠一期工程的東側爐后及煙囪區域,改造場地為一期施工用地,已進行回填,回填標高3.0m~4.0m。廠區豎向布置采取平坡式布置,室內外地坪標高差為0.30m。場地排水坡度一般為0.52.2氣象條件本廠址位于漢沽地區。漢沽位于渤海西部,受季風環流控制,氣候屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,四季清楚;春旱多風,冷暖多變;夏熱濕大,雨水集中;秋高氣爽;冬寒少雪。項目單位統計值多年年平均氣溫℃11.9極端最高氣溫39.7極端最低氣溫-20.7最冷月(1月)平均氣溫-4.7最熱(7月)月平均氣溫26多年多年平均氣壓hPa1016.6多年年平均蒸發量mm1590.6多年年最大平均蒸發量2021.4多年年最小平均蒸發量1304.4多年年平均降水量mm556.7年最大降水量896.5年最小降水量296.0多年1d最大降水量321.1多年1h最大降水量95多年10min最大降水量33.2最大1次降水量及歷時369.4多年平均相對濕度%65最小相對濕度1多年平均絕對濕度11.7多年平均風速m/s3.6多年最大瞬時風速31多年最長結冰日數d173多年最大積雪厚度cm31多年最大凍土深度cm57最長1次大風日數d5最長1次沙塵暴持續時間h3廠址處五十年一遇根本風壓為0.55kN/m2,相應的五十年一遇10m高、10分鐘平均最大風速為29.7m/s2.3巖土工程條件根據巖土工程勘測報告,廠區地層為第四系陸相、海相、海陸交互相沉積層,本次勘測鉆探最大深度70m。根據土層的沉積成因、物理力學性質,將本次勘測所揭露的土層自上而下分為五大層,各土層性質分述如下:表層(層號0):素填土,新近回填,以黃褐色粉質粘土、粉土為主,局部地段含有磚塊和植物根。該層底部局部地段為灰黑色淤泥。回填土厚度為3.00~3.60m。第一大層(層號①),本層為陸相沉積物,以黃褐色粉質粘土為主,在該層的頂局部布有素填土或淤泥。素填土,黃褐色,濕~很濕,由粉質粘土組成,松散~稍密,屬高壓縮性土。一般厚度為0.50~1.50m,平均厚度為1.00m。該層分布于鹽池的池堤地段,為曬鹽及養蝦池挖掘堆積形成。淤泥,黑色、黑灰色,流塑,很濕,含腐植質和植物根,有腥臭味,屬高壓縮性土。一般厚度為0.20~0.50m。在曬鹽及養蝦的過程中,局部地段人工挖掘了溝槽,因此該段淤泥沉積厚度相對較大,約為0.80m~1.20m。淤泥分布于鹽池的池底,主要由養殖過程中形成。粉質粘土,黃褐色,很濕,軟塑,局部為流塑,稍有光澤,干強度中等,韌性中等。含氧化鐵、少量碎貝殼。局部土質不均勻,夾粉土薄層。屬高壓縮性土。一般厚度在0.80~2.90m,平均厚度為1.80m。該層在廠區內均有分布。第二大層(層號②),本層為海相沉積物,以灰色粉質粘土為主,夾有粉土、粘土、淤泥質粉質粘土和粉細砂層。按巖性特征及物理力學性質分為三個亞層:②1層:粉質粘土,灰色,以軟塑狀態為主,局部呈流塑狀態,濕~很濕。稍有光澤,干強度中等,韌性中等。夾有粉土、粉砂薄層,呈互層狀,局部層位相變為淤泥質粉質粘土。該層土大局部層位含少量貝殼碎片,局部貝殼碎片較富集呈薄層狀。在鉆探過程中該層土存在縮徑現象。該層土屬高壓縮性土。該層土底板埋深為16.0~25.0m,平均埋深為18.4m,層厚為10.8~22.8m,平均厚度為14.9m。該層在廠區內均有分布。②2層:粉土,灰色,中密~密實,濕,搖震反響中等,局部層位稍有光澤,干強度中等,韌性低。含少量貝殼碎片和氧化鐵。夾有粉質粘土和粉砂薄層,呈互層狀。本層整體厚度較小,主要以夾層形式存在,層厚為0.6~5.2m,平均厚度為2.0m。該層土屬中等壓縮性土。②3層:粉細砂,灰色,中密~密實,飽和,含少量貝殼碎片,夾有粘性土薄層。本層位于第二大層的底部,該層土頂板埋深為17.6~22.0m,平均埋深為18.4m,底板埋深為20.2~29.5m,平均埋深為23.4m,層厚為1.8~8.1m,平均厚度為4.5m。該層在廠區的大局部地段均有分布,僅煤場以西地段缺失。該層土屬中等~低壓縮性土。第三大層(層號③),本層為陸相沉積物,以黃褐色粉質粘土為主,局部夾有粘土、粉土或粉砂層。在廠區的東部本層頂部普遍分布一層厚0.1~0.2m的泥炭或腐木層。本層下部砂性增大,大局部地段至底部出現粉土或粉砂層。按巖性特征及物理力學性質分為三個亞層:③1層:粉質粘土,褐黃色、灰黃色,以可塑狀態為主,局部為軟塑,稍濕~濕,稍有光澤,干強度中等,韌性中等。夾有粉土薄層,呈互層狀,含云母、少量螺殼和少量姜石,見氧化鐵條紋。該層土屬中等壓縮性土。該層土底板埋深一般為22.5~30.2m,平均為26.7m,層厚一般為0.6~10.6m,平均厚度為4.8m。該層在廠區內均有分布。③2層:粉土,褐黃色、灰黃色,中密~密實,稍濕~濕,搖震反響中等,無光澤,干強度中等,韌性低。夾有粉質粘土和粉砂薄層,呈互層狀,含少量貝殼碎片和姜石,見氧化鐵條紋。該層土屬中等壓縮性土。該層土底板埋深一般為24.5~33.4m,平均為29.8m,層厚一般為1.0~3.5m,平均厚度為2.6m。該層分布于廠區內大局部地段。③3層:粉砂,褐黃色、灰黃色,中密~密實,飽和,搖震反響迅速,無光澤,干強度低,韌性低。夾有粉質粘土和粉土薄層,呈互層狀,含少量貝殼碎片。該層土底板埋深為26.6~35.5m,平均埋深為31.6m,層厚為1.5~7.8m,平均厚度為3.7m。該層分布于廠區內大局部地段。第四大層(層號④),本層以海陸交互相沉積的粉質粘土層為主,夾粘土、粉土和粉細砂層。粘土、粉土和粉細砂層的分布和厚度在水平向變化較大,無明顯的規律性。粉質粘土:灰褐色、灰黃色,可塑,局部為硬塑,濕~很濕,稍有光澤,干強度中等,韌性中等,含少量貝殼碎片及其薄層,含姜石,見氧化鐵條紋,土質不均勻,夾粉土薄層。粘土:灰褐色、灰黃色,可塑,局部為硬塑,濕~很濕,切面有光澤,干強度高,韌性高,見氧化鐵條紋,含少量貝殼碎片及其薄層。粉土:灰褐色、灰黃色,密實,濕~很濕,切面無光澤,干強度中等,韌性低,見氧化鐵條紋,含少量貝殼碎片及其薄層,含姜石。土質不均勻,夾粉質粘土薄層。粉細砂:灰褐色、灰黃色,密實,飽和,成分以石英、長石為主。該層土底板埋深為43.0~54.0m,平均埋深為47.6m,層厚為9.9~20.0m,平均厚度為14.9m。該層在整個廠區內均有分布。第五層,(層號⑤),本層由陸相沉積的黃褐色粉細砂、粉質粘土、粉土互層組成,局部有粘土層。按巖性特征及物理力學性質分為兩個亞層:⑤1層:粉細砂,褐黃色、褐灰色,飽和,密實,以石英、長石為主,含云母,大局部層位砂質均勻,局部層位夾粉土薄層。⑤2層:粉質粘土,褐黃色、灰褐色,可塑~硬塑,稍濕~濕,稍有光澤,干強度中等,韌性中等,含氧化鐵條紋和少量姜石,土質不均勻,夾粉土薄層,呈互層狀。該大層鉆孔揭露的厚度大于20m,未揭穿,在廠區內均有分布。各層地基土主要物理力學性質指標值見表2.3-1,各層地基土的樁基參數值見表2.3-2。表2.3-1各層地基土主要物理力學性質指標值表地層編號地基土名稱重力密度(kN/m3)壓縮模量抗剪強度(固結快剪)承載力特征值fak(kPa)Es1-.2(MPa)Es2-4(MPa)Es4-6(MPa)Es6-8(MPa)粘聚力C(kPa)內摩擦角φ(°)①粉質粘土18.02.04.015880素填土18.04.06.0101590②1粉質粘土18.03.04.56.512875②2粉土18.55.08.011.01520160②3粉細砂19.015.025.030.030250③1粉質粘土18.06.010.014.017.020.017.0190③2粉土18.58.012.018.024.020.025.0200③3粉砂19.010.015.022.030.025220④粉質粘土19.07.011.015.019.04015220粉土19.510.016.023.026.03024⑤1粉細砂20.020.025.030.040.035300⑤2粉質粘土19.59.013.017.020.04514280表2.3-2各地基土樁基參數推薦值表地層編號地基土名稱灌注樁預制樁樁極限側阻力標準值qsik(kPa)樁極限端阻力標準值qpk(kPa)樁極限側阻力標準值qsik(kPa)樁極限端阻力標準值qpk(kPa)①素填土2020粉質粘土1515②1粉質粘土3025036②2粉土4045055②3粉細砂80900803500③1粉質粘土50550552700③2粉土6065③3粉砂701100653200④粉質粘土50粉土60⑤1粉細砂801500⑤2粉質粘土601300(3)地下水條件廠區原為曬鹽池兼作養蝦池,在本次勘測之前池水已抽干。由于組成池堤的粉質粘土滲透性很低,鹽池中池水抽干后短時間內地下水位下降,在本次勘測期間,大局部地段地下水位埋深約為0.5~0.7m,相應標高為0.2~0.7m。地下水類型為潛水。廠區四周現為曬鹽池兼作養蝦池,水面標高約1.60~1.80m,且有可能長期保持不變。考慮到廠區回填到標高4.00m后,場地內的地下水位會有一定程度的升高,其標高約為1.80~2.00m。廠區場地整平標高為4.0m,長期來看地下水位標高約為1.80~2.00m。按照?巖土工程勘察標準?(GB50021-2001)的有關規定,勘測場地環境類型為Ⅱ類,當建(構)筑物根底埋深標上下于1.80~2.00m時,建(構)筑物根底就處于長期浸水狀態,由水樣化驗結果判定地下水對混凝土結構具強腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具有弱腐蝕性,對鋼結構具中等腐蝕性。當建(構)筑物根底埋深標高高于1.80~2.00m時,根底就處于干濕交替狀態,地下水對混凝土結構具強腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中的鋼筋具有強腐蝕性,對鋼結構具中等腐蝕性。(4)場地地層巖性鉆孔的剪切波速測試結果,20m深度內土層等3個等效剪切波速為115.3、117.3和120.9m/s,場地覆蓋層厚度大于80m。根據?建筑抗震設計標準?(GB50011-2021),判定建筑場地類別為Ⅳ類。根據?中國地震動參數區劃圖?(GB18306-2001),廠址所在區域地震動峰值加速度為0.20g,地震根本烈度為8度。根據中國地震局地震工程研究中心所完成的?天津北疆發電廠工程場地地震平安性評價報告?,50年超越概率為10%的場地設計地震動峰值加速度為0.195g,對應地震烈度為8度。綜合判定場地地基土不液化。(5)標準凍結深度根據?建筑地基根底設計標準?(GB50007-2002),廠區土壤標準凍結深度為0.602.4交通運輸公路運輸目前,漢沽境內擁有干線公路2條、區級公路5條、高速公路1條。各級道路縱橫交錯,構成了漢沽公路運輸網,交通運輸極為便利。其中干線公路包括蘆漢公路和津漢公路,區級公路包括漢(沽)北(塘)公路、漢榆公路、漢南公路、蘆堂公路、塘漢公路和海濱大道。鐵路運輸津山鐵路橫貫全區,在本境段為復線運行,雙程計長為29km。漢(沽)南(堡)鐵路,始建于1958年,由京山鐵路漢沽車站接軌,延伸至南堡鐵路,全長31.80km,境內20.60km。此鐵路主要運輸漢沽、南堡兩場海鹽,并兼客運。2.5電廠總體布置全廠總體規劃天津北疆發電廠工程規劃建設規模為:4×1000MW等級超超臨界燃煤發電機組,配套50萬噸/日海水淡化。工程分兩期實施。一期工程已投產,二期工程處于施工準備階段。一期工程總平面布置一期工程采用四列式布置格局,主廠房固定端朝南,擴建端朝北,汽機房朝西。具體布置方案為:廠區自西向東依次為500kV(GIS)配電裝置區、水塔區及海水淡化設施、主廠房及脫硫設施區、貯卸煤設施區。主廠房區自西向東依次布置為汽機間、除氧間、煤倉間、鍋爐房(集中控制樓布置在兩爐之間)、靜電除塵器、引風機、煙囪及煙道、脫硫設施場地。石灰石漿液制備車間、脫硫廢水處理車間、石膏脫水車間布置在脫硫區域與貯煤場之間。電廠一期目前共設有四個出入口,其中電廠西路(第二出入口)為人流通道,電廠東路(第三出入口)為物流通道,煤場東路(第四出入口)為運灰渣通道。電廠西路和電廠東路向北與廠區北側的漢南路相連接;煤場東路與電廠東側的灰場相連接。廠區南側的主進廠道路(第一出入口)將在112國道開通后封閉,不再作為人流通道使用。2.6鍋爐設備一期工程鍋爐采用上海鍋爐廠生產的1000MW鍋爐,型號為SG3100/27.56-M54X。鍋爐型式為超超臨界參數直流爐、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、∏型布置、八角雙切圓燃燒方式、全鋼構架懸吊結構、半露天布置、固態排渣煤粉爐。采用帶循環泵的啟動系統。不投油最低穩燃負荷不高于鍋爐的30%B-MCR。主要技術標準(BMCR工況):a)鍋爐最大連續蒸發量(BMCR)3102t/hb)過熱器出口蒸汽壓力27.46MPa(g)c)過熱器出口蒸汽溫度605℃d)再熱蒸汽流量2563t/he)再熱器進口蒸汽壓力6.31MPa(g)f)再熱器出口蒸汽壓力6.11MPa(g)g)再熱器進口蒸汽溫度379℃h)再熱蒸汽出口溫度603℃i)省煤器進口給水溫度299.8℃j)鍋爐保證熱效率≥93.86%k)排煙溫度(修正后)124℃l)NOx排放濃度(6%含氧量)300mg/Nm32.7煤質分析及灰成份分析資料本工程改造階段所用設計煤種及校核煤種的煤質及灰分分析資料見表2.7-1。表2.7-1煤質分析及灰成份分析資料項目符號單位設計煤種校核煤種1校核煤種2平朔安太堡煤神府東勝煤山西內蒙混煤全水分Mt%7.31421.6枯燥基水分Mad%2.48.499.21收到基灰分A%21.3118.70枯燥無灰基揮發分Vdaf%37.73738.49收到基低位發熱量Qnet,arkJ/kg220002276020320收到基碳Car%57.3760.3354.19收到基氫Har%4.193.623.36收到基氧Oar%7.579.9510.65收到基氮Nar%1.40.690.71收到基硫Sar%<0.870.410.79可磨性指數HGI565653灰成分分析二氧化硅SiO2%52.3136.7146.19三氧化二鋁Al2O3%33.513.9914.64二氧化鈦TiO2%0.70.86三氧化二鐵Fe2O3%3.6013.8517.56氧化鈣CaO%4.6522.928.06氧化鎂MgO%0.811.281.80氧化鉀K2O%0.670.721.55氧化鈉Na2O%0.491.230.56五氧化二釩V2O5%無三氧化硫SO3%1.679.37.78二氧化錳MnO2%0.020.052其它%1.58變形溫度DT℃>150011301120軟化溫度ST℃11601130半球溫度HT℃1140熔融溫度FT℃121011503脫硫、脫硝及除塵系統現狀北疆發電廠一期工程電除塵器于2021年投產,每臺爐設置了兩臺菲達公司生產的三室五電場靜電除塵器,設計效率99.89%,保證效率99.82%,除塵器出口煙塵濃度不大于60mg/Nm3,經濕法脫硫后,煙囪入口煙塵排放濃度不大于30mg/Nm3。煙氣脫硫裝置由北京博奇電力EPC總承包建設,脫硫裝置設計含硫量為1.0%,設計脫硫效率不低于96.3%,SO2設計排放值為81.4mg/Nm3(標、干、6%O2)。煙氣脫硝裝置原設計為預留,后于2021年5月由北京國電龍源環保公司EPC總承包建設投產,脫硝裝置入口設計NOx濃度400mg/Nm3,脫硝效率不低于80%,催化劑2+1設置,最低連續運行煙溫293℃。3.1電除塵系統現狀#1、#2機組分別于2009年9月26日、11月30日通過168投入運行,運行期間曾發生過氣流孔板磨損脫落導致一電場短路現象、變壓器燒損、振打軸斷等缺陷。每次停機檢修均安排進入電除塵內部檢查,發現陽極板有輕度沾灰現象、無明顯腐蝕。每年機組檢修后進行電除塵效率試驗,電除塵電場空載電壓試驗均在50kv以上,運行比擬穩定,電除塵除塵效率根本保持原有設計水平。華北電科院于2021年對#1號機組的電除塵系統進行試驗,其有關數據詳見下表:表1:#1爐電除塵A試驗數據表工程單位入口1入口2入口3出口1出口2出口3標干煙氣流量Nm3/h563806543457527990567134547914566031煙氣動壓Pa112106100112106115煙氣靜壓kPa-3.03-3.02-3.03-3.37-3.35-3.45煙氣全壓kPa-2.95-2.94-2.96-3.29-3.27-3.37煙氣流速m/s13.6613.3713.0713.5813.2913.91煙氣溫度℃121127129115120125采樣截面面積m218.618.618.618.618.618.6大氣壓力kPa100.1100.1100.1100.1100.1100.1煙氣含濕量%5.95.95.95.95.95.9煙氣含氧量%5.35.15測試工況下濕煙氣流量m3/h902621883202862445897264877846919361實測煙塵濃度mg/Nm3197651988520366716470折算煙塵排放濃度(1.4)mg/Nm3686066除塵器本體漏風率%2.80%除塵器除塵效率%99.65%除塵器本體阻力Pa360表2:#1爐電除塵B試驗數據表工程單位入口4入口5入口6出口4出口5出口6標干煙氣流量Nm3/h564067535339541721567127568371551768煙氣動壓Pa115102104115114107煙氣靜壓kPa-2.97-3.11-3.1-3.41-3.43-3.36煙氣全壓kPa-2.89-3.04-3.02-3.33-3.35-3.28煙氣流速m/s13.9913.1213.2513.9913.9113.36煙氣溫度℃131125124127122119采樣截面面積m218.618.618.618.618.618.6大氣壓力kPa100.1100.1100.1100.1100.1100.1煙氣含濕量%5.95.95.95.95.95.9煙氣含氧量%4.74.54.8測試工況下濕煙氣流量m3/h925387866462874498925387916013881863實測煙塵濃度mg/Nm3200271939819727719791折算煙塵排放濃度(1.4)mg/Nm3658884除塵器本體漏風率%2.81%除塵器除塵效率%99.55%除塵器本體阻力Pa3303.2脫硫系統現狀脫硫系統與主機系統同步建設投產,運行期間曾發生過噴淋管組斷裂、氧化風機斷軸等嚴重缺陷。兩臺機組均已完成取消旁路改造工作。每次停機檢修均安排進入吸收塔內部檢查,發現吸收塔中部有石膏堆積、內壁防腐無明顯腐蝕。每年機組檢修后進行脫硫效率試驗,脫硫效率根本保持原有設計水平。華北電科院于2021年對#1號機組的脫硫系統進行試驗,有關數據詳見下表:表1.試驗主要數據除塵器出口〔原煙氣〕序號項目單位數值1O2平均值%4.262過量空氣系數1.25453SO2測量平均值ppm7854SO2折算濃度〔α=1.4〕mg/Nm32021脫硫系統出口〔凈煙氣〕序號項目單位數值1O2平均值%4.222過量空氣系數1.25153SO2測量平均值ppm294SO2折算濃度〔α=1.4〕mg/Nm3745η脫硫效率%96.32經此次試驗測得,北疆電廠1號機組鍋爐額定負荷運行期間,脫硫裝置SO2脫除效率為96.32%。3.3脫硝系統現狀國家環保監測總站分別于2021年1月13~14日和5月11~12日進行了#1機組和#2機組的脫硝工程竣工驗收監測工作,天津市環保局分別以津環保管便[2021]23號文和津環保管便[2021]44號文同意北疆電廠一期脫硝工程試生產,2021年9月11日環保部在工程現場召開了竣工驗收現場會。2021年11月15日,國家環保部以“環驗【2021】251號〞文函復北疆電廠一期兩臺機組脫硝工程通過環保驗收。2021年前11個月#1、2機組脫硝投運率分別為98.78%、98.03%,綜合脫硝效率分別為74.76%、72.60%,氮氧化物排放濃度分別為70.68mg/Nm3和83.30mg/Nm3,優于國家及地方排放標準,滿足與天津市政府簽訂的“十二.五〞減排責任書規定綜合脫硝效率70%以上的要求。4主要改造原那么及改造設計參數4.1主要改造原那么改造目標:燃煤機組大氣污染物排放到達?火電廠大氣污染物排放標準?〔GB13223-2021〕中燃氣電廠標準。經與業主溝通,本次改造的主要原那么如下:除塵技術改造擬采用常規除塵器改造+脫硫除霧器改造+增設濕式除塵器的方案。其中,將原常規除塵器改造為低低溫除塵器,出口煙塵濃度不大于20mg/Nm3〔6%O2,標態,干煙氣〕;脫硫改造后出口煙塵〔含石膏〕濃度不大于20mg/Nm3〔暫按脫硫塔煙塵脫除率50%,不含石膏的出口煙塵濃度為10mg/Nm3;脫硫出口液滴含量由75mg/Nm3改造為50mg/Nm3,含固率20%計,石膏隨液滴排出的濃度為10mg/Nm3〕;濕式除塵器效率不低于75%。綜合以上三種措施,煙囪入口煙塵排放濃度到達5mg/Nm3。脫硫系統增效改造盡量減少對主體工程的影響,脫硫塔和除霧器格局不變,占地不增加,同時考慮除霧器增效,減少石膏顆粒物隨液滴帶出。脫硝系統增效改造盡量減少對主體工程的影響,采用加裝預留層催化劑,調整更換催化劑周期的方式。同時考慮消除煙囪“白煙〞的措施。4.2改造要求及設計參數干式除塵器改造條件及要求干式電除塵器改造入口煙氣條件〔一臺爐BMCR工況〕工程名稱單位數值備注過量空氣系數~1.288入口濕煙氣量Nm3/h~3250000標態,濕基,實際氧入口干煙氣量Nm3/h~2950000標態,干基,實際氧入口煙氣溫度℃~130入口含塵量g/Nm3~25標態,干基,6%O2要求改造后,除塵器效率不低于99.92%,出口煙塵濃度小于20mg/Nm3。增設濕式電除塵器的煙氣條件及要求工程名稱單位設計煤種備注過量空氣系數~1.327入口濕煙氣量Nm3/h~3480000標態,濕基,實際氧入口干煙氣量Nm3/h~3060000標態,干基,實際氧入口煙氣溫度℃~50正常運行工況℃80耐熱入口煙塵濃度mg/Nm320標態,干基,6%O2考慮脫硫島除塵效率50%煙塵含石膏入口霧滴濃度mg/Nm350入口霧滴中石膏濃度mg/Nm310標態,干基,6%O2霧滴含固率按20%計入口SO2濃度mg/Nm335標態,干基,6%O2加裝的濕式電除塵器效率按75%考慮,出口煙塵〔含石膏〕濃度到達5mg/Nm3。脫硫系統改造入口煙氣條件〔一臺爐BMCR工況〕工程名稱單位數值備注入口濕煙氣量Nm3/h~3250000標態,濕基,實際氧入口干煙氣量Nm3/h~2950000標態,干基,實際氧入口煙氣溫度℃~90考慮煙氣余熱利用或采用低低溫除塵器180事故工況入口煙氣壓力Pa~4000入口SO2濃度mg/Nm32200標態,干基,6%O2入口含塵量mg/Nm320標態,干基,6%O2脫硫系統改造后脫硫效率不低于98.5%,出口SO2濃度小于35mg/Nm3,除霧器出口霧滴濃度小于50mg/Nm3,煙塵〔含石膏〕濃度小于20mg/Nm3。脫硝裝置改造條件及要求脫硝裝置改造入口煙氣條件〔一臺爐BMCR工況〕工程名稱單位數值備注過量空氣系數1.20入口濕煙氣量kg/s1066.62入口濕煙氣量m3/s1906.2入口煙氣溫度℃363入口NOx濃度mg/Nm3400標態,干基,6%O2設計取用值,以NO2計入口含塵量g/Nm3~25標態,干基,6%O2要求改造后,SCR脫硝效率不低于87.5%,出口NOx濃度小于50mg/Nm3。4.3改造技術路線的選取目前我國已投運電廠的污染物排放還達不到接近燃機的水平,尤其是煙塵排放還遠達不到5mg/Nm3以下排放水平。華能、國電、神華〔國華〕、浙能等發電集團均已安排相關的研究工作,有多個工程已在實施的過程中。對于煙氣綜合凈化,工程公司非常重視,與設計院一起進行了屢次相關的技術交流,并進行了大量的調研工作。根據我國目前脫硝、脫硫、除塵的技術開展狀況,煙氣綜合凈化技術路線選擇如下:〔1〕通過研究,我們認為煙氣綜合凈化技術是整個煙氣系統的優化、整合技術,宜統籌規劃。煙氣NOx、SO2、煙塵綜合治理,宜最大限度的利用成熟技術,并拓展利用其他行業的相關技術,以到達煙氣綜合凈化的較高目標。〔2〕煙塵治理——對于煙塵,國內尚無到達5mg/Nm3以下排放濃度的長期投運經驗。按照目前的技術開展和認可度情況,脫硫前干式除塵器+濕式脫硫難以到達5mg/Nm3的排放濃度要求,故擬考慮采用脫硫裝置前干式除塵器、濕法脫硫與脫硫裝置后濕式除塵器相結合的除塵方式。北疆一期工程干式除塵器運行狀況良好,充分利用這一優勢,改造后到達較低的煙塵排放濃度,經脫硫裝置FGD進一步脫除煙塵后,進入濕式除塵器脫除含固液滴和煙塵,經過三級的除塵后,煙囪出口煙塵濃度到達5mg/Nm3水平。〔3〕SO2治理——充分利用成熟的石灰石-石膏濕法脫硫技術,采用脫硫裝置工藝流程優化或塔內精細化設計,提高脫硫效率,煙囪出口SO2排放濃度不高于35mg/Nm3。為減輕脫硫裝置出口濕式除塵器的壓力,優化除霧器型式或增加除霧器層數、改善除霧器性能,使除霧器出口液滴含量不高于50mg/Nm3。〔4〕NOx治理——充分利用鍋爐低NOx燃燒技術,設置高效率的脫硝裝置〔SCR〕,到達NOx排放濃度不高于50mg/Nm3。5除塵改造方案5.1一期除塵器配置情況北疆一期工程,每臺爐配置2臺菲達公司生產的三室五電場靜電除塵器,除塵器保證效率99.82%,除塵器出口煙塵濃度小于60mg/Nm3〔干基,標態,6%O2〕。其主要技術數據如下表序號工程單位數據1設計效率%99.89保證效率%≥99.82本體阻力Pa<245Pa3本體漏風率%<1.5%電場通道數個3×36每個電場的有效長度m全部電場的總有效長度m24電場的有效寬度m42.12電場的有效高度m15.0總集塵面積〔每臺爐〕m2155520有效斷面積m26486長、高比1.67室數/電場數8陽極板型式及總有效面積〔每臺爐〕C型/1555209陰極線型式及總長度〔每臺爐〕第一、二、三電場采用RSB系列線/907200m;第四、五電場采用螺旋線/129600m10m2/m3/s102.13/95.3311cm/s煙氣流速m/sec13每臺除塵器灰斗數量個3014灰斗電加熱形式管式電加熱15每臺除塵器所配整流變壓器數量臺1516每臺整流變壓器的額定容量kVA前二個電場(1.8A/72KV)183/后三個電場(2,0A/72KV)20517電氣總負荷〔每臺爐〕kVA626318最大運行負荷〔每臺爐〕kW36755.2改造后除塵效率要求及可選方案脫硫塔煙塵脫除率一般為50~80%,以國內的認可度,較低煙塵入口濃度的脫硫塔脫除煙塵的效率建議按較為保守的50%考慮,脫硫裝置出口液滴中含固〔石膏〕率建議按20%考慮。經調研及征求業主意見,首先將北疆一期現有的除塵器進行改造,除塵器出口排放濃度降至20mg/Nm3〔6%O2,標態,干煙氣〕,除塵器效率提升至99.92%。脫硫出口煙塵濃度不高于10mg/Nm3,脫硫出口液滴濃度不高于50mg/Nm3,那么脫硫出口煙塵〔含石膏〕不高于20mg/Nm3;濕式除塵器效率不低于75%,煙塵出口濃度到達5mg/Nm3。為使北疆一期除塵器,改造后效率到達99.92%,出口排放濃度降至20mg/Nm3〔6%O2,標態,干煙氣〕,在現有的條件下,可選的改造方案有:1、改造為電袋除塵器:前兩個電場保存不變,將后三個電場改造為布袋過濾除塵,此方案可將出口煙塵濃度降至20mg/Nm3甚至更低水平。2、改造為旋轉電極電除塵器,前四個電場保存不變,將最末電場改造為旋轉板極電場,同時輔以電源改造,可將出口煙塵濃度降至20mg/Nm3。3、改造為低低溫電除塵器,除塵器本體根本保存不變,在除塵器前設置前端換熱器,將除塵器入口煙溫降至煙氣酸露點溫度以下,實現電除塵器低低溫運行。同時輔以電源改造,可將出口煙塵濃度降至20mg/Nm3。5.3除塵改造可選方案的介紹電袋除塵器電袋復合除塵器有機結合了電除塵器與袋式除塵器的除塵特點,先由前級電場預收煙氣中70%~90%以上的粉塵量,再由后級袋式除塵捕集煙氣中剩余的細微粉塵。前級電場的預除塵作用和荷電作用為提高電袋復合除塵器的性能起到了重要作用。預除塵降低了濾袋的粉塵負荷量即降低了除塵器的阻力上升率;同種電荷的荷電使得粉餅層變得疏松,在相同的粉塵負荷下,帶有同種電荷的粉餅層阻力更小。這兩者的共同作用使得濾袋的清灰周期變長,從而可以節省清灰能耗、延長濾袋使用壽命。同時由于進入袋式除塵器的粉塵濃度較低,減少了粉塵的磨損作用,也延長了濾袋的清灰周期,可以延長濾袋的使用壽命。電袋復合除塵器受煙溫條件及煙氣含硫量和含濕量影響較大,煙溫高、含硫量大、含濕量高時需選用更好的濾料,本錢升高。有研究顯示,前端電場放電,會產生臭氧,對布袋有腐蝕作用。布袋的壽命問題,一直電袋除塵器運行中的最突出的問題,各廠的實際運行情況也不盡相同,有的廠聲稱運行三年布袋零破損,也有的廠那么因為布袋破損,排放濃度超標而被迫停機。圖1電袋除塵器結構示意圖電袋復合除塵器的效率不受煤種、飛灰特性影響,排放濃度容易實現在20mg/Nm3甚至更低水平,且長期穩定。但排放濃度要求越高,會使電袋除塵器的通風阻力越大,運行電耗越高。破損布袋的更換及后處理問題,會隨袋式除塵器使用年限的增加而日顯突出。旋轉電極除塵器旋轉電極式電除塵器是一種高效電除塵設備,由前級固定電極電場(常規電場)和后級旋轉電極電場組成,其收塵機理與常規電除塵器完全相同,工作原理如圖2所示。圖2旋轉電極式電除塵器工作原理圖旋轉方向旋轉方向驅動電機傳動鏈條收塵區域清灰刷組件鏈輪清灰刷驅動電機非收塵區域旋轉陽極板煙氣鏈輪陰極線圖3旋轉電極式電除塵器結構簡圖旋轉電極電場中陽極局部采用回轉的陽極板和旋轉的清灰刷,如圖2所示。旋轉陽極板在頂部驅動輪的帶動下緩慢地上下移動,附著于回轉陽極板上的粉塵在尚未到達形成反電暈的厚度時,就被布置在非電場區的旋轉清灰刷徹底去除,因此不會產生反電暈現象,并最大限度地減少了二次揚塵,增加粉塵驅進速度,大幅提高電除塵器的除塵效率,降低排放濃度,同時降低對煤種變化的敏感性。旋轉電極除塵器技術優勢:a)可有效消除二次揚塵的發生b)可有效消除反電暈發生c)可有效消除極板沾灰造成的效率下降d)可有效消除電場紊流現象發生旋轉電極除塵器缺點:a)結構較為復雜;b)對安裝技術要求較高;c)設備穩定性差,對運行維護水平要求高;低低溫電除塵器低低溫電除塵器主要是通過在除塵器進口煙道上設置換熱裝置,通過冷源換取煙氣的熱量,降低除塵器進口煙溫(酸露點以下),到達低低溫的水平。低低溫電除塵器是在常規低溫電除塵器根底上的一次改進和升級,由于除塵器進口煙氣溫度的降低1)除塵器處理的煙氣體積流量減小,對于即有的除塵器,比集塵面積增加,提高除塵效率;2)飛灰比電阻降低,煤灰更易被收集,除塵效率提高,運行穩定,也更加節能;3)可有效脫除煙氣中的SO3,降低尾部受熱面的腐蝕風險;4)可有效利用煙氣余熱,提高機組熱效率,或用來加熱凈煙氣,提高排煙的擴散能力。低低溫電除塵器的入口煙溫一般在85~90℃,在常規理解的酸露點溫度之下,為何在此條件下沒有產生低溫腐蝕是低低溫除塵技術的關鍵點。這與SO3煙氣調質的作用機理有些相似,煙氣中的SO3與水蒸汽結合形成氣溶膠,會吸附在飛灰外表,既降低了飛灰比電阻,又除去了SO3。正由于煙氣溫度低于了酸露點,SO3由氣態轉為氣溶膠,更有效的被煙塵所吸附,通過電除塵器被收集和排除,所以不會對低溫受熱面產生腐蝕。低低溫除塵器在日本有大量的投產業績,相應的廠商有日立,三菱,IHI等。通過理論體系的完善和運行實例的證明,低低溫電除塵器是可行的,平安的,高效的。低低溫除塵體系中的前端換熱器,會增加通風阻力(約500~800Pa),增加一定的運行電耗,但除塵器電耗可減少,綜合電耗相差不大。低低溫電除塵技術可與煙氣余熱利用技術相結合,將煙氣余熱利用裝置設置在電除塵入口,實現除塵器低低溫,同時換取的煙氣余熱可用來加熱局部凝結水,提高機組熱效率,或用來加熱脫硫后的凈煙氣,增強排煙的擴散能力,改善環境污染。低低溫電除塵器本體較常規靜電除塵器的區別,目前能查閱到的文獻只是說控制漏風防止局部漏入冷風產生低溫腐蝕、絕緣子加熱、灰斗加熱及防堵等幾個問題,總體上并無太大差異。5.4干式除塵器改造方案比選在對上述三種方案進行比選之前,首先要介紹一下近幾年被廣泛采用的煙氣余熱利用技術。眾所周知,降低鍋爐排煙溫度,有助于提高機組熱效率,降低煤耗。大容量機組由于采用回轉式空預器,為防止空預器冷端低溫腐蝕,無法將排煙溫度降得很低,通常鍋爐排煙溫度〔空預器出口〕在120~130℃水平。如果能將此溫度降至85℃,可節省發電標煤耗1.36g/kWh。同時,由于進入吸收塔的煙溫降低,可顯著節省脫硫耗水,以采用濕法脫硫的百萬機組為例,每臺機組的耗水量可減少~60t/h,煙氣余熱換熱器同時會增加引風機電耗約850kW。綜上分析,煙氣余熱利用的技術優勢明顯,推薦采用。低低溫除塵器將電除塵技術與煙氣余熱利用技術進行了有機的結合,通過設置于除塵器前的前端換熱器,將除塵器進口煙溫降至85℃左右,實際了電除塵器在低低溫狀態下運行,提高了除塵效率,同時有效利用了煙氣余熱,提高機組熱效率。為使5.2節的三個改造方案具有可比性,電袋除塵器改造方案和旋轉電極除塵器改造方案應與煙氣余熱利用技術相結合后,再與低低溫除塵改造方案進行比擬。對于電袋除塵器改造和旋轉電極除塵器改造方案,可配套采用常規的煙氣余熱利用方案,將煙氣余熱換熱器布置于吸收塔入口。電袋除塵器、旋轉電極除塵器與低低溫電除塵器的比照見下表序號電袋除塵器(+煙氣余熱利用)旋轉極板除塵器(+煙氣余熱利用)低低溫電除塵器1除塵效率、排放濃度1.1除塵器出口煙塵排放濃度<20mg/m3除塵器出口煙塵排放濃度<20mg/Nm3〔需輔以電源改造〕除塵器出口煙塵排放濃度<20mg/m3〔需輔以電源改造〕1.2煤種、灰比電阻變化不影響除塵效率煤種、灰比電阻變化影響除塵效率煤種、灰比電阻變化影響除塵效率2運行阻力與通風電耗2.11500~2000Pa~1000Pa<1000Pa2.2+1050kW+500kW+500kW3結構3.1結構較復雜結構復雜結構簡單4適應性4.1適應燃燒劣質煤,不受煤質灰分限制,高硫高水燃煤,需采用耐高溫的濾料受煤種變化影響較大受煤種變化影響大,燃煤的灰硫比、煙氣酸露點宜穩定4.2灰中二氧化硅和三氧化二鋁等對濾袋磨損輕高二氧化硅和三氧化二鋁粉塵不易收集煤種宜穩定,煙氣酸露點變化不宜過大4.2除塵效率不受飛灰比電阻及入口濃度影響,對微細粉塵收集效率不高除塵效率受比電阻值、入口濃度影響比擬大,對微細粉塵收集效率相對較高除塵效率受比電阻值、入口濃度影響較大,對微細粉塵的收集效率適中4.3對負荷變化適應性好,運行管理較復雜對負荷變化適應性較好,運行管理較復雜對負荷變化適應性較好,運行管理較簡便5可靠性5.1布袋每三~四年更換一次安裝要求高,轉動機械較多,可靠性差,清灰刷4年更換一次與常規電除塵器相同,換熱器需考慮磨損、堵灰和腐蝕問題5.2濾袋用壓縮空氣清灰機械振打清灰,周期可調機械振打清灰,周期可調6業績6.1國內有1000MW機組投運業績國內有300MW機組業績,1000MW機組有訂貨業績國內有訂貨業績,暫無實際運行業績。日本有大容量機組運行業績。7占地7.1將后三個電場改為布袋,不額外增加占地將末級電場改為旋轉電極,不額外增加占地在除塵器入口煙道上裝設前端換熱器,不額外增加占地8改造費用〔設備費〕8.12200萬+1600萬1600萬+1600萬2200~2500萬9運維工作量及費用9.1布袋在運行中易破損,影響除塵效率,每三至四年需大面積更換布袋,運維工作量較大,更換布袋對工人健康損傷大。運行維護費用高除塵器運行中有轉動部件,運行中旋轉極板易卡澀,影響除塵效率。運維工作量大。運行維護費用較高除塵器前端換熱器有磨損和腐蝕風險。除塵器本體運行維護工作量小,運維費用低。6其它6.1啟爐前需進行預涂灰鍋爐啟動即可運行鍋爐啟動即可運行6.2對脫硫效率無影響對脫硫效率無影響對脫硫效率無影響引風機體積流程減小,電耗相對降低綜上分析,綜合考慮到運行可靠性、投資、運維本錢及工作量等因素,結合煙氣余熱利用技術,一期工程改造擬采用低低溫電除塵改造方案。同時,考慮5個電場全部進行電源改造〔三相電源或高頻電源〕,以滿足改造后除塵器效率不低99.92%,除塵器出口煙塵排放濃度不超過20mg/Nm3的要求。5.5低低溫電除塵器改造方案除塵器前端換熱的設置除塵器前端換熱器進口煙溫取用128℃,出口煙氣溫度取用85℃。根據電廠實際運行數據,考慮一定的換熱端差,結合各級低加凝結水的進出口溫度,THA工況前端換熱器水側進口擬由7號低加出口凝結水接入,與8號低參加口的凝結水混合至~70℃后接入前端換熱器,吸收熱量后接入6號低參加口,水溫暫定100℃,所需的凝結水量約為820t/h。除塵器前端換熱器初步數據如下(每臺爐THA工況):1入口濕煙氣量2814912Nm3/h2入口/出口煙氣溫度128℃/85℃3換熱量34.51MW4冷卻介質凝結水5冷卻介質流量~830t/h6冷卻水進出口水溫70/107冷卻器形式管式換熱器8換熱管材質ND鋼10換熱面積73778m11吹灰形式脈沖吹灰12壓損要求<600Pa 注:當采用熱二次風加熱凈煙氣的方案時,前端換熱器入口煙溫為109℃,凝結水回水溫度按90℃考慮。除塵器本體改造.1原電除塵器的檢查,修復與調整低低溫改造后,煙氣負壓有一定增加,應對殼體強度和剛度進行核算和評估;改造后,煙氣溫度變化帶來振打制度的改變,影響陽極板積灰,從而影響鋼架各立柱荷載,需進行復核。更換和修復失效的陰極線及變形嚴重的陽極板;檢查振打桿是否出現彎曲變形,振打位置是否發生偏移,振打錘和振打桿都應恢復到合理位置;檢查電場內有否可能出現煙氣短路通道〔如中間柱兩側〕,如有必要用擋板封堵;檢查振打桿與異軌間是否存在間隙過大,此間隙應保證盡可能小。應根據改造后的煙道條件進行氣流分布試驗,氣流分布均勻系數應到達σ≤0.115標準,設備安裝完成后應進行現場氣流分布測試。應對殼體灰斗設人孔門,檢查門處密封進行檢查、完善,保證殼體漏風在標準之內。電除塵器電場的供電是電除塵器實現高性能的根本保證,必須最大程度保證在不同的煙氣條件下正常供電,防止反電暈出現,為此電源控制系統應有間歇供電的工作方式。.2除塵器本體改造1〕熱空氣密封裝置:低低溫改造后,電除塵器內煙氣溫度已低于煙氣露點溫度,因此必須防止低溫煙氣進入絕緣套管內側和絕緣子室〔包括陰極振打傳動瓷軸周圍〕。為此,需設置熱空氣密封裝置,需將絕緣子支撐結構改造為用于帶熱風裝置。熱風裝置應能提供一定量的110℃枯燥、清潔的空氣,每臺電除塵器可設置三套熱風裝置,熱風裝置包括:電加熱器,風機,熱風管路,閥門等。2〕灰斗加熱:原灰斗由板式電加熱器加熱。改造后應使全灰斗壁溫不低于120℃,以保證排灰暢通。3〕易漏風處〔如人孔門等周邊〕需貼補不銹鋼。4〕電源改造,按全部5個電場進行高頻電源或三相電源改造考慮,投資暫按高頻電源計列。5.6濕式除塵器設置濕式電除塵器目前在我國主要應用于化工、冶金等行業,尤以冶金行業應用居多,在大型燃煤電廠,投產業績較少。在國外,濕式電除塵器在電廠已有近30年的應用歷史,主要作為大氣復合污染物控制系統的最終精處理技術裝備,用于去除濕法脫硫后的粉塵、石膏漿液霧滴、控制PM2.5的排放及解決煙氣排放濁度等問題,可將煙塵排放限值控制在10mg/m3甚至5mg/m3以下。濕式電除塵器的收塵原理與干式電除塵器相同,均經歷荷電、收集和清灰三個階段。金屬放電線在直流高電壓的作用下,將其周圍氣體電離,使粉塵或霧滴粒子外表荷電,荷電粒子在電場力的作用下向收塵極運動,并沉積在收塵極上,清灰方式多采用噴淋水流從集塵板頂端流下,在集塵板上形成一層均勻穩定的水膜,將板上的顆帶走,也有依據收集霧滴自流的清灰方式。濕式電除塵器可有效收集微細顆粒物(PM2.5、氣溶膠)、重金屬、有機污染物(多環芳烴、二惡英)等,煙塵排放濃度可達5mg/Nm3甚至更低水平;收塵性能與粉塵特性關系不大,對黏性大或高比電阻粉塵也能有效收集,同時也適用于處理高溫、高濕的煙氣;沒有振打設備的運動部位,可靠性較高;但會將煙氣降溫至飽和溫度,需設置廢水處理設備及采用防腐。圖4濕式電除塵器工作原理濕式電除塵器根據極板材質的不同,大致可分為金屬極板濕式電除塵,導電玻璃鋼極板濕式電除塵,及柔性極板濕式電除塵等幾種類型。按布置方式的不同,又可分為臥式布置濕式電除塵器和立式布置濕式電除塵器。5.6該技術多為日本和歐洲公司〔如三菱、日立、B&W、SIEMENS等〕采用,極板材質多為不銹鋼,其結構型式與常規干式靜電除塵器根本相同,陽極板采用平板結構,噴水清灰,除塵器多為臥式布置,煙氣平進平出。除塵效率可保證70%(一個電場)/85%(兩個電場),不同廠家略有不同。國內大型燃煤機組采用這種濕式電除塵器的有浙能六橫電廠、浙能嘉華電廠、國華舟山電廠等。圖5金屬極板臥式濕式電除塵器5.6該技術多用于我國冶金及化工行業。這種濕式電除塵器極板材料采用導電玻璃鋼FRP,收塵板結構形式為管式,有圓形、方形、正多邊形等,以多邊形居多,間斷噴水清灰,這種除塵器因為極板為管式結構,故多為立式布置,煙氣上下進出。除塵效率可達60~90%,主要靠煙氣流速的選取和調整極板長度來實現除塵效率的要求。國內大型燃煤機組采用這種濕式電除塵器的工程有華能黃臺電廠、國電泰州二期工程等。圖6立式布置管式極板濕式電除塵器示意圖圖7導電玻璃鋼極板實物圖5.6該技術為山大能源的專利技術,它與導電玻璃鋼極板濕式電除塵器根本一致,所以不同的就是采用了有機合成纖維作極板材料,被浸濕的纖維極板有了導電性,來收集煙氣中的霧滴。清灰方式是靠極板的全外表均勻水膜自流,可實現運行零水耗。這種除塵器的極板如采用管式結構,那么除塵器宜立式布置,煙氣上下進出,如極板采用板式結構,那么除塵器為臥式布置,煙氣水平進出。采用這種濕式電除塵器的工程有國電益陽電廠、滎陽電廠等。圖9柔性極板實物圖5.6.4對于大型燃煤機組,金屬極板臥式布置濕式電除塵器在日本碧南電廠有5臺機組的運行實例,國內已有兩臺機組在安裝中,11臺機組處于訂貨生產階段。金屬極板濕式電除塵的極板材料主要采用316L不銹鋼,根據電廠運行經驗,316L抗腐蝕能力較差,據有關廠家介紹,金屬極板外表形成穩定水膜是除塵的關鍵,需要在沖洗水中參加氫氧化鈉來調整PH值,用以中和煙氣中酸霧凝結形成的酸液,防止對極板造成嚴重腐蝕。導電玻璃鋼極板的濕式電除塵器,在我國冶金和化工行業應用較多,有上百套的業績。玻璃鋼材料的抗腐蝕性好,但已投運業績中處理的煙氣成分均較本工程有差異,冶金或化工行業多為除霧作用,除去煙氣中的液體,目前多家電廠正在進行相關的試驗研究工作。柔性極板濕式電除塵器,在結構型式及性能上均較導電玻璃鋼極板濕式電除塵器無太大差異,目前采用此技術的投產機組有國電益陽電廠〔300MW機組〕。山大能源被神華集團收購,也有多個工程擬采用此技術進行改造方案的研究。序號工程名稱金屬極板濕式電除塵器柔性陽極濕式電除塵器導電玻璃鋼濕式電除塵器1技術源流在美國、日本和歐洲有電廠的應用案例,是國外際主流的電廠濕式電除塵技術。美國巴威公司、日本三菱公司、日立公司,歐洲阿爾斯通公司都采用金屬極板濕式電除塵器。國外應用較少。概念最早由美國俄亥俄大學于1998年提出,后將該技術轉讓給美國南方環保,經過幾年的開展,到目前只有Smurfit-StoneContainerCorp電廠燃油鍋爐一個應用案例。該技術在化工行業、冶金行業應用較多,稱為電除霧器。世界上第一條電除霧器1907年投入運行,用于制硫酸工藝中三氧化硫酸霧的去除。該技術成熟可靠,已制定?電除霧器?標準HJ/T323-2006。2結構差異陽極板采用平行懸掛的金屬極板,極板材質為SUS316L不銹鋼;金屬極板外表采用連續噴淋的水膜覆蓋和清灰;配置噴淋水循環系統,噴淋水經過收集、加堿中和、過濾后,一小局部進入脫硫補水,大局部回到噴淋系統繼續循環。陽極布置成由方形孔道組成,煙氣沿孔道流過。陽極采用非金屬柔性織物材料,通過潤濕使其導電,柔性陽極四周配有金屬框架和張緊裝置,框架材料采用2205、2507不銹鋼。陰極采用陰極線,位于每個方形孔道四個陽極面的中間,陰極線材料采用鉛銻合金;電極無噴淋清灰系統,有酸液導流裝置,酸液〔每小時1-2噸〕帶出細灰顆粒,收集沉淀后進入脫硫漿液系統;無水循環系統。陽極布置成由六角形形孔道組成的蜂窩形式,煙氣沿孔道流過。陽極采用導電玻璃鋼材料,因玻璃鋼材料內添加有碳纖維氈、石墨粉等導電材料,自身可以導電。陰極采用陰極線,位于每個六角形孔道六個陽極面的中心,陰極線材料采用鈦合金、超級雙相不銹鋼;配置水噴淋清灰系統,每個模塊每天停電沖洗一次,沖洗后的液體直接進入脫硫漿液系統;無水循環系統。3性能比照金屬極板,機械強度高,剛性好

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論