




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、電氣事故亞西電廠違章進行50%減載試驗,對#2高壓廠造成嚴重破壞【前言】 2005年6月11日9時42分, # 2機組50%甩負荷試驗中, # 2高壓廠變壓器損壞,嚴重影響整個試運行和試運行后的安全運行。該單位已移交。 ,為 吸取 經(jīng)驗 教訓,落實 責任,督促 各 部門 認真 貫徹 落實 防范 措施,現(xiàn) 特 報告 如下:【事故過程】2005年6月11日9時30分,#2機組首次裝機至150MW,準備進行50%甩負荷試驗。試驗前,考慮到甩負荷應接近實際運行工況,電站的用電量并未按試驗計劃進行。到待機電源操作。 9時39分,試驗廠試運行指揮員鐘景良下令進行50%甩負荷試驗。運行主管接到海陽的命令,從
2、中調(diào)申請批準,然后命令電氣運行副主任王飛手動按下開關(guān)5022和5023跳閘。按鈕,同時鍋爐手動停止B球磨機和D1、D4燃燒器,減載后機組以廠電運行,最大汽輪機轉(zhuǎn)速飆升至3061r/min,在27482870r之間波動/min 后速度下降。包裝水位波動較大(最高+160mm,最低-241mm),電動給水泵勺管開度增加到90%。 9時42分,景亮下令并切模式切換電站用電。電廠參加了試運行,告訴他不能采用并切法,但他繼續(xù)下達命令,要求電廠減電,運行值長。海陽接到命令后,向電氣操作副操作員王飛發(fā)出命令,關(guān)閉工廠電源。王飛首先用并聯(lián)開關(guān)半自動切換工廠電源的6kVA段。待機電源開關(guān)6202打開后,工作電源
3、開關(guān)打開。 6201時,#2發(fā)電機變壓器故障跳閘,6kVB段保護啟動并投切成功。檢查大功率變壓器復壓過流、大功率變壓器輕重氣、大功率變壓器差動保護動作、#2高壓功率變壓器呼吸噴油器燃油。拆檢#2高壓廠變壓器吊罩后,發(fā)現(xiàn)低壓側(cè)A支:A相線圈扭絞; B相線圈上部有兩次匝間短路; 10 件部分熔化。【事故原因】1、發(fā)電機甩負荷后,由于發(fā)電機有出廠負荷,轉(zhuǎn)速不能維持在3000r/min,在27482870r/min之間波動,中缸排汽壓力超過動作設(shè)定值,導致在頻繁的 OPC 操作中。2.#2高壓電站變壓器損壞的主要原因是發(fā)電機和220kV鴨線系統(tǒng)在減載后成為兩個獨立的系統(tǒng)。由于錯誤使用并切功率的方法,非
4、同步回路閉合,導致發(fā)電機振蕩。 ,由遠大于高壓廠用變壓器額定電流的振蕩沖擊電流的交變沖擊引起,持續(xù)時間長達10秒。 (從發(fā)電機記錄的波數(shù)據(jù)查到,是1700A8000A)。暴露問題1、本人對汽輪機熱保護不熟悉,對電廠減載可能出現(xiàn)的問題沒有深入研究和分析,因此沒有制定相應的措施。2.錯誤的調(diào)度命令沒有仔細分析檢查,盲目執(zhí)行,層層檢查不嚴。3、培訓工作、現(xiàn)場監(jiān)測和督導工作不到位,未達到預期效果。【事故責任與評估】雖然這次事故的主要原因是中試廠主要負責下達錯誤的調(diào)度指令,但參與試驗的運營單位對于盲目執(zhí)行錯誤的調(diào)度指令也負有不可推卸的責任:1. 值班長向海洋作為調(diào)度指揮員,對試飛下達的命令不檢查,不分析
5、思考,一味執(zhí)行錯誤調(diào)度命令,對指揮部負責事故,估價2000元。2、值班副電工王飛作為具體執(zhí)行人,沒有對指揮員下達的命令進行檢查,也沒有提出異議。他對事故承擔次要責任,被評定為1000元。3、生產(chǎn)經(jīng)營部門是事故的主要責任部門,培訓和現(xiàn)場監(jiān)控沒有嚴格控制,考核3000元。4、運營處處長、副處長、電氣處負責生產(chǎn)運營處安全第一責任人的管理責任考核。永紅800元;東林、王世海、王進、生產(chǎn)經(jīng)營部副主任饒家紅各1000元。5、試運行值班副總經(jīng)理現(xiàn)場檢查不嚴,考核500元。分管經(jīng)營的生產(chǎn)副主任華將分攤300元。采取的預防措施1、加強技術(shù)培訓,提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平,特別是作為現(xiàn)場安全第一責任人要加強自身學習。2、嚴
6、格遵守調(diào)度程序,保持頭腦清醒,凡事想清楚,層層把關(guān),仔細檢查調(diào)度順序,不要盲目執(zhí)行。3、盡量不要采用開關(guān)廠的耗電量。如果需要采用平行切割,系統(tǒng)運行方式應核對清楚,并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。4、做甩負荷試驗時,應將出廠電源注入可靠的備用電源。亞西電廠#1因人機原因跳閘,事故擴大,導致#2跳閘(2005年)【序】 2005年6月25日15時36分,#2機組168小時試運行結(jié)束。由于人為和設(shè)備原因,#1 機組跳閘。在處理過程中,由于公共系統(tǒng)監(jiān)控不力,事故擴大了。 ,導致#2單元接連跳閘,造成非常惡劣的影響。【事故過程】6月25日,500kV禾雅環(huán)線進行電氣預試驗和保護定期檢查,5012開關(guān)處于斷開位置;由于
7、#2高壓廠變檢修,#1啟動變壓器6kvA、B段運行,#1高壓段運行。工廠變壓器以 6kVIA 和 IB 部分運行,6kVIA 部分打開,6kVIB 部分關(guān)閉。不足,只退出6kV IB段快切,快切裝置沒有問題); A、B、C空壓機運轉(zhuǎn),B工業(yè)水泵運轉(zhuǎn),#1機有功輸出248MW,#2機有功輸出300MW。1、#1機組事故過程:15時36分中控室事故聲及“旁路保護動作”硬燈標志,#1機組負荷降至0,檢查低側(cè)全開,高側(cè)沒有動作,交流油泵跳閘,值班同時,鍋爐水位急劇下降至-265mm,立即開啟電動給水泵; 15時38分,MFT下達,汽包內(nèi)低水位三值,汽輪機跳閘,發(fā)變跳閘,6kVA段成功切斷,6kV IB
8、段失壓, 6104 開關(guān)不內(nèi)容閉合;鍋爐、汽輪機PC IB段、安全PC IB段失壓;鍋爐、汽輪機安全MCC IB段失壓;鍋爐和汽輪機在0m MCC IB段失壓;鍋爐12.6m熱控配電盤失壓;柴油發(fā)電機沒有接在一起,手接不成功,現(xiàn)場也啟動不了(注:據(jù)了解,柴油機啟動后跳閘的主要原因是設(shè)計不合理柴油機房,進氣不足,無法承載);立即手動打開鍋爐變壓器和汽輪機變壓器高壓側(cè)開關(guān)6139和6140,鍋爐PCIB段,汽輪機PCIB段,安全PC IB段聯(lián)動正常;手動關(guān)閉安全PC IB部分的工作電源開關(guān)4913成功,安全PC IB部分的電壓恢復;手動恢復12.6m熱控配電盤電源;檢查電動給水泵已跳閘,無關(guān)閉許可
9、,熱工強制啟動條件 再啟動電動給水泵給鍋爐供水; A 和 B 儀器的空氣壓縮機跳閘; B1空氣預熱器逆變器跳閘,B2空氣預熱器逆變器連接正常,B循環(huán)水泵和引風機電流達到0; B 蒸汽 電源泵組和鼓風機跳閘;減溫水電動門未接,其他設(shè)備聯(lián)動正常,維修短接后6104開關(guān)合閘成功;手動關(guān)閉汽輪機高低壓旁路,待安全PC IB段電壓恢復后啟動主機交流。油泵運轉(zhuǎn),A頂升軸油泵以1200r/min啟動。 6kV IB段電壓恢復后,啟動B側(cè)引線和鼓風機運行,吹掃和點火,進油快關(guān)閥不能打開。發(fā)現(xiàn)儀器使用的壓縮空氣壓力僅為0.32 MPa,空壓機完全停止。空壓機運行,壓縮空氣壓力為0.40MPa后儀器點火,但不點火
10、。手動MFT,再次吹掃后,放入四把油槍運行,因為曲柄無法打開,關(guān)閉鍋爐,充分吹掃后保溫保壓。 16時10分,汽輪機轉(zhuǎn)速達到0,曲柄多次未戴上,曲柄未手動移動(注:據(jù)了解,原因是曲柄供電為未送出),立即重新啟動B頂軸油泵,并停機。輸送真空泵,塞滿氣缸,打開真空破門,真空達到0,停止軸封蒸汽。 16時20分,主機直流油泵跳閘,發(fā)現(xiàn)當?shù)乜諝忾_關(guān)跳閘。關(guān)閉空氣開關(guān)后,正常啟動; 16:35,手動180度,16:40,電動啟動正常,啟動電流25.5A,大軸晃動60m; 18:30復燃,20:01沖,主汽壓力7.80MPa,主/再熱汽溫度515/510,缸溫460; 20:15 趕全速,并網(wǎng),逐步加載2、
11、#2機組事故:16時03分,#2機組真空度由-80.2KPa下降到-78.7KPa,排汽溫度由46上升到50;檢查循環(huán)水壓力0.12MPa,軸封主管壓力0.12MPa;檢查發(fā)現(xiàn)A真空泵進氣蝶閥狀態(tài)變?yōu)椤八{色”,立即手動啟動B真空泵,但進氣蝶閥沒有打開,立即進行局部檢查。真空度繼續(xù)下降至-74.9KPa,排汽溫度51,解除低真空脫扣保護。手動將負荷從292MW降低到240MW,主蒸汽壓力升至16.2MPa。鍋爐噴油槍支持燃燒,但不能打開燃油閥,立即放出引氣自動調(diào)節(jié)負壓。主蒸汽壓力16.6MPa,B磨急停,收風。汽輪機真空度-71KPa,排汽溫度52,汽輪機繼續(xù)減負荷至180MW,主汽壓力升至18
12、.15MPa,高壓側(cè)動作,低壓側(cè)不動作(低真空鎖)。過熱器安全門動作,真空度保持在-71KPa左右,沒有波動。鍋爐繼續(xù)停機C磨,調(diào)節(jié)負壓,負壓在-680Pa300Pa之間波動,爐膛火焰工業(yè)TV火焰正常,注油槍,但電磁閥仍打不開,11 :08 A真空泵跳閘,隨后真空泵B跳閘,真空繼續(xù)下降,真空泵A當場關(guān)閉。進氣蝶閥未全開(保持跳閘前的狀態(tài)),最低真空度降至-69KPa,排氣溫度高達60。汽輪機繼續(xù)將負荷降低到最低 60MW。此時鍋爐工業(yè)電視火焰閃爍,爐膛負壓從-300Pa到400Pa波動,含氧量9.3%,工業(yè)電視無火,16:12手動MFT,渦輪跳閘,發(fā)電機變壓器組跳閘。 16時14分再次點火,1
13、6時30分并網(wǎng)帶載。【事故原因】1 、根據(jù)5011、5012開關(guān)的位置信號判斷#1汽輪機DEH的并網(wǎng)和離網(wǎng)信號。 5011開關(guān)位置信號先送至升壓站5012開關(guān)接線盒與5012開關(guān)位置信號并聯(lián)(x3:60 x3:64)再送至集控DEH屏。由于安裝時x3:60 x3:64兩個端子的固定螺絲沒有擰緊,維修人員在接線盒接線時,端子松動,誤送DEH離網(wǎng)信號,汽輪機的 OPC 啟動,并調(diào)整了門。停機,發(fā)電機卸荷,主汽壓力升高,汽泵工作不正常。 MFT 動作,單元跳閘。2、#1機組跳閘后,6kV IB段因快速切斷而失壓,#1公用變壓器和#1供水變壓器相應失壓,A、B空壓機跳閘,C空壓機也隨之跳閘因B低壓跳閘
14、的工業(yè)水壓失壓(注:據(jù)了解工業(yè)水泵有3臺,但DCS中聯(lián)鎖邏輯不正確),壓縮空氣壓降導致#2真空泵進氣控制蝶閥故障滑下關(guān)閉部分,導致汽輪機真空度下降,鍋爐壓力負荷過程中,油槍控制的氣源壓力過低,無法正常投入操作,導致燃燒不穩(wěn)定。手動 MFT。暴露問題1、工作人員對保護和控制電路不熟悉,安全意識不強。2、運行人員對公用系統(tǒng)的重視程度不高,對公用系統(tǒng)的運行模式?jīng)]有明確規(guī)定并在特殊運行模式下做出相應的事故預測,對工業(yè)泵保護和聯(lián)鎖的實施沒有實施和監(jiān)督,以及事故情況其次,忽視了對健康的檢查。3、操作人員對曲軸的操作和真空泵的控制原理不清晰、不熟悉,對于曲軸一直難以投入運行的問題,沒有制定相應的措施。4、D
15、EH并聯(lián)和離網(wǎng)信號設(shè)計不合理,誤激勵概率高。端子未緊固,也反映工程質(zhì)檢不到位。【事故責任與評估】1、雖然#1機組跳閘的主要原因是保護電路端子沒有緊固,但維修人員工作前沒有仔細分析危險點并采取必要的安全措施,這是機組的直接原因出差,所以這項工作的工作是負責的 徐杰本人負主要責任,工作班員何文旭負次要責任,如果工作沒有安排好,輝班長也要負相應責任并認真解釋,由胡正發(fā)、何祖民、王翔承擔管理責任。維修部2000元;許杰1000元,何文旭800元,惠500元,胡正發(fā)300元,何祖民200元,王翔200元。2、生產(chǎn)經(jīng)營部門對公用系統(tǒng)輔機聯(lián)鎖調(diào)試沒有落實和監(jiān)督,1號機組跳閘時疏于對公用系統(tǒng)的監(jiān)控,導致事故擴
16、大,主要是負責#2機組的行程;技術(shù)部還應負責對公用系統(tǒng)輔機聯(lián)鎖實施不力的管理。生產(chǎn)經(jīng)營部2000元,生物技術(shù)部1000元。采取的預防措施1、保護、控制電路工作時,應嚴格執(zhí)行安全措施,認真分析危險點,做好預控工作。2. 標記和標記重要的終端。更改#14 并行和離線電路。3、加大技術(shù)培訓,提高操作水平,切實保障安全。4、對公用系統(tǒng)運行方式等薄弱環(huán)節(jié)進行細化檢查和調(diào)整,認真落實各輔機聯(lián)鎖保護功能;5、取消6kV工作支路復合電壓過流閉鎖后備開關(guān)的合閘邏輯;6、空壓機冷卻水源增加1路,集控中增加“空壓機全停”強光警示標志;7、改造真空泵控制電路和進氣控制蝶閥;8、對本次事故中暴露的其他問題及時整改。6k
17、v斷路器絕緣部件濕閃絡(luò)引起的三相短路(1990)【事故過程】1990年2月16日凌晨1時13分,某電廠使用的高壓變壓器3B在運行中突然發(fā)生爆炸起火。 3號發(fā)電機組變壓差大,高壓變壓器3B采用重瓦斯等動作,機組被拆解。同時,發(fā)現(xiàn)6kv3B段備用進線斷路器過流及加速后動作為故障點。 6kv3B段備用斷路器樁頭下三相因濕污閃絡(luò)沿環(huán)氧拉桿表面放電,造成廠區(qū)高壓變壓器3B爆炸。事故發(fā)生31小時后,操作人員迅速排除故障,3號機組恢復運行。【意外損失】少發(fā)電量507.92萬千瓦時,直接經(jīng)濟損失19萬余元,3號機組停運21小時。【事故原因】1、工廠高壓變壓器3B爆炸的原因是動態(tài)穩(wěn)定性設(shè)計標準低。廠家按一般配電
18、變壓器設(shè)計,短路阻抗也很小(5.8%),不能承受實際短路電流沖擊而引起爆炸。2.6kv3B段備用斷路器樁頭底部三相短路原因:小車開關(guān)由北方某開關(guān)廠生產(chǎn)。手推車用的環(huán)氧拉桿經(jīng)過適度分析,表面漆膜易脫落,材質(zhì)易吸潮,工藝粗糙,表面易積塵。【事故對策】1、工廠高壓變壓器由廠家重新設(shè)計制造。2、kv小車開關(guān)污閃措施:環(huán)氧拉桿母排支撐瓷瓶絕緣并涂市郊硅脂,通知廠家改進絕緣材料材料(開關(guān)廠已提出新的改進措施),電廠準備在大修期間逐步更換。3、進入開關(guān)室通風,防止外界潮濕空氣侵入,研究隔離措施和微正壓防潮方案。黔北#1機組啟動時發(fā)電機端過電壓分析(2004)【事故過程】2004年2月9日12時40分,黔北#
19、1機組冷啟動過程中,當操作人員遠距離發(fā)出啟動命令時,勵磁調(diào)節(jié)器啟動勵磁升壓,機端電壓 當電壓上升到給定電壓的90%時,集控CRT上報“A組穩(wěn)壓器PT斷線”信號。運維人員趕到#1發(fā)電機出線PT接線盒檢查,發(fā)現(xiàn)勵磁專用PT的C相電壓為0,A、B兩相電壓為57V,檢查1 號發(fā)電機出線 PT,發(fā)現(xiàn)勵磁用 PT(2YH)C 相梭槽接觸不良。同時發(fā)現(xiàn)勵磁機PT相有火花。控制CRT屏上機端電壓突然升至25kV,然后操作人員手動撥動消磁開關(guān),機端電壓降至0。檢查分析在#1 發(fā)電機端電壓建立之前,維護人員檢查#1 勵磁調(diào)節(jié)器處于正常的初始狀態(tài)。在啟動過程中,A組PT斷開的原因是勵磁專用PT(2YH)的C相梭槽接
20、觸不良。差,當A組PT斷開時,主機自動切換到B組穩(wěn)壓運行,此時B組儀表PT C相斷開。此時B組調(diào)壓器無法判斷自身PT斷開(壓差為0),但調(diào)壓器判斷機端電壓低,實際機端電壓存在,調(diào)壓器判斷被測值低于給定值,調(diào)整使測量值等于給定值,使端電壓升高。調(diào)壓器報警窗口“一組PT斷線”和6相脈沖中斷信號發(fā)出。從以上分析來看,穩(wěn)壓裝置本身沒有問題。在發(fā)電機出口PT斷開勵磁專用PT C相后,再斷開勵磁機使用的PT C相,導致發(fā)電機端出現(xiàn)過電壓。附有調(diào)節(jié)器故障波形圖。【暴露問題及對策】1、由于梭槽接觸不良導致PT斷開,說明開機前的檢查工作沒有做好。 PT繞線管接觸不良的問題以前也有出現(xiàn)過,但還沒有引起維修和操作的
21、注意。今后應加強開機前的各項檢查;2、PT斷線后的措施和處理程序不當。發(fā)現(xiàn)的問題要迅速形成統(tǒng)一的解決方案,妥善解決。3、#1#4發(fā)電機插座PT梭槽連接方式轉(zhuǎn)為插頭連接,杜絕接觸不良隱患。4、發(fā)電機出口處的PT柜上標有各組PT的功能,便于區(qū)分、查找和排除。5、每次故障和異常發(fā)生后,立即記錄故障信號和波形,便于故障分析。6、機組并網(wǎng)后,檢查發(fā)變機組、勵磁、快切裝置的工作情況是否正常。黔北電廠#1機組IB段停電導致#1機組跳閘【事故過程】3月28日,黔北電廠#1機組IB段供電中斷,隨后#1機組跳閘。行程結(jié)束后,6KVIB待機段開關(guān)自動恢復。檢查分析事故發(fā)生后,根據(jù)從DCS中提取的SOE、6KV監(jiān)控系
22、統(tǒng)的SOE以及6KV IB廠用電快切裝置的動作報告進行了綜合分析。此時6KVIB段的工作電源開關(guān)和備用電源開關(guān)的工作方式為:6KVIB段的工作電源開關(guān)處于熱備狀態(tài),而6KVIB段的備用電源開關(guān)運行在加載。 41ms后,6KVIB段的工作電源開關(guān)再次跳閘,100ms后,6KVIB段的備用電源開關(guān)跳閘;但從6KV監(jiān)控系統(tǒng)的SOE記錄分析,6KVIB段的工作電源開關(guān)沒有閉合或跳閘,只有6KVI B段備用電源開關(guān)在7:47:4的跳閘記錄;從出廠電源快斷器6KVI B段動作分析,快斷器只有一個保護啟動開關(guān)動作報告,即在供電中斷后,由于發(fā)電機器逆電源保護動作退出,保護啟動6KVI B段快切裝置恢復6KVI
23、 B段備用電源,無其他動作記錄。綜合以上分析,導致該共點終端的可能情況如下:1、系統(tǒng)下達了切換命令,即有人可能在DCS上操作其他任務(wù),可能誤發(fā)了DCS手動切換命令的退出循環(huán)。2、廠電中斷時,有人在提取6KV IB段快切裝置3月27日廠電未切換成功原因的報告。即使有人誤操作了設(shè)備面板上的“手動”開關(guān)按鈕,設(shè)備也無法導出,因為廠家的說明書有規(guī)定,用面板上的“手動”開關(guān)鍵進行切換時,必須先按“設(shè)置”鍵,輸入“密碼”,按“確認”鍵,然后在設(shè)備導出前按“手動”切換鍵。此外。是否有人誤觸快切設(shè)備屏幕上的“手動開關(guān)”按鈕,導致發(fā)出開關(guān)指令,中斷工廠供電。3、工廠停電時,由于有人在操作面板上的按鍵,會不會導致
24、設(shè)備程序混亂,誤發(fā)快切指令?但在隨后的模擬測試中,該設(shè)備并沒有被錯誤導出。4、工廠供電中斷后,從模擬測試分析,當快切命令致到DCS上的快切裝置時,快切裝置向6103致合閘命令開關(guān),6103開關(guān)的合閘繼電器動作。但該機構(gòu)沒有采取行動。這種現(xiàn)象與3月27日晚6KV IB段電源切換失敗的結(jié)果相同。現(xiàn)場操作合閘后,工廠電源開關(guān)在DCS上操作成功,解釋了3月27日晚6KV IB段電源開關(guān)故障的原因(另外,在3月晚上的檢查中27)、發(fā)現(xiàn)排線松動等)。5、從6KV監(jiān)控系統(tǒng)的SOE記錄分析,沒有6103開關(guān)的合閘和跳閘記錄,只有6104開關(guān)的跳閘記錄,是否有6104開關(guān)偷跳的可能。根據(jù)DCS系統(tǒng)中的SOE記錄
25、,有6103次合閘和跳閘的記錄,也有6104次開關(guān)的記錄。是否說明6KV監(jiān)控系統(tǒng)可能無法及時響應開關(guān)的跳合位置。6、總結(jié)一下,我們可以得出幾個觀點:如果出廠電源是手動開啟DCS,設(shè)備切換成功后,設(shè)備會在2s后自動復位,這是下一次開關(guān)的開啟狀態(tài) 出廠時完全斷電,設(shè)備無法成功切換。如果DCS系統(tǒng)的開關(guān)插座出現(xiàn)問題,開關(guān)設(shè)備屏幕上的“手動開關(guān)”按鈕誤發(fā)了開關(guān)指令,那么開關(guān)設(shè)備為什么沒有開關(guān)報告呢?同時,在DCS的SOE中,有6103先合,再跳,再跳6104的記錄。該記錄也排除了開關(guān)裝置解耦合合的可能性;電源中斷后,逆功率保護動作退出并快速啟動。當切割裝置關(guān)閉6104開關(guān)時,可能的原因是有人手動將裝置
26、復位,或者,當工廠電源中斷時,快速切割裝置沒有動作。總之,從故障信息來看,快切裝置的并聯(lián)切換存在問題。是什么原因?qū)е鹿S停電,具體原因尚未查明。預防措施1、將6KV IB段快切裝置發(fā)生事故時的平行切割方式改為串聯(lián)切割方式。2、每天操作一次快切裝置面板上的按鍵,查看裝置是否誤跳閘。3.6KV低壓保護動作,不發(fā)出低壓信號,檢查低壓信號特性。4、380V出廠電源關(guān)閉時,工作電源開關(guān)和聯(lián)絡(luò)開關(guān)的切換方式采用并聯(lián)切換方式。5、廠區(qū)供電中斷時,主車間380V安全段低壓1.5s延時0.5s延時柴油發(fā)電機啟動總時間不能超過工作電源跳閘聯(lián)動設(shè)備供電時間。因此,將柴油發(fā)電機的總啟動時間改為4s。6、取消出廠電源快
27、切裝置屏幕上“手動開關(guān)”按鈕的二次接線。7、事故發(fā)生后,及時整理報告,及時分析事故原因。雅西電廠#1 6KV廠IA段切換失壓事故(2004年)操作模式負載12MW,運行6支油槍,1#啟動變壓器帶在6KVI A、B段運行,主汽壓力4.2Mpa,主汽溫度490,再熱器溫度為485,A、B空氣預熱器主電機,主油泵運轉(zhuǎn),A、B引,鼓風機運轉(zhuǎn),汽輪機高、中壓缸脹差2.94mm,低壓缸脹差4.3mm,真空- 84Kpa;電動泵、B循環(huán)泵、B冷凝泵、A閉式循環(huán)泵、A真空泵、冷凝水輸送泵、B密封油泵、密封油再循環(huán)泵、A羅茨真空泵、蒸汽泵A、B前置泵、A冷水泵,B 開式循環(huán)泵,B 反燃油泵運行。此前,渣機大鏈條
28、斷裂,渣機停機。試點測試下令減少負載,并停止所有磨機和一些油槍(6 支油槍仍在運行)。二公司處理完渣機大鏈條后,又要增加負荷。【事故過程及處理】12月30日19時43分,中試命令將6KV廠用電源切換為工作電源,檢查6KV工作、備用電源開關(guān)和6KV快切裝置是否正常,19時53分,將6KVIB段切換到工作電源并切換到6KVIA 6102開關(guān)跳閘時,6101開關(guān)未聯(lián)動合閘,6102未立即合閘成功(不內(nèi)容合閘),集控事故聲發(fā)出,事故燈聯(lián)動,汽輪機380V輔機聯(lián)動正常,A羅茨真空泵跳閘,電泵失電,鍋爐側(cè)B空氣預熱器跳閘,B空氣預熱器減速機油泵跳閘,A引風機跳閘,兩臺軸流冷卻風機跳閘,A引風機跳閘,A供風
29、機跳閘,爐膛負壓1120pa,鍋爐先出“全燃料中斷”。隨后緊急手動MFT,由于電泵失壓,導致鍋爐無法進水,汽包水位急劇下降。檢查燃油速閉閥連接,汽輪機跳閘,交流油泵連接正常,500KV5011、5012開關(guān)和FMK跳閘,檢查1號柴油機啟動,PCIA段與380V安全正常,打開# 1A蒸汽機變壓器, # 1A鍋爐變壓器6KV開關(guān),380V接觸開關(guān)聯(lián)動正常,在機爐MCC面板上恢復輔機電源,打開B電源空氣預熱器在電氣時間,重新啟動B空氣預熱器的主油泵和B1空氣預熱器的主電機。 # 1發(fā)變及5011、5012開關(guān)檢查正常。汽輪機檢查抽汽單向閥、高排氣單向閥、高、中壓自動主汽閥和調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,高低旁通全開,
30、汽輪機轉(zhuǎn)速下降。關(guān)閉CRT上的電泵開關(guān),關(guān)閉高低旁通和主蒸汽管道排水,20時03分,關(guān)閉檢修現(xiàn)場6102開關(guān),恢復# 1爐PCA段供電靜電沉淀、溶解水的主成分分析、輸煤段的主成分分析,將380V安全PCIA段連接到380V鍋爐PCIA段,停止1號柴油機備用。打開入口煙氣擋板,調(diào)節(jié)爐膛負壓和風量,滿足鍋爐吹掃條件(不滿足低水位吹掃條件)。電氣和定時結(jié)合成功后,重新啟動電泵給鍋爐供水(最小-288mm),待水位正常后啟動鍋爐吹掃。后來因為二公司處理渣機,中試訂單暫時下線。檢查并關(guān)閉所有排水門,保持鍋爐絕緣和加壓。【事故原因】1、切割6KVIA時,6102開關(guān)跳閘,6101開關(guān)未聯(lián)動合閘,6102立
31、即合閘不成功(無合閘權(quán)限)。2、鍋爐側(cè)B空預熱器跳閘,A引風機兩臺軸流冷卻器功率配置不合理。均從安全段A接,A段失壓跳閘,A引風機跳閘,爐膛負壓1120pa。3、鍋爐跳閘的第一次“全燃料中斷”是因為鍋爐的兩個點火柜的電源是從鍋爐運行層的MCC段引出的,由A段帶走。【問題與建議】1、引風機兩臺軸流空冷器功率配置不合理,從安全段A或B接,某一段失壓后,引風機兩臺軸流空冷器失電并跳閘,引風機接通。2、6KVA快切不正常,應防止出廠6KV、380V IA段失壓。建議將雙電源的MCC段改為B段,現(xiàn)在鍋爐運行層MCC和汽輪機C段MCC已倒裝為B段帶。得到教訓1、斷電后,電泵CRT處于(紅色)運行狀態(tài),容易
32、引起誤會。處理過程中要注意供水流量和電泵電流的指示。仔細檢查所有運行設(shè)備的狀況,不僅是屏幕的顏色,還有速度、電流、壓力、流量,并確認輔機的狀態(tài)。2、MFT動作后,接觸時間關(guān)閉旁路,防止鍋爐水位、蒸汽溫度、蒸汽壓力下降過快。3、注意鍋爐之間的相互配合。當鍋爐缺水或水位低時,應盡快關(guān)閉鍋爐出口處的所有蒸汽源,以保證鍋爐水位緩慢下降。4、工廠電源開關(guān)前,根據(jù)設(shè)備可能存在的隱患,應盡量將相關(guān)重要輔機及MCC電源切斷至B段帶。前北電廠#2機組誤并時主汽閥關(guān)閉(2003年)【事故過程】2003年7月29日19時25分,電氣專業(yè)并行試驗時,發(fā)現(xiàn)汽輪機轉(zhuǎn)速飆升,同時汽輪機跳閘。檢查分析發(fā)現(xiàn)上述異常后,維修人員
33、和中試院人員進行了檢查。在檢查過程中,發(fā)現(xiàn)了以下問題:(1)發(fā)電機并網(wǎng)為常開信號,常閉信號應取自發(fā)電機并網(wǎng)繼電器(DEH柜),但通過分析測試發(fā)現(xiàn),該誤差并非主閥關(guān)閉的原因。(2) 從DEH操作站分析DEH油系統(tǒng)的變化趨勢發(fā)現(xiàn),在并網(wǎng)過程中,調(diào)節(jié)閥開啟速度增加到3090 r/min,調(diào)節(jié)閥重復4次.此時反燃油壓力從12.5MPa下降到11.3MPa。 3、通過檢查發(fā)現(xiàn)操作人員在測試過程中沒有將發(fā)生器掩模的并行信號致到DEH系統(tǒng)。通過以上現(xiàn)象,#2機組發(fā)電機誤并聯(lián)引起的主閥關(guān)閉過程異常分析如下:(1) 轉(zhuǎn)速飆升的原因,在發(fā)電機的假并聯(lián)測試中,由于電氣沒有向DEH系統(tǒng)致假并聯(lián)信號,當DEH接收到發(fā)電
34、機并網(wǎng)信號時,地面DEH會加一個機組初始負載,所以:DEH收到發(fā)電機并網(wǎng)信號后,節(jié)流閥打開,由于發(fā)電機沒有真正并網(wǎng),渦輪轉(zhuǎn)速飆升,導致OPC動作,節(jié)流閥反復動作打開和關(guān)閉。(2)主閥關(guān)閉分析;之后檢查DEH系統(tǒng)邏輯,沒有發(fā)現(xiàn)異常。通過DEH操作站查看渦輪轉(zhuǎn)速和反燃油壓力的趨勢,當轉(zhuǎn)速達到3090r/min時,OPC重復4次,然后主閥關(guān)閉。從趨勢來看,反燃油壓力波動較大,從12.5 MPa,因此根據(jù)當時的情況分析,主閥關(guān)閉的原因是蒸汽機超速,調(diào)節(jié)閥反復作用是使反燃油壓力波動,從而關(guān)閉主閥。測試通過后,主閥和閥打開,OPC啟動一次,但測試后,主閥沒有關(guān)閉,但此時主油泵的油壓已經(jīng)升高至13.5MPa
35、,當時的壓力為12.5MPa。同時,閥門只移動了一次,重復動作四次,(場景不內(nèi)容移動四次),所以不能完全模擬當時的情況。因此,主閥關(guān)閉的原因需要進一步驗證。預防措施1、熱控人員必須對系統(tǒng)非常熟悉,以保證事故分析的正確性。2、熱控人員應進一步加強對DEH系統(tǒng)邏輯的熟悉和理解,確保設(shè)備不因人為原因發(fā)生故障。勵磁調(diào)壓同步變壓器C相碰撞引起發(fā)電機振蕩跳閘【事故前的運行模式】#1、#2機運行,有功功率250MW,無功功率分別為-5.2、6.2MVar,DEH接入電源電路,#3機有功功率290MW,無功功率-31Mvar。 500kv I、II母線電壓分別為540.8、541.6kv,#1、#2、#3高速
36、變壓器以6kv I、II、III階段運行,#1、#2啟動變壓器空載待機,# 1、#2、#3柴油發(fā)電機熱備。【事故過程】13時42分,#3發(fā)電機有功功率增加到291MW,無功功率為-30Mvar,并發(fā)出警告聲,#3發(fā)電機的定子電流、電壓、勵磁電流和頻率出現(xiàn)波動。立即從汽輪機面板調(diào)出發(fā)電機-變壓器組屏幕,發(fā)電機所有參數(shù)在波動,過勵磁反時限動作燈牌發(fā)出,發(fā)電機有功功率為315-265MW,無功功率在315-265MW之間波動+150 和 -60Mvar。定子電流8600-11000A,勵磁電流900-1500A,頻率49.8-50.2HZ,定子電壓在21-22kv左右波動,#3發(fā)電機發(fā)出周期性轟鳴聲
37、。爐膛負壓在550MPa之間波動,引風機電流在120 130A之間波動,6KV輔機電流有不同程度波動,其他參數(shù)保持不變。渦輪轉(zhuǎn)速在2980-3020r/min之間波動,潤滑油壓力低至0.1MPa,主機振動等主要參數(shù)不變,調(diào)節(jié)閥不波動。發(fā)出“500kvI母線電壓事故超過上限”信號,電壓升至550.31KV。 #1 機器有功功率在222MW290MW之間波動,頻率在49.8750.13之間波動,端電壓在19.82KV20.41KV之間波動,無功在-22+30Mvar之間波動,勵磁電流在波動。 #1 發(fā)電機周期性地嗡嗡作響。 DEH 電源電路跳閘,DEH 上的有功功率兩次達到零。此時凝汽器疏通、膨脹
38、、減溫水的電動閘門接通。 #1 的爐子參數(shù)沒有變化。#2 機器有功功率在209MW295MW之間波動,無功功率在-30+40Mvar之間波動,頻率在49.86HZ50.18HZ之間波動,勵磁電流波動,端電壓在19.85KV20.52之間波動KV , #2 發(fā)電機發(fā)出周期性的轟鳴聲。在此過程中,熱機參數(shù)無明顯變化,主燃氣壓力、溫度、爐膛負壓、汽輪機主要參數(shù)無變化,于13時47分恢復正常。#2 集控電見機無功和端電壓過高,立即數(shù)手減勵,聯(lián)系汽輪機適當壓負荷。由于爐內(nèi)負壓波動較大,自動引風立即放出,但波動仍較大,立即放油。噴槍燒穩(wěn),裝了七把油槍。由于汽輪機的電源回路輸入,使用輸入壓力負載,但負載調(diào)節(jié)
39、閥沒有反應,所以自動和手動輸入閥位壓力負載取消,停止C磨的兩個燃燒器(當時C磨機有四個燃燒器運行),收風后停止C磨機,再次停止C磨機的兩個燃燒器。蒸汽壓力從14.47下降到13.47MPa,13:47,負荷下降到230MW。 3號機組振蕩減小,無功功率在+80Mvar左右,波動小。此時聽到事故聲,開關(guān)5031、6301、6303跳閘。跳,檢查電站電源開關(guān)是否成功,檢查發(fā)變組對A柜的保護如下:斷水t 1 ,熱保護,轉(zhuǎn)子一點接地,轉(zhuǎn)子兩點接地、B柜:過勵磁反時限、低頻保護。檢查勵磁調(diào)節(jié)器是否有故障:下限動作,開關(guān)量:電氣事故,油開關(guān)合(開),脈沖丟失,磁場增加,磁場減少,磁場開關(guān)打開,風扇開關(guān)關(guān)閉
40、。檢查500kv升壓站5031A、B、C三相均到位,開關(guān)油壓、氣壓正常,5031開關(guān)保護柜上TA、TB、TC燈亮。汽機跳閘,先出的是“變壓器故障”,交流油泵未聯(lián)動,手動啟動,其他聯(lián)動項目正常,將軸封蒸汽轉(zhuǎn)為輔助供汽,手動開啟小機,大機怠速歸零后再投入運行 連續(xù)轉(zhuǎn)動。鍋爐MFT動作,第一輸出為“汽輪機跳閘,負荷大于30%”,所有聯(lián)動設(shè)備正常,A、B汽泵跳動,主汽壓力從13.47升至14.77Mpa,立即提升電泵從40舀。 60%,給水流量增加到504t/h,給水壓力提高到14.8Mpa,手動打開PCV閥,給鍋爐加水。當達到 820t/h 時,復位所有跳閘設(shè)備,并保持鍋爐保溫保壓。#1集控電鋸機無
41、功功率和端電壓過高,也單手降低勵磁,沒有調(diào)整有功功率。 13:47,#3 機器跳閘后,#1 和#2 機器振蕩消除。在上述過程中,廠內(nèi)125MW#1、3、4機組無功功率分別增加約20Mvar,有功功率波動約10MW。3#發(fā)電機跳閘后,立即向中央調(diào)度報告,將#3發(fā)電機變壓器調(diào)入維修,關(guān)閉#3發(fā)電機變壓器出口處的地刀500367,在#3發(fā)電機出口PT處連接一組地線,并測量#3 發(fā)電量。發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣合格。待主變?nèi)嘀绷麟娮杵胶夂细窈螅瑢?3發(fā)變組轉(zhuǎn)為熱備,19時16分鍋爐點火,20時27分達到突波參數(shù)。汽輪機沖至3000r/min 經(jīng)檢測,發(fā)電機交流阻抗合格,并入電網(wǎng)。端電壓升至額定值后,發(fā)現(xiàn)端電壓
42、波動1.14kV,勵磁電流波動92A。經(jīng)檢查,為勵磁調(diào)節(jié)器同步變壓器C相。摸了摸外殼,經(jīng)過處理,23日3點54分與系統(tǒng)綁定。【事故原因】1、振蕩原因:勵磁調(diào)節(jié)器同步變壓器C接觸外殼,使勵磁調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)異常,勵磁電流、電壓波動,引起#3發(fā)電機振蕩,從而引起300MW#1、2機組以振蕩和125MW三種。機組有和無功波動。2、跳閘原因:在振蕩過程中,轉(zhuǎn)子兩點接地保護發(fā)生故障,導致跳閘。故障原因待查。 (過勵保護之前已經(jīng)撤消,只發(fā)信)3、水保保護卡丟失的原因:由于振蕩過程中發(fā)電機頻率和端電壓的波動,導致定子冷卻水泵的出力降低。4、低頻保護卡掉線原因:機組跳閘后,退磁開關(guān)不跳閘,機組轉(zhuǎn)速下降。5、退磁開關(guān)
43、不跳閘的原因:與#1、2機不同,#3機的退磁開關(guān)跳閘的必要條件是總開關(guān)跳閘。轉(zhuǎn)子兩點接地保護動作退出時,主開關(guān)不跳閘。之前,去磁開關(guān)不能跳閘,主開關(guān)跳閘后,保護恢復,去磁開關(guān)不能跳閘。【總結(jié)經(jīng)驗教訓】1、#1、#2集中控制電器均衡無功功率。這種方法是錯誤的,也是極其危險的。很可能增加發(fā)電機的振蕩幅度,導致發(fā)電機失步,從而擴大事故范圍。發(fā)電機振蕩時,正確的處理方法是降低有功功率,增大無功功率,使發(fā)電機振蕩逐漸減小,最終穩(wěn)定下來。2、發(fā)電機振蕩時,周期和電壓的波動導致廠內(nèi)輔助設(shè)備的出力波動,有一定的影響。本次事故中,引風機的電流在120130A之間波動,導致負壓為-550130A。在+550之間波
44、動,定子冷卻水泵輸出波動,斷水保護t1下降。在這種情況下,爐子一方面要注意輔機出力波動引起的相關(guān)參數(shù)波動,及時采取控制措施。備用電源帶,但一定要確認220kv頻率電壓正常后再切換。3、機組發(fā)生事故時,應通過關(guān)閉汽輪機輸入閥位置的小閥門、拋鍋爐水口、停磨機等方式進行應急壓力負荷。在壓力負荷過程中,盡量多投油槍,以穩(wěn)定燃燒,防止滅火。4、在振蕩過程中,#3發(fā)動機的潤滑油壓力從0.12Mpa降低到0.1Mpa。同時應啟動交流油泵穩(wěn)定油壓,密切監(jiān)測主機參數(shù)。5、在振蕩過程中,由于有功功率波動較大,可能會導致汽輪機凝汽器電動閥擴散減溫水、汽輪機主體排水門、主風管上的排水接頭.振蕩結(jié)束后,檢查上述排水門是
45、否關(guān)閉。6、要加強技術(shù)業(yè)務(wù)的學習,只有在事故發(fā)生時才能準確判斷事故性質(zhì),采取正確的處理方法。一只老鼠闖入6KV輔助斷路器并造成短路跳閘(1990)【事故過程】1990年1月9日22時22分,某廠高壓變壓器2B發(fā)生巨響,發(fā)生爆炸起火,2號主變差動跳閘,差動跳閘,重瓦斯跳閘工廠高壓變壓器2B保護,機組緊急停機,6KV工廠2A和2B失電,6KV工廠后備電源斷路器2B段自動跳閘,然后保護會跳閘。 2號機組應急保障電源柴油發(fā)電機組啟動成功,保障了2號機組保障電源的供電。 22時35分,在指揮官的指揮下,在排除6KV廠2B段故障后,使用12號高壓備用。變壓器充電,二廠用電迅速恢復。在消防隊的全力配合下,廠
46、內(nèi)高壓變壓器2B起火被撲滅。母線短路,引發(fā)廠高變2B爆炸。經(jīng)緊急搶修,并網(wǎng)并在緊急停機32小時后恢復服務(wù)。【意外損失】少發(fā)電量788.75kw.h,直接經(jīng)濟損失19萬余元,2號機組停運32小時。【事故原因】1、廠用高壓變壓器2B爆炸原因:動態(tài)穩(wěn)定性設(shè)計低(按一般配電變壓器設(shè)計),短路阻抗也小,不能承受實際短路電流。短路時由電力引起的低相間短路爆炸。2、鼠標闖入軸流冷卻泵2B臺車樁頭,造成短路。原因:1988年6月2日,2號機被基建承包,封堵工作。造成短路。【事故預防措施】1、變壓器廠家根據(jù)電廠要求和國家標準對廠內(nèi)使用的高壓變壓器進行重新設(shè)計,結(jié)合檢修,對廠內(nèi)不合格的高壓變壓器一一更換。2、加強
47、小動物防堵質(zhì)量驗收,建立三級驗收制度(自檢、車間專業(yè)驗收、安全監(jiān)管部門驗收),建立一箱一卡制度。3、加強滅鼠措施,加強對隨意開閉門制度的考核。電流互感器二次開路引起的發(fā)電機差動保護動作(2002)【事故簡介】2002年3月20日,某電廠1號機組并網(wǎng)增載過程中,突然出現(xiàn)“發(fā)電機差動保護動作”燈號,并發(fā)出事故聲信號.發(fā)出“鍋爐MFT動作”、“汽輪機ETS動作”、“主汽閥關(guān)閉”等燈號。變壓器出線開關(guān)跳閘,柔光板彈起。發(fā)出“快剪關(guān)閉”、“快剪鎖定”和“快剪等待復位”燈號。同時,操作人員發(fā)現(xiàn)繼電保護室有焦味,檢查發(fā)現(xiàn)保護柜A電流端子冒煙,立即將火撲滅,并通知保護組到場檢查.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),燒毀的電流端子是發(fā)電機的差動保護。用中性點測量CT二次側(cè)的電流端子,由于B相短接片不到位,相鄰端子也被電弧燒毀變形,本組CT絕緣壞了。【事故分析】在啟動之前,對#1 機器進行了大修。輸變電組的防護驗證工作包括后續(xù)防護等級中的XX、王XX的驗證,XX為工作負責人。因為每次給實驗班開預審工作的賬單,某某就給這個工作投了兩張票。保護和驗證后,XX去恢復當前終端。接頭恢復后,未經(jīng)王某某審核,兩人清理了測試線和測試臺,辦理了工單終止手續(xù)。這會導致電流端子開路而未被檢測到,導致機組帶載時CT組二次側(cè)端子斷裂處出現(xiàn)過電
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 影視燈光控制系統(tǒng)租賃與燈光操作培訓合同
- 智能手環(huán)定制開發(fā)與品牌授權(quán)合作協(xié)議
- 集團化企業(yè)食堂綜合服務(wù)外包合同
- 新能源汽車充電設(shè)施區(qū)域經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)合作協(xié)議
- 直播行業(yè)內(nèi)容審查補充協(xié)議范本下載
- 花園圍欄日常清潔與維護責任協(xié)議
- 工程結(jié)算書協(xié)議書
- 快遞代收費協(xié)議書
- 離婚后同居合同范本
- 營養(yǎng)餐供貨協(xié)議書
- 2021年高考物理試卷(廣東)含答案解析
- 水電站安規(guī)考試復習題(試卷)
- 護理學文獻閱讀
- 現(xiàn)代狩獵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢-洞察分析
- 【MOOC】新聞英語-中南大學 中國大學慕課MOOC答案
- 跨國電子信息企業(yè)并購
- 2020-2024年五年高考數(shù)學真題分類匯編專題08 直線、圓與圓錐曲線(解析版)
- 第二單元 第8課《路由路徑靠算法》說課稿2024-2025學年人教版(2024)初中信息科技七年級上冊
- 2024年廣西高考歷史試卷真題(含答案解析)
- 2024 年江蘇高考【生物】真題及答案解析(江蘇卷)
- 中國地理:中國的南方地區(qū)(課件)
評論
0/150
提交評論