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文檔簡介

1、年產2萬噸聚丙烯生產項目資金申請報告一、項目承擔單位基本情況午和(南京)塑業有限公司由香港午和國際塑業集團有限公司投資建設,企業選擇建設在南京市高淳縣東壩工業區。主要從事聚丙烯及塑料制品的生產和銷售。公司本著團結、敬業、創新的經營理念,始終以市場為先導,以創新為動力,以優質產品和專業化服務提升客戶價值,致力于建設具有高度技術的創新能力,高效運作的服務體系。公司位于南京市高淳縣東壩工業區。公司現有職工人數160多人,其中大專以上等20人,中高級技術人員11人,技師16人,高級工程師3人。公司總資產10217萬元,2009年產聚丙烯20000噸,實現年銷售收入19500萬元,年利稅400萬元,全年

2、的耗煤量為1050噸,耗水2.4萬噸,耗電195萬kWh。取得了較好的經濟和社會1、建設單位規模:用地100畝,建設有生產車間、倉庫、辦公樓、公用工程、輔助工程、后勤服務用房等,建筑面積27610m2。2、設備規模:本項目主要設備有聚合釜、閃蒸釜等設備,設備總投資4544萬元。3、投資規模:總投資12000萬元人民幣,其中建設投資9804萬人民幣,鋪地流動資金2196萬元人民幣。4、生產規模:年產10萬噸聚丙烯。5、企業法人:馮青午一期年產2萬噸聚丙烯生產項目于2009年3月24日已取得危險化學品建設項目安全許可意見書(試行)(寧安監危化項目()審字【2009】0010號的驗收批復。危險化學品

3、安全生產許可證號為:蘇(WH安許證(A00279)。二期工程發改委立項批復:高外經貿【2004】第012號、高化治【2010】2號。資金申請報告午和(南京)塑業有限公司基本情況表二、項目的建設背景和必要性我國經濟快速增長,各項建設取得巨大成就,但也付出了巨大的資源和環境代價,經濟發展與資源環境的矛盾逐漸尖銳。聚丙烯行業為耗能大戶,且隨著國際原油市場價格的不斷飆升,丙烯原材料等各種成本不斷劇增,經營性純收入純利潤不斷減少。我公司的原小本體間歇法聚丙烯生產工藝老化嚴重、效率低,能耗損失大。而且廢氣排放污染空氣影響了工人的身體健康、產品質量和周圍的環境。在對閃蒸釜內未反應的丙烯及活化劑、DDS等直接

4、外排,造成了很大的資源浪費。2009年全年鍋爐耗煤量為1250噸,耗水6.6萬噸,年耗電1950萬KWH。全年公司產聚丙烯100000多噸,耗能量占96。基于上述原因,公司提出了采用膜分離技術回收丙烯的方案,實施了膜分離技術回收丙烯的降低單耗的工藝改造項目。項目實施前的生產工藝流程圖如下:主要生產裝置為:聚合釜、閃蒸釜等。 三、項目實施前消耗的能源種類、數量改造前全年的耗煤量為5250噸,耗水12萬噸;改造前電機系統全年耗電975萬。單位產品耗煤量為0.0525噸,耗水1.2噸,耗電97.5kWh。項目能源消耗折算標準煤系數表(2)綜合能耗折算量本項目實施前能源消耗折算標準煤(等價值)8672

5、.784噸,如下表所示。項目能源消耗折算標煤量四、項目建設的主要內容、節能效果分析及項目進展情況項目的工作原理為高壓的混合氣(丙烯、丙烷、乙烷的有機氣體與氮氣的混合氣)進過非多孔性橡膠態高分子氣體分離膜,利用進氣的壓力作為分離膜組件的分離動力,依靠分離膜對不同氣體具有不同的透過速度,混合氣體中的有機氣體比空氣更優先的通過膜,使得經過膜組件后的氣體中的丙烯濃度降到3%10%后進入瓦斯線,而透過膜的高濃度的丙烯氣體回壓縮機入口復疊處理。聚丙烯產品在聚合反應結束后,經高中低壓處理后,噴料到閃蒸釜,聚丙烯產品到閃蒸釜后,需要用工業級氮氣對閃蒸釜進行去活處理,以清除聚丙烯產品中未反應完的輔料,如活化劑、

6、DDS、催化劑、丙烯等,從而獲的合格的聚丙烯產品,在對聚丙烯產品進行去活處理時,產生的丙烯和氮氣混合氣體經過壓縮、水冷后,進入膜分離系統分離,提濃后的丙烯和氮氣混合氣體(丙烯體積濃度約為40%70%)回到壓縮機入口重新壓縮,含量少的丙烯和氮氣混合氣體(丙烯體積濃度約為5%15%)進入放空系統。膜裝置投用后單位產品耗煤量為0.03675噸,耗水0.84噸,耗電68.0kWh。 本項目投用后能源消耗折算標準煤(等價值)6062.2噸,如下表所示。項目能源消耗折算標煤量3、需要說明的事項項目的基礎數據和主要依據均為:項目實施前后本公司的實際電耗統計及運行數據。該項目于2009年9月開工建設,于2010年元月投入使用,目前試運行狀況良好,達到了預期的節能效果。 五、項目投資及經濟效益分析 1、項目投資此次膜裝置投用改造總費用共計2100萬元,資金全部來源于自有資金。其中設備投資為:1885萬元。土建公用工程及其他投資累計215萬元。 2、經濟效益與社會效益分析 2.1經濟效益:2.1.1項目實施后預計年節約噸標煤2610噸,可節約資金378萬元;2.1.2項目實施后預計年新增銷售收入8600

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