高爐爐殼延長一代爐齡研究介紹_第1頁
高爐爐殼延長一代爐齡研究介紹_第2頁
高爐爐殼延長一代爐齡研究介紹_第3頁
高爐爐殼延長一代爐齡研究介紹_第4頁
高爐爐殼延長一代爐齡研究介紹_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、寶鋼1BF爐殼延長一代爐齡研究回顧和設想作者:上海寶冶工程技術公司 盧 靜提要:本文是老文新發,一是完成考核任務,二是想提點建議為寶冶建設產業獻策供有關領導參考。一、概況: 寶鋼1高爐始建于一九七八年,一九八五年九月建成并點火投產,一九九六年三月停爐大修。按國內貫例大修的定義基本上將高爐主要結構更新或加固,尤其是爐殼上部承受高的溫段,大多數廠家是采取拆除更新。寶鋼1高爐大修打破傳統的做法,對高爐整體進行全過程的調查試驗測試分析后得出結論。爐殼結構性能滿足第二代爐齡要求,不需要更新。就是說1高爐爐殼鋼板還可以使用10年以上。 寶鋼1高爐全套設備是從日本引進的。高爐容積為4036 m3,是世界最大

2、高爐之一,設計年產鐵300萬噸,大修前止已產鐵3000多萬噸,爐殼鋼板總重量400多噸。鋼板材質是以日本SM50B為主體,板厚從45 mm90 mm不等。焊接方法有絲極電渣焊、熔咀電渣焊、手工電弧焊三種,制造安裝質量是當時世界上最高水平。 4036 m3大高爐,設備繁多,對爐殼影響的因素眾多復雜。能以科學的、準確的作出爐殼還可以使用10年以上。它的構思是一個大膽且具有很大的風險性。 高爐大修的日期已確定,如果爐殼更新其準備工作是大量的。定貨、制造、安裝一系列工作都要在二年前確定下來,否則將直接影響高爐的按期出鐵,事關重大。二、研究方案及檢測試驗項目: 1. 研究方案:以失效學理論為依據設計研究

3、方案。高爐爐殼失效主要模型為裂紋形成裂紋擴展爐殼崩裂。裂紋是合成應力作用的結果,爐殼合成應力中份量最大的是爐殼溫度不均勻造成的熱應力,此外,合成應力的大小不斷地變化著,屬于循環應力中變幅波動拉伸應力。因此,高爐爐殼裂紋主要是循環應力導致的疲勞裂紋,這是研究的內容之一;研究內容之二是長期工作在室溫以上(某些發紅區溫度可達到材料相變溫度)的爐殼材料本身組織結構和性能變化。根據失效分析一般思路,1BF爐殼評估的分析框圖如下: 查明爐殼廣義 以循環應力疲勞 查明爐殼材服役 應力包括應力、 破壞作為失效主, 8年后的組織和 溫度、腐蝕環境 要模式,疲勞計 性能及今后的變 算判據 化預測 評估意見 根據框

4、圖,確定課題組從兩方面展開檢測和試驗,一方面通過現場測試與計算,掌握爐殼表面溫度、應力、爐體變形等廣義應力數據。另一方面研究材料現狀和發展趨勢,包括通過不損傷檢測,了解材料表面和內部缺陷、壁厚、硬度變化、腐蝕情況以及通過微損傷套料取樣進行材料組織結構、機械性能與斷口、疲勞強度、應變時效等試驗。此外,還進行了影響爐殼利用的基礎砼強度測試。在上述兩方面檢測和試驗結果基礎上,進行討論、研究以形成評估意見。具體檢測,試驗項目如下: 2. 檢測、試驗項目: 查明爐殼廣義應力部分有:. 寶鋼1高爐本體爐皮調查報告. 寶鋼 1BF 爐殼殘余應力測試. 寶鋼 1BF 爐殼工作應力測試. 寶鋼 1BF 爐殼外表

5、面溫度測試. 寶鋼 1BF 爐殼變形測試. 寶鋼 1BF 爐殼工作特性測試. 寶鋼 1BF 爐殼計算分析 查明爐殼材料服役8年后的現狀及預測今后變化的部分有:. 寶鋼 1BF 爐殼無損探傷測試. 寶鋼 1BF 爐殼壁厚測試. 寶鋼 1BF 爐殼硬度測試 . 寶鋼 1BF 爐殼機械性能測試. 寶鋼 1BF 爐殼金相測試. 寶鋼 1BF 爐殼斷口測試. 寶鋼 1BF 爐殼化學分析. 寶鋼 1BF 爐殼腐蝕情況調查. 寶鋼 1BF 爐殼應變時效試驗. 寶鋼 1BF 爐殼材料疲勞試驗. 寶鋼 1BF 爐殼基礎砼強度測試 此外,還介紹了高爐爐殼取樣方法及設備。三、測試結果及綜合分析:1. 廣義應力狀況:

6、 用盲孔法實測了1BF休風狀態爐殼不同部位上12個點的應力,最大拉伸主應力點在風口處,達206.3 Mpa,其次在CP3818為177.8 MaP,送風后的拉伸主應力在風口處達70 MPa,由于兩者測點不重疊,主應力方向不一致,不應疊加。此實測應力與有限元法計算應力有較好對應性,有限元法計算最大應力也在風口區,環向應力為202 MPa。 測得爐體最大變形為直徑方向14 mm(比設計輪廓凹過14 mm)。 測得基礎砼平均強度為39.9 Mpa,為設計標號C25的1.59倍,未發現有害裂縫及破損。 1993年2月測量爐殼溫度,僅在39段315°處的溫度為215,其余都在124以下。 以上

7、結果說明1BF投產8年后,由于管理維護措施得當,爐役后期發生的發紅區已被遏制,爐殼的溫度與應力基本上在正常范圍內。 2. 爐殼材料現狀及變化趨勢: 研究內容分爐殼表面不損傷檢驗與微損傷取樣檢驗。原則之一是盡可能擴大不損傷檢驗部位,尤其是發紅區,但是在不停產情況下,利用五次定修時間所能檢驗的范圍,畢竟只占爐殼表面積的一小部分;原則之二是盡可能少取樣,取小樣,對爐殼強度損傷盡量小,因此共鉆取30*50mm樣品3個,122*50mm樣品2個,在這些樣品上精心排樣,切取試樣進行拉力、沖擊、疲勞、應變時效及化學分析、金相、硬度等試驗。因為樣品少,某些試驗在試樣尺寸、取樣位置等方面不能完全按規范要求操作,

8、如拉力試棒未按規定取自厚度中心。(1) 爐殼材料現狀: 檢驗結果表明1BF爐殼鋼板使用8年后,材質未發生明顯劣化,即使在發過紅的部位也如此。概述如下: 表面與內部無損探傷未發現表面和內部裂紋,內部有個別1 mm平底孔當量的缺陷系鋼板原有缺陷且在鋼板出廠標準范圍內,金相檢驗未發現顯微裂紋。爐殼測厚未發現鋼板因磨損變薄,相反略有增厚,與鋼板標稱厚度比較,增厚率一般在2以下,個別發紅區超過3,由于沒有鋼板原始厚度數據,無法確定真實增厚率,如按JISG3193厚度4063 mm,寬度20002500 mm鋼板的厚度公差為±1.0 mm,也就是說,最大正公差鋼板與標稱厚度相比就相差2。鋼板增厚

9、是材料塑性變形的結果,增厚到某個臨界值以后可能產生裂紋,有資料說厚度40 mm爐殼臨界增厚率是8。腐蝕調查未發現爐殼鋼板有腐蝕損傷。鋼板成份符合JISG3106的SM50B標準,組織結構基本上厚于一般熱軋鋼板正常的珠光體加鐵素體組織。雖然S、P很低但斷口中可見到條帶狀硫化錳及粒狀氧化鋁夾雜物,說明與一般厚鋼板一樣,難免存在偏析及成份組織不均勻性。正常區和發紅區的沖擊韌性符合JISG3106的SM50B標準,但斷口由韌斷與少量解理區兩部分組成。拉力試驗各項指標中,正常區全部符合標準,發紅區塑性指標中的伸長率經過換算為19.533%,(因試樣種類不一樣,按我國YB408092鋼的伸長率換算標準進行

10、換算)比JISG3106標準中SM50B的23稍低。但是應當注意到兩點: . 拉力試樣取自爐殼鋼板外表層,按照標準應該取自鋼板中心。 . 反映材料塑性的另一指標斷面收縮率74,說明材料可承受大量局部集中塑性變形。有人認為在塑性指標中,采用斷面收縮率比采用伸長率更為合理。 拉力試驗與沖擊試驗數據一般供靜載條件計算之用,在本報告的研究方案評估分析圖中已經闡明,高爐失效模式應該以疲勞計算作為安全計算準則,疲勞試驗得到10-7疲勞極限n在正常區為265.1 Mpa,發紅區為253.3 Mpa。疲勞應力以實測和有限元計算的最大應力風口區應力206 Mpa作為動載平均應力6 m,計算得到許用應力幅6在正常

11、區為127 Mpa,發紅區為89 Mpa,根據2BF長期測量數據,應力幅僅為38 Mpa,因此疲勞計算是安全的。(2) 爐殼材料變化趨勢: 前提條件與模擬試驗: 前提條件:現在起到1995年3月停車的1年半中,爐殼溫度保持著現狀,不超過250,大修后爐殼管理維護水準不低于第一爐役,即前68年中爐殼不發紅,后46年中做到一發紅及時采取第一爐役中總結出來的有效措施,遏制發紅區。這個前提條件也是模擬試驗的溫度參數。應力參數選定爐殼最大應力200 Mpa,從發紅區樣品上切取試樣進行應變時效試驗,雖然SM50B屬于時效傾向不敏感鋼種,但是弄清楚在1BF具體的溫度與應力條件下,其組織結構與性能是如何隨著時

12、間而變化的,對于預測和評估第二爐役的安全十分重要。試驗時間分別為6、200、600、1400、2100與3500小時,雖然第二爐役時間長達100000小時,但是長達3500小時的試驗中,從沖擊韌性及斷口形貌變化中已經展示了從時效初期、時效高峰到過時效的基本規律,如圖2所。試樣原始態kv163 J/cm*cm,6小時后升高(相重新溶入),以后略有下降(C.N原子集聚、析出),3500小時后有較明顯提高(析出相長大),表征時效過程進入了過時效階段,kv達到163 J/cm*cm。斷口從原始態的韌斷和部分解理斷轉變為全韌窩型。按照時效機構學理論,過時效后材料組織與性能變化趨于穩定,因此,長達3500

13、小時的應變時效試驗可以用來預測爐殼鋼板在第二爐役中的表現。這里也可以展開說明一下,如果在今后使用中溫度低于250,那末時效過程將進行更加緩慢,要更長的時間才達到本試驗3500小時的結果。同樣,在爐殼上應力值低于200 Mpa的部位時效過程也進行得更加緩慢。 爐殼材料變化趨勢分析: 1BF爐殼在第二爐役中如果滿足上述前提條件,則排除了蠕變損壞和大量塑性變形直至開裂損壞的因素,可著重考慮防止疲勞破壞失效。應變時效試驗表明,在250溫度以下長期工作材質不會有明顯變化。四、1BF爐殼延長一代爐役期評估意見: 1. 如果到原地大修前以及大修后在第二爐役中,通過加強爐殼管理維護,使爐殼溫度基本上在250以

14、下,第二爐役后期一俟出現發紅及時采取措施,控制和遏制發紅區,則整個爐殼可以延長一代爐役期,理由如下: 正常區的組織結構、性能基本上與正常鋼板一樣,沖擊韌性稍低,但仍高于標準,斷口有部分解理,這與時效過程有關,應變時效試驗已展示了時效過程,結果是趨向于性能穩定。因此,根據安全評估的通則和經驗,并考慮到價值工程原則,正常區鋼板宜繼續使用;發紅區鋼板除了伸長率稍低外,其它指標與正常區非常接近,沖擊韌 400 300k(J/cm*cm) 200 100 0 1000 2000 3000 4000 t(hrs),T=250圖2 250,200Mpa長期應變時效后發紅區試樣沖擊韌性變化規律性還稍高于正常區

15、,對于伸長率問題除前文中已作的分析外,再補充一個試驗結果,就是取自發紅區鋼板內層試樣,在應力為200 Mpa,溫度250,經過3300小時后,伸長率換算為35,說明發紅區材料經過回火可提高伸長率,因此發紅區域鋼板也可繼續使用。 2. 一九九六年三月停爐大修中,對爐殼材料機械性能、熱處理參數選擇、爐殼鋼板厚度、爐殼鋼板硬度、爐殼焊接接頭缺陷檢測作了進一步的試驗,其結果與兩年前評估結果重復性較好,保證寶鋼1高爐大修的順利進行。換與不換對大修工期影響最大,初步測算最少節約30天工期,直接節約材料費、制造費、安裝費、拆除費近千萬元,得到寶鋼領導的充分肯定。根據國際互聯網檢索,此種方法是首創。五續語該文完成于1996年12月到2008年12月共十二年。寶

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論