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文檔簡介
汽機專業事故匯編(一)enterlsb轉載|欄目:事故分析|2006-07-0613:19:34.403|閱讀250次
3號機中差大停機保護動作
1991年8月30日
一.故障現象:
3
號機安裝后首次沖轉參數:主汽壓力2.5/2.5MPa,主汽溫度248/290℃。再熱汽溫度85/185℃,真空71Kpa,潤滑油壓0.124MPa,調速油壓1.92MPa,潤滑油溫38℃,大軸彎曲:高壓轉子0.04mm,中壓轉子0.02mm,高外缸上下溫差20℃,高內缸上下溫差0℃,中外缸上下溫差0℃,中內缸上下溫差15℃,軸向位移-0.3mm,高差-0.2mm,中差-1.2mm,低I差+3.6mm,低II差+5.3mm,安全油壓1.5MPa;
6時43分:主機沖轉;
7時24分:轉速升至1400r/min,中速暖機;
8時45分:中速暖機過程中,高差+2.0mm,中差+1.8mm,“中差大停機”
信號發。因主汽門聯鎖未投,機組未跳閘;
9時05分:中差大停機保護解除。維持轉速1400r/min;
9時54分:主汽門聯鎖投入;
10時20分:中速暖機結束,開始升速;
10時37分:轉速升至3000r/min;
11時9分:“軸承回油溫度>75℃”信號發,保護動作,機組跳閘,查3號支持軸承回油溫度78.7℃;
11時25分:大軸靜止,投入盤車運行,惰走16分鐘。
二.原因分析:
我廠#3機安裝后首次冷態啟動在中速暖機時中差超限,保護動作,分析有以下原因:
1.
對再熱機組啟動中的中差變化規律認識不足,致使中差從沖轉到保護動作變化絕對值達3mm;
2.
主蒸汽,再熱蒸汽的升溫速度控制不當;
3.
沒有及時調整軸封供汽溫度,且送軸封時間過早;
4.
汽缸夾層,法蘭螺栓加熱裝置使用不當;
5.
汽缸滑銷系統不暢;
6.
對保護回路不十分清楚,沖機后主汽門聯鎖(相當于停機保護總聯鎖)未投,以致造成中差保護動作后機未跳的后果。
三.采取對策:
1.
冷態啟動,沖動前30分鐘送軸封;
2.
汽加熱裝置應安排專人投入;
3.
主蒸汽、再熱蒸汽升溫升壓速度嚴格按規定執行;
4.
機組停機保護認真檢查后投入。
3號機中差大停機保護動作
1991年8月31日
一.故障現象:
#3機安裝后第二次啟動,沖轉參數:主汽壓力3.5/3.5MPa,主汽溫度327/328℃,再熱汽溫303/338℃,真空75Kpa,調速油壓2.0MPa,潤滑油壓0.109MPa,潤滑油溫35℃。高差+0.4mm,中差+1.1mm,低I差+3.3mm,低II差+5.8mm,軸向位移-0.2mm,大軸彎曲:高壓轉子0.03mm,中壓轉子0.03mm,高缸溫度D/E:238/230℃,中缸溫度D/E:253/235℃;
1時00分:主機沖轉,在升速過程中,7號支持瓦振動87μm,轉速升至2767r/min時,“潤滑油壓<0.08MPa”信號發,啟動交流潤滑油泵后,潤滑油壓上升至0.12MPa;
1時52分:轉速3000r/min;
2時57分:中差+1.8mm,“中差大停機”信號發,汽輪機跳閘;
3時18分:開啟真空破壞門;
3時27分:大軸靜止,投入盤車運行。
二.原因分析:
1.
由于機組在沖轉前中差正值已經偏大,且汽加熱系統不完善,加熱聯箱至汽缸之間加熱管道長且無疏水管,致使汽加熱投入后,冷汽進入,加劇中差正值增大,加之對中差變化趨勢監視不周,導致中差大停機保護動作,汽輪機跳閘;
2.
潤滑油壓低是由于新機組在高轉速大流量的情況下,油系統遺留多種雜質被沖擊出后堵塞冷油器濾網所致。
三.采取對策:
1.
在汽加熱聯箱至汽缸法蘭螺栓之間管道上加裝疏水系統;
2.
高均箱溫度應控制在150℃左右;
3.
聯系檢修及時清掃冷油器濾網。
3號機轉冷箱水位低打閘停機
1991年10月18日
一.
故障現象:
1時20分:爐點火;
6時35分:汽機送軸封并記錄沖轉前參數:主汽壓力3.5/3.8MPa,主汽溫度356/358℃,真空58.7KPa,再熱汽溫度348/355℃,調速油壓2.1MPa,潤滑油壓0.14MPa,潤滑油溫38℃,高內缸上下溫差3℃,中內缸上下溫差0℃,高差-0.2mm,中差+0.5mm,低I差+2.0mm,低II差+4.0mm,大軸彎曲:高壓轉子0.025mm,中壓轉子0.02mm;
6時40分:主機沖轉;
7時26分:升至1400r/min,中速暖機;
9時30分:中速暖機有關參數:主汽壓力4.5/4.5MPa,主汽溫度374/378℃,再熱汽溫度388/388℃,真空72.5Kpa,排汽缸溫度60℃,高差+0.5mm,中差+1.0mm,低I差+4.8mm,低II差+8.7mm,軸向位移-0.5mm,高內缸內下壁溫235℃,中內缸內下壁溫286℃,高壓缸脹7.0mm,中壓缸脹6.5mm。
10時0分:中速暖機結束,開始升速;
10時30分:升至3000r/min;
10時45分:全面檢查后發電機做試驗;
11時10分:發電機轉子冷卻水流量、壓力下降且擺動,啟動備用轉冷泵甲;
11時12分:轉子冷卻水流量降至0,手動打閘停機,甲,乙轉冷泵停運;11時22分:轉冷箱水位補正常后啟動轉冷泵乙向發電機轉子通冷卻水;11時24分:主機掛閘升速;
11時50分:升至3000r/min,發電機繼續做試驗;
二.
原因分析:
1.
這次發電機轉冷水中斷的原因是給轉冷箱換水時監視不周,當時轉冷箱放水門開啟,補水門亦開啟,但當凝汽器補水門開啟時,除鹽水母管壓力大幅度下降,使轉冷箱補不上水,而值班員由于進行其他操作,沒有發現轉冷箱水位低,未及時將放水門關閉,致使轉冷箱水位低引起轉冷泵打不上水,造成發電機轉冷水中斷汽輪機打閘的后果;
2.
熱工保護回路的聲光報警裝置也不完善,當轉冷箱水位降低時沒有發出聲光報警信號,使運行人員失去了處理異常情況的寶貴時機。機組正常運行中,若發電機轉子冷卻水中斷時,應果斷打閘停機。待轉速降至600r/min以下時,再啟動轉冷泵,向發電機轉子通水,重新掛閘啟動機組,避免因轉冷水中斷時,發電機轉子某組冷卻水路進入空氣,形成氣塞,使轉子冷卻水量分布不均勻,造成高轉速下汽輪發電機組振動增大。
三.采取對策:
1.
熱工轉冷箱水位低聲光報警裝置應可靠;
2.
轉冷水換水時應專人負責,認真對待,嚴禁交叉操作;
3.
轉冷箱換水期間,凝汽器應暫時停止補水;
4.
若發電機轉子冷卻水中斷時,應果斷打閘停機,待轉速降至600r/min以下時,再啟動轉冷泵,向發電機轉子通水,重新掛閘啟動機組,避免因轉冷水中斷時,發電機轉子某組冷卻水路進入空氣,形成氣塞,使轉子冷卻水量分布不均勻,造成高轉速下汽輪發電機組振動增大。
3號機高差負值大停機保護動作
1991年10月18日
一.
故障現象:
22時30分:電氣試驗完,帶負荷25MW暖機;
10月19日2時36分:負荷降至0MW,發電機解列,維持機組3000r/min,根據安排,做高壓調速汽門嚴密性試驗;
3時05分:用負荷限制器將高調門全關,轉速開始下降;
3時08分:高差-0.7mm,停止高壓缸夾層及法蘭螺栓加熱;
3時20分:轉速下降至1000r/min,經查甲,乙高排逆止門未關,將甲,乙高排逆
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