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文檔簡介

1、【最新整理,下載后即可編輯】設備改造項目可行性報告一、報告名稱:磨礦分級設備的升級改造二、項目改造的背景和必要性:公司自2006年3月投產以來,一直采用焦作群英機械廠生 產的2TC20200()型沉浸式雙螺旋分級機,配合3.2*4.5m格子 型球磨機形成一段閉路磨礦生產至今。該螺旋分級機為九十年代前盛行的磨礦分級設備,其結構簡 單、分級面平穩、溢流量高、粒度細、維修操作方便、遠行成本 相對較低的優點,而被眾多選礦廠青睞,但隨著生產的不斷深入, 其技術條件,尤其是分級效率低、細粒級分級時溢流濃度太低, 對選別指標不利等缺點,已不適用目前向指標要效益、向成本要 生存、向精細化要管理的客觀實際需要。

2、1、設備本身落后老化、修理費高:由于該設備使用時間近七年之久,累計磨礦達1000萬噸, 上下支架及整體結構已疲勞老化,加之近年來分級細粒要求嚴 格,返砂量已超過設計能力。2011年11月份中空軸已斷裂修復 兩次,致使維護修理費用逐年提高,尤其下部支座及大小葉片, 由于受其結構特性的影響,其傳動部位一直在礦漿中浸沒,軸承 潤滑維護極為不方便,正常生產每月至少兩個外協修理(停機時 間至少三個小時),年修理含材料費用高達3()萬元之多,月影響 運轉率不低于3個。2、受其本身工作性能的制約,細粒分級時溢流濃度太低, 非常不利于選別作業,同時,由于溢流濃度太低,礦漿流量加大, 致使系統設備滿足不了實際生

3、產要求,且電耗急劇增加,嚴重影 響整體成本的控制。2011年度,在對磨浮車間濃、細度調整后生 產的一年里,分級濃度保持在1920%,礦漿細度保持在6670% 時,實際回收率較201()年度,分級濃度在2830%,分級細度 在5862%時提高3%。但正是受其溢流濃度的影響,砂泵房較 去年同期日均多耗電2846度,水泵房較去年同期日均多耗電1937 度,兩項合計,月噸耗增加().5元。綜上所述,磨礦分級設備的 升級換代是勢在必行,但如何在分級細粒級時,保持適宜的分級 濃度,即可保證選礦實際回收率的穩定提升,又不影響系統正常 運行,經多方改察和實際論證,并結合我公司一段閉路磨礦的實 際情況,決定對現

4、有螺旋分級機進行改造升級為國內先進的水力 旋流器。三、水力旋流器簡介、選型及投資概況:水力旋流器,是近年來在選礦行業流行一種利用離心力來加 速顆粒沉降的磨礦分級設備。其上部是圓筒,簡體上裝有與筒臂 呈切線方向的給礦管,筒體中心有溢流管;下部是一個圓筒相連 的例顯圓錐體,錐體的錐角在15° -60°之間,錐體下端裝有沉 砂口,各部位之間均用法蘭盤及螺栓連接,以便更換。水力旋流器的分級工程是:礦漿以一定壓力(0.04P- 0.294MPa)從給礦管沿地線方向給 入旋流器,在簡體內部高速 旋轉,產生很大的離心力,給礦漿中不同粒級介質,受其離心力 不同,在簡體內運動速度及方向也各不

5、相同,粗顆粒受離心力大, 被甩向簡臂沿螺旋線向下運動,從沉砂口排出,二次進入球磨機, 細顆粒受到離心力小,向上液位,從溢流管排出,成為溢流進入 浮選柱。水力旋流器的特點是:結構簡單、價格低、處理量大、占地 面積小、投資費用少、分級效率較高,可以在適合選別要求的溢 流濃度下,獲取較細的溢流細度等優點,但揚送礦漿能耗大,設 備耗磨件使用周期短,也是諸多使用單位共同反映的缺點。根據我公司實際生產需要,經生產廠家測算,擬選用旋流器 組的型號為:FX710GTX2投資概算:1、設備投資:旋流器:FX710GT/組(一備一用)二5()萬、兩臺球磨機, 共計100萬元。動力:根據旋流器和磨機的單臺分離技術要

6、求,每臺旋流器 需配備一組揚送砂泵;兩臺球磨機共計2組:9()KW*4*1.5萬元=6000()元;動力柜:4臺*7.5萬=3()萬元(公司有閑置);砂泵:根據礦漿的實際流量,湖北天門150530B完全可滿 足揚送需要,150530B*4臺*9萬元=360000元;土建安裝:兩個鋼平臺,;兩個泵機座,預計:15()000元;合計:200萬元。四、設備升級改造后和原螺旋分級機的運行成本比較:1、使用水力旋流器:電耗:90KW*0.85*24 小時*28 元=5140()度/月 *2=1028()0 度 /月,如用電單價以0.55元/度測算,兩臺球磨機日磨礦量以 40()()噸測量,月用電單耗為0

7、.506元/t;材料:150530B砂泵過流件,按涂耐磨層每套10000元, 兩套為2()000元,使用周期按一個月測算,月單耗為().178元/t;旋流器筒體按涂耐磨層每個1()()()()元,兩套為2()000元,使 用周期為兩個月測量,月單耗為().()89元/t;水力旋流器月單耗為0.773元/ t。2、使用螺旋分級機:電:22KW*0.85*24 小時*28 元=12566 度 /月。現為4螺旋,月電耗為50265度,單耗為0.25元/t。材料:下部支座維修年費用為11萬元;大、小葉片25萬元/年兩項合計:34萬 月單耗為().25元/t螺旋分級機單耗為().5元/t3、使用螺旋分級

8、機,由于單方面控制細粒級,使用水量增 大,系統礦漿流量增加;水泵房比濃度提高前均多增加1937度電;砂泵房比濃度提高前均多增加2846度電;兩項合計:按每度電().55元測算,月增加().5元/t。4、螺旋分級機對運轉率的影響:按每月停機時間累計24小時,影響磨礦量4()()0t,相當于兩 項球磨機停機一天(3個運轉率),少生產金屬量2.7%,當現行 市場價18萬/t金屬量:2.79*18萬=5()萬,扣除40()()t原礦及 運(65.5+12.5=78 元)5()萬一31 萬=19 萬,月噸耗共計1.27元/t,其它材料費忽略不計。五、結論;綜上所述:從設備技術性能上看,螺旋分級機升級改造使用 水力旋流器后,不但解決了細粒分級時溢流濃度太低、礦漿流量 加大,而致使系統設備滿足不了實際生產的需要的問題,大大緩 沖了配套車間的運行壓力,同時也緩解了在實際生產中,由于顧 及溢流濃度,而影響磨礦量和磨礦細度及實際回收率提高的實際 生產矛盾。從設備運行成本上看,螺旋分級機升級改造使用水力旋流器 后,不但大大提高了設備運轉率,而且,直接維修及材料費用年 降低4()萬元,同時降低了用水量,降低了礦漿流量,使配套車 間年直接減少用電量88萬元,尤其是磨礦質量的

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