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文檔簡介
1、 數控機床進給伺服系統類故障診斷與處理 數控機床在工作時常消失由于進給伺服系統緣由造成的機床故障,此類故障消失的常見形式有爬行、抖動、伺服電動機不轉、過載、工件尺寸無規律偏差等。針對這些典型故障,采納肯定的機床修理技術,可以實現快速排解此類故障。 數控機床的進給伺服系統是以數控機床的各坐標為掌握對象,以機床移動部件的位置和速度為掌握量的自動掌握系統,又稱位置隨動系統、進給伺服機構或進給伺服單元。在數控機床中,進給伺服系統是數控裝置和機床本體的聯系環節,它接收數控系統發出的位移、速度指令,經變換、放大后,由電動機經機械傳動機構驅動機床的工作臺或溜板沿某一坐標軸運動,通過軸的聯動使刀具相對工件產生
2、各種簡單的機械運動,從而加工出用戶所要求的簡單外形的工件。 伺服進給系統常見故障形式 1.1 爬行 一般是由于進給傳動鏈的潤滑狀態不良、伺服系統增益過低及外加負載過大等因素所致。尤其要留意的是,伺服和滾珠絲杠連接用的聯軸器,由于連接松動或聯軸器本身的缺陷,如裂紋、磨損、斷裂等,造成滾珠絲杠轉動或伺服電動機的轉動不同步,從而使進給忽快忽慢,產生爬行現象。 1.2抖動 在進給時消失抖動現象,其可能緣由有:1、接線端子接觸不良,如緊固的螺釘松動;2、位置掌握信號受到干擾,如屏蔽不好等;3、測速信號不穩定,如測速裝置故障、測速反饋信號干擾等。假如竄動發生在正、反向運動的瞬間,則一般是由于進給傳動鏈的反
3、向間隙或者伺服系統增益過大引起。 1.3 過載 當進給運動的負載過大、參數設定錯誤、頻繁正、反向運動以及進給傳動鏈潤滑狀態不良時,均會引起過載的故障。此故障一般機床可以自行診斷出來,并在CRT顯示屏上顯示過載、過熱或過電流報警。同時,在進給伺服模塊上用指示燈或者數碼管顯示驅動單元過載、過電流等報警信息。 1.4 伺服電動機不轉 當速度、位置掌握信號未輸出、或者使能信號(即伺服允許信號,一般為DC+24V繼電器線圈電壓)未接通以及進給驅動單元故障都會造成此故障。此時應查閱電氣圖紙,測量數控裝置的指令輸出端子的信號是否正常,通過CRT觀看I/O狀態,分析機床PLC梯形圖,以確定進給軸的啟動條件,觀
4、看如潤滑、冷卻等是否滿意。如是進給驅動單元故障則用交換法,可推斷出相應單元是否有故障。 進給伺服系統常見故障典型案例分析 案例1. 故障現象:一臺配套SIEMENS 840D系統的加工中心在自動加工過程中,Y軸有抖動現象,加工零件表面不光滑。 故障診斷與處理:為了判定故障緣由,將機床操作方式置于手動方式,用手搖脈沖發生器掌握Y軸進給,在JOG方式下,來回移動Y軸,發覺Y軸仍有振動現象。依據以上現象,分析可能的緣由如下: 電動機負載過大;機械傳動系統故障;系統參數設置不合適;伺服電動機故障;反饋電纜故障等;修理時首先檢查系統參數(加速度、增益、積分時間等參數)的設定,發覺與故障前的設定完全全都,
5、因此可以初步推斷,Y軸的抖動與參數的設定無關。為了進一步驗證,修理時在記錄了原設定參數前提下,將以上參數進行了重新調整與試驗,發覺故障依舊存在,證明白推斷的正確性。在以上基礎上,將參數設定值重新回到原設定后,依據由易到難的原則,對進給伺服系統進行檢查。首先對導軌潤滑進行檢查,導軌潤滑正常,進一步檢查絲杠、電機、聯軸節部件,發覺聯軸節有松動現象,重新擰緊聯軸節后,開機試驗,故障現象消逝,機床恢復正常工作。 案例2. 故障現象:一臺配套FIDIA C2系統數控立柱移動床身銑床,加工零件時零件表面產生波紋。 故障診斷與處理:依據故障現象,產生該故障可能有一下幾方面的緣由: 機床系統參數設置不合理;機
6、床信號線、反饋線屏蔽不好;驅動模塊故障;電動機故障;傳動皮帶及軸承磨損故障;導軌潤滑故障;裝卸刀頂刀桿頂住主軸故障; 修理時首先檢查系統參數,比較后發覺系統參數未發生更改現象,修改參數反復試驗故障依舊存在,檢查伺服模塊、信號電纜,未發覺故障;檢查導軌、絲杠、軸承、均正常,當用手盤動主軸發覺因反向空程引起主軸抖動,用百分表檢測主軸有竄動現象,因此可以斷定上述故障由主軸抖動引起,分解主軸發覺主軸與銅套間隙較大,這直接影響了回轉精度;更換主軸軸承并調整滾動軸承內外環間隙,使滾動體與軸承接觸處產生初始彈性變形,防止間隙因使用過程載荷加大而加大,裝配后試車該故障排解。 案例3. 故障現象:一臺配套SIEMENS 840D 系統,采納全閉環掌握數控龍門銑床,在自動加工過程中,發覺所加工零件在Z方向上尺寸偏差0.3mm左右。 故障診斷與處理:依據故障現象,產生故障緣由可能有以下幾個方面: 操作工對刀是否正確;程序有無錯誤;回零擋塊有無松動;伺服系統有無故障;機械傳動部分有無松動、間隙; 依據以上幾方面的緣由,逐項進行檢查,因零件只是Z向偏差,首先檢查對刀是否正確,經檢查設置正確;檢查程序未發覺出錯;利用PLC診斷功能,機床回零各I/O點狀態正常;該設備配備SIEMENS 611D驅動,先檢查位控板和位置檢測元件,更換一新位控板,試驗
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