轉爐鋼包噴濺機理及預防對策_第1頁
轉爐鋼包噴濺機理及預防對策_第2頁
轉爐鋼包噴濺機理及預防對策_第3頁
轉爐鋼包噴濺機理及預防對策_第4頁
轉爐鋼包噴濺機理及預防對策_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、 轉爐鋼包噴濺機理及預防對策 轉爐鋼包噴濺在我廠已發生多起,造成多起傷亡事故,給生產和生活造成重大的損失。因此,討論噴濺機理,杜絕噴濺事故是刻不容緩的大事。 1 煉爐煉鋼的基本原理 轉爐煉鋼是通過對鐵水和廢鋼吹入高壓氧氣,氧化鐵水中的硅、錳、碳、磷、硫五大元素,使碳達到肯定要求范圍,最大限度地去除鋼中氣體、夾雜物和磷、硫等有害元素,通過調整成份、合金化,使鋼水成份掌握在所要求的范圍之內。以此來保證不同鋼種的不同性能。 2 我廠的設備狀況及工藝 我廠現有LD轉爐三座,公稱容量為20T,后部配有5臺孤形連鑄機,年產鋼約200萬噸,前部配有5座高爐,轉爐使用的鐵水中含S.P較低,含Si量較高。冶煉的

2、鋼種有一般碳素鋼、20管坯鋼、20MnSi等。沒有精煉爐,配有鋼包喂線機和吹氬攪伴裝置,通過鋼包喂線和底吹氬,去除鋼中氣體和夾雜,勻稱鋼水成份和溫度。擋渣出鋼,為了滿意連鑄生產,鋼水溫度普遍偏高,實現轉爐煤氣回收。 3 鋼包噴濺事故 我廠自連鑄投產以來,多次發生鋼包噴濺事故,導致死亡和群傷事故多起,特殊是4#連鑄機1998年4月15日發生鋼包噴濺事故,死亡3人,燒傷7人,經濟損失慘重,為此,集團公司和有關部門特別重視,成立了事故調查組,專訪了有關部門,查對了有關資料。 本爐鋼的冶煉經過如下: 3點零9分,5#爐開頭冶煉第19爐鋼,爐號為511307,兌入鐵水23t,廢鋼2.3t,吹煉12min

3、,提槍倒爐,測溫1737,班長指揮出鋼,該包包號為81#,包令41次,紅包,鋼包底部有渣殼,使用合金流槽出鋼,先加合金,然后加入SiC6袋,約60kg,補加硅鋁鋇兩鍬約5kg,兩鍬錳鐵,半鍬硅鐵,錳鐵加入約180kg,硅鐵加入約85kg,快出完鋼時加擋渣球,出完鋼后,吹氬,時間為2分零6秒,底吹,吹氬壓力0.3Mpa,翻花,約2分鐘后取樣,取樣時仍舊在吹氬,成份沒回來就指揮吊車將鋼包吊起到連鑄預備開機,平臺溫度1659,冶煉鋼種為Q235 爐前取樣成份為: C0.10% Mn0.49% Si0.17% P0.021% S0.033%復驗 C0.09% Mn0.51% Si0.18% P0.02

4、1% S0.032% 本爐鋼吊運連鑄平臺冷靜非常鐘,連鑄預備開澆,由于大包水口打不開。用氧氣管燒水口,在割水口即將結束時,鋼水突然從鋼包的上口包蓋與鋼包的縫隙中噴出,將正在作業的操作工燒傷。 4 噴濺機理 轉爐使用的氧化劑主要是氧氣,純度98%。使用壓力為612kgf/cm2通過吹氧來降低鋼水中的碳含量。并氧化其它元素。碳氧反應的方程式為: C+O=CO+Q 反應生成CO,并放出大量的熱。本爐冶煉終點含C0.10%。剔除錳鐵及碳化硅進入鋼中的碳,冶煉終點碳低于0.05%。說明本爐鋼是過氧化鋼,依據鋼中碳與氧的乘積為一常數 CO=m 這一原理,說明本次鋼中含有大量的0,鋼中氧與投入包底的碳化硅突

5、然反應,產生大量的CO氣體,將鋼水、鋼渣噴出。同時,由于鋼水過氧化,鋼中氧含量高,鋼中氧的溶解度隨著溫度的降低而下降,隨著溫度的下降鋼中的氧大量析出,產生大量的氣體,也是造成大噴的主要緣由。 5 預防對策 鋼水過氧化是產生噴濺的主要緣由。因此,如何避開鋼水過氧化是預防鋼水大噴的根本措施。 爐前在冶煉操作時,應實行的措施是增大供氧強度,采納多孔噴頭,低槍位操作,這樣可以降低渣中FeO含量從而降低鋼中氧含量,提高一次拉碳命中率,應盡量削減補吹。加入合金脫氧時,應根據先弱后強的挨次,先加入硅鐵,然后加入錳鐵,以保證良好的脫氧效果。 保證拉碳精確,避開過低量的碳,然后補加碳粉或SiC來增碳,從而降低鋼

6、中的氧含量。 加入碳粉或碳化硅時,不要將碳粉或碳化硅一次性加入包底,以防被鋼包底部渣子裹住,鋼水翻入后,不能準時反應,待到溫度達到碳氧反應條件后,急劇反應,另外,在鋼包水中不能自動開澆,用氧氣燒眼引流時,大量的氧氣進入鋼包中,打破鋼包內原有的平衡,鋼包內原有存在的大量氣體,在外界因素的導致下,突然反應而導致大噴。 鋼包要干凈,以防鋼水注入鋼包前期溫度過底,碳粉或碳化硅與鋼中氧不反應,待溫度上升后,突然反應造成大噴。 爐前要加強吹氬攪拌,通過吹氬,來勻稱鋼水成份、溫度,確保氣體和夾雜物上浮,保證吹氬時間大于3min,吹氬壓力保證鋼包內鋼水微微浮起為最佳,鋼水翻花太大,鋼包內鋼水渣層被破壞,鋼水吸

7、氣,使鋼水二次氧化,鋼水不翻花,吹氬攪拌效果不好,達不到去氣去夾雜的效果。 加強終脫氧力度,凡終點碳低于0.05%個時,應加大硅鋁鋇量用,將硅鋁鋇用量提高到0.51kg/t。 連鑄澆鑄前必需將包蓋扣好,鋼包沿要清理好,以防止包蓋不嚴,鋼水、鋼渣從縫隙中噴出,并在適當增加大包包蓋的寬度。 防止鋼包噴濺的關鍵是爐前避開出過氧化鋼。因此,規范爐前冶煉操作是杜絕過氧化鋼消失的主要措施。 頂吹轉爐吹煉低碳鋼種,可以直接一次拉碳,但為了一次有效地去除磷、硫,并使終點溫度達到鋼種要求,在吹煉低碳鋼時,都要采納高拉調溫一次補吹的工藝操作。 第一次拉碳時,鋼中含碳量最好掌握在0.16%0.20%的范圍內,倒爐測溫、取樣,依據爐溫確定冷卻劑加入數量,依據含碳量確定補吹時間。 第一次拉碳時的爐渣堿度為3.43.6。 留意掌握好爐渣,早化渣、化好渣,全程化透。通過調整槍位促進化渣。 第一次倒爐時要盡量多倒渣,可以加入石灰和白云石調溫,假如加入調溫劑的數量較多,可以在開頭氧化時分批加入。 為了加強熔池攪拌,補吹時實行稍低的槍位,或者提

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論