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文檔簡介

1、    核電站循環水泵振動異常原因分析及對策    齊曉偉+于鵬飛摘 要:循環水泵是核電站重要的輔機設備,直接影響循環冷卻水系統及機組的安全和經濟運行。根據機組裝機容量和地理位置的不同,循環水泵的選用各不相同。本文就核電站循環水泵振動異常原因分析及對策進行分析。關鍵詞:核電站;循環水泵;震動;對策引言循環水泵主要由吸入喇叭口、葉輪室、葉輪、導葉體、外接管、賽龍導軸承、主軸、潤滑內接管、軸承支架、泵聯軸器、電機聯軸器、軸套等組成。葉輪、葉輪室、泵軸、潤滑內接管及螺栓使用不銹鋼(316),導葉體、外接管、導葉片使用鎳鉻鑄鐵(ht200ni2cr)。一、設備異

2、常情況循環水泵現場發現水泵內部金屬磨碰聲音很大,在泵體附近能明顯感覺到振感,電流在280300a之間波動,測量水泵臺板,振動值達0.12mm,電機頂部軸承室處振動達0.26mm(異常前2處測點分別為:0.03mm和0.045mm),振動異常。按火電施工質量檢驗及評定標準汽輪機篇要求:250375r/min轉速的立式水泵,振動不得超過0.1mm。現場測量數據明顯超出振動標準,決定立即停泵檢查,檢查情況如下:1)復查水泵轉子提升量30mm,上次回裝時轉子提升量10mm(設計值為10mm),說明葉輪已經磨損。2)賽龍軸承磨損,間隙超標,最小處間隙為1.2mm,最大處3.5mm,軸承內側有輕微龜裂痕跡

3、(廠家說明書提供間隙標準為:0.661.36mm)。3)除填料軸套磨損輕微外,其余各賽龍軸承軸套有明顯磨損,導葉體處賽龍軸承軸套磨損量達2.5mm,上軸套磨損量2.35mm,全部超標(廠家說明書提供間隙標準為:磨損不超過1/3)。4)上部軸承支架靠近泵軸內外圓拉筋焊縫處有兩處明顯斷裂,外筒體與上軸承支架配合處直徑方向磨損量3mm,外圓變橢圓,偏差2mm;外筒體與中間軸承支架配合處磨損量2mm,外圓變橢圓,偏差1.8mm。5)上部潤滑內接管斷裂,下部潤滑內接管與導葉連接法蘭磨損嚴重,與導葉體連接法蘭已被磨損消失。6)導葉連接法蘭磨損嚴重,看不見法蘭痕跡;導葉體1955h9/f9位置外圓腐蝕嚴重,

4、最處深57mm,間隙增大至1014mm。與外接管接觸位置也有明顯腐蝕缺陷。7)檢查泵軸彎曲情況發現彎曲度超出廠家說明書要求的0.10mm,測量情況見表1:8)葉輪存在偏磨情況,葉片頂部外徑實測值:1370mm、1368mm,磨損量最大22mm,最小4.5mm;葉輪室偏磨,最大磨損為5.3mm。該處鍵條有裂紋,長達320mm。9)臺板水平北側上揚0.37mm,西側上揚0.285mm(標準:臺板水平0.05mm/m),筒體垂直喇叭口處偏向北側20mm,偏向西側側10mm(標準:0.50mm)。二、原因分析導葉體位于葉輪出口,起導流作用,承受葉輪出口水流沖擊。下外接管與導葉體的材質均為ht200ni

5、2cr(防腐等級比較低),由于常年受海水侵蝕,其配合面1955h9/f9發生腐蝕,產生間隙,因而導葉體產生輕微晃動,導致下部賽龍間隙變大,不能固定泵軸,使軸系發生以最上面賽龍軸承為支點的晃動。隨著晃動的加劇,各賽龍軸承間隙逐漸變大,聯軸器與潤滑內接管磨碰直至內潤滑接管斷裂,伴隨金屬碰磨聲音,并引發其它部件損壞,致使振動電流超過允許值,水泵故障停運。對水泵部件損壞的情況進行分析,認為導葉體的腐蝕損壞是導致故障的主要原因。三、處理措施1)對導葉葉體、外接管、導葉片采用耐海水涂料進行除銹防腐的修復處理。2)由于各賽龍軸承及軸套嚴重磨損,經測量間隙超標的,全部更換。3)將有裂紋的上軸承支架補焊,上車床

6、檢查托架外圓偏差情況,進行車銷修正。同時將螺絲孔m20擴大至m24,增加軸系的鋼性。4)更換損壞潤滑內接管,并對法蘭處進行處理:上、中、下潤滑內接管在兩端法蘭處加裝筋板,螺栓孔擴大至28.5mm;對舊潤滑內接管法蘭平面重新找平,法蘭止口修圓。保證兩法蘭平面平行度并與軸垂直,尺寸及相關要求與圖紙一致。5)對于導葉體的處理,按照如下方案進行:將1955h9/f9位置先上立車車至1935mm,再補焊約20mm厚的316l不銹鋼條,不銹鋼條與筒體的焊接面均要求開較大坡口,條上相隔300400mm鉆1個30mm孔,目的是加大、加多與外接管的焊接面,以提高結合強度,修復到原有設計的1955mm;對與下內接

7、管連接的435mm法蘭采用鑲不銹鋼316l的方式修復至原尺寸,m20螺孔擴大為m24mm;校驗兩端法蘭垂直及同心度。6)對3根泵軸采用加溫校正的辦法進行校直,校直后的彎曲值恢復到0.10mm以內。測量值見表2:7)調整臺板水平:北側上揚0.03mm,西側上揚0.025mm。8)葉輪室的中間位置有磨損痕跡,上機床進行校測,發現磨損最深處有23mm,在機床上光刀做過渡圓滑處理;有3個葉片磨損較嚴重,磨損量最大有22mm,以磨損小的葉片為基準,在其他3個葉片上鑲焊不銹鋼條,焊后打磨平衡,打磨后用立車加工至滿足圖紙尺寸要求,再重新做動平衡;回裝時,在導葉體及軸承支架外圓由下至上用斜鐵定位對中,并點焊固定(因為導葉體及軸承支架是循環水泵軸系的泵、軸定位裝置,通過導葉體及軸承支架與循環水泵筒體的間隙調整、固定,可以保證中軸與上、下軸保持同心,進而保證了泵軸安裝后的同心度),其余回裝步驟按照水泵安裝要求進行。9)檢修完畢后投入試運,聲音正常,電機上機架水平振動南北向0.018mm、東西向0.025mm,軸向振動0.022mm,泵組運行情況良好。四、結束語造成電動機設備振動及電磁噪音異常的原因還有許多,只有在工作中認真觀察及分析,才能準確地找出主要原因并針對性進行處理,就能有效地解決電動機運行中的振動及電磁噪音問題,保證電動機長期安全、穩定運行。參考

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