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文檔簡介

設計能力60t/h的造粒機組是國內引進大型擠壓造粒機組之一,該機組是某大型煤炭深加工項目35萬t/a聚丙烯裝置的配套設備。在運行過程中,其自動控制系統存在一些需要改進和調整的地方,特別是造粒機組運行過程中經常聯鎖停車,經過反復分析研究,最終找到問題所在,并制定出相應的解決方案。該機組主要由主電動機、減速箱、筒體、熔融泵、換網器、水下切粒機、干燥器、塊料分離器以及顆粒振動篩等主要設備組成。項目基本情況工藝流程簡介造粒機組示意如圖1所示,聚合單元生產的聚丙烯粉料由脫氣倉進行脫活、干燥后,經粉料輸送鼓風機送至造粒單元進料倉,粉料與助劑經過配置并在規定時間內充分混合,通過助劑計量稱進入筒體。聚丙烯粉料和助劑在筒體中充分混煉、熔融和均化,熔融聚丙烯經熔融泵增壓,通過換網器過濾,由水下切粒機切粒。切粒前產品的熔融指數用MFR在線測定儀測定。熔融聚丙烯經過切粒機模板束狀擠壓后進入切粒室,旋轉的切刀將聚丙烯切成小顆粒。由于與顆粒冷卻水接觸,顆粒立即固化,同時由顆粒水送出切粒室。顆粒經塊料分離器把大的或不均勻的塊料分離出來,其余送入顆粒干燥器中離心干燥,將顆粒與水完全分離。另外,顆粒干燥器排風扇將空氣吹入,加快帶走顆粒表面的水分。干燥的顆粒送到振動篩進行篩分,大顆粒和小顆粒均被篩掉,合格的顆粒送到顆粒料斗中。最后由風送系統輸送到料倉進行摻和包裝。機組PLC控制系統設計造粒機組的控制系統采用西門子公司的

PCS7

系統來實現。整個造粒系統的電源模塊、中央處理器、通信均采用冗余結構,分布式IO模塊。32路數字輸入模塊12塊,32路數字輸出模塊10塊,8路模擬輸入模塊10塊,8路模擬輸出模塊10塊,24路F-DI4安全模塊,6路F-AI安全模塊3塊,10路F-DO安全模塊4塊。共有數字量輸入點372個,數字量輸出點253個,模擬量輸入點192個,模擬量輸出點34個,同時設計了與PC上位機通信的接口。機組電控系統造粒機組的自動控制程序采用德國西門子PCS7CFC、SFC軟件編寫,整個程序主要實現以下自動控制功能。主電動機起動功能為保證造粒機組安全開車,設計了起動控制程序。當以下條件都具備時則允許起動主電動機:軸承潤滑油泵運行,驅動側軸承油流量正常,非驅動側軸承油流量正常,油箱液位正常,允許起動信號來自MCC勵磁柜,離合器使能來自離合器PLC,模板保護罩蓋好,切粒機未鎖定,開車閥處于排地位,開車閥熔體壓力1正常,換網器上端壓力正常,GKG熔體壓力1正常,齒輪箱潤滑油供油溫度正常,供油壓力正常,齒輪箱潤滑油泵至少1臺運行,節流閥處于開車位置,軸封氮氣閥打開,M300.31加熱系統正常,M602.99熱油系統1、M650.99熱油系統2運行正常,M528.99熔體切斷設備正常。切粒機起動功能當以下條件都具備時,切粒電動機進入自動起動程序:切粒機允許起動來自MCC變頻器,節流閥筒體、開車閥筒體、熔體切斷裝置、換網器筒體、上滑柱、下滑柱以及GKG段筒體溫度,加熱系統旁通按鈕,主電動機運行,電動機繞組溫度L1~3未高報,切粒水壓力(安全壓力)未高報,小車移動泵關(SFCSTEP9),鎖緊壓力正常,小車移動至模板,切粒機鎖緊液壓缸1~4打開位置,切粒機鎖緊液壓缸1~4鎖緊位置,切粒機鎖緊液壓缸1~4過緊位置。當以上條件都具備時,切粒機自動起動,0.1s后,切粒水三通閥切換至大循環,4s后,切刀開始前進,4.5s后開車閥切換至模板位置,至此機組自動起動過程完成。機組自動停止功能為保證機組設備在正常情況下能夠根據需要安全、有序地停止運行,以最大限度地減少廢料的產生,設計了機組自動停止程序。在機組設備正常運行情況下,手動停止下料時,粉料加料器立即停機,待主電動機扭矩降至28%后,延時10s,停止主電動機。同時切刀軸解鎖,接著檢查齒輪泵吸入口壓力降到0.03MPa后則令齒輪泵電動機停機,之后切粒機停機。切粒機停機后順序令切刀軸后退、冷卻水三通球閥切至小循環,最后待切粒機水室液位降至低限時關閉顆粒冷卻水蝶閥,自動停機過程結束。機組互鎖保護功能作為一個大型機組,安全保護很重要,系統為混煉機、齒輪泵、切粒機、換網器、干燥器電動機、顆粒冷卻水以及進水三通球閥等設計了互鎖保護,一旦機組某一設備出現異常,就能保證機組按停車次序安全有序地停車,避免造成更大的損失。存在問題及解決方案墊刀、纏刀5套造粒機組開車過程中,經常出現切粒機不能正常起動、“水、刀、料”不能同時到達模板,導致開車失敗,熔融樹脂纏刀,損壞切刀。同時由于頻繁開停車產生了大量的過渡料、廢料,造成了很大的經濟損失,解決問題迫在眉睫。經過認真細致的檢查分析發現,問題出在“刀、水、料”的時間匹配上。按照工藝要求切粒機起動后,切刀軸首先前進讓切刀與模板充分貼近到位后,之后在熔融聚丙烯樹脂到達模板的同時顆粒冷卻水進入切粒室,這是保證切粒機正常切粒的首要條件。如果聚丙烯樹脂先到達模板,而顆粒冷卻水尚未進入切粒室,這時熔融的聚丙烯樹脂從模板孔擠出后不能及時冷卻,就會不斷地纏結在高速旋轉的切刀上,最終導致切粒機電動機電流超高聯鎖停車。如果顆粒冷卻水過早進入切粒室,使模板溫度過低,當高溫熔融聚丙烯樹脂到達模板孔時過早冷卻固化而堵塞模板孔,造成切粒大小嚴重不均,堵塞嚴重時必須停車處理。在充分考慮產品牌號(不同牌號產品熔融指數有很大差異,即樹脂流動速率不同MFR=0.25~65g/10min)、樹脂的溫度壓力、顆粒冷卻水的溫度壓力、流速以及設備運行狀況等因素對“刀、水、料”的時間匹配產生的影響后,反復研究、計算,確定優化三同時控制方案,推遲三同時時間基準,基準由切粒機起動更改為切粒機轉速達到低報警值,開始計時進水、進料、進刀,確保了水刀料能同時到達模板。邏輯變更和優化后的底層組態如圖2、圖3所示。振動篩堵料、過載擠壓造粒機在正常生產過程中,當振動篩故障停運或堵料時,流經干燥后的粒料會堵滿整個振動篩,乃至干燥器管線,最終會因干燥器堵料過載,聯鎖整個系統停車,造成非計劃停車,清理需要消耗大量時間。針對以上問題,通過優化振動篩、三通閥控制方案,來消除此瓶頸。增加三通閥自動切換程序,當振動篩過載或故障跳車后,延時5s,將頂部三通閥自動切換至outlet位,同時底部三通閥自動切換至basic位,使粒料繞過振動篩,經旁路進入緩沖料斗,并且發出振動篩跳車報警。拉料切刀異常動作在開車時,經常因拉料切刀不動作而導致開車失敗。原有的控制方案是:起動切刀后,當切刀檢測到處于回位時,延時0.2s后伸出,檢測到處于伸出位時,延時0.2s后縮回,如此以固定的頻率往復運動。這種控制方案存在的問題是,經常因切刀檢測不到回位或出位,而聯鎖動作。現場切刀實物和優化后的底層組態如圖4、圖5所示。針對以上問題,提出一種新的控制方案,采用時鐘來控制切刀的動作,并且將時鐘頻率開放至上位機,操作工可以根據開車負荷,隨時調整切刀速度。伸出位和縮回位接近開關作為確保切刀正常動作的依據,30s內均收不到

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