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文檔簡介
1、【精品文檔】如有侵權,請聯系網站刪除,僅供學習與交流汽輪機A級檢修技術總結.精品文檔.# * 機 A級檢修技術工作總結班組: *班 日期: 201*.*.* 201*年*班#*機A級檢修技術總結一、 簡要文字說明:此次*班本著上級部門下發的生產任務,檢修不漏項,不簡化工序,不降低質量標準,嚴格執行檢修工藝規程,嚴格質量標準,嚴格履行驗收制度,堅持自檢為主,堅持現場三級驗收制度,做到應修必修,修必修好的態度進行此次#4機A級檢修工作。本次#*機組A級檢修,*班#*機A級檢修工作于201*年*月*日正式開始,于201*年*月*日所有檢修項目均已結束。二、 項目完成情況:#*機 A級檢修計劃安排標準
2、項目11項,共完成10項(1項因場地無法完成,匯報分場同意);增加標準項目4項,完成4 項;計劃安排非標準項目1項,完成1項;增加非標準項目7項,完成7項,完成消缺項目2項 主要完成標準項目1、 勵磁機機械部分大修;2、 低負荷噴水系統噴頭、閥門大修,濾網清掃3、 凝結水泵甲、乙小修,入口濾網清掃,系統消缺4、 轉子冷卻水泵甲、乙小修,水箱清掃,系統消缺5、 定子冷卻水泵甲、乙小修,水箱清掃,系統消缺6、 轉子冷卻器甲、乙及濾網清掃,系統消缺7、 定子冷卻器甲、乙、丙及濾網清掃,系統消缺8、 工業水回收水泵甲、乙小修,系統消缺9、 除氧循環小修,濾網清掃,系統消缺10、 汽加熱系統閥門檢查、盤
3、根更換增加完成標準項目:1、 除氧循環大修;2、 乙小機盤車導齒更換,防爆門檢查3、 甲小機盤車導齒檢查,防爆門檢查4、 凝結水甲電機更換調整中心主要完成非標準項目:1、大修現場鋪設防滑橡膠板; 增加完成非標準項目:1、 主機#11軸承更換;2、 定冷水箱加熱裝置安裝;3、 勵磁機基座打磨;4、 加裝汽缸絕對膨脹機械指示裝置5、 勵磁機與發電機連接波形節絞孔6、 汽輪機#1-#3軸承座回油槽加裝蓋板。7、 乙工回泵出口門更換門桿完成消缺項目: 1、發電機轉子冷卻水回水盒水檔緊固螺栓滑絲; 2、甲小機均壓箱調整門泄漏;三、 檢修過程中發現的問題及處理:1、勵磁機大修1)勵磁機前軸瓦(#11瓦)上
4、瓦脫胎嚴重;進行更換新瓦。2)勵磁機與發電機連接波形節晃動達0.30mm.:將波形節與發電機對輪連接(未安裝銷子螺栓)在百分表監視下緊固,使其緊固完成后晃動0.04mm,重新校絞銷子螺栓孔并配置銷子35CrMo 27.+0.04mm。 3)通流增容改造后由于主機軸系調整,致使發電機后軸承(#10軸承)調整量大,因而勵磁機底部相對調整較大,抽完底部所有墊片后,勵磁機偏高0.31mm.下張0.07mm;經研究決定進行打磨基礎墊鐵處理。2、主機發電機轉子冷卻水回水盒 1) 發電機轉冷水回水盒前后水檔嚴重磨損進行更換水檔密封圈。 2) 發電機轉冷水回水盒前后水檔共5條緊固螺栓底孔滑絲;為保證密封效果在
5、原底孔兩側90mm處重新打孔攻絲進行加固。3、 除氧循環泵大修1)解體時發現浮動密封環間隙均超標,支撐彈簧彈性不足;更換浮動密封環3件、浮動密封套3件及支撐彈簧3件,并調整端部軸向間隙為零。 2)解體時發現軸承室進水;疑冷卻水室裂紋,對冷卻水室打壓0.6Mpa進行5小時觀察,壓力穩定,無滲漏,清理油室更換潤滑油。 3)解體時軸承損壞;更換軸承36316兩幅、軸承32616一副。 4)入口濾網緊固螺栓腐蝕,且牙距嚴重變形:經上級批準更換所有螺栓,螺母。四、主要檢修數據情況: 1、勵磁機大修1) #11軸承組裝:頂隙: 前:0.26mm 后:0.24mm 瓦口間隙:A前:0.14mm A后:0.1
6、5mm B前:0.13mm B后:0.13mm 球面緊力:0.015mm 2) #12軸承組裝:頂隙: 前:0.35mm 后:0.30mm 瓦口間隙:A前:0.15mm A后:0.13mm B前:0.15mm B后:0.15mm 球面緊力:0.03mm 3)勵磁機與發電機中心找正:勵磁機偏低:0.005mm 偏A:0.04mm 上張:0.04mm B張:0.01mm 4)發電機轉冷水進水管(波形節)晃動度: 0.04mm 5)#11軸承油檔間隙: 前外油檔:頂部:0.22mm A側上半:0.14mm B側上半:0.13mm 底部:0.03mm A側下半:0.15mm B側下半:0.13mm 后
7、外油檔: 頂部:0.20mm A側上半:0.15mm B側上半:0.12mm 底部:0.03mm A側下半:0.15mm B側下半:0.14mm 前側內油檔:頂部:0.30mm A側上半:0.25mm B側上半:0.20mm 底部:0.05mm A側下半:0.22mm B側下半:0.20mm 后側內油檔:頂部:0.30mm A側上半:0.25mm B側上半:0.20mm 底部:0.05mm A側下半:0.25mm B側下半:0.18mm 6)#12瓦外油檔間隙: 前外油檔:頂部:0.22mm A側上半:0.15mm B側上半:0.15mm 底部:0.03mm A側下半:0.15mm B側下半:
8、0.12mm 后外油檔: 頂部:0.20mm A側上半:0.15mm B側上半:0.13mm 底部:0.03mm A側下半:0.15mm B側下半:0.13mm 前側內油檔:頂部:0.35mm A側上半:0.35mm B側上半:0.25mm 底部:0.25mm A側下半:0.30mm B側下半:0.25mm 后側內油檔:頂部:0.30mm A側上半:0.30mm B側上半:0.25mm 底部:0.10mm A側下半:0.25mm B側下半:0.20mm 2、主機抬軸試驗:瓦號#1A#1B#2A#2B#3A#3B#4A#4B頂起值(mm)0.020.04 0.025 0.02 0.025油壓值(
9、MPa)4.05.23.42.54.12.56.810.2瓦號#5#6#7#8#9#10母管頂起值(mm)0.020.020.0150.030.0250.03油壓值(MPa)5.04.29.86.99.910.215.53、轉冷水回水盒前:頂部:0.30mm 底部:0.03mmA側上半:0.25mm B側上半:0.20mmA側下半:0.18mm B側下半:0.15mm 后:頂部:0.35mm 底部:0.03mmA側上半:0.25mm B側上半:0.20mmA側下半:0.22mm B側下半:0.18mm 4、除氧循環泵 1)葉輪與軸配合間隙:0.03mm 2)葉輪瓢偏:0.05mm 3)葉輪晃動
10、度:0.04mm 4)軸套與軸間隙:0.02mm 5)密封環與口環間隙:0.68mm 6)滾動軸承與軸配合緊力:0.01mm 7)浮動密封環徑向間隙:0.17mm 8)軸竄:0.12mm 9)對輪間隙:3.5mm 10)中心調整:圓周:偏B側0.02mm 端面:上張口0.03mm 5、凝結泵甲 1)工作軸竄組裝:總竄9.88對輪間隙5.15=4.73mm 2)中心調整數據 電機:偏B 0.015 mm 偏固定端 0.02 mm 擴建端張 0.01 mm A側張口 0.005 mm五、 設備投運情況: 7月21日啟動,盤車投運正常;電流21A,供熱抽汽管膨脹節產生不均勻性收縮變形最大460mm,最小310mm,滑動支座向缸測位移263mm. 7月23日回復正常位置。 ,在機組沖轉過程中#8軸承X向振動最大達166um升速平穩后為112um。 #9 溫度94.6
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