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文檔簡介

1、前粉新磨機提產改進方案一、改進前的工藝1、鈦白分廠新512雷蒙磨粉碎鈦白粉改造前工藝流程圖見圖1。粉碎用的雷蒙磨為5R4119三臺2、工藝流程簡介由冷卻轉筒出來的落窯用提升機送入料倉后,由螺旋給料機進入雷蒙磨中。粉碎后的鈦白粉通過風機的風壓往上吹,細度合格的鈦白粉由分析機進入旋風分離器,經旋風分離器的分離出來的鈦白粉通過鎖氣閥放至成品倉中。旋風分離器中的氣體經過袋式除塵器由風機抽出,部分進入雷蒙磨,部分排空.3、該流程存在的問題該流程自2003年投產運行后,雖經過部分改進,但仍存在以下幾個方面問題:1)經過磨機磨出的合格鈦白粉粘性大、易粘壁、風管堵塞,磨機經常正壓操作,現場粉塵相當大,工作環境

2、差,物料浪費大。2)由于風管極易堵塞,操作上每兩天敲擊一次。敲擊下料的物料成塊料,一是對分析機造成損壞,二是R231的產品形成塊料,對質量造成很大影響,三是影響磨機產能。3)檢修頻率高,特別是磨輥的更換頻率相當大,僅三臺磨機的檢修費每月就高達4萬元,幾乎天天要檢修磨機。二、前期改進的設備情況1、風管改進:利用現有的脈沖反吹PLC控制電路,在風管下端加裝一臺振打器,每4分種振打十秒鐘,保證風管暢通。可使產量提高5%左右。2、風機的改進:在風機和磨室之間加裝一個插板閥(自制),可使磨機長期處在負壓狀態下運行,既可提高產量,又保證現場環境,減少浪費。3、利用脈沖反吹PLC控制電路在旋風分離器、布袋倉

3、各裝兩臺振打器,每4分鐘振打10秒鐘,可保證旋風分離器和布袋倉的下料順暢。4、磨機的改進:將現有的四個風門用盲板堵住兩個,可減少物料的外漏,保證現場環境衛生。5、磨輥的改進:在磨輥的上軸承腔和下軸承腔加裝油封,減少加油量,減輕加油的勞動強度。6、插板閥的改進:將現有的手壓插板閥該為絲桿式插板,便以控制磨機的進料量,使磨機進料均勻,可降低磨機的啟動電流和運轉振動。三、改進后的工藝旋風分離器出來的氣體首先經布袋除塵器后,再入主風機,部分進入磨室,大部分由余風管排除,將磨機與主風機的蝶閥關小,將磨機蝸殼的補風閥打開,用以補充新鮮空氣。磨機粉碎的鈦白粉由負壓抽走。合格的鈦白粉經分析機進入旋風分離器,整

4、個系統形成負壓操作,系統改進后估計可提高產能2030%,改進后的工藝見圖2。四前期改造后存在的問題1脈沖反吹PLC控制電路無法正常輸出電磁信號,振動器無法正常工作。2自制的插板閥漏風嚴重,操作不靈活3,旋風下料口用布袋密封下料情況很差,且效果不好,是很大的漏風點。4因振動器無法正常,磨機風管堵料嚴重,每班敲擊一次,而敲擊下來的物料有可能對分析機造成很長的損壞,且勞動強度大,而且全是塊料。五建議改進方案1將振動器改為氣錘,(一臺磨機安裝5臺氣錘,每臺氣錘一次動作耗氣量為0.22L,20秒一次動作,每分鐘0.66L/臺,鏍桿空壓機的產氣量為3。01m3/min,對脈沖反吹影響不大)可減少物料對分析機,風管的堵塞,使旋風下料口正常下料。2.將磨機分析機與風管之間的布袋連接改為軟塑連接,減少漏風量。3.旋風下料口的布袋改為軟塑和成品倉直接連接,利用成品倉盤閥作為關風閥。4. 成品料倉和布袋倉之間螺旋修復并提升至成品料倉上部,將F、G系統成品料倉原開孔修補還原。5.將250余風管改為400余風管,加大余風的排放量。自制的

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