



版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、中原油田污水站改造完善工程設計總結中原油田文一聯污水處理站 (簡稱文一污)、文明污水處理站(簡稱文明污)、胡二污水處理站(簡稱胡二污)分別隸屬于采油一廠、采油三廠和采油五廠。文一污于 1991 年底建成投產,設計規模為33年底建成12000md,目前實際水量為11000md;文明污于 1989投產,設計規模為3316000md,目前實際水量為 12000md;胡二污3于 1992 年底建成投產, 設計規模為 8000md,整個站承接的污水總3量已達 80009000md。這三座污水站分別于 1995、1996 年實施了“水體改性工業性實驗”改造工程。現只有胡二污水站超負荷運行,其余兩個污水站還
2、沒有達到設計規模。 “水體改性工業性實驗”工程實施后,為控制系統腐蝕和結垢, 要求將水體 PH控制在 8.5 9.0 之間,向水中投加大量石灰乳, 這三座站均將原站內 500m3加高收油罐改造為一次沉降罐, 500m3斜管沉降罐改造為二次沉降罐,站內無收油設施,無法收油,水中處理藥劑與浮油形成吸附性懸浮物,在水中懸而不沉;由于石灰乳投量太大,水中固體懸浮物含量劇增,大大超過沉降罐原設計處理負荷,經常堵塞甚至壓塌斜管,造成停產事故。沉降罐沉降效果差, 還影響到后續處理設備壓力濾罐的過濾效果和出水水質,全站不能實現水質穩定達標, 進而影響到文中、 文明、衛城、胡狀、慶祖等油田注水效率和原油采收率的
3、提高。 為徹底解決這些問題,中原油田勘察設計研究院做了大量研究工作, 進行了近三年的刻苦攻夫,通過室內實驗和現場實驗取得了多項成果, 并和采油廠密切合作,經過大量的調查研究和細致深人的論證探討,提出文一污、文明污、胡二污水處理站改造完善工程設計方案,采取有針對性的技術措施和先進高效處理設備, 提高了污水站自動化程度, 取得了可喜成果,三座污水處理站均實現了長時間水質穩定達標, 全局水質監測排名分別為第一、 第三和第四名, 使中原油田污水處理技術再上新臺階,取得了十分可觀的經濟和社會效益。1 改造前三座污水處理站共同存在的主要問題1.1 加藥系統經常發生故障,無法實現pH 準確控制“水體改性技術
4、”實施后,加藥自控系統靠內探頭連鎖計算機遠傳實現自動控制, 整個系統運轉不靈, 經常發生故障。叫探頭壽命短,易損壞,價格高,每支近千元,但半月左右就需更換新探頭。自控系統發生故障后, 由于無設計程序和相關資料,且原制造單位設置了密碼系統,無法自己維修,自控系統經常處于癱瘓狀態,pH自控難以實現, pH忽高忽底,無法合理加藥。且高pH 污水與低 PH污水混臺后發生二次沉降,嚴重影響水質達標。1.2 沉降罐分離效果差,處理效率低,排污困難三座污水處理站沉降罐采用傳統的同向流沉降模式,即沉降罐內水流方向與固體懸浮物沉降方向一致。這種沉降方式以去除原水中污油和有機懸浮物為主, 以去除 ss 為輔。但三
5、座污水處理站自1995 年開始陸續實施“水體改性工業性實驗研究工程”以來,力控制腐蝕與結垢,在水中投加較大劑量石灰乳,以將水體 pH控制在 8.5 9.0 之間。這一處理工藝使處理站污泥量劇增,大大超過沉降罐原設計排污負荷(原設計排污負荷為處理水量的3,水質改性后污泥量為水量的 12 15),罐內大量污泥沉降,斜管被污泥堵塞甚至壓塌,經常需停產清淤,更換斜管,嚴重影響污水站正常生產運行。沉降罐排污系統運行效果差,排污常發生短路,在排污閥周圍形成漏斗,排污率僅 3左右,罐底污泥堆積達 22.5m,不僅縮小了罐內有效沉降容積,減小了沉降時間, 還增加了濾罐負荷, 縮短了濾罐反洗周期,濾后水質惡化。
6、為了方便清淤,有些站不得不修建了排污明溝。而這是不符合規范要求的。1.3 壓力濾罐運行負荷高,處理效率低,濾料流失嚴重濾罐是污水處理最后一道關口,直接關系到水質能否達標。三座污水站改造前共有22 座濾罐,濾料采用單一石英砂濾料,處理效率較低。原濾罐采用喇叭口或擋板布水, 穿孔管集水。單濾料比重相同,粒徑不同,在反沖洗流化狀態下底層細濾料易與上層粗濾料發生混層,大大減小了濾床有效過濾深度。喇叭口或擋板布水效果不理想,降低了濾罐有效利用容積。反沖洗配水采用穿孔管,阻力較大,配水不均,反沖洗效果不理想,旦易造成濾料流失,每運行 23 個月就需補充濾料。1.4 全站自動化程度低由于污泥量大, 沉降罐底
7、每個排污閥每兩小時就需啟閉一次。 每座壓力濾罐反沖洗操作每 8h(個別站水量差時 4h)左右進行一次才能保證濾料及時再生, 保證過濾效果, 因此排污閥和濾罐操作閥啟閉十分頻繁,人工管理難度大,易發生人為因素造成的水質超標問題。以上幾方面問題嚴重干擾污水站正常生產運行, 影響水質穩定達標,進而影響到油田的開發和生產,必須盡快解決。2 改造前三座污水處理站分別存在的主要問題2.1 胡二污水站處理站超負荷運行3胡二污水站主要負責處理現胡十二摻所轄油區產出水5500md,設備沖洗水 200-500m3 d,二礦及慶淚油田洗井回收水600m3d,過濾罐反沖洗水量800-1000m3d,污泥濃縮池上清液回
8、收水量33,超過原設計處理能力(31000md,合計水量 8000-9000m/d8000md)整個站超負荷運行,嚴重影響水質穩定達標。2.2 胡二污水處理站無事故流程胡二污水處理站是全局唯一沒有事故流程的污水站, 一旦發生事故情況,胡十二摻水站來水就沒有出路,給整個生產帶來被動局面。2.3 胡二污、文明污污泥排放池容積小,污泥沉降時間短, 處理程度較低“水體改性技術”實施后,污水站懸浮物含量劇增,排污量大。站內各處理構筑物每2h 排污一次,每次排污量 300-500m3 左右,而原3建排污池容積僅500m,為保證排污正常進行,只能隨排污隨提升,否則就會制約排污, 造成污泥排放不及時, 因此污
9、泥濃縮池污泥靜沉時間短,污泥含水率高,壓濾效果差。且設備運行負荷高,造成了電能浪費。2.4 文一聯、文明聯來水含油過高文一聯、文明聯由于建設較早,三相分離器分離效果較差,再加上洗并回收水進站,使文一污、文明污來水含油量經常超過 2000mg/L,大大超過規范所規定的進站指標, 進入污水處理站后使含油污水處理設備超負荷運行,處理效率降低,處理后水質不能穩定達標。2.5 文一污、文明污沒有收油設施由于“水質改性工業性試驗”工程實施后,將石灰乳加在了原收油罐前,使石灰乳吸附水中的原油而形成松軟的團狀懸浮物, 懸浮在水體中,既不上浮也不沉降,使得水中的原油回收變得非常困難,原收油罐己基本喪失了原有的收
10、油功能。3 文一、文明、胡二污水處理站改造設計指導思想3.1 改進工藝技術,提高設備處理效率( 1)三座污水站均采用新型逆向流分離沉降科研成果,提高混凝沉降設備分離效率;( 2)胡二污擴建兩臺 3.0 壓力濾罐;對三座站原建壓力濾罐的集配水系統進行改造,更換濾料,采用三濾料過濾技術,提高濾罐過濾效率和效果,( 3)胡二污、文明污各增建排污池一座;( 4)文一污、文明污新建旋流分離器,提高除油效率。3.2 提高工藝自動化水平為提高污水處理系統運行效率及管理水平, 減輕人為因素對水質達標的影響,降低工人勞動強度, 主要工藝過程采用自動化控制形式( 1)計量加藥調節自動化。( 2)沉降罐排污系統自動
11、化。( 3)過濾反沖洗自動化。3.3 較為徹底、有效地解決污泥排放和處理問題(1)、加大沉降罐排污系統運行強度。3(2)文明污、胡二污各擴建一座 500m污泥濃縮池,設配套污泥處理設施,減緩排污矛盾,提高污泥處理深度,降低污泥含水率。3.4 文一、文明、胡二污水處理站改造完善工程主要工程量文一聯污水處理站主要工程量表序號主要工程量在文一聯站內增設收油設施1. XL1000WI 旋流除油器 2 臺 1000mm12. DF155-30x3 耐腐蝕泵 3 臺 H=90m n=1450r/min3P=75Kw Q=190m/h防爆33. 改造一座 5000m高含水油罐為收油罐3一次沉降罐四座 (原
12、500m加高收油罐) 改造為逆向流分離結構21. 進出水管集配水結構進行高速改造,改為下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口;2. 增加排污沖洗管, 3. 自動排污。3二次沉降罐(原斜板沉降罐)改造3 座1. 內構件改造,同向流改逆向流;2. 排污環管改造;3. 增加斜管4管網改造:必要的管線改造濾罐改造 10座 自動過濾反沖洗濾料改造為三層濾5料 集配水系統改為不銹鋼腮管空氣風系統一套:空壓機 1 臺 過濾器 3 臺 冷干機 16臺后冷卻器 1 臺緩期沖罐 2 座文明污水處理站主要工程量表序號主要工程量在明一聯站內增設收油設施1. XL1000WI 旋流除油器2 臺 800mm12.DF1
13、55-30x3 耐腐蝕泵3 臺 H=90m n=145r/min3防爆P=75Kw Q=190m/h33. 改造一座 5000m高含水油罐為收油罐3一次沉降罐 4 座(原 500m加高收油罐) 心造為逆向流分離結構2a. 進出水管集配水結構進行調整改造,改為下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口; b. 增加排污沖洗管 c. 增加自動排污排污設施擴建:a. 增建排污池 32.5m×6m×3.0m1座,利用已建污水泵b.L 鏈條式利油刮泥機GX-6.01 臺3c. 污泥提升泵 QGB2700.1 Q=80m3/h h=80M 2臺 d.征地 1.0 畝,圍墻 80m e.
14、配電箱及電纜管網改造: a. 增設一次沉降罐到排污池的排污管:4DN200PN0.6 100mb. 沖洗水管網: DN150 PN0.6 100m二次沉降罐(原斜板沉降罐)改造3 座51.內構件改造,同向流改逆向流;2.排污環管改造; 3. 增加斜管事故排放池改造:把原有 2 格事故池改造為事故沉降處理池61.污水泵 F200-34 P=75Kw 3臺 新建泵房 4.2 ×6.6m 1 棟2.擋泥墻高 1.0m 3. 配電柜及電纜 4. 污泥提升泵QGB1450.1 2臺7濾罐改造 8 座 自動過濾反沖洗濾料更換為三濾料空氣風系統一套:空壓機 1 臺 過濾器 3 臺 冷干機 18臺后
15、冷卻器 1臺緩沖罐 2座9混合罐 2.6m 1 座胡二污水處理站主要工程量表序號主要工程量1混合罐2.4m 1 座一次沉降罐(原500m3加高收油罐)改造2 座為逆向流結構2a. 進出水管集配水結構進行調整改造,改為下集水上布水,集配水支管上增加配水喇叭口;b. 增加排污沖洗管c. 自動排污。排污設施擴建: a. 增建排污池 24m×8m×3.0m 1 座,3利用已建污水泵 b.GX-4.0 2 臺 c. 污泥提升泵QGB1450.2 d. 配電箱及電纜4管網改造:必要的管線改造事故排放池:新建60×30×2.5m 事故排放池1 座a. 污水泵 F200
16、-34 P=75Kw3 臺 新建泵房 4.2 ×6.6m51 棟b. 配電柜及電纜濾罐改造 4 座 新建 2 座濾罐集配水系統改造自動6過濾反沖洗濾料改造為三濾料新建 300m3清水罐一座清水泵 2 臺(為方便站內生7產、生活用水,應甲方委托設計,建在胡二注水站內)空氣風系統一套:空壓機 1 臺 過濾器 3 臺 冷干機 18臺 后冷卻器 1臺緩沖罐 2座3.5 改造工藝流程(1)胡二污主體工藝流程為:(2) 文一污、文明污主體工藝流程為:3.6 采用的新技術(1) 加藥工藝實現自動化在來水管路安裝流量計量儀表, 將來水信息傳遞給計算機控制系統,由計算機將處理后信息反饋給變頻調速器,由
17、變頻調速器控制加藥泵流量,從而實現對 PH的控制。這套自控系統現場使用方便,質量可靠,操作簡便,能夠準確控制 PH,合理加藥。(2)將主要處理構筑物沉降罐結構改造為新型逆向流沉降模式為解決高含固體懸浮物污水處理問題,使沉降罐功能轉化為以去除 ss 為主,將原同向流沉降罐改造為逆向流沉降罐,即調整進出水方位和有效沉降距離,由下部進水,上部出水,使 Tss 在下部己預沉5060,水流經過斜板時,細粒徑 ss 在斜板上沉降下來。這一處理工藝可提高 ss 去除率 30左右,出水 ss 含量可控制在 50mg/l 以內,大大減輕斜板運行負荷,減輕濾超過濾壓力。(3) 加大排污強度,增設沖洗系統,實現排污
18、自動化原沉降罐底部設置兩圈穿孔排泥營, 兩個排泥總管對稱布置。 由于布置方式不符和加堿后污泥特性, 排污效率很低。 本次系統治理在罐底設置三圈穿孔排泥管, 將罐底排污分為四個分區, 設四個排泥總管,對稱布置,由 PLC程控器對排污閥實現定時自動啟閉, 分區排污。排污管路上同時設手動和自動閥門, 自控系統檢修時可人工操作。 這套系統不需操作人員在現場手動啟閉閥門, 由 PLC程控器定時實現閥門啟閉,排污時間和周期可根據現場情況人工設定。 非正常情況需手動時,操作工可通過儀表盤上按鈕啟動沉降罐排污閥。 罐底設滑泥坡,由加壓泵出水管路引入沖洗營,可正沖和反沖,加大污泥流動性,以利排污。(4)采用三層
19、濾料過濾技術,改造濾罐內構件,實現反沖洗自動化三濾料濾罐上層采用輕質、 大粒徑濾料無煙煤,中層采用石英砂,下層采用鋁礬土, 以有效提高濾床深度, 避免反沖洗流化狀態下濾料混層,提高出水水質,延長過濾周期。將濾罐底部集水穿孔管改造為纏繞腮絲不銹鋼穿孔管, 上部配水喇叭門采用特制纏繞腮絲不銹鋼球面布水, 這樣不僅可有效減小出水和反洗時濾料流失, 坯可提高集、配水均勻性,延長內構件使用壽命,提高過濾效果,保證出水水質。過濾反洗采用 PLC程控器控制,由 PLC按程序設定好的操作順序,依次實現過濾罐閥門的開啟和關閉, 非正常情況需手動時操作工可通過儀表盤上的按鈕啟動過濾罐閥門, 此時濾罐不按定時器設定
20、時間自動操作。( 5)湖二污、文明污增建污泥排放池,設污泥配套處理設施污泥處理流程框圖為:對排污池容積小、制約排污的污水處理站, 新建一座排污池,(胡二污分為兩格,可交替使用,文明污由于受場地限制,只建一格),以保證污泥有定夠的靜沉的時間,排污池上設鏈條式刮泥機, 將上層浮渣和上清液刮入回收地, 底部污泥刮入泥斗。 回收池回收的上清液打入處理流程, 池邊設污泥提升泵, 將污泥提升至板框壓濾機壓濾成泥餅。經污泥濃縮池沉降后,污泥含水率可由99 98降至 96 92左右,經處理后泥餅含水率較低,一般可達 70 50,可用于鋪設路基、低熱值燃料或回填。( 6)在文一污、文明污采用了新型高效油水分離設
21、備旋流分離器;( 7)在自動控制上采用了計算機、變頻器、 PLC控制器等;( 8)在設計上為了防止高礦化度污水對工藝管道的腐蝕,工藝管道均采用了機制玻璃鋼管道。4 經濟效益分析文一、文明、胡二污水處理站改造完善工程完成后,實現了處理后水質全面、穩定達標,對提高原油注采率,改善地層注入環境起到積極作用。改造工程采用的污水處理新工藝、新設備,運行費用低,自動化程度高,節能效果好,處理效率大幅度提高,且工藝先進,管理方便。加藥自動化的實現,可準確控制PH,有效減緩系統腐蝕和結垢,延長洗井周期,注入水性能得到徹底改善。逆向流沉降罐的應用徹底解決了高含ss 污水難度大、 堵塞斜管等問題, 提高 ss 去
22、除率30%左右。排污自動化和反沖洗自動化提高了處理效率和污水站科學管理水平,減輕了一線工人勞動強度和污水站管理難度, 效果是十分顯著的。設計實施后,相關注水站所轄油區每年可節省管線清洗費 100 萬元,污水、注水系統防腐及維修費 1000 萬元。污水站每年可節約設備維修及改造費1600 萬元,年回收污油近12000 噸,總計每年可取得直接經濟效益 4140 萬元左右。更重要的是,注入水水質達標,有效地減小地層污染, 改善了油田勘探開發環境,間接的經濟和社會效益更是難以估算。5 主要水質指標分析文一、文明、胡二污水處理站改造完善工程主體工程完工后,運行情況良好,實現了水質穩定達標。特別是 199
23、9 年 4 月系統治理全部完成后,效果更為喜人, DO含量檢測為 0,機雜含量穩定控制在 3mg/l 以下,濾膜系數穩定控制在 30 以上,含油量小于 5mg/l ,各項指標完全達到且部分指標超過部頒中低滲透油層注水指標, 三個站均實現了水質二十四小時穩定達標。 1999 年 5 月設計院委托有關檢測單位對胡二污水站水質做了檢測, 結果見表一。胡二污水處理站 5 月份全局十二座污水站水質曾查排名第二, 6、7 月份上升至第一,文一污從 97 年的最后一名上升為第五名,文明污上升到第三名(見表二 5 月份全局水質普查公報)。由于站內水質穩定達標,沿線注水管網及井筒水質也趨于穩定, 5 月份系統抽
24、查兩次,水質指標見表三。表一、胡二污水處理站水質檢測情況一覽表(1999.5.5)指標SRB TGBDO S機雜 含油FeFePHMF個個項目mg/l mg/l mg/l mg/lmg/l mg/l/ml/ml標準 7.0-9.51031015000.050.5100來水 6.5-2.14358-1.723100100濾后 8.5001.62.737.5 0.10.41010表二 一九九九年五月三座污水處理站水質普查指標指標SRBDOS機雜 含油FeFeTGBPHMF個項目mg/l mg/lmg/l mg/lmg/lmg/l/ml個/ml標7.0-9.510 3 10 15100準0.050.
25、5100胡來6.5-1.122.5130 -0.39311010000二水污濾8.500.02 1.01.37 35.30.150.20100后標7.0-9.510 3 10 151000.050.5100文 準明 來6.5-15.3 32.5130 -4.56451010000污 水濾8.509.15 1.23.06 30.30.890.50100后標7.0-9.50.0510 3 10 150.5100100準文來一6.5-1.5 22.5130 -0.87311010000污水濾8.500.03 1.64.51 29.6 0.210.40100后6 結束語( 1)文一、文明、胡二污水處理
26、站改造完善工程設計方案針對性強,措施有效, 工藝及設備先進,為中原油田污水站改造和挖潛提供了可靠的經驗和參考;( 2)改造工程完成后,回注水質各項指標全部達到且部分指標超過部頒中、低滲油層注水水質指標,水質穩定,抗環境能力強,可有效減緩系統腐蝕,減小地層污染,提高油田開發效果;( 3)自動化程度高,處理效率顯著提高,管理方便,大幅度降低一線工人勞動強度,提高了中原油田污水處理水平和科學管理水平。系統治理實施后, 將對油田開發和生產形成良性循環起到促進作用。重金屬廢水處理技術探討及其前景展望隨著經濟的快速發展,廢水的大量排放,土壤和水源中重金屬積累的加劇, 重金屬的污染也日益嚴重。 由于重金屬易
27、通過食物鏈而生物富集,構成對生物和人體健康的嚴重威脅。 如何有效地治理重金屬污染已成為人類共同關注的問題。 而重金屬的污染情況在開發區的污水中也較為嚴重, 根據長沙市環境監測站的檢測情況, 我們發現開發區廢水中的鎳( Ni )存在間歇超標的現象,在對污泥進行監測的時候也發現了污泥中總鎘、 總鎳、總銅超過了污泥農用時污染控制標準限值因此在這里對重金屬的處理方法進行了以及發展前景進行了探討。國內外學者對重金屬污染的治理問題做了大量的研究 1 、2 。目前已開發應用的廢水處理方法主要有化學法、 物理化學法和生物法, 包括化學沉淀、電解、離子交換、膜分離、活性碳和硅膠吸附、生物絮凝、生物吸附、植物整治
28、等方法。采用化學法、物理化學法都將殘生污染轉移,易造成二次污染,且對于大流域、低濃度的有害重金屬污染難以處理。而生物法具有效果好、投資少及運作費用低、易于管理和操作、不產生二次污染等優點,日益受到人們的關注。下面就這幾種方法進行探討:1 化學法化學法主要包括化學沉淀法和電解法,主要適用于含較高濃度重金屬離子廢水的處理。化學沉淀法的原理是通過化學反應使廢水中呈溶解狀態的重金屬轉變為不溶于水的重金屬化合物,通過過濾和分離使沉淀物從水溶液中去除,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、鐵氧體共沉淀法 3 。由于受沉淀劑和環境條件的影響, 沉淀法往往出水濃度達不到要求, 需作進一步處理, 產生的沉淀物必須很好地
29、處理與處置, 否則會造成二次污染。電解法是利用金屬的電化學性質, 金屬離子在電解時能夠從相對高濃度的溶液中分離出來, 然后加以利用。 電解法主要用于電鍍廢水的處理,這種方法的缺點是水中的重金屬離子濃度不能降的很低。 所以,電解法不適于處理較低濃度的含重金屬離子的廢水。2 物理化學法離子交換法和膜分離技術適用于含較低濃度重金屬離子廢水的處理。離子交換法是在離子交換器中進行 , 此方法借助離子交換劑來完成。在交換器中按要求裝有不同類型的交換劑, 含重金屬的液體通過交換劑時,交換劑上的離子同水中的重金屬離子進行交換, 達到去除水中重金屬離子的目的。 這種方法受交換劑品種、 產量和成本的影響。幾年來,
30、國內外學者就離子交換劑的研制開發展開了大量的研究工作4 、5 。隨著離子交換劑的不斷涌現,在電鍍廢水深度處理、高價金屬鹽類的回收等方面,離子交換法越來越展現出其優勢。膜分離技術是利用一種特殊的半透膜, 在外界壓力的作用下, 不改變溶液中化學形態的基礎上,將溶劑和溶質進行分離或濃縮的方法,包括電滲析和隔膜電解。電滲析是在直流電場作用下,利用陰陽離子交換膜對溶液陰陽離子選擇透過性使水溶液中重金屬離子與水分離的一種物理化學過程。 隔膜電解是以膜隔開電解裝置的陽極和陰極而進行電解的方法,實際上是把電滲析與電解組合起來的一種方法。上述方法在運行中都遇到了電極極化、結垢和腐蝕等問題。3 生物法3.1生物絮
31、凝法生物絮凝法是利用微生物或微生物產生的代謝物,進行絮凝沉淀的一種除污方法 6 。微生物絮凝劑是由微生物自身構成的,具有高效絮凝作用的天然高分子物,它的主要成分是糖蛋白、粘多糖、纖維素和核酸等。由于多數微生物具有一定線性結構,有的表面具有較高電荷或較強的親水性, 能與顆粒通過各種作用相結合,起到很好的絮凝效果。目前開發出具有絮凝作用的微生物有細菌、霉菌、放線菌、酵母菌和藻類等共17 種。其中對重金屬有絮凝作用的有12 種。陳天等7 利用從多種微生物中提取的殼聚糖為絮凝劑回收模擬工業廢水中Pb2+、Cr3+、Cu2+,在離子濃度是100mg/的 200mL廢水中加入 10mg殼聚糖,處理后溶液中
32、Cr3+、Cu2+濃度都小于 0.1mg/ , Pb 2+濃度小于 1 mg/ ,得到了令人滿意的結果。用微生物絮凝法處理廢水安全方便無毒、不產生二次污染、絮凝效果好,且微生物生長快、易于實現工業化等特點。此外,微生物可以通過遺傳工程、馴化或構造出具有特殊功能的菌株。因此微生物絮凝法具有廣闊的發展前景。3.2生物吸附法生物吸附是對于經過一系列生物化學作用使重金屬離子被微生物細胞吸附的概括理解,這些作用包括絡合、鰲合、離子交換、吸附等。這些微生物從溶液中分離金屬離子的機理有胞外富集、沉淀;細胞表面吸附或絡合; 胞內富集。其中細胞表面吸附或絡合對死活微生物都存在,而胞內和胞外的大量富集則往往要求微
33、生物具有活性。許多研究表明活的微生物和死的微生物對重金屬離子都有較大的吸附能力,作為生物吸附劑的生物源能夠從低濃度的含重金屬離子的水溶液中吸附重金屬,且有實用價值的微生物容易獲得。例如:發酵過程中的酵母菌是生物吸附劑很好的生物源,大量來自海洋中的藻類也是便宜的生物源 8 、 9 。趙玲等 9 用海洋赤潮生物原甲藻 (Prorocentrummicans) 的活體和甲醛殺死的藻體對 Cu2+、Pb2+、Ni 2+、Zn2+、Ag1+、Cd2+的吸附能力進行研究,實驗證明,金屬離子混合液經原甲藻吸附 30min 后,各離子的濃度顯著下降且達到平衡, 原甲藻的活體和死體對這六種金屬離子具有相似的吸附
34、能力。利用載體通過物理或化學方法將微生物吸附劑經預處理固定后,吸附劑吸附機械強度和化學穩定性增強、 使用周期延長、 可以提高廢水處理的深度和效率、減少吸附解吸循環中的損耗。近年來,國內10 、外很多學者開展了固定化細胞處理含重金屬有毒廢水的研究工作11 。生物吸附劑具有來源廣、價格低、吸附能力強、易于分離回收重金屬等特點,而且使用死的微生物作為生物源具有容易固定化, 并可根據需要制成特殊的生物吸附劑并反復使用。 因此,生物吸附法有很好的工業應用前景。 現階段我國的污水處理廠大多數采用活性污泥處理法,因此可以考慮在需進行重金屬去除的地域, 通過對活性污泥的馴化(在此過程中應注意避免過量重金屬使活
35、性污泥中毒),以及生物接種法接種相應的菌種,達到對低濃度含重金屬污水的處理。3.3植物整治技術植物對重金屬的吸收富集機理, 主要為兩個方面: 一是利用植物發達的根系對重金屬廢水的吸收過濾作用, 達到對重金屬的富集和積累。二是利用微生物的活性原則和重金屬與微生物的親和作用, 把重金屬轉化為較低毒性的產物。 通過收獲或移去已積累和富集了重金屬的植物的枝條,降低土壤或水體中的重金屬濃度,達到治理污染、修復環境的目的。在植物整治技術中能利用的植物很多,有藻類植物、草本植物、木本植物等等。其主要特點是對重金屬具有很強的耐毒性和積累能力,不同種類植物對不同重金屬具有不同的吸收富集能力, 而且其耐毒性也各不
36、相同。浩云濤等 12 分離篩選獲得了一株高重金屬抗性的橢圓小球藻(Chlorellaellipsoidea),并研究了不同濃度的重金屬銅、鋅、鎳、鎘對該藻生長的影響及其對重金屬離子的吸收富集作用。結果顯示,該藻對 Zn2+和 Cd2+具有很高的耐受性。對四種重金屬的耐受能力依次為鋅 >鎘>鎳>銅。該藻對重金屬具有很好的去除效果,經15mol/LCu2+、300mol/L Zn 2+、100mol/L Ni 2+、30mol/L Cd 2+濃度 72處理,去除率分別達到 40.93%、98.33%、97.62%、86.88%。由此可見,此藻類可應用于含重金屬廢水的處理。對重金屬
37、離子具有吸附作用的草本植物有鳳眼蓮(Eichhoriacrassipes Somis)、香蒲 (Typhao rientalis Presl)等13 、14 。香蒲是國際上公認和常用的一種治理污染的植物,它具有特殊的結構與功能,如葉片成肉質、柵欄組織發達等。香蒲植物長期生長在高濃度重金屬廢水中形成特殊結構以抵抗惡劣環境并能自我調節某些生理活動,以適應污染毒害 15 。招文銳等 16 研究了寬葉香蒲人工濕地系統處理廣東韶關凡口鉛鋅礦選礦廢水的穩定性。歷時10 年的監測結果表明,該系統能有效地凈化鉛鋅礦廢水。未處理的廢水含有高濃度的有害金屬鉛、鋅、鎘經人工濕地后, 出水口水質明顯改善, 其中鉛、鋅、鎘的凈化率分別達到99.0%,97.%和
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025ABB電動升降服務車
- 平行縫焊機行業分析:光電器件是最大的下游領域占有33%份額
- 房地產行業中期策略:企穩中謀轉型
- 社群經濟賦能女性跨境出海可持續發展白皮書
- 2025年食品冷鏈物流溫控技術與冷鏈物流企業員工培訓體系報告
- 2025年互聯網醫療平臺在線問診平臺與醫療機構合作案例研究報告
- 電商行業2025年知識產權保護與網絡版權保護法律咨詢報告
- 普惠金融背景下2025年金融科技應用對農村金融服務能力提升報告
- 鋼鐵產業綠色轉型路徑與2025年產能優化布局分析報告
- 農村土地流轉規范化管理對農業生產效率提升報告
- 水處理設備供貨整體技術服務方案
- 國家開放大學《漢語通論》形考任務1-4+終結性考核參考答案
- 石油開采常規地質錄井培訓教材課件
- 2.1.4-駕駛員、押運員安全生產責任制考核表
- 化工原理課件-兩流體間的熱量傳遞
- 《人工智能基礎概念》考試復習題庫(濃縮300題)
- 端子壓接技術標準
- 心跳呼吸驟停護理查房課件
- 北京大興區社區工作者招聘考試真題2022
- 消費經濟學完整整套教學課件
- 初升高學習資料
評論
0/150
提交評論