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文檔簡介
1、汽輪發電機機組油膜振蕩綜合診斷與處理建議摘 要:針對某機組因油膜振蕩而導致跳機的問題,通過現場查、聽、檢與振動圖集及數據分析等方法,全面綜合地分析了故障的原因,并總結了相應的預防措施。為快速地判斷機組問題積累了珍貴經驗,該方法可以應用于現場油膜失穩振動故障診斷與處理。關鍵詞:油膜振蕩 浮動油檔 軸承瀑布圖 軸承比壓中圖分類號:TM311 文獻標識碼:A
2、160; 文章編號:1674-098X202109c-0089-04Abstract:Inviewoftheproblemofaunitjumping,thecauseofthefaultisanalyzedcomprehensivelyandcomprehensivelybymeansoffieldinspection,listening,inspection,vibrationatlasanddataanalysis,andthecorrespondingpre
3、ventivemeasuresaresummarized.Thismethodcanbeappliedtothediagnosisandtreatmentofoilfilminstabilityvibrationfaultsinthefield.KeyWords:Oilfilmoscillationfloating;Oillevelbearing;Waterfalldiagram;Bearingspecificpressure某機組25MW雙抽凝汽式汽輪機為高壓、單缸、單軸、雙抽汽、沖動冷凝式汽輪機,與鍋爐、發電機及其附屬設備組成一個成套供熱發電設備,用于聯片供熱或煉油、化工、輕紡等大中型企業
4、自備熱電站,以提供電力和提高供熱系統的經濟性。針對該機組運行過程中出現軸振突升引起跳機問題,通過現場聽、檢與分析主控參數等方法,診斷、去除了故障,總結了預防措施,為快速判斷機組問題積累了珍貴經驗1-2。1 機組的結構參數上述汽輪發電機組運行在出現了油膜振蕩故障,該機組由一臺汽輪機帶動一臺發電機,#1和#2軸承為汽輪機的軸承,為橢圓瓦。#3和#4軸承為發電機的軸承,#3軸承為橢圓瓦,#4軸承為圓柱瓦,但是#4在研磨和運行過程中可能已經變成了橢圓瓦;機組的一階臨界轉速大約為1164.2r/min見圖1。2 油膜振蕩事故過程和分析2.1事故過程概況機組在2021年7月下旬進行大修
5、,直到8月17日晚上啟機過臨界。2021年9月27日,機組開始出現半頻幅值增大的現象,解體后發現浮動油擋有些碰磨,軸徑被磨出溝狀磨痕,因此將浮動油擋取消掉。取消浮動油擋之后,再重新啟機,過臨界到達極限250m,無法過臨界。然后找相關機構做了動平衡,動平衡之后過一階臨界大約190m,3000r/min轉速下振動狀態也不好,維持運行;11月8日10:40左右機組跳機,#3軸承的半頻振幅大約300m。從機組振動在線監測和故障診斷系統TDM可以得到軸心位置圖、頻譜圖、軸系仿真圖,通過比較大修前和發生油膜振蕩時的這些圖和數據,可以得到有價值的信息,比方通過比照投產初期和發生油膜振蕩前的軸心位置圖,可以判
6、斷軸頸的位置是否逐漸上升,軸承的穩定性是否逐漸下降3-4。由圖2可知,發生油膜振蕩時,#3瓦X方向的半頻振幅到達大約300m,引起了機組的跳機。圖3清楚地顯示了隨著時間的變化,半頻渦動突然增大變成油膜振蕩。2.2油膜振蕩前#3軸的振幅擾動如圖3所示,在#3軸振發生油膜振蕩前,其軸振發生波動,后來發現是#1軸振振幅先逐漸增大見圖4和圖5。后來查找影響#1瓦軸振波動的原因,如圖6所示,發生投抽汽時#1振幅波動比#3瓦振幅波動要明顯。處理正常后,截至目前投抽氣對一瓦及三瓦幾乎沒有影響。投抽汽影響了距離最近的#1瓦,而#1瓦和#2都沒有發生油膜振蕩,但是#3軸承卻發生油膜振蕩。通過現場查看比較這4個軸
7、承的瀑布圖,可以發現#1瓦、#2瓦和#4瓦的穩定性比較好,因為這三個軸承都以1倍頻為主,根本沒有半倍頻,也就是沒有低頻,而#3在11月8日一直存在半頻成分,這種低頻成份是不穩定的,受到一定的擾動量之后就會失穩。所以投抽汽之后,雖然#1振幅波動大,但是#1沒有失穩,反而是#1的較大波動影響了#3,其在#1的擾動下因為穩定性差而發生油膜振蕩3-5。2.3運行參數對#3和#4瓦軸振影響如圖7所示,功率、真空、油溫變化時,對#3和#4軸承的影響不大。3 油膜振蕩事故處理建議初步判斷引起#3瓦油膜振蕩的外部因素是投抽汽引起了#1軸承的波動,1瓦軸振逐漸增大,而#3軸承本來就存在不穩定的半頻渦動
8、,當#3軸承受到#1軸振帶來的擾動越來越大時,#3軸承突然發生了油膜振蕩。比較這四個軸承的瀑布圖可以發現#3瓦的穩定性最差,而軸系的穩定性差是發生油膜振蕩故障的本質原因,因為軸承的標高、比壓、頂隙、側隙、油膜溫度和長徑比等因素對軸承的動力特性影響較大,出現油膜振蕩之后,一般都是對這些參數進行修改,另外也可以通過減小軸振到達減小軸承擾動力的作用5-8。具體措施如下。3.1根據標準調整軸系中心線,調整#3軸承標高,增加軸承載荷根據制造廠的標準來調整#3軸承標高,盡量使#3的載荷分配合理。建議在熱態下打表測量軸承標高的變化,跟制造廠商量確定軸系中心線。另外,冷態下對中的轉子在熱態下可能不對中,應該根
9、據實際情況預留冷態標高補嘗值。調整軸承標高時對現場來說,不但實施方便,而且工作量少、時間也短,經濟性最好。發電機轉子高于汽輪機轉子4絲,張口要求上張口,上張口標準02絲。3.2減小頂隙,增大側隙對于汽輪機和發電機使用的橢圓瓦軸承,最小間隙比等于頂隙除以軸承半徑,取值為11.5,#3軸承的軸頸直徑為280mm,頂隙應該在0.280.42mm之間。但是制造廠設計的#3軸承的頂隙是0.350.42mm,而廠里對#3瓦進行刮瓦之后,#3軸瓦的頂隙沿著軸向方向分布是0.55mm和0.52mm,明顯偏大不合格。軸瓦頂隙偏大會顯著減少上瓦的油膜力,降低軸瓦的預載荷,減小軸瓦的偏心率,使穩定性降低。建議修改#
10、3軸承的頂隙,盡量使其取頂隙范圍的較小值。3.3通過精細動平衡減小軸振通過精細動平衡可以盡量減小軸振,也就減小了軸頸對軸瓦的擾動力。建議找有相關精細動平衡的經驗的相關機構來處理。3.4減小軸承長徑比1目前大型旋轉機械的長徑比一般為0.50.8。制造廠設計的#3軸承的長度為225mm,直徑為280mm,長徑比的設計值為0.8034,這個設計值是偏大的,可以適當減小一些。2目前大機組軸瓦的比壓一般為1.21.6MPa,而200、300MW發電機軸承的比壓已提高到1.71.9MPa。根據軸承比壓等于軸承載荷除以軸承面積,#3軸承的面積等于0.063m2,如果不計聯軸器連接之后汽輪發電機組轉子的重量對
11、#3軸承載荷的影響,那么可以假設#3軸承的載荷為發電機轉子自重的一半,即8噸,計算得到正常情況下#3軸承的比壓為1.2444MPa,這個值應該是偏小的;如果將該發電機軸承的比壓取為1.7MPa,那么軸承長度應該為0.165m,應該將#3軸承長度減小0.06m。如果長度為0.165m,那么長徑比會減小到0.65,大約是大型旋轉機械的長徑比范圍的中間值8-10。4 現場處理方法4.1軸瓦頂隙取下線#3瓦頂隙取0.35mm,側隙取0.6mm。制造廠設計的#3軸承的單面側隙是0.50.6mm,而廠里對#3瓦進行刮瓦之后,#3軸瓦的左側側隙沿著軸向方向是0.7mm和0.45mm,右側側隙沿著軸
12、向方向是0.6和0.75,側隙大一點到可以接受8。制造廠設計的#4軸承,為圓柱瓦,要求頂隙0.7-1千分之,它的頂隙是0.420.56mm,而廠里對#4瓦進行刮瓦之后,#4軸瓦的頂隙沿著軸向方向分布是0.43mm和0.45mm,比設計值稍微大了一些,建議#4軸承的頂隙也取頂隙范圍的較小值。按照制造廠標準計算#4軸承的側隙為0.20.28mm。4.2提高潤滑油溫度由原來的37調到42,提高了5。4.3減少軸徑接觸角軸徑與軸瓦接觸由原來的60°調整到45°。5 處理結果處理完啟動振動正常,運行至今沒有在發生過油膜振蕩。修前#3瓦穩定性差,修后從頻譜圖上沒有出現軸瓦穩定
13、性不好的半頻譜。6 結論1出現油膜振蕩的主要原因是軸瓦穩定性差,半頻突然增高并具有傳遞性,由一個瓦振動迅速的擴展到其他瓦振動都到達跳機值,跳機。2由于機組沖轉暖機時間缺乏、機組膨脹不均勻、上下缸溫差大、動靜碰磨、進氣不平衡;這種不平衡力使軸徑在軸承內擾動過大,易產生油膜失穩故障。3軸瓦出現穩定性故障時,不好并不可怕,只要找到主要原因,從幾個方面處理,包括:減少接觸角、減少頂部間隙、增大比壓、降低基頻、加大負荷、提高潤滑油溫,軸瓦穩定性還是在現場可以解決的。參考文獻【1】施維新.汽輪發電機組振動及事故M.北京:中國電力出版社,1999.【2】郭延秋.大型火電機組檢修實用技術叢書:汽輪機分冊M.北京:中國電力出版社,2021.【3】曲慶文,馬浩,柴山.油膜振蕩的特征及判別方法J.機械科學與技術,2000,191:91-93.【4】余占江,張雷,楊建橋,等.汽輪發電機軸承振動超標原因分析及解決措施J.電力平安技術,2021,209:24-28.【5】王頂峰.汽輪發電機振動異常診斷及處理J.能源技術與管理,2021,425:127-129.【6】唐貴基,向玲,朱永利.基于HHT的旋轉機械油膜渦動和油膜振蕩故障特征分析J.中
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