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文檔簡介

1、油田離心泵節能改造探究 油田離心泵節能改造探究 摘 要:針對多級離心泵在運行過程中存在出口壓力過大、能耗高的問題,從降低離心泵的揚程入手,介紹離心泵車削葉輪、多級離心泵增減葉輪節能技術現場應用實例,總結、比擬技術特點和適用范圍,提出現場離心泵節能方案的一般方法。 關鍵詞:多級離心泵 葉輪 切削 節能 離心泵是輸油站最主要設備之一 ,其用電量占到了全站用電量的90%以上,所以做好離心泵的運行情況分析,抓好其節能改造,將會為企業創造很大的經濟效益。 離心泵效率不僅取決于泵本身的設計和制造水平,同時與管路工況的匹配密切相關。由于離心泵選型時通常要考慮一定的功率充裕,往往造成泵輸出功率大于管路需求功率

2、,不得不通過調節泵出口閥以滿足工況。這造成了大量的液體能被消耗在調節閥上,降低了離心泵的系統效率。盡管變頻調節技術日趨成熟,價格逐漸走低,應用越來越廣泛,給離心泵節能帶來變革,但多級離心泵簡便易行的實用節能技術亦不應無視,比方車削葉輪、多級離心泵增減葉輪等 一、車削離心泵葉輪直徑 將離心泵葉輪由直徑D車削為D"時,存在以下車削定律 H/H=D/D Q/Q=2 N/N=3 其中,H、Q、N、D為車削前離心泵的揚程、流量、功率和直徑,H、Q、N、D為車削后離心泵的揚程、流量、功率和直徑。根據車削定律,只要離心泵葉輪直徑和揚程等相關參數,就可以根據管路實際需要的壓力計算葉輪車削直徑。顯然,

3、車削后葉輪直徑縮小后,離心泵揚程、流量和功率相應降低 現場可以用下述方法確定葉輪車削直徑D: 測量泵出口閥后壓力,是離心泵車削葉輪后需要到達的最小揚程,即H。泵出口閥前壓力即H,泵初始葉輪直徑即D。用車削定律D=D計算葉輪車削后的直徑D /D應不大于表1給出的最大切削量的規定值,以確保切削定律的準確性和離心泵水力效率 表1 葉輪外徑車削量與比轉速的關系 為了確保不發生車削過量造成葉輪報廢,可以循序漸進的分步車削葉輪;同時為了減少維修費用,可以在離心泵保養解體時再車削。如果葉輪腐蝕嚴重,可以購置新葉輪車削后裝配 應用實例 某采油廠冷卻水泵為8SH-9型水泵,比轉速90,葉輪直徑為240mm,揚程

4、70m,管路系統揚程45m,出口閥損失揚程30m,電機線電壓400V,電流為123A。經測量計算 輸入電機功率為85.2kW 系統有效功率為:0.45×0.055×1000=24.75kW 系統效率為:24.75÷82.5×100%=30% 可見,此時系統效率只有30%,造成這一結果的最主要原因是出口閥控制造成約40%的效率損失。由于循環水系統工況穩定,因此考慮采用車削葉輪節能方案 經過車削定律計算后,計算出D為154mm。由于該泵比轉速為90,因此車削量不能超過葉輪直徑的15%,即車削后葉輪直徑不能小于204mm。遵循循序漸進的原那么,分兩次車削葉輪

5、第一次車削后葉輪直徑220mm,水泵揚程減小到55m,管路系統壓力流量保持不變,水泵電機電流降低到102A。經計算,輸入電機功率:70.67kW,泵系統效率提高到35.0%,出口閥損失揚程10m。 第二次車削后葉輪直徑214mm,水泵揚程減小到48m,管路系統壓力流量保持不變,水泵電機電流降低到88A。經計算,輸入電機功率:60.96kW,泵系統效率提高到40.6%,出口閥損失揚程3m。至此,離心泵工況與管路工況根本匹配,可以不再進行車削 節能效果:每小時節電85.2-61=24.2kW。該泵年累計工作330天以上,年節電19萬度,而葉輪購置費和加工費缺乏1000元,經濟效益顯著 二、減少多級

6、離心泵的級數,降低其揚程 對多級離心泵,假設其揚程過大,存在很大的附余量,那么首先應考慮通過減少葉輪級數降低揚程來進行技術改造。泵的軸功率計算公式 N=Neff/=HQ/102 式中:N-軸功率,kW Neff-有效功率,kW -泵的效率 -液流重度,N/m3 H-揚程,m Q-流量,m3/s 對多級泵而言,在流量不變的情況下,假設減少其級數,其揚程呈正比減少。由泵的軸功率計算公式可以看出,在流量不變的情況下,假設其揚程呈正比減少,那么其軸功率呈正比減少;另外,多級泵由于級數減少,其流體阻力損耗根本上也按正比減少,兩者的共同作用,導致軸功率降幅更大。 多級離心泵相當于多個單級泵串聯工作。并且有

7、 H=C×h;N=C×n 其中H、N為多級離心泵的揚程和功率,C為葉輪級數,h、n為每級葉輪的揚程和功率。那么,當多級離心泵的揚程高于系統需要時,可以減少葉輪級數,降低泵的揚程和功率。這種方法簡單易行,應用范圍廣泛,效果顯著。在實施前,進行簡單的計算就可以算出可以去掉幾級葉輪 應用實例 某輸油站外輸油泵4臺,分別為:1#離心泵200D-65×8;2#螺桿泵SNH7400R40E15TW29;3#與4#離心泵D450-60×8,4#離心泵配有變頻器。正常情況下,利用2#螺桿泵與4#變頻離心泵最正確節能匹配狀況,外輸量450-500m3/h,壓力1.7-2.

8、0MPa。當4#泵出現故障或例行維護時,需采用1#離心泵與2#螺桿泵匹配運行,但輸量高達620m3/h,出站壓力可達3.0MPa以上。為降低外輸流量和管線壓力風險,需采用出站回流和1#泵出口閥控制。調節1#泵出口閥能夠使其排量有所下降,但出站壓力超高問題仍得不到解決,大局部仍用出站回流閥控制,造成耗電量增加。 通過將1#離心泵拆掉兩級葉輪,使其揚程下降至390m,降低出站壓力,降低能耗,從而防止了采用出站回流控制。1#泵未撤除葉輪之前與2#泵匹配運行,電單耗為2.15 kW·h/m3,按出站回流量170m3/h,1#泵間斷運行一個月計,其耗電量為 2.15 kW·h/m3&

9、#215;170m3/h×720h=263160kW·h 電費按0.58元/kW·h計:263160 kW·h×0.58元/kW·h=15.263萬元 1#泵撤除葉輪后,該局部能耗得到節約,預計節約15萬元 三、不同離心泵的節能方案 離心泵節能的關鍵是使離心泵盡可能與管路工況相匹配,盡量實現離心泵出口閥全開,從而減少因調節離心泵出口閥和回流閥造成的能量損耗。 在考量是否對離心泵采取節能措施改造時,一般應先評估離心泵整體泵效,如果泵出口閥損耗較大,就應考慮采取節能措施。 需要注意的是,流體力學實踐性很強,在取相關參數時,應參考理論計算值,并以實際測量數據進

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