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文檔簡介
水處理系統調試中出現的問題與解決對策
問題1:
本人第一次操作污泥馴化,無經驗可言,請教三豐老師,以下方案是否可行?廢
水類型:煤氣化廢水及生活污水、甲醇污水工藝:SBR法(目的:脫氮除磷)SBR池
有效容積為2775m3,有效水深5米。配水:向池中注入生活污水及COD約30mg/L的
微污染水至高液位,再向池中投加經搗碎的A2/O工藝的含水率80%的脫水新鮮污
泥,控制池中MISS在10007500mg/L,投加濃質大糞(應投加多少合適?)根據C:
N:P=100:5:1投加營養物。攪拌均勻。培養:每天曝氣22小時,沉淀1小時,排
水1小時,排除50%的有效池容的上清液。如此循環直至MLSS達到20()0mg/L,SV達
到10以上。此后改為每天2個循環,即曝氣10小時,沉淀1小時,排水1小時。直至
MLSS達到4000mg/L以上,SV達到20以上。馴化:每次按20%遞增污水量,每天3
個循環,當污水量達到60%時按每天4個循環進行。曝氣15分鐘一攪拌30分鐘一曝
氣30分鐘一攪拌30分鐘一曝氣30分鐘一攪拌15分鐘一曝氣30分鐘——沉淀60分鐘
——排水120分鐘。
回答:
1、污泥接種沒有問題。
2、曝氣方面,開始2、3天如你說的方法曝氣,隨后曝氣量根據D。值來增
減。
3、污泥濃度提升到多少,根據你預測的后續生產廢水濃度決定。
4、需要在后期逐漸排泥5、SBR法(目的:脫氮除磷),操作方法需要變化,
缺氧和攪拌狀態的保證等。
問題2:
現在正在做造紙黑液的處理,cod:60,000mg/Lss:9400mg/L色度:6000
pH:8,工藝:A/O(uasb)請問我應該如何調試?能具體講解一下過程嗎?
回答:
談幾點調試需要注意的:
(1)造紙黑液濃度高,進入生化系統前,通過物化段有效去除SS可以大大降
低有機物含量,減輕對后段生化系統的沖擊
(2)培菌力求逐漸提高進水量。
(3)進入生化系統的營養劑和排放水的營養劑含量需要多分析,找出去除率,
以確認補充量需要否。
問題3:
調試一個工業廢水,調試工藝是調節池+水解酸化+好氧活性污泥+二沉池+活性炭
吸附。調試的時候經常出現缺水情況,缺水的情況就如沒法生產因而沒有正常的污水產
生的情況下,而且是連續一個星期生產車間正常狀態,然后一個或兩個星期不能生產的狀
態,在這樣不正常供水的情況下,不知道老師有什么辦法可以保證穩定處理后出水的
指標呢,實際上應該是問如何保證活性污泥里的微生物正常生長?
回答:
(1)如果要保證出水,應該沒有問題,因為負荷不高,且后段有活性炭吸附。
(2)培菌的話,初期底物濃度不夠,可外加碳源,慢慢培養即可。水量和濃
度沒有有效提升前,不必期望過高的污泥濃度。
問題4:
請問采用自培菌方式,剛開始引進曝氣池進行悶曝的污水是經物化處理后的污水
還是原水(即未經物化處理)?采取接種培菌方式也是一樣處理嗎?
回答:
都應該是原水(即未經物化處理),如果是處理水,大多是底物濃度較低,有
效成分被降解過得了,不利于培菌的進行。
問題5:
前兩周分別用厭氧后的水及原水做過小試驗,兩種都是加水,調節后PH,營養物后
悶曝一天,之后每天倒掉約70%的上清液然后再引入污水。大概進行了1()天:但并沒
有看到任何原生動物,而且用原水試驗的水樣有點發臭。不知是不是試驗有問題還是
未控制好?
回答:
(1)成分單一的工業廢水或難降解廢水培菌10天沒有看到原生動物也很正
常,原生動物的出現需要依賴于菌膠團的形成。
(2)曝氣不足容易導致水體發臭,當然,同等條件下曝氣,如果原水有機物
濃度高,也會導致耗氧需求大,繼而供氧跟不上,所以,原水耍比厭氧后水體更容
易發臭,請確認試車溶解氧。
問題6:
調試一個項目為化工污水,水質比較雜含有硫化物,鹽度高。工藝為調節池一
UAFB-微電解一吸附中和池一微氧池--SBR—混凝一炭慮。目前遇到一個問題就是微
氧池的污泥灰白看起來感覺帶點綠色?微氧池進水CQD1200mg/L出水800mg/L,氨
氮進150mg/L出120mg/L,ph進10出6.5,連水有點紅色,但是不渾濁,DO1.5-
2mg/L,微氧池的停留時間48小時,吸附中和池投加了活性炭和石灰(但是沒有流入微
養池)。
回答:
(3)補充注意事項:
有時間就自己培養,沒時間就接種。接種前看看生物相,如果絲狀菌嚴重就不
要接種了。否則很難根治。
曝氣量控制,一開始悶曝2天,以后根據溶解氧控制在2.5左右作為曝氣量標
準(過度曝氣不利于培菌)
營養劑要補充跟上,所以要對水質分析一下,投加后通過出水中的營養劑是否
合理來判斷和控制投加量
進水量和濃度要由少到多,由低到高漸進控制。
問題8:
造紙廢水,經過斜篩-淺層氣浮預處理后,COD濃度約150mg/L左右,BOD60o
要求出水指標為COD100mg/L。工廠采用進口木漿造高檔紙企業,氣浮收集的纖維
回用。氣浮出水1500T/D,直接回用80%多,多余200噸水外排。現擬采用生化后續
處理后達標排放,可是由于COD過低,采用生化處理是否可行,用何種工藝可以處理
達標?我們常用工藝:接觸氧化、SBR、CASS、活性污泥法好像都不怎么適合。
回答:
(1)可以用SBR,這樣操作靈活些。
(2)雖然濃度低,達標還是沒有問題的,如果要提高濃度,多讓纖維流入后
續生化系統即可。
問題9:
生活污水處理廠的,進水水量每天只有6000方左右,設計為5000()方每天,進水
的COD只有13()左右,BQD約為40左右,采用的是A2O工藝,現在打算進行活性
污泥培養,請問不添加任何營養物質可以培養出來污泥,即使培養出來濃度能達到多
少呢?(好氧池為7000方X2)。
回答:
(1)底物濃度比較低,培養估計要花點時間了,我想培菌后的運行達標沒有
問題的。
(2)污泥濃度可能就在1000左右。注意平時的曝氣量不要太高了。
問題10:
我現在運行的接觸氧化池,一般情況下,逢周六下午到周一中午都沒有進水,如
果不改變曝氣,也不投加葡萄糖等營養物質。可行嗎?若不可行,是投加點葡萄糖合
適,還是把曝氣調節的小一點,好呢?
回答:是降低曝氣量最經濟有效,可以間歇曝氣(如4小時關1小時開)。
問題11:
在培養活性污泥初期,加入活性炭有什么作用呢?
回答:
活性炭作為一種載體,這種工藝為活性污泥與膜法的結合。其優點是能提高負
荷,增加耐沖擊能力,提高污泥濃度,增大呼吸作用,降低膨脹幾率。
缺點是運行成本增加,需要定時補充加入活性炭。
問題12:
我單位目前有暫時停產的跡象,我是單位污水站的,采用USAB+氧化溝處理方式,如
果單位停產1個月,我的氧化溝應該怎么辦?現在北方處于寒冷的冬季(河北),如果氧化溝
停產,我是該排空以后開本再買污泥培養呢還是該不停氧化溝養住污泥呢?如果排空,以
后再培養污泥,培養起來快嗎?容易嗎?我做污水處理時間很短沒有經驗,現在真的是很頭
疼啊,懇請老師給些建議吧,如果養著污泥的話,我至少要開一臺風機(3()千瓦)再開一臺轉
刷循環(2500方的溝)綜合考慮電耗也不小,如果再培養比較容易的話,那就真不婦放空全
停以后再養.另外,我的氧化溝內曝氣頭已有數個壞了,想間歇開風機養污泥又怕污泥沉
淀入曝氣頭再開會把其他的也給堵了。
回答:
我覺得還是不要重新培養,理由如下:
(1)政府環保部門是否同意你這樣做呢?因為你再培養期間,出水可能會超
標的。
(2)啟動培養,費用也不低的哦。還要考慮冬天啟動困難。
(3)建議降低污泥濃度,這樣可以盡可能的避免活性污泥自身分解
(4)溶解氧控制在0.57.0即可,也就是每隔4?6小時開10分鐘曝氣及攪拌
即可。
(5)如果車間能夠囤積一部分廢水,可以留著,在20天后,再將給部分廢水
送入系統處理。
(6)一般情況下,按照以上方法,1個月后,系統再運行時,恢復起來還是比
較快的,對生產影響不大。
問題13:
CARROUSEL氧化溝設計規模2萬噸/日。初期培養時,由于進水管路損壞,水量
不足,培養速度緩慢。操作人員私自向池內散落投加粉狀聚丙烯酰胺,但投加量非常
少,也就2個茶杯,后投加含水率78%的泥餅大概50T,后污泥增長速度仍然較慢。酒
廠由于剩余污泥沒有地方處置,就投入了該氧化溝(脫水前污泥),酒廠工藝為
UASB-SBR,連投1()天,純泥投加量同泥餅投加量。10天后突然發現氧化溝池壁附有
30-4()公分后泥塊,偶有脫落,打撈后發現泥餅顏色發黑且較粘。請幫忙分析原因,是
因為那少量的絮凝劑還是酒廠的厭氧污泥?
回答:
(1)進水量低和負荷低是現狀,所以沒必要一味提高活性污泥濃度的。
(2)投加酒廠的泥餅也含有有機物的,故原來系統內的微生物將該部分泥餅
內的有機物作為食物進行了分解,未分解部分踮附于池壁,作為骨架形成了生物膜。
(3)由于不是專用填料,容易發生內部缺氧,故發黑。
問題14:
現在調試一工業園區的污水處理工程,生化段采用的是水解+接觸;無奈原水波動
較大(COD在500?1200氯離子1000?5000),調節池相對較小,接觸氧化池一直未
能掛膜。請問三豐老師:是否我們當前重要的是保持進水水質的穩定?另外已多次詢
問過氯離子的影響,不知是否其為影響調試成敗的關鍵因素。近期,我們計劃給系統
投加營養劑,在水解酸化池布水器投加玉米粉。請問有什么建議?
回答:
(1)掛膜困難與你的氯離子濃度還是有關系的,氯離子1000?5000,這樣的
波動非常不利,如果一直能夠維持在較小波動區間的話,問題就不大了。
(2)可以采用兩種方法應對:一是稀釋進水,保證氯離子進入生化系統不大
于2000;二是控制住波動區間,使微生物被馴化,前提是波動區間的控制,如
2500-3000之間波動,如果很大的波動區間的話,微生物會解體而難于馴化。其他
的控制參數的話問題不大。
問題15:
現將我最近調試的一個項目數據傳上,請專家幫診斷下,因這個是一改造項目,
原有污泥較多,甲方也不大肯化錢運泥,每次只是出很少量的泥。水量:3000T/D進
好氧COD均:1100PPM出好氧COD均:210PpMMLSS均:7200PPMSV:33%DO:
3.34好氧池容:31*36*5M,有效深度可按4米計該廠每周生產六天休一天,休息日不
進水就悶曝。個人感覺有污泥老化可能,但排放標準是300,總算沒超標。
回答:
(1)既然能夠保證出水達標,也沒什么要多改的。只是,雖然污泥產量控制
好了,但是高MLSS需要較高的曝氣支持,電費也是不小的開支。
(2)就污泥減量化,方法也是比較多的,比如填埋、干化、焚燒等,可以根
據周圍條件選擇的,不見得就是要花大費用處理的。
問題16:
我現在在調試一家養豬廢水可是現在曝氣池出水泡沫好多啊總是溢出池體而且還
夾雜著污泥小顆粒每天都很多泡沫也不容易消除現在污泥濃度大概15%,出水還有點發
紅老師請問我該怎么辦啊?
回答:
(1)培菌初期出現很多白色粘稠的泡沫是正常的,說明污泥正在增殖。
(2)待到污泥濃度與進水濃度平衡后自然泡沫會消失,你可適當降低曝氣量。
問題17:
SBR工藝處理工業廢水,正處于培養階段,從污水廠拉來15噸脫水活性污泥,
SBR池有效容積2000m3,進水COD:400mg/L,氨氮:12mg/L,總磷:0.9mg/L,接下來
如何操作,要額外添加營養劑嗎?如要添加怎樣計算?
回答:
營養劑暫時不需要投加,待培菌結束后根據出水氮磷指標來判斷。培菌階段重
點把握好曝氣量,一定避免不要曝氣過度。另外進水負荷要逐漸提高,不要一下子
拉高太多。
問題18:
小型污水處理站廢水調試項目背景:項目所排放廢水由鐵件表面處理工藝和橡膠
制品冷卻工序產生,其中鐵件處理工段是該項目廢水產生的主要環節,工藝流程為:
脫脂——水洗——酸洗(磷酸)——水洗——中和一表調——皮膜——水洗——烘
烤。設計水量30m3/d,每天處理10小時。3m3/h水質預估:CODcr1390-1800BOD5
400-720Zn2+150-180石油類100-200pH2-8處理后排入二級污水處理廠,執行三級
排放標準。污水處理所采用工藝:廢水——調節池(10m3)―快混池(0.5m3加
NaOH、氯化鐵)——慢混池(0.5m3加PAM)——初沉池(8m3)——水解酸化池
(14m3)——接觸氧化池(14m3)——二沉池(12m3)——排放污泥排入污泥池
(6m3)暫存由于處理設施長時間未運行,維修調試中遇到一些問題:污水站只有白天
運行1()個小時,現場沒有檢測設備所以只能測SV值和PH值。供氣采用空壓機(D。
無法測)調節壓力O.IMpa(采用穿孔管曝氣),會不會太大了;已經調試的一個多月
好氧池沒什么泥,并且進水后水變黑,晚上曝氣沒關(不知要不要關,還是調小),
早上水會恢復褐色,每天有加面粉,大概5公斤;二沉池出水發黑,有點混濁(感覺
像炭顆粒)初沉池、二沉池排泥量應該如何確定,多久排一次,一次排多少?
回答:
(1)如果說培菌出現了污泥不增長,看情況還是曝氣太多了,導致新形成的
污泥容易被氧化、打碎。出現污泥增長困難。
(2)水質由于針對的是表面處理的化學藥劑,所以,看到的COD值,實際
BOD會比較低,所以投加面粉來促進污泥生長適對的。
(3)既然晚上不進水,那么也就不需要曝氣的。
(4)排泥的話,污泥多就多排,少就少排。目前雖然污泥幾乎沒有,但也要
排泥的,主耍是把生化池的無機雜質排出,只是少排些就可以了。
問題19:
關于焦化廢水中試中出現的一個問題,系統設計進水:Ini/h,COD小于
2500ppm,氨氮小于120Ppm,總匐小于20ppm,T-N小于250Ppm,硫化物小于50ppm,在系統
出現問題前:系統進水0.6n?/h,氨氮50Ppm左右,T-N170ppm,CODl500ppm,T-
CN:18Ppm左右,硫化物30Ppm左右,硫匐化物300ppm左右。采用的是AO工藝,系
統出現問題前好氧池出水氨氮未檢出,COD270Ppm左右,T-N45ppm,T-CN:0.8ppm左
右,同時pH一直維持在7.0左右,DO在5左右,miss在6左右,SVI在55左右,可
就在這樣系統運行穩定的前提下,系統進水水質在我們監測的指標中都沒有出現異
常,A池和。池的pH卻突然的升高,從原本還需要投加液堿的到無需投加,后來直
接升到了7.6左右了,氨氮一直升到了llOppm左右,COD未出現異常,。池出水還
在270Ppm左右.目前一直在找原因,可已經觀察了近一周了,都沒有什么好轉,請問
有什么好方法能將這調試恢復?同時影響這的具體原因是什么?
回答:
1、應該還是硝化反應不充分,而反硝化尚在進行導致的,眾所周知,反硝化
可以導致PH上升,而硝化反應會導致PH下降。
2、所以你要看看好氧段是否出了問題。
1)是否進水負荷或者說污泥負荷高了(進水有機物高了,或者排泥太多了);
(看看前期是否排泥多了,或者受到了高負荷沖擊了。)
2)溶解氧是否過低(增加曝氣量)
3)進水水質是否發生變化,導致硝化菌受到抑制。(向源頭部門了解情況,
或分析進水水質)。
問題2():
我現在調試一個生活污水廠,現在二沉池老是有厭氧泥跑上來,我平均兩小時回
流一次污泥,可是二沉池為什么還有污泥跑上來,不知什么原因?
回答:
1、如果按你說的,是厭氧污泥的話,應該是進入二沉池的水體溶解氧不足所
致,2、你可看看曝氣池出水和二沉池的溶解氧。
這個和你污泥回流大小關系不大,除非你沒有回流。
問題21:
現在在準備調試一個皮革廢水。PH=8時候3價格離子完全沉淀嗎?工藝是預沉
池+調節池+水解酸化池+A/。十二沉池十機械過濾設計進水才、COD=2000BOD=240
SS=1200氨氮=250總銘=70出水要求、COD=80BOD=20SS=70總銘=1.5氨氮=15
水解酸化池加泥量怎么算?加入后前期怎么培養應注意哪些事項?A/O段培養菌種
時候應注意哪些參數?進水可生化性好嗎?A段要加碳源嗎?預沉池有加PAM
PAC二沉池也有加,進水解酸化ph=8.5可以嗎?直接用原水培養菌種可以不?
回答:
1、混凝沉淀階段的物化段,PH要在8.5,否則銘7()的話,不容易達標,你的
工藝里看不到混凝沉淀的描述。
2、生化比不高,培菌有難度的,特別是此類工業廢水。投加碳源來培菌是必
要的。
3、PAMAPC混凝處理銘效果不太確定的,可以小試看看,8.5進酸化池,高
了點,可以的話調下去點。最好是接種,否則時間太長。
問題22:
我公司正調試垃圾滲瀝液項目,擬厭氧、好氧分別調試。昨天拉來城市污水廠剛
脫水后的污泥,但是鏡檢沒有發現活體,且污泥發黑和臭。放入好氧池中曝氣24小時
后,1滴水中發現了幾個活體,但是好氧池中上邊有黃褐色粘性的氣泡層,有15公
分,鼓風量大氣泡層就厚,停曝氣后,氣泡層緩緩消失,但是形成一層黃褐色、粥狀
浮渣。1、當天的脫水污泥發黑且臭并鏡檢沒有發現活體是否正常?2、曝氣池浮渣是
污泥脫水是的PAM的原因嗎?還是死亡的污泥殘體,如何處理?3、目前好氧池投入
甲醇、尿素、磷酸二氫鉀及清水保證COD值在60amg/1,沒有投加滲瀝液。投入了20
噸脫水污泥(池容200m3),低濃度曝氣(0.5mg/l)風機開6停2進行培菌,可
否?4、今后如何做比較好?
回答:
1、一般如此,正常的。厭氧時,確實看不到原生動物的。
2、這其實是個篩選過程,浮渣部分會被淘汰掉,這個對于培菌有利。
3、可以這樣操作,投的污泥比較多,所以,被淘汰的也會比較多。
4、注意控制曝氣量,不要太多了,維持2.0即可。如果要進垃圾滲濾液,需要
逐漸提量,不要一下子進很多,否則會造成污泥被抑制。延長培菌時間。
問題23:我今天調試一個項目出現一個怪現象:曝氣池(活性污泥)尾端取水樣
到1000ml量筒中,沉淀很快沉淀效果也很好SV有30%,但是過了一兩個小時以后沉
淀的污泥整體性的都升到了量筒的頂部;現在二沉池效果也不好,總是翻泥起來,一
翻就是一片,翻起來的泥有點松散,這個屬于曝氣過度還是反硝化導致現象的呢怎么
解決呢?
回答:
對于浮上來的污泥進行攪拌后如果沉下去的話,反硝化的可能性大,如果,如
果不沉下去,則污泥濃度是否過高,曝氣是否過度需要確認下。
問題24:
我廠現在正在調試,是CASS工藝,水質是生活污水和部分工業廢水,進水COD
濃度約150Ppm左右,IP很低約0.6-L0ppm,NH-N約5ppm,IN約7Ppm,B/C大概在
0.22-0.3左右。現在已經接種污泥培菌調試10天,現在出現這樣的問題,出水水質混
濁,有很多細小的懸浮顆粒,出水COD60——90Ppm不等,加PAC后大概40Ppm(實
驗室實驗),出水IP約1.0左右,近兩天有上升趨勢,217約0.5-1.5之間,從水池
面有小許浮渣和出水情況來看是有部分泥已經解體。補充:因為驗收時間緊迫,投機
脫水污泥(泥是合符調試接種的污泥)就能達到20〔)0ppm,溶解氧是控制在2.5以下,
調試5天后就開始排泥,現在每個周期都有排泥我想問的是,是否應該加碳源呢,應
該要投加多少?根據廠目前的條件,只能投加雞糞,應該控制的量在什么范圍?驗收
在即(約7天后),能否有更好的加速辦法?但是關鍵是日后的正常運行,針對這樣
的水質應該如何應對才好(至關重要)?
回答:
培菌階段可以不要過度的排泥,你可以減低排泥量和頻率。出水有顆粒也正常
的,你才培菌1。天而已,這里需要有個優勝劣汰的置換過程的,所以出水會有顆
粒。
問題25:
制藥廢水,采用A/O接觸氧化法,兩個星期之前從城市污水池拉來污泥調試,最
近剛走一點污水,好氧池就出現很多褐色泡沫,有15公分高,但污泥沉降性很好,輪
蟲很多,SV30在15%。我的問題是:1、怎樣去除這類泡沫?2、怎樣提高SV30?3、
車間潛水泵老堵塞,泵上能否加什么樣的過濾網比較好?
回答:
1、調試過程中產生泡沫也是正常的,隨著你的污泥穩定,泡沫會減少,只是
曝氣需要控制,不要開的太多了。
2、污泥濃度的提高有賴于廢水內的有機物濃度,在水量及濃度沒有增加的情
況下,通常保持一個穩定狀態,你沒必要一味提高污泥濃度的。
3、水泵被雜質堵塞會導致水泵故障的,所以需要安裝底閥,如果是潛水泵的
話,池子進水口前也要安裝過濾網之類的,生產區產廢水的源頭也要安裝必耍的過
濾裝置。
問題26:
我們廠最近在調試生化處理池,我廠的工藝是二級水解酸化厭氧處理十二級好氧處
理,目前兩級好氧池在同時進行調試,我負責的是二級好氧池的調試。在8日前我的
出水COD穩定在200mg/L左右兩天,鏡檢發現少量的草履蟲、線蟲、漫游蟲及大量
的菌膠團和累枝蟲。然后我將進水量加大,由于工作原因,有一天沒有投加氮磷,兩
天沒有進行鏡檢,然后發現出水COD濃度開始升高,鏡檢發現大量的草履蟲、線蟲及
絲狀菌,少量的累枝蟲及一些沒有柄的吸管蟲,于是我將進水量繼續調大了一些,投
加氮磷的量加大,兩天后沒有效果,然后將進水量調小,有3天沒有投加氮磷,過程
中鏡檢發現草履蟲、線蟲及絲狀菌數量增多,累枝蟲數量減少,同時出水沉降性能變
差,測定的CQD濃度迅速升高到1250100mg/L,出水pH值在6.5左右。但是在水樣
中投加聚鋁后,沉降性能會變好,而且COD濃度在100mg/L以下。前天我將進水關
閉悶曝,發現出水COD濃度沒有明顯的降低。請問,我應該怎么做才可以消除絲狀菌
并且將對菌膠團的傷害降到最低呢?
回答:
1、不要進行不進水的悶曝
2、不要投加聚鋁來提高沉淀和去除效果
3、注意好氧池進水的PH值,不要低于6.5
4、進水不要一下子增加太多,需要循序漸進
5、氮磷是否投加足夠,看看出水氮磷含量。
6、溶解氧保持在2.5左右計劃,不要忽高忽低。培菌是個過程,略有波動是
可以理解的,絲狀菌不需要太關注,你菌群穩定后就好了。
問題27:
正調試一食品加工廢水,采用調節池-混凝沉淀-水解酸化-ABR厭氧-SBR的工藝組
合,從十月五日開始投泥,前段主要是紅薯水,出水很正常;但這幾天進了番茄水以
后,SBR出水開始渾濁,下圖為沉降比實驗,SV35%左右,污泥沉降還可以,但是上
清液很混。一些指標如下:1.處理量40T/天2.番茄水PH值3?43.COD^10900
4.ABR出水COD約4000想確認的是這種情況是否受到高負荷水質的沖擊了,但我每
次進水量才占SBR的10%左右,除了注意各池的PH值以外,還應該做哪些調整來恢
復系統?處理番茄水應該注意什么?
回答:
1、低PH值廢水流入系統后,沒有即時的調整PH,導致低PH廢水沖擊了
SBR系統,導致活性污泥解體。
2、番茄廢水中含有的抑菌(抑制菌膠團細菌的繁殖)成分(也就是濃度過高),
導致活性污泥受到抑制,出水渾濁。
3、總之,你的上消液渾濁,不是簡單的沖擊負荷和污泥老化,更多的偏向于
系統受到的低PH值廢水和進水抑制成分的影響。對策來說,如果你現在SBR池
內PH值還是地獄6.5的話,要設法調整過來的(必要時可以用自來水稀釋調整),
就第二個進水抑制成分的問題,原水需要控制好,進水的濃度也要盡可能的稀釋,
另外需要加大排泥,將受抑制的污泥置換出去、通過新增污泥來回補。
問題28:
我在進行一個污水工藝的調試,采用是水解酸化+CASS工藝。第一階段處理口寸黃
桃廢水,現在處理是啤酒廢水及另外一種飲料廢水,發現水解酸化池和CASS池都有污
泥上浮,且污泥由原來黃色變為褐色,且CASS池中SV30在5()?60之間,鏡檢觀察到
絲狀菌,水解酸化池中還有約2?3mm的浮泥,盡管延長曝氣時間和增加曝氣強度,均
沒有改善。應如何解決?
回答:
是否延長曝氣時間與你的溶解氧值有關。如果氨氮沒有壓力的話,沒必要延長
曝氣時間的,水解池出現污泥上浮問題不大,CASS池可以看看負荷的特征,看看
是否為污泥老化,如果是污泥老化的話就更加不可增加曝氣了,而是需要適當排泥。
具體是否污泥老化你也可以復合下食微比的情況來判斷。
問題29:
工藝:調節池-混凝氣浮-酸化池-吸氧池-好氧池-沉淀池-混凝氣浮-砂濾-出水。水
量:50—60噸。運行周期或頻率:每天進水8個鐘,現在生化進水COD3000mg/l左
右;現在出水200mg/l左右;現在厭氧處理效率20%左右,好氧80%左右,接觸氧化
處理。D。控制在2-48.每天在厭氧池加2kg尿素,1kg磷肥,出水氮磷因無儀器,測
不了現在出水不達標,厭氧池效率低下,不知道怎么調試?
回答:
看進水濃度,你的去除率也不低了,可以將你的處理時間由8小時延長到10
小時(減低處理水流量)看看效果如何。
問題30:
我目前正在調試太陽能光伏行業廢水,運行已2年了。工藝為:預處理+活性污泥
法(4個曝氣池為并聯,每個曝氣池設一個小二沉池,沒有刮泥機,回流用羅茨風機的
氣回流污泥)+氣浮出水進水COD15()()-85()()mg/L變化較大,主要是碳化硅粉與聚乙二
醇混合的砂槳料和含硅廢水,沒有含氟廢水。出水15()-12()0mg/LPH6-8.5MLSS培養
最高時3500SVI最高時30%,但運行沒多久又下降至10()0了,且經常會出現二沉池
渾濁,沉降性差,SVI經常偏高,出水有時好不容易到100多點,過不了幾天乂會惡
化。出水裝有在線監測與環保局聯網。好頭痛!這種工藝好難達標(vl00mg/L),現在
不知如何調試,改工藝公司是不會改的。經過7月和8月炎熱天氣后(現在的情況
為4個曝氣池只有2個有泥SV30為8%左右,其它兩個曝氣池沒泥了),進水只進有
泥的兩個池(只進總水量的一半)到氣浮出水在50。到700左右。
回答:
你這樣的廢水成分單一,所以要看看氮磷是否缺少,如果缺的話,需要補充的。
另外廢水的化學物質不容易降解的,所以需要減低負荷,延長停留時間。也就是說
你現在關閉2套系統的話不合適的,需要增加開啟來的。同時控制流量,保證負荷
穩定而不要負荷過高了。
問題31:
我目前調試一個印刷紙箱包裝的的廢水,含油墨,遇到幾個問題要請教老師采用
的工藝是物化:酸析法處理油墨(PH值4左右)+FCL3混凝,之后進入初沉池,初沉
池出水流入調節池,加氫氧化鈉調ph至7左右,調節池水提升到水解酸化池,酸化池
水進入生物接觸氧化池(有效容積90立方),后連二沉池,之后的是沙濾池。設計日
處理水量150噸,單元COD(mg/L)BOD(mg/L)SS(mg/L)色度(倍)PH初沉池進
3500800150016007-8出18006002005004-5中間水池進18006002005004-5出
13004802004506-7水解酸化池進13004802004506-7出10004602003806-7接觸
氧化池進10004602003806-7出<100<20MLSS<806-8沉淀池進<100<20MT.SS
<806-9出<100<20<20<506-9砂濾池進<10C<20<20<506-9出<100〈2()<20
<506-9消毒池jJ<l(X)<20<20<506-9出<100<20<20〈5()6-9總排口V8()〈20
<20<506-9前段時間操作員管理不善,初沉池跑泥嚴重,然后每天從生化池往水解池
排泥,導致水解池泥量過多進入生化系統,導致處理系統癱瘓。
請問:L使用三氯化鐵要不要調PH值到5以上,三氯化鐵用量大了會影響
生化系統么?2,水解酸化池浮渣多,對生化處理有多大影響?3.污泥發黑,加
強曝氣可行嗎?目前連續曝氣10天了,由于條件限制,沒法測溶解氧,正要求業
主買溶氧儀呢?4.每天的水量很少,不到20噸,水解酸化進水平均
COD1100mg/L,出水650mg/L接觸氧化池這幾天出水口上清液COD平均180mg/L,
SV3035%(今天上午)、45%(今天下午),昨天下午投加了1噸多活性污泥(生活
污水廠的),今天sv30高了很多,但是鏡檢并沒發現原生生物增多(本來就不多
一個標本十幾個鐘蟲),輪蟲有幾個,下午就看不到了,上午生化池上清液
cod180mg/L,下午就有330mg/L,沒有投加碳源,只進了15方水左右。上清液
cod升高會是什么原因呢?5.我這幾天看您的書,了解了活性污泥食微比的重要
性,但是條件有限,BOD、MLSS都不能測出(沒有恒溫箱和烤箱),還有什么問
接的判斷方式么?目前調試是不是缺少營養呢。6.投加碳源以什么為好,前兩天
加面粉,聽說面粉不好用,要用什么經濟適用呢?
回答:
1、不需要調節,不過只要不直接投加在生化池,問題不大。過量的話有影響,
會使出水色度增加。
2、這個關系不大,不過出水如果懸浮顆粒過多的話,則會導致生化池污泥量
增加,而有效成分卻不多。
3、污泥發黑耍增加曝氣,但絕對不是連續長時間曝氣,否則效果相反,適當
增加曝氣即可,有DO測定的話則可輔助判斷了。
4、投加了污泥后,曝氣多了。把投加的污泥內溶解后自然CQD上升。
5、這要看原水,如果是生活污水一般就不缺的,工業廢水的話,調查下源頭
藥劑情況,看看是否含有氮磷成分。
6、一般不需要投加的,如果要投加可以投加甲醇。
問題32:
我這是有個果脯加工廢水調試項目。原料有芒果、小番茄、菠蘿等。采用“調節+
中和沉淀+UASB+SBR”工藝,進水COD為10000左右,PH為3?4;目前廢水量為
40m3/d0該項目調試了半年,沒有什么效果。最大的問題是返酸太嚴重,頭天pH調到
10,第二天就降到7以下了。目前進水量不到l()m3左右,一過量后續單元全部返酸,
進而影響到厭氧、好氧的效果。(目前厭氧罐PH為6)。這個問題從何著手呢?
回答:
1、還是原水COD太高了吧。可以通過物化實驗看看混凝沉淀可以去除多少
COD,來判斷是否從追加物化處理入手。
2、也可通過前段水解酸化來減低后段水解酸化導致的PH值減低。具體需要
你通過實驗測試來判斷下。
問題33:
過幾天我要去調試一個淀粉廢水,請問需要注意些什么?
回答:
你說的調試是培菌嗎?如果是,那就按照正常培菌進行即可,淀粉廢水可能缺
乏氮磷,檢測看看廢水中的濃度,不足的話就要補充了。其他問題不大,倒是運行
穩定后,該類廢水容易發生絲狀菌膨脹,這個日后操作值得注意。
問題34:近期調試一個紡織印染廢水,90()噸/天,原水COD1()0()~2000,氨氮1
左右,經亞鐵和石灰混凝沉淀后,COD降到400?600,后進水解池,再經SBR生化后
排放,出水指標是COD60,氨氮5。具體情況如下:1.最近幾天由于壓濾機問題,沉
淀出水帶了很多泥進水解池,水解池出水原來是黑色帶臭味的,現在也變得稍微清
澈,氣味變淡,這是否是上述原因對污泥產生的影響,水解池總容積約400方,年前
拉過一車污泥,平時隔2?3天加點尿素磷肥,請問水解池中污泥培養還要其他措施
嗎?2.SBR池共三個,每個330方,現調試兩個,池中污泥SV9%,一直采用進水兼
添加面粉,白糖,尿素,磷肥的方式培養,一般進水1米,COD為350~500,同時每
池加面粉25kg(最近幾天無糖,且見泥不見長,改為50kg),糖5kg,尿素視出水氨
氮加2?6kg,磷肥1kg,至今泥不見明顯增長,由于條件簡陋,對污泥鏡檢只知后生動物
較多,但個體比較小,SBR池曝氣6小時,出水20D左右,增加曝氣時間,減少進水
量也不會降低,進水增加到1.5米池中COD會升高,是否是水難生化的原因,不知道
營養投加是否合適。3.現在出水呈黃色,色度較大,水解池完全發揮作用后是否會起到
一定脫色作用?
回答:
印染廢水本身不容易處理,所以:
1、物化段盡量保證去除率,在混凝沉淀上看看是否有改進,不如出水是否清
澈,如果還是帶有顆粒的話,最好再投加混凝劑,強化沉淀效果。
2、水解池還是要保證停留時間,當然脫水后廢水帶有太多的污泥顆粒,也是
不利于水解池處理效果的,并且溶解氧的控制很有必要,你可以測測看。
3、SBR池,培菌的話,看看方法是否得當,比如溶解氧的控制,進水流量及
濃度等,在培菌階段,如果進水濃度高的話,就延長曝氣階段時間。
問題35:
化工水成分濃度:CQD在400左右BOD100左右N.P都不高工藝類型:氧化溝我
覺得使用原水的話里面DOD太小,是不是要加面粉那?加的話加多少比較好那?還有N.P
加什么類型的好?
回答:
1、調試的時候可以投加輔助底物的,如果有生活污水更好了的。不投加的話
也沒關系的,只是培菌時間會延長。
2、氮磷補充的話,投加尿素,磷酸比較方便。開始2天悶曝,后面根據D。
濃度控制即可,回流開始時加大,后面慢慢減少,底物如果輔助添加的話,也是要
慢慢減少的。
問題36:
調試工藝,抑制絲狀菌的過程中發現的問題,二沉池懸浮一團一團的活性污泥顆
類,此時,氨氮去處率偏低,后來有兩個調整,效果不錯,但是理論上我說不明白,
現在又出現反復:我們調低回流比后,大團顆類污泥基本消失,同時降低剩余污泥排
放,氨氮去處率也提高,我們就是弄不明白這種現象是怎么產生的?調整回流比對它
的現象是怎么產生的?
回答:
1、出現二沉池成團污泥上揚,主要是絲狀菌膨脹后,污泥沉降性能變差,加
上水力負荷升高導致的。
2、你降低回流比后,有所改善的原因是,回流比加大后,流入二沉池的水量
上升,導致水力負荷上升。污泥沉降進一步惡化所致。
問:1、絲狀菌是不是很難根治,我們現在沉降比由90降到55左右,但鏡檢
仍然能明顯看到菌膠團周圍探出很細像頭發絲一樣的絲狀菌,很難去除2、我們
廠經常出現情況就是,進水量、水質、各參數基本不變,但是出水水質確有一定的
變化,主要是氨氮.我想請教一下,問題出現在那里?平時應該注意哪些?
答:
1、絲狀菌是否會產生,主耍與你的水質有關,所以不容易根治,操作得到還
是可以抑制其增殖過度的。
2、出水氨氮的波動,要看你的工藝是否能夠很好的去處氨氮的,有的工藝本
事不具備良好的脫氮能力,設計時也未加考慮,自然運行中遇到了脫氮要求高的情
況時,處理就比較困難了。
問題37:
我現在調試一印染廢水,工藝為水解酸化+硫酸亞鐵沉淀+接觸氧化,由于設計
不合理(無調節池,加藥沉淀后直接進生化),領導之前讓把水解池做調節用,所以
我們無厭氧調試兩個月不達標,CQD出水20(),生化進水85()。我覺得可能是硫酸亞鐵
沉淀效果不好,有較多殘留,加藥沉淀池(豎流沉淀)并有時會有浮泥直接進入生
化,搞得生化池鐵離子及鐵沉淀物越來越多,表觀泥量增加了。我一直擔心過多鐵會
造成泥中毒,(一直有有很多細小泥排出,但并不嚴重)所以排了兩次泥,sv降到
20%,并關小風機風量以減小風力,讓曝氣溫和適應掛膜(之前羅茨風機風力太大,曝
氣兇猛,五個中有兩個池掛膜不好)運行五天左右好象并沒太大變化。就在前幾天廠
區停進水三天間斷停電兩天生化池在沒排泥無出水情況下泥卻越發減少,現在進水后
基本無泥,不過膜上有部分,不很多。我想請教三豐老師:一這樣加硫酸亞鐵會造成
生化池逐漸中毒和加速老化嗎?二生化池泥在排泥后逐漸無故消失是怎么回事?難道
真就全住膜上了?之前應該無彭漲,池下應該也無沉積,有的話之前可能就顯現了。
如果中毒什么的也不浮泥呀。如果曝氣過量污泥微生物自身氧化,怎么連骨頭都沒
了?化骨綿掌?三接觸策化是需要一直開曝氣嗎?由于設備條件我們是如SBR樣的問
歇曝。如果曝氣過量會有怎樣表現呢?四之后他們要改造,恢復一半水解池,攪拌掛
膜,請問培養厭氧泥要注意什么呢?會不會如之前有人說有污泥上浮變白?
回答:
1、我想應該是工業廢水了硫酸亞鐵是用來作為還原劑,作為沉淀劑效果不是
太好。所以建議換換其他沉淀劑看看效果(試驗)。
2、如果沒有回流的話,接觸氧化池正常后就看不到活性污泥的,轉而出現掛
膜現象。生物膜厚度不是越厚越好的,你以后也可以觀察下的。所以,進水王常后,
也會恢復的。
3、曝氣的話,主要根據進水濃度和水量來變化的,當然,檢測值作為調節曝
氣量的依據。如果不能檢測D。,間歇曝氣也是可以的。
問題38:上周六悶曝后效果很好,放水后,轉天由于水量驟降到每小時30,鼓
風機風量下不來,溶解裳都5-6以上,曝氣池水質就變壞了,周一開始對一個池子悶曝
(其他池子不動),到現在悶曝的池子水質還不好,溶解氧也不高2-3(以前悶曝溶解
氧很高),其他池子緩解的很慢,現在風量已經降下來,溶解氧基本2-3。今天一個池
子溶解氧才0.5,已經厭氧了,對它進行中部回流排空發現排出的大量白色泡沫(從前
沒有排出過泡沫)。1.有什么建議改善水質?2.這次悶曝沒起作用是什么原因?是不
是太頻繁了?3.排空的白色泡沫是怎么回事?4.前一陣子,生化沉淀池和物化沉淀池
表面飄著一層不規則的白色漂浮物,不大,是不是蟲子褪的皮,還是什么其他的?因
為這兩個池子出現過魚蟲子(其他池子沒有)5.好氧接觸池的生物膜上出現白色水蚤
類生物,會不會對生物膜造成不好影響?如何去除?6.好氧接觸池底部會不會有淤
泥?
回答:
1、水質控制依靠各參數的合理控制以及進水的穩定性。而不是悶曝去解決的。
2、我們可以理解為,微生物活性受到抑制,或者進水濃度較高時,采用悶曝
可以緩解出水水質。但是,不是說用來頻繁和長期使用的方法,只是緩解癥狀,不
是根治疾病。
3、曝氣過度,微生物分解,水體粘度增加所致。
4、耍看看照片了的。否則不容易判斷。
5、對生物膜無影響,對生物膜更替有利。
6、除了死角,一般不會,多半是無機沉淀物。
問題39:
我現在在負責一個印染廢水的運營管理,但不知道為什么,出水COD一直很高,
一般都有200到300,偶爾好的時候能達標。水量大約6000方每天,調節池停留時間
為8.5h,水解酸化池10h,接觸氧化池12.5h,二沉池表負0.8左右,進水pH值在8到
10之間,接觸氧化氣水比在12.5左右,這里沒有溶解氧測定儀。提升泵每小時的流量
在380左右,VFA公司根本沒條件測,我聽聞以前測過原水的B/C是0.26左右,廠家
的印染工藝好像叫做梭織法,原水的鹽分好像很高,我曾經提議公司測,但沒有測。
厭氧進水COD在500到900之間,厭氧(即水解酸化)出水在400到600之間,好氧出
水在100到300之間,二沉池的出去效率也不是很高,請教三豐老師,幫忙診斷一
下,給些建議,謝謝了處理的工藝流程:調節池--水解酸化池--接觸氧化池-一加藥-
-二沉池。
回答:
1、印染廢水的話,一般都是比較難處理的,主要是廢水水質所含成分生物降
解比較困難,需要比較長的停留時間,你的系統水解池效果不明顯的話,后續的接
觸氧化池就比較難于完成任務了。
2、只有后面的加藥系統,主要針對懸浮顆粒,似乎對溶解性有機物效果不明
顯的。
3、盡量看看可否入生化前就用物化法去除些顆粒物,后短的生化部分盡量延
長處理時間,看看是否可以提高處理效率。
問題40:
調試一污水處理廠,工藝物化(絮凝沉淀)+A/A/O+SBR,處理水產品加工廢
水,設計日處理2500噸,實際日處理400噸,進水CQD200()-3000mg/l,氨氮
40mg/l,TP30mg/l,經過水解酸化后COD200mg/l左右,sv:20%,現在曝氣池出現泡
沫很多,做沉降比時,污泥沉降較快,5分鐘沉降匕為30%左右,上清液渾濁,帶有黃
色,鏡檢原生動物很少,只有菌膠團,溶解氧在2-3mg/l之間,采用開三小時停三小時
的曝氣方式,出水COD200-300mg/l,氨氮l8mg/l,TP10mg/l。
回答:
1、白色泡沫,按正常邏輯是負荷高了(看看F/M值)。但是堆積性不強。
2、黏附在泡沫上的污泥是活性污泥,出現這種情況通常是污泥老化或死亡導
致的,也有絲狀菌膨脹導致的(摟主顯微鏡沒有說是絲狀菌膨脹,故可以排除)
3、以上兩個判斷是截然相反的,但是在實際中卻同時看到了,通常會有如下
可能:污泥老化(或受到抑制,如化工廢水的某些成分)后解體,導致污泥量的下
降,也肯能是排泥過多,導致污泥量降低。當污泥量下降,進水有機物濃度又升高
的時候,通常會出現以上問題。
問題41:
我即將接手一個造紙廢水的調試,在山東這邊,現在氣溫比較低,請問在低溫條
件下調試需注意什么?溫度對微生物影響有多大?水溫不得低于?
回答:
1、低溫調試主要是要把培菌期會延長做好心理準備。溫度每降低10度。活性
降低50%水溫一般不低于10度。
2、低溫時,曝氣后,水中溶解氧較高溫季節含量高。所以,曝氣可以適當降
低。
問題42:
最近在調試,已有兩月但一直不達標,廢水成分如下:甲醇,二甲胺,甲苯,NN
二甲苯按,間氨基苯甲酸,磷酸氫二鈉。廢水含氯化鈉2000PPM,硫酸鈉7000PPM。
COD1500PPM水量700噸/天工藝如下:鐵碳微電解-石灰沉淀-水解酸化-耗氧-沉淀
水解池1800耗氧2200,sv3030%-40%,miss5000-9000,菌成長很快,排掉后很快生
成。目前水解出水900PPM
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