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文檔簡介
石灰回轉窯窯尾粉塵超低排放的對策摘要:針對鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司石灰回轉窯窯尾粉塵未達到超低排放標準的問題,實行了優化除塵器濾料、濾袋結構、布袋噴吹制度,優化風煤配比和治理除塵器漏風率等措施后,回轉窯窯尾粉塵濃度降至6mg/m3,氧含量掌握在10%以下,達到了超低排放的目標。近年來,國內各地日益嚴峻的陰霾天氣引起社會各界的關注,其主要緣由之一是工業廢氣中粉塵排放濃度高。2018年5月,生態環境部討論起草了《鋼鐵企業超低排放改造工作方案(征求看法稿)》,要求冶金石灰回轉窯粉塵排放濃度小于10mg/m3。煉鋼工業大氣污染物排放標準(GB28864-2012)中要求,石灰窯、白云石窯尾氣中的氧含量小于8%。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司原來執行企業內控的排放濃度(≤20mg/m3),實際達到10mg/m3左右,尾氣中氧含量為13%~15%,未達到超低排放的標準要求。本文分析了鞍鋼股份有限公司石灰回轉窯窯尾排放狀況,提出降低窯尾廢氣中粉塵和氧含量的詳細措施,以達到排放標準。1影響回轉窯粉塵超低排放的緣由分析1.1尾氣中粉塵濃度高尾氣中粉塵濃度高是由于粉塵未被布袋有效過濾掉而進入尾氣中造成的。分析緣由如下。(1)除塵器濾料的選擇不合理。濾料不符合窯尾煙氣工況要求,耐高溫柔耐堿度不足導致布袋損壞。(2)濾袋的結構不合理。袋口處與花板接觸不嚴密,袋底受氣流沖刷嚴峻,使該部位壽命與袋身不同步。(3)布袋噴吹制度不合理。除塵器運行過程中,噴吹制度對排放濃度起到關鍵作用。噴吹壓力大,超過了布袋的裂開強度,造成布袋局部吹漏;噴吹壓力不足,清灰力度不能作用到布袋底部,導致布袋表面塵餅不能剝落,形成局部積灰。由于鲅魚圈石灰回轉窯噴吹壓力和噴吹時間未能滿意清灰要求,噴吹管的噴吹孔徑變形造成氣流變形,結果損壞布袋,影響布袋壽命及除塵效果。(4)灰倉堵料比較嚴峻,除塵灰積灰過多掩埋了布袋,布袋長時間浸在除塵灰里最終損壞。1.2尾氣中氧含量高(1)測試設備及測試位置采納便攜式煙氣分析儀測定窯尾不同位置煙氣中的氧含量,測試設備規格及參數見表1。測試部位為兩條回轉窯(2#、3#回轉窯)除塵器前、后部位。除塵器前的部位為摻冷風閥后的測試孔,除塵器后的部位為煙囪的測試孔。<imgalt=“1.jpg”border=“0”src=“/UploadFiles/2019003/20201/Env/202001012049421517.jpg”/(2)測試結果及分析測試結果見表2。3#窯未摻冷風,計算其除塵器漏風系數及漏風率如下:<imgalt=“2.jpg”border=“0”src=“/UploadFiles/2019003/20201/Env/202001012049426336.jpg”/除塵器前空氣過剩系數:α1=21/(21-13.43)=2.77(1)除塵器后空氣過剩系數:α2=21/(21-14.6)=3.28(2)漏風系數:△α=α2-α1=3.28-2.77=0.51(3)漏風率:δ=△α×90%/α1=0.51×90%/2.77=16.57%(4)式(1)~(2)中的21為空氣中氧含量。對以上測試數據進行分析,得出以下結論:(1)經計算,3#窯除塵器在未摻冷風狀態下,漏風率為16.57%,與除塵器設計漏風率的標準要求(5%)還有較大優化空間。(2)2#和3#窯未摻冷風時,廢氣中氧含量分別為13.87%和13.43%,平均氧含量為13.65%,說明除塵器前系統及燃燒配風帶入較多冷風。(3)通過2#窯測試可知,摻冷風50%時,氧含量提高了1.49%;摻冷風30%時氧含量提高了0.88%,因此可通過降低廢氣溫度,削減摻冷風量,從而掌握氧含量。尾氣中氧含量高意味著過多的冷空氣進入系統內,增大了風量,這包括工藝因素和非工藝因素。工藝因素包括風煤配比不合理帶入過多的氧氣和為愛護布袋開啟摻冷風閥摻入的氧氣。非工藝因素主要是由于除塵器、預熱器、窯頭和窯尾部位漏風造成的。2降低尾氣中實際粉塵濃度實行的措施2.1選用合適的除塵濾料2.1.1特種化纖濾料的性能特點鲅魚圈回轉窯除塵器使用的是化纖濾料。常用的窯尾耐高溫濾料主要有諾梅克斯、特氟綸、P84等,化纖濾料種類及使用溫度見表3。<imgalt=“3.jpg”border=“0”src=“/UploadFiles/2019003/20201/Env/202001012049420125.jpg”/在實際應用中,多種材質的混合濾料正逐步取代單獨一種纖維的濾料,不同纖維揚長避短、優勢互補,從而降低成本、提高除塵效率。2.1.2除塵濾料的結構特點國內初期使用的濾料為紡織品濾料,1978年研發勝利了針刺氈濾料,實現了除塵濾料結構從二維向三維的突破,適用于脈沖噴吹類高氣布比的袋式除塵器,具有過濾效率高、運行阻力低的優越性。1994年勝利研發出覆膜濾料,實現了除塵濾料的過濾機理從體過濾向面過濾的轉化,后期我國又研制出高密面層針刺氈濾料。結合以上特種化纖濾料的性能和結構特點,并借鑒國內其它先進回轉窯產線窯尾濾料的實際應用狀況,選擇了一種諾梅克斯覆膜針刺氈濾料,該覆膜濾料的耐高溫、耐堿性、抗折性及阻力均優于常規濾料。在實際應用中該種布袋使用周期達到一年以上,能夠滿意實際排放濃度的標準要求。2.2優化濾袋結構在正確選擇材質的前提下,優化濾袋的結構,改善袋頭和袋底的加工工藝。對袋頭處砸繩處理后,花板處的積灰現象消逝;將袋身底部200mm長度做成雙層結構,并采納“十字型”縫制增加其堅固性,使袋底與袋身使用壽命達到同步效果。2.3優化噴吹制度依據以上分析,將噴吹氣體壓力調整為0.25~0.35MPa。依據煅燒不同物料所產生的粉塵量不同,在焙燒煉鋼石灰與輕燒白云石時采納不同噴吹間隔時間,從而保證了除塵效果,又降低了氮氣消耗。此外,為提高布袋壽命,檢查上線應用的噴吹管,嚴禁使用變形或損壞的噴吹管。2.4提高卸灰系統的穩定性給灰倉新增高、低料位計,同時輔以對灰倉的日常檢查以防止灰倉堵料造成布袋損壞。3降低尾氣中氧含量實行的措施及效果3.1精確風煤配比回轉窯所用焦爐煤氣成分及熱值見表4。<imgalt=“4.jpg”border=“0”src=“/UploadFiles/2019003/20201/Env/202001012049420354.jpg”/依據表5計算理論空氣量如下:V=0.0238(CO+H2)+0.0952CH4+0.0476(m+n/4)CmHn-0.0476O2=0.0238×(5.59+56.15)+0.0952×24.59+0.0476×[(2+1)×1.95+(2+1.5)×0.69+(3+1.5)×0.42+(3+2)×0.24]-0.0476×0.58=4.33(m3/m3)計算得出,1m3焦爐煤氣完全燃燒需要4.33m3空氣。取空氣過剩系數1.1,得出合理的風煤配比為4.8,將原來5.5的風煤配比降至4.8,削減因燃燒配風帶入的氧氣量。3.2降低預熱器出口溫度為保證入布袋溫度可控,不因高溫煙氣燒壞布袋,之前始終通過摻冷風閥掌握溫度,這無形中增加了尾氣中的氧含量。為解決此問題,通過調整推桿行程和間隔時間,實現窯尾熱煙氣與物料的充分熱交換,摻冷風閥開度由原有的45%左右降至15%左右,大大削減了該處摻進的氧氣。3.3降低除塵器漏風除塵器倉室蓋板和下部卸灰閥檢查孔是造成除塵器漏風的主要部位。更新除塵器全部蓋板密封條,解決了蓋板漏風問題。除塵器灰倉高料位時卸灰閥自動運轉卸料,到低料位時自動停止卸料,實現“料封”目標,徹底解決了灰倉漏風問題。3.4治理其它漏風部位給預熱器各觀看孔增加密封墊,定期更換窯頭、窯尾處的密封魚鱗片,盡可能削減冷風摻入。實行上述措施后,窯尾廢氣中實際顆粒物濃度從10mg/m3左右降低到6mg/m3,氧含量從13%~15%降低到10%以下
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