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文檔簡介

高COD和高氨氮餐廚廢水處理方法膜生物反應(yīng)器是將膜分離技術(shù)與傳統(tǒng)的活性污泥法組合而成的污水處理新工藝,在污水處理領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。但隨著廢水排放要求的提高,單一的膜生物反應(yīng)器很難滿足對(duì)高氮、高磷廢水去除率的要求,所以組合式膜生物反應(yīng)器的應(yīng)用越來越普遍,具有較好的發(fā)展前景。A/O-MBR工藝是將前置反硝化脫氮工藝與膜分離技術(shù)結(jié)合的具有高效脫氮除碳功能的組合工藝。一方面,膜生物反應(yīng)器可截留世代周期較長的硝化細(xì)菌,使硝化細(xì)菌在反應(yīng)器中富集,硝化進(jìn)程較為完全;另一方面,硝化產(chǎn)生的硝態(tài)氮可通過前置反硝化轉(zhuǎn)變成氮?dú)猓垢甙钡獜U水中的氨氮得到很好的去除,提高出水的總氮去除率。張爽等應(yīng)用A/O-MBR工藝處理高濃度氨氮廢水時(shí),出水COD、氨氮及TN的平均去除率分別達(dá)到96.17%、97.76%、76.29%。餐廚垃圾處理過程產(chǎn)生的廢水水質(zhì)復(fù)雜,具有高氨氮、高COD、高鹽分和高SS等特點(diǎn),處理難度較大,特別是餐廚廢水中含有較高濃度的氮素,如不進(jìn)行深度處置隨意排放,可引起水體富營養(yǎng)化。目前,我國很多城市對(duì)餐廚垃圾及相關(guān)廢水的處理處置都制定了嚴(yán)格的法律法規(guī)。筆者應(yīng)用A/O-MBR工藝探索餐廚廢水中COD及高濃度氨氮的去除機(jī)制,以滿足餐廚廢水的接管排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)也為餐廚廢水處理的實(shí)際工程應(yīng)用提供參考。1材料與方法1.1試驗(yàn)裝置與工藝流程試驗(yàn)裝置位于蘇州某餐廚處理公司內(nèi),其工藝流程如圖1所示。「MBR池及膜蛆件,細(xì)格柵 i-4-i缺氧池好氧池、'"―出水"皆化液及污泥回流圖]A/O-MBR工藝流程A/O-MBR由不銹鋼板制成,總有效容積為200L。因脫氮需要,將其分為缺氧池+好氧池+MBR池3個(gè)部分。缺氧池與好氧池容積比為1:3。MBR池中放置中國產(chǎn)PVDF簾式中空纖維膜,膜平均孔徑0.2pmo在進(jìn)水泵作用下,原水由進(jìn)水池經(jīng)過1mm的細(xì)格柵提升至缺氧池(圖1)。采用攪拌器對(duì)缺氧池進(jìn)行攪拌,好氧池由曝氣泵曝氣,MBR池內(nèi)安裝穿孔曝氣管,采用鼓風(fēng)機(jī)曝氣。采用出水泵使MBR池中的混合液經(jīng)過膜組件,完成膜過濾,由回流泵將MBR池的污泥及硝化液回流至缺氧池進(jìn)行反硝化。通過繼電器控制出水,MBR出水方式為抽8min,停2min。整個(gè)試驗(yàn)期間定期排泥,MLSS控制在6~13g/L,通過投加NaHCO3調(diào)節(jié)pH在6.5~8.0。1.2餐廚廢水水質(zhì)試驗(yàn)用水為蘇州某餐廚公司餐廚垃圾濕熱水解后產(chǎn)生的廢水,取自綜合池。經(jīng)過除雜預(yù)處理后其水質(zhì)如表1所示。項(xiàng)目COD/(mg-L-1)NH4+-N/(mg-L-1)NO3--N/(mg-L-1)TN/(mg-L-1)pH顏色數(shù)值5.0x103~8.0x103800~110046~851006~17007.78~8.16黑Tvxx色由表1可以看出,該廢水呈偏堿性,且具有較高的COD、氨氮及總氮,碳氮比在3~6。1.3測(cè)定項(xiàng)目與方法COD的測(cè)定采用重鉻酸鉀法;氨氮測(cè)定采用納氏試劑光度法;硝態(tài)氮測(cè)定采用紫外分光光度法;總氮測(cè)定采用過硫酸鉀氧化-紫外分光光度法;MLSS測(cè)定采用重量法;DO、溫度測(cè)定采用METTLERTOLEDO便攜式溶氧儀。1.4試驗(yàn)方法為了優(yōu)化A/O-MBR工藝對(duì)餐廚廢水中高COD及高氨氮的去除效果,試驗(yàn)共設(shè)計(jì)了7個(gè)工況,具體的試驗(yàn)方法如表2所示。工況時(shí)間/dHRT/dSRdT/回流比/%好氧池DO/(mg-L-1)缺氧池好氧池總HRT11~16312152002217~362.51012.5302002337~572810303002458~781.567.5303002579~991.24.863030026100~1200.93.64.53030027121~140.62.43303002

0注:回流比為MBR池回流到缺氧池的回流比。2結(jié)果與討論A/O-MBR組合工藝對(duì)COD的去除效果在反應(yīng)器運(yùn)行的140d中,對(duì)MBR上清液及出水的COD進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)。圖2為A/O-MBR工藝對(duì)COD的去除效果。反應(yīng)器進(jìn)水COD在5.0x103-8.0x103mg/L波動(dòng),平均進(jìn)水COD為6693mg/L。盡管進(jìn)水COD呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì),但出水COD穩(wěn)定在較低水平。組合工藝出水的平均COD為277mg/L,平均COD去除率達(dá)到95.68%。HRT和SRT的調(diào)整對(duì)COD去除效果影響不大,這表明MBR內(nèi)較高的污泥濃度增強(qiáng)了反應(yīng)器抗沖擊負(fù)荷的能力。XiangZheng等采用A/O-MBR工藝處理染色廢水,COD和BOD5去除率分別達(dá)到92.4%、98.4%。E2000II(W山網(wǎng)l(M)9080換MMW耳E2000II(W山網(wǎng)l(M)9080換MMW耳涵i洪整X4卻%而樸*妒出購*進(jìn)水—出水—MBRH清液?-廠去除率忠站m:監(jiān)!匕:方工賓郵土204060SO10012014070605040302()100時(shí)間足由圖2可知,MBR上清液的COD均值為760mg/L,要比出水COD均值高很多。分析原因可能是餐廚廢水含有較多的難降解大分子有機(jī)物質(zhì),在膜的截留作用下滯留于反應(yīng)器內(nèi),使反應(yīng)器上清液COD維持在較高水平。由于膜的高效截留,保證了出水水質(zhì)的穩(wěn)定。膜的截留作用對(duì)COD去除的平均貢獻(xiàn)率為7.58%。在反應(yīng)器運(yùn)行的第43~52天,在進(jìn)水中投加了較多的甲醇作為碳源,使得這段時(shí)間內(nèi)進(jìn)水COD比較高(12000mg/L左右),投加碳源的主要目的是增強(qiáng)反硝化效果,消除反應(yīng)器中積累的硝酸鹽。A/O-MBR組合工藝的硝化與反硝化效果2.2.1對(duì)NH4+-N的去除效果A/O-MBR對(duì)NH4+-N的去除效果如圖3所示。由圖3可知,A/O-MBR在140d的運(yùn)行中獲得了較好的硝化效果。系統(tǒng)進(jìn)水NH4+-N在800~1100mg/L之間波動(dòng),系統(tǒng)出水NH4+-N的平均質(zhì)量濃度為2.16mg/L,平均去除率為99.78%。在HRT不斷減小的情況下,對(duì)NH4+-N的去除效果未產(chǎn)生影響。可見,膜的高效截留作用使反應(yīng)器內(nèi)富集了大量硝化細(xì)菌,相對(duì)于傳統(tǒng)的活性污泥工藝,顯著增強(qiáng)了系統(tǒng)的硝化效果。將回流比由200%提高至300%,也未對(duì)硝化效果產(chǎn)生明顯影響。同時(shí)膜的截留作用對(duì)NH4+-N的去除作用微乎其微,平均貢獻(xiàn)率為0.03%。張爽等運(yùn)用A/O-MBR處理高濃度氨氮廢水,當(dāng)硝化液回流比為2,碳氮比為6時(shí)對(duì)NH4+-N的平均去除率高達(dá)97.76%同時(shí)膜截留作用對(duì)NH4+-N去除的平均貢獻(xiàn)率為0.9%。這與本試驗(yàn)的結(jié)果較一致。

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I(Mw8070605(<3(2(1OO12010080W時(shí)6020NO3--N的變化圖4為反應(yīng)器內(nèi)NO3--N的變化趨勢(shì)。由圖4可知,MBR上清液及出水的NO3--N經(jīng)歷了較大變化,反應(yīng)器出水NO3--N容易積累。分析原因主要是由于餐廚廢水是高氨氮的廢水,A/O-MBR硝化作用比較強(qiáng),會(huì)產(chǎn)生大量的NO3--N,這需要系統(tǒng)具有較強(qiáng)的反硝化作用,及時(shí)將產(chǎn)生的NO3--N轉(zhuǎn)化成N2。但餐廚垃圾濕熱水解后產(chǎn)生廢水中的COD有相當(dāng)部分是可生化性比較差的有機(jī)物質(zhì),這使得反硝化可利用的碳源不足,嚴(yán)重削弱了系統(tǒng)的反硝化效果,導(dǎo)致NO3--N積累。時(shí)iWd

時(shí)iWd在反應(yīng)的前25d,出水的NO3--N不斷上升,第25天時(shí)出水NO3--N高達(dá)542mg/L。投加甲醇作為碳源之后,出水的NO3--N在富碳源情況下被迅速消耗。在第58~88天進(jìn)行了最佳碳源(甲醇)投加量的探索性試驗(yàn)。在投加少量碳源的情況下,可以看到第58~73天NO3--N依然出現(xiàn)緩慢的積累。增加碳源投加量后,出水硝態(tài)氮下降。向廢水中投加1500mg/L甲醇時(shí),反應(yīng)器中基本沒有NO3--N積累。在反應(yīng)器運(yùn)行后期,出水NO3--N穩(wěn)定在20mg/L左右。JinyouShen等運(yùn)用A/O-MBR工藝處理高濃度硝酸鹽(3600mg/L)廢水,當(dāng)控制反應(yīng)器的pH在7.5~8.5、碳氮比為1.56、HRT為30h時(shí)硝酸鹽氮去除率為99.9%,并且反應(yīng)器中無亞硝態(tài)氮的積累,這個(gè)結(jié)果與筆者投加碳源情況下獲得的結(jié)果較一致。2.2.3對(duì)TN的去除效果圖5為A/O-MBR工藝對(duì)TN的去除效果。2040608010。3201那2040608010。3201那時(shí)間1800I6001如120()]0008006004002000由圖5可知,進(jìn)水TN在1027~1527mg/L之間波動(dòng),出水TN則在25~576mg/L之間波動(dòng),去除率為54.14%~97.46%,平均去除率為78.88%,其中膜截留作用對(duì)TN去除的平均貢獻(xiàn)率為2.47%。潘懿等應(yīng)用A/O-MBR處理城市污水

MBR段污泥質(zhì)量濃度為18~21g/L、HRT為4.4~4.8h、回流比為300%時(shí),TN去除率達(dá)到76.1%,這兩篇文獻(xiàn)報(bào)道的去除率與試驗(yàn)得出的TN平均去除率比較接近。由圖4和圖5分析可知,出水TN的變化趨勢(shì)與出水NO3--N的變化呈現(xiàn)一致性,且出水TN大部分是由NO3--N的積累引起的,只有少量的有機(jī)氮和氨氮。因此提高出水TN去除率的方法是增加系統(tǒng)對(duì)NO3--N的去除效果,即增強(qiáng)系統(tǒng)的反硝化效果。2.3最佳碳源投加量的探索一般污水中的BOD5/TN>3~5即認(rèn)為碳源充足,無需外加碳源。在試驗(yàn)的第58~88天,將硝化液回流比設(shè)置為300%,考察進(jìn)水投加不同量的甲醇(體積分?jǐn)?shù)>99%)作為碳源對(duì)系統(tǒng)脫氮效果的影響,投加量分別為500、1000、1500、2000mg/L(以甲醇所占的COD計(jì))。圖6為不同甲醇投加量下,進(jìn)、出水TN及NO3--N的變化趨勢(shì)。I I 1I I 1-第-階段!第一階段:菜的段!第四階段投加申醇:投加甲醇:投加甲醇:投加甲醇-500mg/L;1頷rtig^L;3順mg/平(KXJmg/L「 ; : —莊水TN; ; f出水TN: ; ,進(jìn)水N眼N: ; +出水NOv-N5 60 65 70 75 80 85 90I頌I20010008006W)20)0時(shí)間吊由圖6可知,當(dāng)進(jìn)水中的甲醇投加量為500、1000mg/L時(shí),出水中的NO3--N依然會(huì)累積,出水TN和NO3--N呈現(xiàn)上升趨勢(shì),出水TN由最初的78mg/L逐步提高到309mg/L,NO3--N由65mg/L提高到283mg/L。當(dāng)甲醇投加量21500mg/L時(shí),出水的TN和NO3--N逐漸下降,出水TN由309mg/L降至101mg/L,NO3--N由283mg/L降至63mg/L。在反應(yīng)器運(yùn)行后期,當(dāng)進(jìn)水投加甲醇1500mg/L時(shí)出水NO3--N很少積累(20mg/L左右)出水TN<80mg/L,獲得了良好的反硝化效果。2.4反應(yīng)器內(nèi)MLSS的變化及膜污染情況MBR池的跨膜壓差在經(jīng)歷了開始9d的緩慢增長后,在第10天開始快速上升,于第28天達(dá)到22kPa,此時(shí)取出膜組件進(jìn)行第1次清洗及藥劑浸泡。隨后當(dāng)反應(yīng)器維持較高的污泥質(zhì)量濃度(9~13g/L)時(shí),TMP增長緩慢,在100多天的運(yùn)行中未進(jìn)行膜清洗。膜清洗步驟為先對(duì)膜面進(jìn)行簡單的物理清理,然后進(jìn)行化學(xué)清理。化學(xué)清理時(shí)先用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%的次氧酸鈉溶液浸泡5h,再用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的檸檬酸鈉溶液浸泡4h,最后用清水浸泡。膜組件清洗后取得了良好的效果。膜生物反應(yīng)器內(nèi)MLSS的變化趨勢(shì)大體上為波動(dòng)中上升。MLSS由最初的4.727g/L逐步上升,最終穩(wěn)定在9~13g/L。MLSS波動(dòng)的主要原因是對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行了排泥操作。在反應(yīng)器運(yùn)行約兩周后對(duì)其進(jìn)行排泥,初始的排泥量約為反應(yīng)器體積的1/20,之后隨著進(jìn)水負(fù)荷的增加,適當(dāng)增加排泥量,最后使反應(yīng)器的污泥質(zhì)量濃度維持在9~13g/L左右。3結(jié)論(1)采用A/O-MBR工藝處理餐廚廢水,出水COD、NH4+-N、TN的平均質(zhì)量濃度

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