余熱發(fā)電量的探討_第1頁
余熱發(fā)電量的探討_第2頁
余熱發(fā)電量的探討_第3頁
余熱發(fā)電量的探討_第4頁
余熱發(fā)電量的探討_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

本文格式為Word版,下載可任意編輯——余熱發(fā)電量的探討天津振興水泥有限公司生產(chǎn)一線是日產(chǎn)2500噸熟料的新型干法水泥生產(chǎn)線,水泥磨是兩臺φ3.8×13m雙倉尾卸磨機系統(tǒng),于1998年正式投產(chǎn)。2022年11月份我公司利用純低溫余熱發(fā)電技術(shù),建成了年發(fā)電5000萬度的發(fā)電站,得志自用電量的25%,相當于儉約2萬噸標煤,減排5萬噸二氧化碳。余熱發(fā)電工程為公司在節(jié)能減排方面帶來了確定的收益。但由于余熱發(fā)電工程要消耗片面系統(tǒng)熱氣,與生產(chǎn)形成了確定的制約。窯、磨臺產(chǎn)分別由發(fā)電工程投產(chǎn)前的98.38t/h、66.06t/h降到97.23t/h、63.68t/h。針對余熱發(fā)電影響窯產(chǎn)質(zhì)量進而影響水泥磨臺產(chǎn)的生產(chǎn)狀況,我們主要從改善窯內(nèi)煅燒氣氛、提高熟料質(zhì)量、改善熟料易磨性、調(diào)整水泥磨機布局提高水泥磨臺效等方面舉行了提升。

1影響因素分析

1.1入磨物料性質(zhì)的影響

1.1.1熟料質(zhì)量差,強度偏低

余熱發(fā)電工程運行后,為合作余熱鍋爐取風(fēng),導(dǎo)致篦冷機內(nèi)“零壓面”前移,入窯爐二、三次風(fēng)溫下降,煤粉后燃、結(jié)圈的現(xiàn)象、窯內(nèi)煅燒溫度降低,展現(xiàn)恢復(fù)氣氛,影響了熟料煅燒,熟料f-cao偏高,質(zhì)量下降。

1.1.2熟料冷卻效果差,易磨性低

為保證供應(yīng)余熱鍋爐的煙氣量,在操作中,我們將篦冷機一段的料層厚度增加,但由于篦冷機風(fēng)機才能缺乏,結(jié)果導(dǎo)致熟料冷卻效果較差,出篦冷機熟料展現(xiàn)較多紅料,溫度在150℃左右。熟料煅燒及冷卻效果不好,熟料易磨性變差,進而影響水泥磨產(chǎn)質(zhì)量。

1.2水泥磨機布局、選粉機性能對臺產(chǎn)的影響

1.2.1襯板/隔倉板形式、粗細倉比例、隔倉板篦縫尺寸偏大

我們進入磨機內(nèi)部察覺由于磨機隔倉板篦縫磨損嚴重,篦縫變大,磨內(nèi)物料流速較快,粉磨效果變差。

1.2.2研磨體級配

磨機粗磨倉研磨體平均球徑偏大,粗倉咬不住料,磨內(nèi)物料流速較快,磨機粉磨才能下降,磨尾排渣多。水泥細度粗,比面積偏低。

1.2.3選粉機性能的影響

我們利用檢修機遇,檢查選粉機內(nèi)部布局,察覺選粉機進料處撒料盤磨損嚴重,導(dǎo)致物料分散不好,分級效果差,選粉效率降低,循負荷加大,磨機產(chǎn)量降低。

2解決措施

2.1提升熟料品質(zhì)措施

2.1.1改善煤磨內(nèi)部布局及對選粉機舉行耐磨處理,降低煤粉水份、細度

我們針對以上問題,分別對煤磨磨機內(nèi)部揚料板形式和布局舉行改造、入磨鎖風(fēng)裝置舉行了替換,由雙翻板式變更為分格輪式,加強了入磨鎖風(fēng)效果。對煤磨動態(tài)選粉機舉行耐磨處理等措施盡量降低煤粉細度。

2.1.2窯尾煙室及密封舉行改造,裁減系統(tǒng)漏風(fēng)

篦冷機各風(fēng)室制作密封,制止了大量冷風(fēng)的摻入,使廢氣溫度在磨機內(nèi)合理應(yīng)用,窯尾煙室通風(fēng)面積的擴大和密封裝置的技改,加強了窯內(nèi)通風(fēng)、降低了漏風(fēng)率,加之煤粉水份、細度得到合理的操縱,使的煤粉得到充分燃燒,制止了煤粉后燃、結(jié)圈等現(xiàn)象。

2.1.3篦冷機風(fēng)機改造,加大供風(fēng)量,降低熟料溫度

在2022年中修期間我們對篦冷機一室部位的四臺風(fēng)機:固定篦板風(fēng)機(G11)、一室風(fēng)機(G12)、活動梁風(fēng)機(G13、G14)做進一步的改造,主要提高其風(fēng)量與風(fēng)壓,平衡風(fēng)機風(fēng)壓由7644Pa提高至9500Pa。對降低熟料溫度有明顯效果。同時變更篦冷機錘破篦條位置,調(diào)整錘頭與篦條間隙小于25mm,保證出窯熟料粒度。

2.2調(diào)整磨機及選粉機內(nèi)部布局

在水泥磨大修期間,更換了變形的研磨體和襯板、隔倉板;修復(fù)了選粉機撒料盤及內(nèi)部磨損處;調(diào)整了磨機研磨體級配,降低粗倉平均球徑,加大了細磨倉的平均球徑。

3實施效果

3.1煤粉質(zhì)量也得到了確定的提高,煤粉水份含量平均達1.8%,細度降為6.8%。

3.2通過優(yōu)化篦冷機篦下壓力,將篦冷機二室壓力操縱在4800pa左右,一段篦床上的紅料量裁減了好多,出篦冷機熟料溫度也降到了100℃以下。

3.3篦冷機風(fēng)機風(fēng)量的加大也為了窯內(nèi)供給了更多的O2,裁減了窯內(nèi)恢復(fù)氣氛,使得煤粉在窯內(nèi)燃燒效率提高,不再產(chǎn)生結(jié)圈,熟料煅燒溫度提高,冷卻效果提高,出窯熟料粒度變小,熟料的強度及易磨性提高。

3.4篦條的提升使入磨大于25mm熟料所占比例由11%降到5%。近期熟料的小磨時間由中修前的32min左右降到了最近的29min左右,為水泥磨的提產(chǎn)奠定了根基。

4結(jié)語

通過上述技術(shù)改造較大的改善了余熱發(fā)電與生產(chǎn)相互制約,惡性循環(huán)的不良局面,在余熱發(fā)電量逐步提高的形勢下,窯平均臺效及熟料質(zhì)量也有了小幅的增長,同時熟料冷

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論