降低淬火表面碳勢超差的改善_第1頁
降低淬火表面碳勢超差的改善_第2頁
降低淬火表面碳勢超差的改善_第3頁
降低淬火表面碳勢超差的改善_第4頁
降低淬火表面碳勢超差的改善_第5頁
已閱讀5頁,還剩17頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、東風汽車緊固件有限公司降低零件淬火增脫碳超差2022-3-22報告人:2目錄4選題理由選題理由123現狀把握現狀把握目標設定目標設定解解 析析8對策實施對策實施567取得效果取得效果標標 準準 化化今后課題今后課題3一、選題理由對熱處理車間2014年1-5月熱處理不合格品統計分析:4一、選題理由2014年1-5月,熱處理工部285批不合格。上圖為不合格品類型分類,其中增脫碳共158批,占所有不合格品的55.44%。熱處理不合格品,絕大部分需要返工,這就占用了本不該占用的資源,增加了生產成本,影響生產計劃。工藝范圍內的增脫碳引起了下道工序的抱怨,電鍍車間有人認為磷化處理后表面產生的色差是脫碳引起

2、的,并進行了試驗(增脫碳對于磷化后色差的影響,目前正在做相關實驗)。5改善課題推進時間表6二、現狀把握1、熱處理調質線碳勢控制原理碳勢控制采用氮-甲醇滴注氣氛控制。甲醇、氮氣為保護氣體。液態丙烷通過汽化器站汽化,氣態丙烷通過管道輸送到熱處理車間,作為富化氣。丙烷通入爐內,由自動伺服閥控制氣態丙烷的通入及通入量。爐內的碳勢由丙烷的通入量決定。汽化器自動伺服閥7二、現狀把握2、熱處理車間現有調質線(淬火+高溫回火)7條。爐子狀態如下:8二、現狀把握805油爐碳勢與溫度控制1080油爐碳勢與溫度控制9三、目標設定返工件中由于表面碳勢不合格的返工比率由55.44%下降至30%以下節省返工成本2萬/月減

3、少下道工序抱怨10四、解析11四、解析1、人為失誤-28批17.7%12四、解析2、設備原因-98批62.0%部分設備定碳片測量碳勢結果13四、解析3、原材料因素-32批20.3%22批次35k,10批次10B21零件淬火后脫碳不符合工藝要求,經過金相顯微鏡觀察,端面和外圓脫碳不一致,即原材料本身脫碳。14四、解析15五、對策擬定1、在現階段生產情況下,利用定碳鋼箔片,對易出現增脫碳的1080油爐等設備進行碳勢確定,并調整,再進行確定,直至符合工藝要求。不符合工藝要求16五、對策擬定2、碳勢確定后,和工長溝通,安排相同碳勢要求的零件上線,如果當天的生產要求需要調整碳勢,重復對策1。備注:紅外氣

4、氛分析儀到位后,可利用此儀器代替定碳片,可極大的提高校定碳勢的效率。17五、對策擬定3、易增脫碳的的材料和零件進行大批量樣本的統計后,限定碳勢控制較好的爐子進行調制。如果大批量統計數據顯示出某一零件(或材料)的增脫碳的普適規律,可在確定原因后修改工藝。18五、對策擬定4、限定氣體流量計流量調整范圍,并在流量計上進行標注,寫入調質線作業指導書。19六、取得效果 限定流量計調整范圍后,由于碳勢不穩造成增脫碳超差的比率下降了50%。 化學分析定碳片得出碳勢與爐內實際碳勢有很大偏差,定碳片的最終碳勢只能反映爐內碳勢的綜合結果,據此校對爐內碳勢不夠準確。待紅外氣氛分析儀就位后,再進行驗證。20七、標準化 限定載氣流量計調整范圍已實現標準化。21七、標準化 載氣調整范圍已實現實現標準化。 利用在線碳勢檢測裝置,反饋調整顯示與實際值不一致爐子的碳勢。由于上述原因,暫時不能標準化。22八、今后課題 易增脫碳的的材料和零件進行大批量樣本的統計后,如果統計數據顯示出某一零件(或材料)的增脫碳在當前工藝下具

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論