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文檔簡介

1、唐鋼1260m3 高爐爐前技術進步(唐山鋼鐵公司煉鐵廠)摘要:經過多年的生產實踐,唐鋼1260m3 高爐爐前工作人員積累了很多經驗。通過加強出鐵管理和開口機、液壓泥炮及渣鐵溝的改造,滿足了高爐生產強化的需要,取得了顯著的效果。關鍵詞:高爐出鐵管理 爐前 設備改造1概況唐鋼1260m3高爐始建于1989年9月14日,該高爐設有兩個鐵口和一個渣口。開口機采用的是旋臂式開口機,泥炮為BG300型液壓泥炮,1998年12月25日大修,2000年2月28日投產,將開口機改為風動鑿巖機,泥炮改造為PW型液壓泥炮,同時取消放上渣,并對出鐵正點率進行了改革,最大限度的發揮爐前的工作潛力,保證高爐順行穩產高產。

2、唐鋼1260m3高爐第1代爐役和第2代爐役的爐前作業主要指標見表1。表1唐鋼1260m3 高爐爐前作業指標時 間 利用系數t/(m3.d) 出鐵間隔min 鐵口合格率% 減風堵口次數第一代爐役1.596 48 77 47第二代爐役至2004.12 2.16 35 92 32 出鐵管理2.1 出鐵正點率改革在第一代爐役, 每班出5次鐵,每次鐵前必須放上渣,但由于放上渣時設備故障多,經常出現渣口堵不上而被迫放風堵渣口,給爐況順行帶來了很多不利因素。這種出鐵正點率很不科學,同時放上渣弊大于利,于是取消放上渣,將正點出鐵改為控制出鐵間隔35±10min,必須在規定間隔內將渣鐵盡快排放干凈,每

3、次出鐵計算鐵量差。如果由于出鐵時間短,鐵沒出凈時,可采取壓炮出鐵法,臨時堵口58min后打少許泥。拔炮后,繼續出鐵,順利地將渣鐵排凈。如果出鐵時間不短,但鐵仍未出凈,可縮短出鐵間隔,盡快打開另一個鐵口。根據出鐵情況由爐前作業長靈活掌握,宗旨是不能造成爐內憋壓, 減風等現象。22 強化設備點檢,抓好設備日常維護設備運轉正常,可及時將鐵口打開,渣鐵出凈及時堵口。但由于職工對設備重視不夠,使設備帶病作業,給爐況造成隱患。曾多次出現開鐵口中由于開口機故障造成鐵口打不開,爐內憋壓減風。堵口時泥炮故障,造成放風堵口等現象。因此,加強爐前管理,是減少設備事故的關鍵。為此,唐鋼1260m3高爐采用了設備點檢掛

4、牌制。首先,對每個設備建立臺帳,由當班崗位工負責記錄設備情況。同時要求每班崗位工對所轄設備進行點檢,每小時一次。所發現的問題要及時通知中控室,由中控人員負責通知各相關單位,進行檢修處理,并將所發現問題及處理結果以文字的形式寫在點檢記錄本上。為了保證崗位工按時按規定路線點檢和點檢的效果,制定了點檢掛牌制度。車間及作業區要不定期在相關設備上掛上點檢牌,崗位工如果在點檢周期內不點檢設備發現不到點檢牌,則車間對崗位工進行考核,同時掛扣工長。通過實行點檢掛牌制,崗位工的責任心得到了加強,設備事故明顯減少。全廠將設備點檢掛牌制推廣,廠機動科也不定期對全廠設備掛牌,在點檢周期內發現不到點檢牌,視為未及時點檢

5、設備,廠對車間嚴肅考核。該設備點檢掛牌制,為管理好本車間設備,起到了良好的催促作用。設備運轉正常率達。.加強職工隊伍的培訓爐前工有%是唐鋼技校生,基本上能勝任本職工作,但對設備性能,檢修維護比較陌生,針對這一現象,廠將檢修人員與爐前工結成對子,對爐前工進行培訓。熟悉設備性能,掌握關鍵設備的工作原理、操作要領,使崗位工在短時間內能夠處理設備常見故障,及時恢復生產,這樣還可降低檢修人員的勞動強度。由操爐工負責對爐前工進行基本煉鐵知識的培訓,使他們掌握鐵量差的算法,會看生鐵中含Si量及爐渣堿度等。拓寬了職工的知識面,提高了職工的素質。公司每年還開展一次青工技術比武。并給予一定的物質獎勵。激發崗位工學

6、技術的熱情。與此同時加強職工的精神文明建設,樹立正確的人生觀,讓職工干一行,愛一行。設備改造.開口機加霧化水改造第一代爐役開口機為懸臂式電動開口機,該開口機是由回轉機構、升降機構、開鐵口機構、控制操作系統組成,回轉、升降為四連桿機構,電動開口機鉆桿旋轉速度無法控制,開口時,經常出現鐵口眼鉆偏、泥套鉆壞,特別是電動開口機開口能力差,不能及時打開鐵口。由于高爐冶煉強度的提高,使用無水炮泥,電動開口機已無法滿足正常生產的需要。2000年2月28日大修投產后,改用氣動式鑿巖機,鉆桿旋轉速度用風量大小控制,解決了鐵口眼鉆偏、泥套鉆壞的問題,同時鑿巖機具有打擊功能,大大的增加了開口機的開口能力。但由于炮泥

7、質量差,經常出現鐵口紅點長、滲鐵難開現象,鉆桿鉆至鐵口底部,鉆頭已經燒化。被迫用氧氣管燒開鐵口,從而出現出鐵時間短,渣鐵排放不凈。針對鐵口紅點長 、滲鐵 、鉆頭熔化現象,在開口機吹渣風管上加霧化水,開口時將霧化水調至適量,鉆至紅點滲鐵處時將霧化水打開,冷卻鉆頭、鉆桿,順利打開鐵口,減少了鉆頭鉆桿的使用量。減少了燒鐵口的次數。降低了開口成本,滿足了高爐生產的需要。3.2 液壓泥炮改造第一代爐役采用的是BG300型液壓矮身泥炮,該泥炮有轉炮 、壓炮 、打泥三個功能,結構復雜,尤其是更換打泥機構很不方便。故障點多,特別是堵口時,壓炮軌跡為不規則曲線。易造成堵口冒泥,破壞泥套及鐵口孔道中心線偏移,不利

8、于鐵口維護。第二代爐役改用PW型液壓泥炮, 取消了壓炮機構,回轉與壓炮由一個油缸完成。降低了堵口冒泥次數,穩定了鐵口深度,減少了鐵口難開現象。4渣鐵溝的改造增加主溝通鐵量唐鋼1260m3高爐主溝長12.55m,第一代爐役時采用搗打料修筑,主溝通鐵量為45萬t,修補解體非常頻繁,特別是由于斜度為1:8.59,鐵口泥套經常被渣鐵淹沒,處理鐵口很困難。第二代爐役時改用澆注料,主溝斜度調整為1:7.58,將渣壩下降100mm,解決了渣鐵淹沒泥套現象,有利于鐵口維護,通鐵量增加為810萬t。結束語唐鋼1260m3高爐爐前通過加強出鐵設備管理和設備改造,基本上滿足了高爐生產強化冶煉的需要。但仍存在不足之處,主要有:1炮泥質量對出鐵控制影響很大,無水炮泥質量需要改良和提高,目前水平尚不能滿足高爐生產的需要。2開

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