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文檔簡介

1、山東能源棗礦集團SHANDONG ENERGY ZAOZHUANG GROUP 洗煤廠水循環(huán)系統(tǒng)凈化過濾的探究 柴里煤礦選煤廠柴里煤礦創(chuàng)新成果評審表成果名稱: 洗煤廠水循環(huán)系統(tǒng)凈化過濾的探究 成果類別: 技術創(chuàng)新 申報單位(公章): 選煤廠 組成人員姓名性別年齡職務職稱主要創(chuàng)造人趙艷霞男40技術員助理工程師成果參與人馮志金 王建華 何光太 劉學敏成果起止時間2014.3-2014.7 申報單位意見 負責人:專業(yè)推薦意見 負責人: 成 果 材 料一、創(chuàng)新背景:自2004年起,柴里選煤廠先后經(jīng)過3次大的工藝技術改造,包括2004年的跳汰-重介聯(lián)合生產(chǎn)工藝、2012年的浮選生產(chǎn)工藝、2013年的擴容

2、改造與2014年3月完成重介-浮選聯(lián)合生產(chǎn)系統(tǒng)的構(gòu)成。至此,柴里選煤廠完成了采用重介-浮選聯(lián)合生產(chǎn)工藝對原煤的加工處理,精煤質(zhì)量穩(wěn)定可控,精煤產(chǎn)率顯著提高,經(jīng)濟效益相當可觀。但是,隨著生產(chǎn)時間的延長,影響系統(tǒng)正常運行的問題逐漸暴露出來,主要體現(xiàn)在煤泥水系統(tǒng)異常,循環(huán)水水質(zhì)引發(fā)多項問題,主要表現(xiàn)為脫介噴頭堵塞、浮選入料濃度無法正常稀釋調(diào)整等,最終導致原煤小時處理量下降、電耗大,介耗高、藥耗高等。因此,如何采取措施保證水質(zhì)滿足生產(chǎn)要求成為選煤廠急需解決的問題。 二、創(chuàng)新點及實施過程:在循環(huán)水管路安裝分流調(diào)節(jié)閥門,開車前提前將循環(huán)水中沉積物料分流排放;在¢濃縮機耙架安設噴淋水管,通過噴淋沖

3、洗,提高細粒物料沉淀回收幾率,降低細粒雜物隨溢流進入循環(huán)水中;在¢濃縮機周圍安裝擋泡堰,對溢流液中的漂浮物進行阻攔消除其中裹挾木屑雜物;在溢流匯集口處安裝過濾篦子對循環(huán)水進行濾粗。三、社會和經(jīng)濟效益: 通過循環(huán)水過濾凈化的探究,實現(xiàn)清水洗煤生產(chǎn),不僅降低了員工清理噴頭的勞動強度,不僅降低電力消耗、介質(zhì)消耗,而且提高精煤產(chǎn)率。1、每月可節(jié)省電費(130+24.5)*1450 *0.58 =12.99萬元;2、精煤每月增加經(jīng)濟收入34.2萬元;3、降低介耗,每月可減少選煤費用:1200*190=22.8萬元。由此計算,全年可增加經(jīng)濟收入(12.99+34.2+22.8)*12=839.9

4、萬元,經(jīng)濟效益十分可觀。水循環(huán)系統(tǒng)凈化過濾的探究與實踐一、立項背景自2004年起,柴里選煤廠先后經(jīng)過3次大的工藝技術改造,包括2004年的跳汰-重介聯(lián)合生產(chǎn)工藝、2012年的浮選生產(chǎn)工藝、2013年的擴容改造與2014年3月完成重介-浮選聯(lián)合生產(chǎn)系統(tǒng)的構(gòu)成。至此,柴里選煤廠完成了采用重介-浮選聯(lián)合生產(chǎn)工藝對原煤的加工處理,精煤質(zhì)量穩(wěn)定可控,精煤產(chǎn)率顯著提高,經(jīng)濟效益相當可觀。由于選煤生產(chǎn)采用重介+浮選的聯(lián)合運行的生產(chǎn)模式。重介系統(tǒng)脫介噴淋用水及浮選系統(tǒng)調(diào)漿稀釋水均來自濃縮機溢流水即循環(huán)水。而濃縮機入料又來自浮選系統(tǒng)尾礦水,浮選入料則為重介磁選尾礦。因此,重介、浮選兩系統(tǒng)的生產(chǎn)用水構(gòu)成一水循環(huán)而

5、重復使用(見圖一)。圖一 選煤廠水循環(huán)流程圖對重介系統(tǒng)來講,脫介效果的好壞,不僅影響到介耗量的大小,而且在一定程度上影響到精煤質(zhì)量,同時使原煤處理量受到制約;對浮選系統(tǒng)來講,調(diào)漿后的入料濃度影響到各產(chǎn)品質(zhì)量和藥劑用量。而這一切,均與循環(huán)水水質(zhì)密不可分。隨著生產(chǎn)時間的延長,影響系統(tǒng)正常運行的問題逐漸暴露出來,主要體現(xiàn)在煤泥水系統(tǒng)異常,循環(huán)水水質(zhì)引發(fā)多項問題,主要表現(xiàn)為脫介噴頭堵塞、浮選入料濃度無法正常稀釋調(diào)整等,最終導致原煤小時處理量下降、電耗大,介耗高、藥耗高等。因此,因此循環(huán)水水質(zhì)的問題成為生產(chǎn)正常進行的關鍵。二、創(chuàng)新點及實施過程:(一)創(chuàng)新點:通過原因分析、現(xiàn)場排查,對影響循環(huán)水質(zhì)量的各環(huán)

6、節(jié)安設過濾濾粗設施,進行凈化過濾,確保時至(二)實施過程:1、問題分析1.1存在問題循環(huán)水微細物料多,水質(zhì)黑,影響脫介效果和浮選系統(tǒng)入料的調(diào)漿根據(jù)水循環(huán)運行狀態(tài),循環(huán)水來源于一次、二次濃縮溢流,而濃縮機入料分別為浮選機、浮選柱尾礦及粗物料沉降液。實際生產(chǎn)過程中,這部分溢流含有大量浮選藥劑及微細粒物料。,一旦作為脫介噴淋水使用,其本身微細顆粒增加噴淋水粘度,在一定程度上增加磁鐵礦與煤粒表面的粘附程度,降低脫介效果。同時,作為調(diào)漿水使用,無法確定合理的用水量。同時,作為噴淋消泡降灰用水,其粘度和藥劑增加也會降低消泡脫泥減灰效果。1.1.2 雜物含量多從清理脫介噴頭來看,導致噴頭堵塞的主要是細小木屑

7、。這部分細小木屑本身就輕,再加上浮選藥劑的捕收能力,極不易沉淀而隨溢流流出存在于循環(huán)水中。重介生產(chǎn)時,泡沫中帶來的細小顆粒極易積存造成噴頭堵塞。1.1.3 泡沫處理難度大從實際操作來看,泡沫徹底處理難度大,一是泡沫泡沫的流動性較差,不宜隨水移動;二是泡沫“再生性”強,用水沖洗消泡后,看似泡沫已經(jīng)消失,但經(jīng)過沖擊攪動后又重新起泡。最終結(jié)果就是重新存在于循環(huán)水中,致使循環(huán)水微細顆粒多,水質(zhì)變黑。1.2問題原因分析1.2.1 循環(huán)水微細物料多,水質(zhì)黑的原因:從現(xiàn)場觀察分析來看,造成循環(huán)水微細物料多,水質(zhì)黑的最終原因是浮選系統(tǒng)生產(chǎn)過程中藥劑用量過多,配比不合理。再加上浮選產(chǎn)品回收處理上受粒度限制,極細

8、物料不能有效回收,在下一環(huán)節(jié)中極易重復類浮選的過程,才出現(xiàn)循環(huán)水微細物料多,水質(zhì)黑的現(xiàn)狀。1.2.2 泡沫不易處理的原因:由于泡沫在處理過程中,泡沫浮存在于各個濃縮機、精礦罐、循環(huán)水池的表面,從表面看似用水可以沖走,但經(jīng)過循環(huán)之后,進入另外一個地方之后仍然又出現(xiàn)泡沫,用水沖無法處理,再加上其自然“消滅”時間長,泡沫一旦出現(xiàn)極難消除。1.2.3 脫介篩噴頭堵塞的原因:(1)原煤在升井過程中,由于井下使用的竹笆、道木等生產(chǎn)需用的物質(zhì),在使用過程中經(jīng)過擠壓研磨形成片狀或碎屑,隨升井原煤進入加工環(huán)節(jié),一部分大的殘留物經(jīng)過揀選可以去除,但一部分細小部分無法通過人工手段撿除,最終進入水循環(huán)系統(tǒng)中,用于噴淋

9、脫介時造成噴頭頻繁堵塞。(2)水在轉(zhuǎn)存過程中,嚴格意義上來講其中仍然含有細小顆粒,這部分物料經(jīng)過的沉淀,在循環(huán)水池煤泥集聚。生產(chǎn)開車的瞬間如果有粒度稍大物料在噴頭噴射口處,細小顆粒物料會在此處迅速集聚造成噴頭堵塞。2、措施實施2.1循環(huán)水內(nèi)雜物的處理根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)實際,將進入循環(huán)水池的水源全部安裝過濾篦子,用重介系統(tǒng)拆卸下來不用的舊弧形篩板,根據(jù)現(xiàn)場泄水槽的大小,自制加工制作循環(huán)水過濾篦子,用于過濾循環(huán)水中的木屑、竹批等細小的雜物,同時在現(xiàn)場制作除雜工具,及時清理篩板上的雜物。 2.2分流調(diào)節(jié)閥門的安裝為了防止生產(chǎn)開始瞬間脫介篩噴頭堵塞事故的發(fā)生,降低生產(chǎn)期間的停車時間,在脫介篩噴淋水泵的出水管

10、路上安裝分流調(diào)節(jié)閥門(見圖二),在生產(chǎn)前,通過分流方式,將循環(huán)泵口處的積聚轉(zhuǎn)排至45米濃縮機沉淀回收,可以進一步降低脫介篩噴頭堵塞的頻率,不僅有效的降低影響生產(chǎn)時間,同時降低職工因環(huán)境狹窄給清理噴頭帶來的工作不便。圖二 分流示意圖:2.3擋泡堰的安裝為將泡沫固定和消除在45米濃縮池內(nèi),減少泡沫到處循環(huán)水池中,在濃縮池的溢流堰周圍安裝角鐵支架,高出溢流堰300mm的位置,用舊皮帶作為擋泡堰,將泡沫擋在濃縮池內(nèi)。在制作的過程中,既要考慮泡沫不能出,同時又能將水順利的溢流到泄水槽內(nèi),用U槽支架卡住濃縮池的溢流堰,為了防止U型卡槽固定不牢固,在溢流堰外側(cè)的卡槽角鐵上鉆孔焊接螺帽,用螺栓進行固定,增加角

11、鐵支架的牢固程度(見圖三)。圖三 濃縮機擋泡堰U型支架2.4二次擋泡板的安裝由于受濃縮機耙架的限制,擋泡堰的高度偏低,為防止雜質(zhì)越過擋堰進入溢流槽內(nèi),在泄水口處增加人字形二次擋泡板(見圖四),進行雜質(zhì)阻截。圖四 二次擋泡板2.5濃縮池內(nèi)消泡管路的安裝為提高消泡效果,將浮選泡沫在濃縮機內(nèi)處理掉,在濃縮池內(nèi)耙架上安裝兩道的噴水管路,在管路上間隔100mm鉆直徑8mm孔。分別于安裝的潛水泵連接,利用水的壓力,對濃縮池內(nèi)的泡沫進行消除,可以有效的控制和減少泡沫進入循環(huán)水系統(tǒng)(見下圖)。圖五 濃縮機噴淋消泡2.6浮選精礦罐消泡管路的安裝在浮選二樓和四樓的精礦罐內(nèi)安裝2寸的噴水管路,每個2寸管路上鉆兩排相

12、互交叉的6mm孔,兩孔之間的平面夾角成20°,增加消泡的面積及和消泡的效果。三、效果對比至2014年3月,循環(huán)水水質(zhì)凈化的治理項目全部完畢,生產(chǎn)運行表明,循環(huán)水治理措施有效,效果良好。下面是2013年5月份至2014年7月份脫介篩噴頭堵塞情況統(tǒng)計表(表一)及折線圖(圖六)。時間次數(shù)時間次數(shù)2013.5542014.1382013.6622014.2262013.7462014.3152013.8522014.432013.9472014.512013.10442014.622013.11512014.712013.1243表1 噴頭堵塞情況統(tǒng)計表圖六 噴頭堵塞情況折線圖由上圖可以看出

13、,通過水循環(huán)的過濾凈化,噴頭堵塞次數(shù)大大降低,凈化效果明顯,實現(xiàn)了循環(huán)水的良性循環(huán),有效降低了停車停料時間,保證了重介、浮選的正常運行。四、經(jīng)濟效益分析通過循環(huán)水過濾凈化的探究,實現(xiàn)清水洗煤生產(chǎn),不僅降低了員工清理噴頭的勞動強度,不僅降低電力消耗、介質(zhì)消耗,而且提高精煤產(chǎn)率。1、由于減少了生產(chǎn)過程中的停料次數(shù),每月縮短停料時間約24.5小時;小時處理量由原來的350噸/小時提高到453噸/小時,按每月洗選原煤20萬噸計算,每月縮短開車時間約70小時。生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行,大幅度降低電力消耗,重介系統(tǒng)負荷功率按1450kw,動力電價格按0.58元/度計,僅此一項每月可節(jié)省電費(130+24.5)*1450 *0.58 =12.99萬元;2、清水洗煤的實現(xiàn),不僅確保精煤的合格率達到100%,灰分指標為8.69%,同時精煤產(chǎn)率增加0.57個百分點。按每月洗選原煤20萬噸計算,增加精煤1140噸。精煤與洗混煤差價為按300元/噸計算,每月增加經(jīng)濟收入34.2萬元。3、循環(huán)水的過濾凈化,既減少了因脫介噴頭堵塞造成系統(tǒng)頻繁開停車帶來的介質(zhì)損耗,又因噴淋水濃度的降低而提高了對物料的沖洗脫介效果,使噸原煤介耗降低了0.95kg。按月洗選原煤20萬噸計算

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