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文檔簡介
1、課題背景 車輪是馬鋼的拳頭產(chǎn)品,由于它的特殊用途,考慮到安全性等因 素,所以對鑄坯質量有較高的要求。 車輪鋼在連鑄過程中因電磁攪拌和選分結晶等的作用,在鑄坯的 近表面和1/2半徑處區(qū)域存在明顯的碳偏析,它直接影響到車輪輪轂踏 面及附近區(qū)域的硬度,最終影響車輪的使用性能。 我們在對碳偏析研究過程中發(fā)現(xiàn)碳偏析分析的準確率對碳偏析研 究顯得尤為重要。因此,我們成立QC小組開展QC活勱,對車輪圓坯 碳偏析分析方法進行研究,更好的為連鑄工藝優(yōu)化提供支撐。 名詞解釋 碳偏析:凝固過程中碳元素分布不均勻的現(xiàn)象,稱之為碳偏析。 偏差度:同一個試樣測量值與平均值的比值: 。 碳偏析分析準確率:同一個試樣測量的偏
2、差度在0.951.05范圍 內視為準確,超出該范圍視為不準確。 姓名 性別 年齡 文化程度 職稱、職務 組內分工 劉學華 金友林 陶承崗 浦紹敏 男 男 男 男 40 33 35 28 碩士 博士 本科 本科 高級工程師 工程師 工程師 工程師 方案策劃、實施 方案策劃、實施 調查統(tǒng)計 方案實施 陳潔 屈文英 沈勇 女 女 男 27 24 45 碩士 本科 大專 工程師 工程師 實驗人員 調查統(tǒng)計 方案實施 方案實施 序 號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 時 項目名稱 5月 選擇課題 現(xiàn)狀調查 設定目標 原因分析 要因確認 制定對策 對策實施 效果檢查 標準化 總結打算 6月 7月
3、 8月 間 (2011年 9月 10月 11月 12月 備注:表中紅色箭頭為活動計劃,藍色實線為實際進度。 目前碳偏析分析方法是,用空心鉆在圓坯上鉆 取Ø30mm x20mm的柱狀樣,利用光譜檢測 碳含量,進行碳偏析分析。該方法存在的缺點 是: 1、試樣尺寸較大; 2、光譜光斑大,達到10mm; 3、因平均效應丌能 準確反映鑄坯碳偏析特征。 2011年1月到3月碳偏析分析準確率 序號 1 2 3 類型 個數(shù) 48 4 3 所占比例 累計百分比 分析試樣代表性差 分析試樣有油污 分析試樣藍樣 80.00% 6.67% 5.00% 3.33% 5.00% 80.00% 86.67% 91
4、.67% 95.00% 100.00% 4 5 分析誤差 其他 2 3 主要癥結 分析試樣 代表性差 分析試樣 有油污 分析試樣 藍樣 分析誤差 其他 通過現(xiàn)狀調查分析,我們決定把碳偏析分析準確率由70%提 高到90%作為本次QC活動的目標。 90% 70% 活動前 活動目標 沒有有效的清洗措施 試樣未清洗干凈 試樣帶油污 取樣位置人為偏差 磁座鉆無調速 磁座鉆轉速快 未嚴格按要求取樣 培訓不夠 磁座鉆操作不當 取樣密度不夠 沒有取樣規(guī)程 取樣方法不當 試樣鉆取過程溫度較高 冷卻水溫高 冷卻不足 分析 試樣 代表 性差 末端原因 1 末端原因 2 末端原因 6 末端原因 3 末端原因 5 末端
5、原因 4 序 號 末端原因 確認內容 確認方法 確認標準 負責人 完成時間 1 沒有有效的 清洗措施 丌同清洗方法 對比實驗(丌同 清洗后測量差 對檢測數(shù)據(jù)的 清洗方法) 值5% 影響 沈勇 2011.05 2 磁座鉆無調速 轉速對碳燒損 的影響 現(xiàn)場檢測 丌出現(xiàn)藍樣 浦紹敏 2011.05 3 取樣位置 人為偏差 取樣位置偏差 對比試驗 丌同位置測量 對分析數(shù)據(jù)的 陶承崗 (丌同位置取樣) 差值5% 影響 2011.05 序 號 末端原因 確認內容 測量柱狀樣溫 度和冷卻水溫 度 確認方法 確認標準 試樣溫度 100 冷卻水溫度 50 負責人 完成時間 4 冷卻水溫高 現(xiàn)場檢測 陳潔 201
6、1.05 5 沒有取樣規(guī)程 測量試樣尺寸 現(xiàn)場檢測 試樣徑向厚度 屈文英 3mm5mm 2011.05 6 培訓丌足 鉆樣操作人員 1、查閱培訓記錄 合格率100% 金友林 培訓情況 2、現(xiàn)場技能考核 2011.05 n小組成員對比了丌同清洗方法對試樣檢測結果的影響,發(fā)現(xiàn)超聲波清洗過的 試樣碳含量顯著下降,數(shù)據(jù)證明試樣加工過程中沾染的油污嚴重地影響了碳 含量的檢測分析,清洗前后測量差值5%。 序號 1 2 3 取樣位置 圓坯邊緣位置 半徑1/2位置 半徑3/4位置 普通察洗后 試樣碳含量(%) 0.74 0.64 0.70 超聲波清洗后 試樣碳含量(%) 0.63 0.60 0.61 測量差值
7、 16% 6.4% 13% 4 圓坯中心位置 0.70 0.66 5.8% 測量差值5% (不符合標準) 小組成員經(jīng)過實際操作發(fā)現(xiàn),取樣時 雖然鉆頭速度丌可調,但丌會造成試 樣表面發(fā)藍(藍樣)。 是否產(chǎn)生藍樣 分析面 且光譜分析面在圓柱形上表面,而藍 樣發(fā)生區(qū)域為圓柱樣側面。 不出現(xiàn)藍樣 (符合標準) 由于取樣位置人為偏差,在取光譜圓柱樣時,很難保證五個圓柱樣的圓心落在同 一條直徑上,造成分析結果丌能很好反映徑向的碳含量分布。但經(jīng)試驗數(shù)據(jù)驗證 ,影響丌大。 序號 取樣位置 同一徑向直線 丌同徑向直線位置 測量差值 1 2 3 4 圓坯邊緣位置 半徑1/2位置 半徑3/4位置 圓坯中心位置 0.
8、63 0.62 0.61 0.67 0.64 0.62 0.62 0.67 1.6% 0% 1.6% 0% 測量差值5% (符合標準) 小組成員測量冷卻水溫度,冷卻水溫 度為2040。 冷卻水溫度 試樣溫度 小組成員利用測溫槍現(xiàn)場測量了鑄坯 和試樣的溫度,發(fā)現(xiàn)在開勱冷卻水的 情況下,鑄坯和試樣溫度均低于 100。 試樣溫度 100 冷卻水溫度 50 (符合標準) 試樣直徑30mm 由于目前對碳偏析的檢測及分析沒有統(tǒng)一的標準,操作時憑經(jīng)驗用磚頭取樣,目前的 取樣方法是延徑向取5個柱狀樣,每個試樣徑向厚度為30mm,通過查閱相關資料, 碳偏析分析時,試樣徑向厚度一般為35mm。 徑向厚度大于35m
9、m 不符合標準 取樣人員上崗前都經(jīng)過培訓,培訓時 長為4小時。 培訓 考核 通過查閱培訓記錄和現(xiàn)場技能考核, 鉆樣操作人員的操作合格率為100% 合格率100% (符合標準) 沒有有效的 清洗措施 沒有取樣規(guī)程 序號 主要原因 對策 目標 措施 負責人 地點 完成日期 1 沒有取樣規(guī)程 制定取樣規(guī) 程 增加取樣密度, 1、制定新的取樣方 減小試樣尺寸 至3-5mm 2、采用刨床刨取屑樣 金友林 3、編制取樣規(guī)程 試樣加工 站 7.15 2 沒有有效的清 采取有效的清 降低油污的影 將試樣放入超聲波清洗 洗措施 洗措施 響 儀進行清洗 沈勇 煉鋼所 7.20 30mm 12mm 進刀橫向 方向
10、頭 刨 前 方 向 進 進刀深度 380 12×12mm22 15×15mm 方向 380 150 25 通過制定取樣規(guī)程,改變取樣方式,由取片樣代替柱狀樣, 之前碳偏析分析反映的是每隔420s的變化情況,現(xiàn)在片樣反 映的是間隔幾秒的變化情況,達到增加取樣密度,比較真實 的反映碳偏析的目標。 項目 試樣尺寸 反映的凝固時間 取樣密度 柱狀樣 30mm 420s 38mm 片樣 1-2mm 42s 2mm左右 對策實施后碳偏析分析準確率的情況: 對策實施之后,每一個片樣都能更真實的反映該偏析點碳含 量的真實值,能更客觀的反映鑄坯偏析特征,提高碳偏析分 析準確率。 對策實施后碳
11、偏析分析準確率情況 試樣編號 1 2 3 4 5 一次測量值 0.531 0.525 0.514 0.522 0.522 二次測量值 0.540 0.510 0.510 0.510 0.520 偏差度 1.02 0.97 0.99 0.98 1.00 準確率 6 7 8 9 10 0.525 0.526 0.529 0.523 0.518 0.510 0.510 0.510 0.530 0.525 0.97 0.97 0.96 1.01 1.01 100% 把從圓坯上取下的片樣放入超聲波 清洗儀進行清洗,去掉試樣表面的 油污,避免對分析結果造成影響。 通過對試樣進行超聲波清洗,達到減少試樣上殘
12、留的油污的目標, 通過對結果進行比較,可以看出經(jīng)過超聲波清洗后的試樣,兩次檢 驗結果比較一致。 試樣編號 取樣位置 普通擦洗后試樣碳 超聲波一次清洗試 超聲波二次清洗試 含量(%) 0.70 0.66 0.69 0.71 樣碳含量(%) 0.63 0.62 0.61 0.67 樣碳含量(%) 0.63 0.62 0.61 0.67 1 2 3 4 圓坯邊緣位置 半徑1/2位置 半徑3/4位置 圓坯中心位置 (一)對策實施后的效果 主要原因 沒有取樣規(guī)程 沒有有效的 清洗措施 比較結果 對策實施前 取樣丌規(guī)范,取樣密度丌 夠,丌能準確反映碳偏析 特征 存在油污污染,影響碳含 量檢測 對策實施后
13、統(tǒng)一取樣規(guī)程,取樣方法有效, 取樣密度增加,基本符合碳偏 析特征 試樣清洗后降低了對分析結果 的影響 對策實施前后碳偏析分析準確率 (二)目標值完成情況 活勱前 活勱目標 活勱后 70% 90% 95% 活動前 活動目標 活動后 (三)效果跟蹤檢查 120% 100% 80% 70% 94% 96% 96% 95% 60% 40% 20% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 (四)活動后碳偏析分析不準確的癥結排查情況 序號 1 2 3 4 類型 片樣發(fā)藍 試樣二次污染 人員操作失誤 分析試樣代表性差 個數(shù) 9 3 2 1 所占比例 60.00%
14、20.00% 13.33% 6.67% 累計百分比 60.00% 80.00% 93.33% 100.00% 9 9 8 主要癥結 試樣數(shù)量,個 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 0 片樣發(fā)藍 試樣二次污染 人員操作誤差 分析試樣代表性差 原因種類 活動前問題的主要癥結已基本得到解決! (五)效益評估 通過QC小組活勱,小組成員制定了一整套新 的取樣制樣方法,及相關改進措施,把碳偏析 分析準確率由原來的70%提高到95%,對連 鑄工藝優(yōu)化改進提供了更好的支撐。 通過本次QC活勱,小組成員集思廣益、 齊心協(xié)力、團結協(xié)作,很好的發(fā)揮了主觀 能勱性,大大提升了小組成員提出、分析 和解決問題的能力,綜合素質得到增強。 小組成員在QC活勱過程中加深了對碳偏 析方面知識的了解,掌握了利用實驗驗 證創(chuàng)新思路的研究方法,提高了團隊工 作的能力,加強了團隊凝聚力 標準化 措施一:為了固化對策措施,特 制定了圓坯碳偏析試樣取樣方 法,標準號:MTS600012011-01,保證以后取樣作業(yè)的 標準化。 我們將本次活動所確定 的工藝方案及有關圖紙資料, 匯編成冊,并把所有資料收 集整理,歸檔保存。 質量意識 5 4 3 通過小組成員在整個QC活勱中的 自
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