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文檔簡介

注冊(cè)編號(hào):FJWJ20151622#福建省工程建設(shè)第三十一次注冊(cè)編號(hào):FJWJ20151622#質(zhì)量管理小組代表會(huì)議資料提高48~50米超長PHC管樁成樁合格率執(zhí)筆:林志龍發(fā)布人:林志龍福建省第五建筑工程公司“眾志成城”QC小組二零一六年叁月

目錄一、課題介紹……………………1二、小組簡介……………………3三、選題理由……………………4四、現(xiàn)狀調(diào)查……………………4五、確定目標(biāo)值…………………6六、原因分析……………………7七、要因確認(rèn)……………………8八、制定對(duì)策……………………18九、實(shí)施對(duì)策……………………19十、效果檢查……………………21十一、鞏固措施…………………23十二、總結(jié)及今后打算…………24十三、附表………25課題介紹1、工程概況:寧德(漳灣)臨港工業(yè)區(qū)冶金產(chǎn)業(yè)園搬遷安置房1~8#樓工程由寧德市漳灣臨港工業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)投資建設(shè),中船第九設(shè)計(jì)研究院工程設(shè)計(jì)。本工程位于福建省寧德市;本工程為八棟十一層框架剪力墻結(jié)構(gòu)的住宅樓;無地下室,總建筑面積50790.65㎡。本工程基礎(chǔ)部分采用先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土管樁(PHC樁)。本工程基礎(chǔ)采用預(yù)制混凝土高強(qiáng)度管樁,PHC管樁設(shè)計(jì)樁長約50m,直徑600mm,AB型壁厚125mm,總樁數(shù)682根。表1管樁樁型樁徑(mm)樁數(shù)(根)樁尖類型樁長(m)持力層設(shè)計(jì)承載力(KN)PHC600682十字型48~50砂土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖層2150制表:林志龍日期:2015年7月14日根據(jù)鉆孔揭露情況,場地巖土層分布及其特征自上而下分述如下:各土層情況統(tǒng)計(jì)表表2位置類別性質(zhì)揭示厚度素填土以粘性土為主0.70~6.10m粉質(zhì)粘土可塑、干強(qiáng)度中等、中等韌性1.60~17.00m淤泥流塑狀,干強(qiáng)度較高,韌性較低10.60~31.00m含泥中粗砂含少量泥質(zhì)或夾雜粘性土1.40~13.20m殘積砂質(zhì)粘性土韌性及干強(qiáng)度中等,遇水易軟化、崩解3.40~16.10m全風(fēng)化花崗巖巖芯呈堅(jiān)硬土狀,巖體極破碎1.60~12.30m散體狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖結(jié)構(gòu)已大部分破壞,巖芯以砂土狀為主3.00~12.60m碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖巖體破碎,巖芯已碎塊狀為主≥5.1m制表:林志龍日期:2015年7月15日典型地質(zhì)剖面圖,見圖1圖1場地典型地質(zhì)剖面圖制圖:林志龍日期:2015年7月15日工程難點(diǎn)表3序號(hào)難點(diǎn)①地質(zhì)巖層變化復(fù)雜②淤泥層厚度較厚③成樁需四節(jié)樁,接頭達(dá)到三個(gè)④地下水位較高制表:林志龍日期:2015年7月16日基于以上幾個(gè)難點(diǎn),項(xiàng)目部成立QC小組展開PDCA循環(huán)活動(dòng)二、小組簡介QC小組概況表表4小組名稱福建省第五建筑工程公司“眾志成城”QC小組課題名稱提高48~50米超長PHC管樁成樁合格率課題類型現(xiàn)場型小組人數(shù)10人成立時(shí)間2004年6月8日重新注冊(cè)日期2014年3月10日注冊(cè)編號(hào)FJWJ:20151622#小組組成以現(xiàn)場施工技術(shù)人員為主活動(dòng)時(shí)間2015.7~2015.12活動(dòng)次數(shù)12次QC教育時(shí)間平均72小時(shí)合理化建議采納實(shí)施3條制表:林志龍日期:2015年7月20日小組成員簡介表5序號(hào)姓名職稱文化程度職務(wù)小組職務(wù)組內(nèi)分工1張海平高工本科項(xiàng)目經(jīng)理組長組織策劃、制定方案2鄭志良工程師本科技術(shù)負(fù)責(zé)人成員方案實(shí)施、技術(shù)指導(dǎo)3林志龍助工本科施工員成員QC指導(dǎo)、資料編制4蘇小玲工程師本科安全員成員安全監(jiān)督5周家建工程師本科質(zhì)檢員成員質(zhì)量檢查控制6黃志強(qiáng)助工本科施工員成員現(xiàn)場實(shí)施7何志斌助工本科施工員成員現(xiàn)場實(shí)施8陳達(dá)華助工本科施工員成員現(xiàn)場實(shí)施顧問劉伏華高工本科分公司經(jīng)理顧問決策指導(dǎo)陳志彬高工碩士公司技術(shù)質(zhì)量部顧問技術(shù)指導(dǎo)制表:林志龍日期:2015年7月20日小組活動(dòng)制度表6序號(hào)制度內(nèi)容1小組活動(dòng)每月不少于兩次,每次活動(dòng)均有記錄2小組制定嚴(yán)格的考勤制度,小組成員無故缺席則予以除名3定期對(duì)小組成員進(jìn)行QC教育,每次不少于2小時(shí)4小組成員分工明確,跟蹤各道工序,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改5小組成員要求有責(zé)任心,以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)說話制表:林志龍日期:2015年7月20日三、選題理由3、節(jié)約造價(jià)需要3、節(jié)約造價(jià)需要本工程在壓樁施工過程中,優(yōu)化施工工藝,改進(jìn)施工方法,提高勞動(dòng)效率,使人工費(fèi),管理費(fèi)支出減少,一定程度節(jié)約了成本。1、質(zhì)量控制需要該工程地質(zhì)條件較差,且淤泥層較厚,易造成PHC管樁產(chǎn)生浮樁現(xiàn)象,影響工程質(zhì)量。實(shí)例說明:御景藍(lán)灣2、技術(shù)攻關(guān)需要此工程樁長較長,需四節(jié)樁接樁成樁,垂直度及貫入度控制較難,成樁容易偏移。提高48~50米超長PHC管樁成樁合格率 四、現(xiàn)狀調(diào)查為了確保PHC管樁達(dá)到設(shè)計(jì)要求,2015年7月13日~2015年7月20日項(xiàng)目部組織QC小組主要成員及建設(shè)單位,監(jiān)理單位,一同到已施工的工地現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查分析。分別對(duì)惠安源盛城市花園、清濛百盛通廠房、安溪汽車總站、御景藍(lán)灣進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,總計(jì)抽樣400點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查,其中合格點(diǎn)335點(diǎn),存在不同程度質(zhì)量問題的65點(diǎn),合格率為83.8%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù),繪制下列兩個(gè)表格:影響PHC管樁工程質(zhì)量的現(xiàn)場調(diào)查表表7序號(hào)項(xiàng)目(所有項(xiàng)目抽檢頻數(shù)均為20)超標(biāo)數(shù)量工程編號(hào)合計(jì)12341樁頂上涌7887292樁身接頭質(zhì)量差5756233樁體不順圓212164樁位偏移122055有效樁長不足000116樁身斷裂01001合計(jì)(所有頻數(shù):5×20×4=400處)合格率:83.8%65備注:1:惠安源盛城市花園2、清濛百盛通廠房3、安溪汽車總站4、御景藍(lán)灣制表:林志龍時(shí)間:2015年7月15日影響PHC管樁工程質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)表表8序號(hào)項(xiàng)目頻數(shù)(條)累計(jì)頻數(shù)累計(jì)頻率%1樁頂上涌292944.62樁身接頭質(zhì)量差235280.03樁垂直度65889.24樁位偏移56396.95其他265100合計(jì)65制表:林志龍時(shí)間:2015年7月18日根據(jù)以上表,繪制質(zhì)量問題排列圖:從排列圖中可以看出:“樁頂上涌”從排列圖中可以看出:“樁頂上涌”、“樁身接頭質(zhì)量差”占總頻數(shù)的80.0%,為“關(guān)鍵的少數(shù)”,是影響PHC樁主要質(zhì)量問題。圖2質(zhì)量問題排列圖制圖:林志龍日期:2015年7月19日五、確定目標(biāo)值在2015年7月中旬的調(diào)查中,五個(gè)調(diào)查工地的平均合格率為83.8%,其中惠安源盛城市花園地管樁合格率最高,達(dá)到了85.7%。根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)整本工程特點(diǎn),綜合對(duì)比各項(xiàng)資源及場地地質(zhì)情況,QC小組制定了以下目標(biāo)值:超長樁PHC管樁超長樁PHC管樁成樁合格率由原來的83.8%提高到94%94%設(shè)定依據(jù):(1)PHC管樁不合格率為16.2%。樁頂上涌和樁身接頭質(zhì)量差兩個(gè)主要原因占不合格總數(shù)的80%。在施工中,如若解決。將使PHC管樁的總體合格率將提高[80.0%(88.2%80.0%)×2]×16.2%=10.3%,從而達(dá)到94.1%目標(biāo)值。(2)本工程力保創(chuàng)優(yōu),自開工以來得到公司各部門的重視,確保工程人力、物力得到更大投入,從公司領(lǐng)導(dǎo)層到小組成員都表現(xiàn)出了對(duì)完成課題目標(biāo)極大的熱情和滿滿的自信。經(jīng)以上兩個(gè)方面的分析,小組認(rèn)為94%的合格率目標(biāo)一定可以實(shí)現(xiàn)!83.8%94.1%六、原因分析5、管樁原材料不合格5、管樁原材料不合格4、測量儀器未定期鑒定4、測量儀器未定期鑒定3、接樁不正樁身彎曲樁身彎曲6、壓樁速度過大垂直度偏差垂直度偏差強(qiáng)行壓入樁機(jī)下陷傾斜強(qiáng)行壓入樁機(jī)下陷傾斜7、焊條潮濕7、焊條潮濕樁頂樁頂上涌樁身接頭質(zhì)量差擠土效應(yīng)擠土效應(yīng)焊縫氣孔,裂紋焊縫氣孔,裂紋2、壓樁順序不合理2、壓樁順序不合理工人操作不合要求焊接方法不當(dāng)工人操作不合要求焊接方法不當(dāng)未完全溶合及焊透未完全溶合及焊透工人缺乏工人缺乏技術(shù)交底8、焊接次序不當(dāng)8、焊接次序不當(dāng)1、工人新進(jìn)場1、工人新進(jìn)場電流控制不當(dāng)、操作不當(dāng)電流控制不當(dāng)、操作不當(dāng)9、焊工水平技能不足9、焊工水平技能不足注:末端因素:圖3關(guān)聯(lián)圖制圖:林志龍日期:2015年8月27日七、要因確認(rèn)經(jīng)過小組的討論分析得出9個(gè)末端因素,制定要因確認(rèn)表:要因確認(rèn)表表9序號(hào)末端原因確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)方式確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人1工人新進(jìn)場考核操作人員專業(yè)培訓(xùn)情況調(diào)查分析全體操作工人100%掌握各自崗位操作技能。張海平2壓樁順序不合理檢查壓樁順序是否合理現(xiàn)場驗(yàn)證確保成樁按事先安排合理順序施工。鄭志良3接樁不正檢查樁體垂直偏差度現(xiàn)場驗(yàn)證樁垂直偏差度≤0.5%鄭志良4測量儀器未定期鑒定檢查儀器有無合格證件,有無定期送檢測試測量儀器均有合格證,允許偏差值≤3mm。周家建5管樁原材料不合格檢查樁規(guī)格、型號(hào)、尺寸、外觀質(zhì)量、尺寸偏差、管樁堆放及樁身破損情況等現(xiàn)場驗(yàn)證管樁證件齊全,現(xiàn)場堆放整齊,樁身無破裂情況黃志強(qiáng)6壓樁速度過大檢查壓樁速度施工記錄測試測量壓樁速度≤2m/min林志龍7電焊條潮濕檢查焊條合格證,存放位置調(diào)查分析焊條使用前提前一天進(jìn)行烘干處理,焊接前需干燥使用張海平8焊接次序不當(dāng)檢查是否采用分層施焊,是否焊接飽滿現(xiàn)場驗(yàn)證施焊分層焊接,無漏焊,無夾渣,且焊接均勻。蘇小玲9焊工水平技能不足查看證書、施工經(jīng)驗(yàn)調(diào)查分析100%持證上崗,且有五年以上的工作經(jīng)驗(yàn)何志斌制表:林志龍時(shí)間:2015年9月4日QC小組在組長張海平的主持下,召開了分析會(huì)議,并對(duì)關(guān)聯(lián)圖中的9條末端因素進(jìn)行逐一分析論證。●要因確認(rèn)一:工人新進(jìn)場驗(yàn)證人:張海平驗(yàn)證方法:驗(yàn)證人:張海平驗(yàn)證方法:調(diào)查分析驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月5日工人新進(jìn)場工人新進(jìn)場標(biāo)準(zhǔn):全體操作工人100%掌握各自崗位操作技能。標(biāo)準(zhǔn):全體操作工人100%掌握各自崗位操作技能。驗(yàn)證過程驗(yàn)證過程29人技術(shù)培訓(xùn)考核評(píng)分表分?jǐn)?shù)段29人技術(shù)培訓(xùn)考核評(píng)分表分?jǐn)?shù)段人數(shù)成績分段平均分90~10022優(yōu)9280~906良60~801及格≤600不及格2015年9月5號(hào),由QC小組組長張海平、成員鄭志良、安全員蘇小玲組織項(xiàng)目部人員和施工工人進(jìn)行崗前培訓(xùn),對(duì)施工關(guān)鍵和注意事項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)講解和交底工作。2015年9月5號(hào),由QC小組組長張海平、成員鄭志良、安全員蘇小玲組織項(xiàng)目部人員和施工工人進(jìn)行崗前培訓(xùn),對(duì)施工關(guān)鍵和注意事項(xiàng)進(jìn)行仔細(xì)講解和交底工作。結(jié)論結(jié)論此為非要因此為非要因圖4工人新進(jìn)場要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月5日●要因確認(rèn)二:壓樁順序不合理驗(yàn)證人:鄭志良驗(yàn)證方法:現(xiàn)場驗(yàn)證驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月7日驗(yàn)證人:鄭志良驗(yàn)證方法:現(xiàn)場驗(yàn)證驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月7日壓樁順序不合理壓樁順序不合理驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):確保成樁按事先安排合理順序施工。驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):確保成樁按事先安排合理順序施工。2015年9月7日,由QC小組成員鄭志良對(duì)樁施工順序進(jìn)行抽查,共觀察了30根樁均按合理的順序施工,并測量記錄施工后的樁對(duì)土體的擠密作用,發(fā)現(xiàn)樁位并無明顯上涌或水平推擠。2015年9月7日,由QC小組成員鄭志良對(duì)樁施工順序進(jìn)行抽查,共觀察了30根樁均按合理的順序施工,并測量記錄施工后的樁對(duì)土體的擠密作用,發(fā)現(xiàn)樁位并無明顯上涌或水平推擠。結(jié)論結(jié)論此為非要因此為非要因圖5壓樁順序不合理要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月7日要因確認(rèn)三:接樁不正驗(yàn)證人:鄭志良驗(yàn)證方法:現(xiàn)場驗(yàn)證驗(yàn)證人:鄭志良驗(yàn)證方法:現(xiàn)場驗(yàn)證驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月9日接樁不正接樁不正驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):控制樁垂直度偏差≤驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):控制樁垂直度偏差≤0.5%施工日期施工根數(shù)接樁后樁體垂直度樁位偏移超標(biāo)根數(shù)樁體質(zhì)量受損根數(shù)施工質(zhì)量缺陷率2015.9.930≤0.5%27116.7%>0.5%32015年9月9日,由QC小組成員鄭志良現(xiàn)場檢查共隨機(jī)觀察了30個(gè)管樁接樁施工過程,記錄接樁后樁體垂直控制情況,并統(tǒng)計(jì)了施工質(zhì)量情況。2015年9月9日,由QC小組成員鄭志良現(xiàn)場檢查共隨機(jī)觀察了30個(gè)管樁接樁施工過程,記錄接樁后樁體垂直控制情況,并統(tǒng)計(jì)了施工質(zhì)量情況。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,出現(xiàn)3根管樁樁體垂直度>0.5%,施工缺陷率6.7%。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,出現(xiàn)3根管樁樁體垂直度>0.5%,施工缺陷率6.7%。結(jié)論結(jié)論此為要因此為要因圖6接樁不正要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月9日●要因確認(rèn)四:測量儀器未定期鑒定驗(yàn)證人:周家健驗(yàn)證方法:測試、測量驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月9日驗(yàn)證人:周家健驗(yàn)證方法:測試、測量驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月9日測量儀器未定期鑒定測量儀器未定期鑒定標(biāo)準(zhǔn):儀器均有合格證書、允許偏差值≤標(biāo)準(zhǔn):儀器均有合格證書、允許偏差值≤3mm驗(yàn)證過程驗(yàn)證過程2015年9月11日,由QC小組成員周家建現(xiàn)場查看工程進(jìn)場使用的測量儀器1臺(tái)全站儀、1臺(tái)水準(zhǔn)儀進(jìn)行檢查、校對(duì),經(jīng)校對(duì)均符合要求,合格證齊全,均定期送檢。2015年9月11日,由QC小組成員周家建現(xiàn)場查看工程進(jìn)場使用的測量儀器1臺(tái)全站儀、1臺(tái)水準(zhǔn)儀進(jìn)行檢查、校對(duì),經(jīng)校對(duì)均符合要求,合格證齊全,均定期送檢。結(jié)論結(jié)論此為非要因此為非要因圖7測量儀器未定期鑒定要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月9日●要因確認(rèn)五:管樁原材料不合格驗(yàn)證人:黃志強(qiáng)驗(yàn)證方法:現(xiàn)場驗(yàn)證驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月14日驗(yàn)證人:黃志強(qiáng)驗(yàn)證方法:現(xiàn)場驗(yàn)證驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月14日管樁原材料不合格管樁原材料不合格標(biāo)準(zhǔn):管樁證件齊全,現(xiàn)場堆放整齊,樁身無破裂情況。標(biāo)準(zhǔn):管樁證件齊全,現(xiàn)場堆放整齊,樁身無破裂情況。驗(yàn)證過程驗(yàn)證過程2015年9月14日,由QC小組成員黃志強(qiáng)陪同監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)入工地所有管樁的規(guī)格、型號(hào)、尺寸、外觀質(zhì)量、尺寸偏差、管樁堆放及樁身破損情況等進(jìn)行全面檢查,不符合要求的樁嚴(yán)禁使用。2015年9月14日,由QC小組成員黃志強(qiáng)陪同監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)入工地所有管樁的規(guī)格、型號(hào)、尺寸、外觀質(zhì)量、尺寸偏差、管樁堆放及樁身破損情況等進(jìn)行全面檢查,不符合要求的樁嚴(yán)禁使用。結(jié)論結(jié)論此為非要因此為非要因圖8管樁原材料不合格要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月14日●要因確認(rèn)六:壓樁速度過快驗(yàn)證人:林志龍驗(yàn)證方法:測試、測量驗(yàn)證人:林志龍驗(yàn)證方法:測試、測量驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月17日表16壓樁速度過快壓樁速度過快標(biāo)準(zhǔn):壓樁速度≤2m/min標(biāo)準(zhǔn):壓樁速度≤2m/min驗(yàn)證過程驗(yàn)證過程壓樁速度≤壓樁速度≤2m/min壓樁速度>2m/min出現(xiàn)次數(shù)352所占比例94.6%5.4%由QC小組成員林志龍現(xiàn)場調(diào)查試樁速度的施工記錄由QC小組成員林志龍現(xiàn)場調(diào)查試樁速度的施工記錄根據(jù)測量結(jié)果,出現(xiàn)兩條樁沉樁速度大于2m/min。根據(jù)測量結(jié)果,出現(xiàn)兩條樁沉樁速度大于2m/min。結(jié)論結(jié)論此為要因此為要因圖9壓樁速度過快要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月17日●要因確認(rèn)七:電焊條潮濕驗(yàn)證人:鄭志良驗(yàn)證方法:調(diào)查分析驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月20日驗(yàn)證人:鄭志良驗(yàn)證方法:調(diào)查分析驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月20日電焊條潮濕電焊條潮濕驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):焊條使用前提前一天進(jìn)行烘干處理,焊接前需干燥使用驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):焊條使用前提前一天進(jìn)行烘干處理,焊接前需干燥使用2015年9月20日,由本小組成員鄭志良負(fù)責(zé)調(diào)查,檢查發(fā)現(xiàn)工人使用的焊條烘干后用專用保溫桶存放,且焊接前都認(rèn)真地進(jìn)行除銹及清理雜質(zhì)的工序并進(jìn)行預(yù)熱處理等,焊條合格證完整。2015年9月20日,由本小組成員鄭志良負(fù)責(zé)調(diào)查,檢查發(fā)現(xiàn)工人使用的焊條烘干后用專用保溫桶存放,且焊接前都認(rèn)真地進(jìn)行除銹及清理雜質(zhì)的工序并進(jìn)行預(yù)熱處理等,焊條合格證完整。結(jié)論結(jié)論此為非要因此為非要因圖10電焊條潮濕要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月20日●要因確認(rèn)八:焊接次序不當(dāng)驗(yàn)證人:蘇小玲驗(yàn)證方法:現(xiàn)場驗(yàn)證驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月23日驗(yàn)證人:蘇小玲驗(yàn)證方法:現(xiàn)場驗(yàn)證驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月23日焊接次序不當(dāng)焊接次序不當(dāng)標(biāo)準(zhǔn):分層焊接,焊接均勻驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):分層焊接,焊接均勻驗(yàn)證過程2015年2015年9月23日,由QC小組成員蘇小玲在現(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)工地所用管樁直徑為600mm,當(dāng)?shù)谝还?jié)樁錘擊只地面時(shí),要進(jìn)行兩界樁的連接,采用焊接形式,由于焊口較深,一次焊接不能將焊口焊滿,需進(jìn)行分層施焊,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,工人未使用分層施焊。結(jié)論結(jié)論此為要因此為要因圖11焊接次序不當(dāng)要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月23日●要因確認(rèn)九:焊工水平技能不足驗(yàn)證人:何志斌驗(yàn)證方法:調(diào)查分析驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月27日驗(yàn)證人:何志斌驗(yàn)證方法:調(diào)查分析驗(yàn)證時(shí)間:2015年9月27日焊工水平技能不足焊工水平技能不足驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):100%持證上崗,且有五年以上的工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證過程標(biāo)準(zhǔn):100%持證上崗,且有五年以上的工作經(jīng)驗(yàn)2015年9月27日,QC小組成員何志斌負(fù)責(zé)檢查2名焊工持有證書情況,發(fā)現(xiàn)兩名焊工都有九級(jí)焊工證書,并且了解到兩名焊工都有8年的焊工經(jīng)驗(yàn),做過很多工地,優(yōu)質(zhì)工程也有參與施工過。2015年9月27日,QC小組成員何志斌負(fù)責(zé)檢查2名焊工持有證書情況,發(fā)現(xiàn)兩名焊工都有九級(jí)焊工證書,并且了解到兩名焊工都有8年的焊工經(jīng)驗(yàn),做過很多工地,優(yōu)質(zhì)工程也有參與施工過。結(jié)論結(jié)論此為非要因此為非要因圖12焊工水平技能不足要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月27日●要因確認(rèn)主要原因主要原因接樁不正壓樁速度過快焊接次序不當(dāng)接樁不正壓樁速度過快焊接次序不當(dāng)圖13要因確認(rèn)圖制圖:林志龍日期:2015年9月27日八、制定對(duì)策根據(jù)以上分析的三個(gè)要因,組長召集全體小組成員進(jìn)行討論。經(jīng)討論,小組制定出了相應(yīng)對(duì)策,如下表所示:對(duì)策制定表表10序號(hào)主要原因(項(xiàng)目)對(duì)策目標(biāo)措施地點(diǎn)完成時(shí)間負(fù)責(zé)人1接樁不正嚴(yán)把接樁垂直度質(zhì)量關(guān)控制樁垂直度偏差≤0.5%在兩個(gè)不同角度分別設(shè)置經(jīng)緯儀進(jìn)行同步觀測現(xiàn)場2015.10.1鄭志良2壓樁速度過快嚴(yán)格控制壓樁速度壓樁速度≤2m/min將樁夾緊下壓時(shí),記錄每米入土深度和壓力表讀數(shù)。同時(shí),壓入速度不大于2m/min現(xiàn)場2015.10.7林志龍3焊接次序不當(dāng)采取分層施焊確保焊接飽滿,無漏焊,無夾渣1、先進(jìn)行第一層施焊。2、待第一層焊接處冷卻后將電焊藥皮敲掉,在進(jìn)行第二層施焊現(xiàn)場2015.10.14蘇小玲制表:林志龍時(shí)間:2015年10月15日九、對(duì)策實(shí)施根據(jù)制定的對(duì)策,QC小組全面展開進(jìn)行實(shí)施。實(shí)施一:針對(duì)實(shí)施一:針對(duì)“接樁不正”要因【對(duì)策實(shí)施1】:由QC小組負(fù)責(zé)人張海平組織召開“針對(duì)“接樁不正”的問題”專題會(huì)議,由相關(guān)人員參加。內(nèi)容圍繞如何解決接樁不正問題進(jìn)行探討。討論最終采納項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張海平提出的方案。(1)小組向樁機(jī)班組發(fā)出書面通知,強(qiáng)調(diào)接樁質(zhì)量控制的重要性,要求樁機(jī)班組必須在施工現(xiàn)場安裝量測儀器(增加兩臺(tái)經(jīng)緯儀),在接樁時(shí),必須在兩個(gè)不同角度分別放置經(jīng)緯儀進(jìn)行同步觀測,并對(duì)上、下樁平面不水平情況要填充襯墊。控制樁垂直度偏差在0.5%以內(nèi)。(2)為了檢查實(shí)施效果,小組成員鄭志良對(duì)實(shí)施后的樁基質(zhì)量進(jìn)行檢查記錄,共抽查了65根樁,發(fā)生質(zhì)量缺陷的有兩根,質(zhì)量缺陷率為3.1%,并對(duì)活動(dòng)前后施工質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)照?qǐng)D14垂直度控制及缺陷率對(duì)照?qǐng)D制圖:林志龍日期:2015年10月1日【實(shí)施小結(jié)】QC小組對(duì)施工完的管樁垂直度控制情況記錄并統(tǒng)計(jì)施工質(zhì)量情況,如下表11施工日期施工根數(shù)接樁后樁體垂直度樁位偏移超標(biāo)根數(shù)樁體質(zhì)量受損根數(shù)施工質(zhì)量缺陷率2015.10.165≤0.5%65003.1%>0.5%0制表:林志龍時(shí)間:2015年10月1日從表中看出,管樁接樁垂直度均不大于0.5%,施工質(zhì)量缺陷率為3.1%,達(dá)到預(yù)期要求。實(shí)施二:針對(duì)“實(shí)施二:針對(duì)“壓樁速度過大”要因【對(duì)策實(shí)施2】:由現(xiàn)場施工員林志龍現(xiàn)場觀察,提出建議并經(jīng)項(xiàng)目部研究,采取了以下措施:(1)將樁夾緊向下壓入時(shí),每下壓一節(jié)測量一次返土,返土長度能隨著壓深的增加而增加,確保壓入速度不大于2m/min,并記錄每米入土深度和壓力表讀數(shù)(2)管樁壓速應(yīng)保證樁內(nèi)能進(jìn)行返土【實(shí)施小結(jié)】對(duì)策實(shí)施后,我QC小組對(duì)壓樁速度進(jìn)行記錄,結(jié)果如下:表12樁號(hào)Z1 Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9Z10壓入速度(m/min)1.8樁號(hào)Z11Z12Z13Z14Z15Z16Z17Z18Z19...壓入速度(m/min)...制表:林志龍時(shí)間:2015年10月7日由上看出,所有樁的壓樁速度均小于2.0m/min,且樁內(nèi)能進(jìn)行返土,達(dá)到了規(guī)范要求。實(shí)施三:針對(duì)實(shí)施三:針對(duì)“焊接次序不當(dāng)”要因【對(duì)策實(shí)施3】:由現(xiàn)場安全員蘇小玲現(xiàn)場觀察,提出建議并經(jīng)項(xiàng)目部研究,采取了以下措施:(1)上下節(jié)樁調(diào)整完后,先采用三點(diǎn)對(duì)稱點(diǎn)焊,在進(jìn)行分層施焊。(2)焊接時(shí)控制現(xiàn)場工人選擇適當(dāng)電焊機(jī)電流大小,分兩層進(jìn)行焊接,焊完一層后將焊縫出焊渣清理干凈,在進(jìn)行第二層施焊。(3)焊接完成后,將表面藥皮清理干凈,再在焊接處涂刷防腐瀝青漆。圖15焊工將第一層焊渣清理后,在進(jìn)行第二層清理制圖:林志龍日期:2015年10月14日【實(shí)施小結(jié)】采用分層焊接施焊后,焊接均勻飽滿,無漏焊咬焊,無夾渣現(xiàn)象,達(dá)到預(yù)期要求。十、效果檢查本次QC活動(dòng),效果顯著,體現(xiàn)在以下三點(diǎn):【效果1.技術(shù)效益良好】2015年11月5日,QC小組成員對(duì)PHC預(yù)應(yīng)力管樁的施工質(zhì)量進(jìn)行了一次全面的檢查,并且將檢查過程記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理,繪制了統(tǒng)計(jì)表和完成目標(biāo)柱狀圖如下:超長PHC管樁成樁合格率的施工質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)表表13序號(hào)質(zhì)量缺陷測點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率%不合格點(diǎn)數(shù)不合格率%1樁頂上涌504896242樁身接頭質(zhì)量差504998123樁垂直度504896244樁位偏移504794365其它50489624合計(jì)25024096154制表人:林志龍日期:2015年11月5日從上面統(tǒng)計(jì)表中可以看出,超長PHC管樁成樁合格率達(dá)到96%,這表明我們不但實(shí)現(xiàn)了目標(biāo),而且超越突破了目標(biāo),“樁頂上涌”和“樁身接頭質(zhì)量差”已由主要問題降為次要問題。圖16PHC管樁合格率對(duì)比圖圖16PHC管樁合格率對(duì)比圖制圖:林志龍日期:2015年11月5日【效果2.經(jīng)濟(jì)效益顯著】通過優(yōu)化施工工藝,改進(jìn)施工方法,進(jìn)行交底細(xì)化和培訓(xùn)、工序的合理安排等一系列措施的實(shí)施,在施工工期方面通過質(zhì)量控制,減少了窩工、返工現(xiàn)象,順利完成施工任務(wù),這也為后續(xù)的鋼結(jié)構(gòu)施工的迅速開展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)提高了勞動(dòng)效率,使人工費(fèi)、管理費(fèi)支出減少,節(jié)約了原材料,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果:1、管樁節(jié)約:682×(19÷350)682×(4÷250)=20根2、節(jié)約材料費(fèi)170元/米×10米×20根=34000元3、節(jié)約樁基機(jī)械費(fèi):19元/米×10米×20根=3800元4、QC小組活動(dòng)費(fèi)用:4000元5、總節(jié)約費(fèi)用(元)=節(jié)約材料費(fèi)+節(jié)約樁基機(jī)械費(fèi)小組活動(dòng)費(fèi)用=34000+38004000=33800經(jīng)核算,共取得直接經(jīng)濟(jì)效益為3.38萬元。【效果3社會(huì)效益良好】在地質(zhì)巖層變化較大、樁的有效長度較難控制等不利因素下,通過本次活動(dòng)既保證了項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)行,又確保基本未對(duì)周圍居民的生活造成不良影響。周圍建筑、路面均未出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,得到建設(shè)單位和監(jiān)理單位的一致表揚(yáng)。十一、鞏固措施1.標(biāo)準(zhǔn)化QC小組將活動(dòng)中有關(guān)“提高48~50米超長PHC管樁成樁合格率”的有效措施及合理化建議加以歸納、整理,編制《超長PHC管樁施工作業(yè)指導(dǎo)書》編號(hào)FJWJ/ZY082016,經(jīng)過公司總工室審批,于2015年11月15日起

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