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文檔簡(jiǎn)介

液氨壓力管道泄漏事故

一、事故概況

2007年5月4日0時(shí)02分,阜陽(yáng)市昊源化工集團(tuán)有限公司液氨球罐區(qū),向2號(hào)液氨

球罐輸送液氨的進(jìn)口管道中安全閥裝置的下部截止閥發(fā)生破裂,管道內(nèi)液氨向外泄漏,

造成33人因呼入氨氣出現(xiàn)中毒和不適,住院治療和觀察。事故發(fā)生后,該公司進(jìn)行緊急

處置,用9.5分鐘時(shí)間,制止了泄漏。

事故發(fā)生時(shí),截止閥底部發(fā)生破裂,底部一塊直徑100mm的圓形閥體外殼破裂飛出,

液氨大量泄漏。

事故截止閥的破裂口直對(duì)正北方向,而西北方向的30-35米處,由阜陽(yáng)市水利建筑

安裝工程公司負(fù)責(zé)建設(shè)的涼水塔工地正在施工,造成33名人員中毒和不適,中毒人員

中,阜陽(yáng)市水利建筑安裝工程公司人員29人(主要為農(nóng)民工,其中有2名婦女和1名8

歲男童),江蘇江都市橋臺(tái)工業(yè)設(shè)備安裝公司人員2人,潁東區(qū)陳油坊行政村(承包鍋爐

出渣人員)1人,此外,還有昊源化工集團(tuán)公司保安1人。

5月7日上午11時(shí),受傷人員中,8人重度中毒(其中3人切開(kāi)喉管治療),14人中

度中毒,4人住院觀察。

截止5月14日,28名中毒者9人處于重癥狀態(tài),9人處于中癥狀態(tài),10人留院觀察。

事故發(fā)生后,阜陽(yáng)市政府組成了安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)等部門參加的調(diào)查組,對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查,

事故閥門委托合肥通用機(jī)械研究院進(jìn)行鑒定。省安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、衛(wèi)生等部門派人趕

赴現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)事故調(diào)查和傷員搶救工作。

二、事故調(diào)查

(-)工廠情況

安徽昊源化工集團(tuán)有限公司始建于1970年,由原阜陽(yáng)化工總廠改制而成,是股權(quán)

結(jié)構(gòu)多元化的大型化工企業(yè)。公司下設(shè)塑業(yè)、制氣、機(jī)械制造等四個(gè)子公司,占地面積

52萬(wàn)平方米,員工1400余人,擁有總資產(chǎn)6.83億元,主要產(chǎn)品有尿素、碳酸氫鏤、甲

醇、嗎啾以及余熱發(fā)電30MW和塑料編織袋等。是一個(gè)典型的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

該公司原生產(chǎn)能力為:尿素合成氨系統(tǒng)(18萬(wàn)噸/年液氨聯(lián)產(chǎn)7萬(wàn)噸/年甲醇,含

1臺(tái)400米3液氨球罐)。已取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可。

(二)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目情況

2005年來(lái)該公司進(jìn)行生產(chǎn)新建與擴(kuò)建,其中40萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)裝置(含20萬(wàn)噸/

年尿素生產(chǎn)裝置一套、2臺(tái)6M50壓縮機(jī)、650米3液氨球罐2臺(tái)、1800氨合成系統(tǒng)…

套,在建的61600甲醇合成系統(tǒng)一套、變壓吸附脫碳裝置和脫硫裝置各1套)。該建設(shè)

項(xiàng)目已完成20萬(wàn)噸/年的尿素的投產(chǎn),項(xiàng)目已簽訂安全預(yù)評(píng)價(jià)合同,未進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)

計(jì)、竣工安全驗(yàn)收、試生產(chǎn)方案未進(jìn)行備案。

液氨球罐群屬于40萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)裝置技術(shù)改造項(xiàng)目?jī)?nèi)容。包括:2臺(tái)650米3

液氨球罐和附屬液氨管線。

(三)設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用情況

該套液氨管道系統(tǒng)是安徽昊源化工集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)(有管道設(shè)計(jì)許可,證

號(hào):SPG皖007-08),江蘇江都市僑臺(tái)工業(yè)設(shè)備安裝公司安裝(安裝許可證號(hào):GAZ蘇一

005—07)o

該管線系統(tǒng)2005年8月安裝,管道安裝未進(jìn)行安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。

該管線系統(tǒng)2006年8月方投入運(yùn)行,使用未辦理使用登記手續(xù)。截止事故發(fā)生共

運(yùn)行近9個(gè)月時(shí)間。

該崗位作業(yè)人員業(yè)經(jīng)考試發(fā)證,持證上崗。

球罐設(shè)計(jì)壓力2.6Mpa,設(shè)計(jì)溫度T5-50℃;液氨管道設(shè)計(jì),取液氨管道工作壓力

2.3Mpa,實(shí)際運(yùn)行壓力(查生產(chǎn)記錄)2.2-2.3Mpa0

液氨管線直徑為133mm,在管線上配有安全閥,安全閥與管道之間設(shè)有截止閥。

選用上海宏祥空調(diào)設(shè)備廠(原名:朱行閥門廠)制造的J41B-2.5-80截止閥(Dg80,

Pg25,材質(zhì)為灰口鐵)。同時(shí)購(gòu)置的同規(guī)格型號(hào)的閥門有4只,并于2005年8月13日

進(jìn)行了試漏試驗(yàn),2005年8月安裝到系統(tǒng)上,安裝后,系統(tǒng)分別進(jìn)行了水壓試驗(yàn)(試驗(yàn)

壓力3.75MPa)和氣密性試驗(yàn)(試驗(yàn)壓力2.875MPa),2006年8月與系統(tǒng)同時(shí)投入使用。

(四)事故過(guò)程

5月3日11:45左右,安徽昊源化工集團(tuán)聯(lián)合車間合成工段四班班長(zhǎng)和一班班長(zhǎng)進(jìn)行

交接班倒罐操作,操作結(jié)束離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)后,行至11萬(wàn)變電所時(shí)(5月4日0:02分,聽(tīng)到

氨庫(kù)方向一聲異常響聲,2#氨罐進(jìn)口管一安全閥下部截止閥閥體突然開(kāi)裂,液氨泄漏。

兩人發(fā)現(xiàn)氨泄漏后,-一班班長(zhǎng)跑到中1800mm合成崗位關(guān)閉放氨閥,四班班長(zhǎng)跑到合

成崗位迅速佩戴空氣呼吸器到氨庫(kù)關(guān)閉2#氨罐進(jìn)口閥,崗位操作人員佩戴防氨毒面具關(guān)

閉補(bǔ)充氣閥,進(jìn)行緊急停車處理。從泄漏發(fā)生至關(guān)閉閥門處理結(jié)束,歷時(shí)約9分半鐘左

右,泄漏氨量約5.5米左右,事故發(fā)生時(shí)安全閥未啟跳。

事故現(xiàn)場(chǎng)位于昊源化工集團(tuán)廠區(qū)西北角氨儲(chǔ)罐區(qū),罐區(qū)四周分別是:北部是冷卻塔

施工現(xiàn)場(chǎng),西部是廠區(qū)圍墻,南部是脫碳裝置安裝施工工地,東部是廠區(qū)空地,西北角

距罐區(qū)約60米處是阜陽(yáng)市水利建筑安裝工程公司冷卻塔施工臨時(shí)工棚,冷卻塔北部、

南部各有一條安全疏散通道,其中南部通道被冷卻塔施工土方堆積堵塞。事故當(dāng)天風(fēng)向

為西南風(fēng),事故發(fā)生時(shí)冷卻塔施工現(xiàn)場(chǎng)和工棚內(nèi)共有29人。

經(jīng)計(jì)算,這次泄漏液氨量達(dá)5.5米:若按標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下液氨比重0.771計(jì),泄漏液氨

達(dá)4.24噸(當(dāng)時(shí)球罐介質(zhì)溫度為16℃)0與我省2007年4月8日銅陵發(fā)生的液氨罐車

安全閥撞斷事故比,銅陵事故罐車安全閥撞斷,導(dǎo)致安全閥接口氣相泄漏時(shí)間達(dá)4小時(shí)

36分鐘,泄漏液氨1.85噸。而本次事故泄漏時(shí)間僅有9分30秒,足可見(jiàn)液相泄漏的危

害性更大。

事故發(fā)生后,安徽昊源化工集團(tuán)立即啟動(dòng)了“氨泄漏應(yīng)急救援預(yù)案”,并向市政府

和有關(guān)部門進(jìn)行了報(bào)告,在進(jìn)行緊急停車處理的同時(shí),對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)周圍人員進(jìn)行緊急疏

散,并與趕到的公安、消防、醫(yī)療人員一起對(duì)現(xiàn)場(chǎng)及周圍進(jìn)行搜尋和救護(hù),將中毒人員

立即送有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)觀察救治。由于當(dāng)班工人處置熟練迅速果斷,沒(méi)有造成更大危害。

(五)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查

查該公司生產(chǎn)操作記錄,該管道實(shí)際運(yùn)行壓力為2.2-2.3Mpa,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有超壓情

況的證據(jù)。

發(fā)生事故的液氨工藝管線總長(zhǎng)267米,規(guī)格為①133X7,安裝安全閥的支管規(guī)格為①

89X4.5o

安全閥型號(hào)為:A41H-40(微啟式安全閥).DN80PN40,事故發(fā)生時(shí)安全閥沒(méi)有起

跳.對(duì)事故截止閥上部的安全閥進(jìn)行試驗(yàn),安全閥開(kāi)啟壓力為2.5Mpa,符合要求。

現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)該事故閥門底部脆斷飛出,斷口呈園型,直徑100mm,現(xiàn)場(chǎng)搜尋,未

找到閥體底部爆炸碎片。對(duì)斷口表面目視檢查發(fā)現(xiàn)有一處原始陳舊裂紋,深度超過(guò)閥門

壁厚的2/3。

從事故截止閥的外形看,全啟狀態(tài)下的閥桿有一段呈金屬本色,說(shuō)明事故狀態(tài)下,

截止閥處于半關(guān)閉或全關(guān)閉狀態(tài),否則該段閥桿會(huì)有銹蝕痕跡。由此,有疑似關(guān)閉的嫌

疑。

三、事故分析

(-)事故閥門鑒定分析

委托合肥通用機(jī)械研究院進(jìn)行技術(shù)鑒定。經(jīng)該院鑒定分析,存在以下問(wèn)題;

1、宏觀檢查結(jié)果表明,閥體底部在爆裂時(shí)整體脫落,斷裂部位未見(jiàn)塑性變形,呈

明顯脆斷特征。目視檢查斷口,有一長(zhǎng)42nlm,深8.5mm,陳舊性裂紋,延內(nèi)壁向外壁擴(kuò)

展,該部位實(shí)測(cè)壁厚為Umm,裂紋深度為壁厚的77%。

2、對(duì)事故閥門斷裂處進(jìn)行厚度測(cè)量,最小厚度為8.8硒。最大厚度為12.6mm。閥

體厚度不均勻。

3、對(duì)于公稱壓力為2.5Mpa,公稱直徑為80mm的球墨鑄鐵截止閥和鑄鋼截止閥,

GB12233-89《通用閥門鐵制截止閥與升降式止回閥》規(guī)定閥體最小壁厚分別為10mm

和9.9mm,而事故截止閥的閥體最小壁厚僅為8.8mm,明顯偏薄。

4、該事故截止閥公稱直徑80nlm,公稱壓力2.5Mpa。GB12233-89《通用閥門鐵制

截止閥與升降式止回閥》對(duì)于閥體材料為灰鑄鐵的截止閥推薦最高壓力等級(jí)為L(zhǎng)6Mpa

等級(jí)。對(duì)于公稱直徑80mm,公稱壓力2.5Mpa的鐵制截止閥GB12233-89規(guī)定閥體材料應(yīng)

選用比灰鑄鐵性能更好的球墨鑄鐵或鑄鋼。

5、化學(xué)成分分析:閥體材料碳含量為4.75%,超過(guò)GB9439中對(duì)灰鑄鐵碳含量W3.8%

的要求。

6、拉伸試驗(yàn)結(jié)果:閥體鑄件抗拉強(qiáng)度僅為71Mpa,低于GB9439對(duì)灰鑄鐵中最低牌

號(hào)HT100的標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度不低于lOOMpa的要求。

7、沖擊試驗(yàn)結(jié)果:閥體鑄件常溫沖擊功僅為2J左右,兒乎沒(méi)有韌性。

8、硬度試驗(yàn)時(shí),試件一壓就裂。

9、微觀斷口檢查,目視檢查發(fā)現(xiàn)的陳舊裂紋斷口上具有陳舊性斷口特征,該部位

應(yīng)為啟裂處,斷口上石墨斷面占有很大比例。

閥體斷口呈現(xiàn)三個(gè)部位:?jiǎn)⒘褏^(qū)、擴(kuò)展區(qū)和交匯區(qū)。啟裂在陳舊裂紋部位,交匯在

斷口突出的臺(tái)階處。

啟裂部位有致密的泥狀腐蝕產(chǎn)物,其他部位為疏松的FeG,為斷口受污染后的新鮮

腐蝕產(chǎn)物。

斷口內(nèi)大量片狀石墨。石墨與鋼相比,其機(jī)械性能低,因而可以將其視為無(wú)數(shù)個(gè)微

裂紋,這些微裂紋將金屬基體割裂,當(dāng)受到外力時(shí),在裂紋尖端引起應(yīng)力集中,容易產(chǎn)

生破裂。在灰鑄鐵中石墨越多,片狀石墨越大,分布越不均勻,則強(qiáng)度和塑性就越低。

(-)液氨輸送工藝分析

阜陽(yáng)昊源化工集團(tuán)公司的液氨輸送工藝是:從冷交換器出口排除的液氨,通過(guò)氣動(dòng)

薄膜調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié),由將高壓轉(zhuǎn)換為中壓后,液氨從放氨管線進(jìn)入液氨球罐。

為了了解工藝情況,我們專去與昊源公司同生產(chǎn)工藝的安徽四方化工集團(tuán)公司進(jìn)行

調(diào)研,與工藝、設(shè)備人員進(jìn)行了座談,并延液氨輸送管線查看了液氨管線輸送流程。

安徽四方集團(tuán)的液氨輸送工藝是:

1、氫氮?dú)庠诤铣伤≒設(shè)32Mpa)反應(yīng)成為合成氣(10-20%氨氣,80-90%氫氮?dú)猓?/p>

合成氣經(jīng)過(guò)分離后,進(jìn)入冷交換器(P設(shè)32Mpa,殼程與管程壓差為2.0Mpa),在冷交換

器進(jìn)一步冷卻后,液氨從冷交換器低部流出。

2、高壓減壓閥進(jìn)口連接冷交換器底部出口管,出口連接放氨總管(直徑133mm),

經(jīng)過(guò)高壓減壓閥減壓,液氨壓力由32Mpa減為2.2-2.6Mpa,減壓后的液氨通過(guò)放氨總管,

進(jìn)入中繼槽。生產(chǎn)過(guò)程中冷交換器出口閥門的開(kāi)與關(guān),采取GCS(中心儀表控制室)自

動(dòng)控制和操作人員手動(dòng)控制(在儀表失靈時(shí))。

3、中繼槽為16米3的臥式儲(chǔ)罐(P設(shè)2.55Mpa),其起到緩沖、計(jì)量、保持液位,

防止氫氮?dú)飧Z入的作用。中繼槽設(shè)安全閥、放空管、流量計(jì)、電磁氣動(dòng)閥、液位計(jì),安

全閥開(kāi)啟壓力設(shè)定為2.75Mpa0

4、從中繼槽出來(lái)的液氨,通過(guò)流量計(jì),進(jìn)入液氨管道輸送至液氨球罐(P設(shè)2.45Mpa)。

由于少量合成尾氣(氫、氮?dú)猓┮搽S液氨進(jìn)入氨儲(chǔ)存系統(tǒng),由此,放氨管線、中繼

槽和液氨球罐的系統(tǒng)壓力不單純是液氨的飽和蒸汽壓。而是飽和蒸汽壓加上尾氣的壓力。

因此對(duì)這類液氨系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢驗(yàn)等,應(yīng)與氨制冷系統(tǒng)的壓力容器、

壓力管道有所區(qū)別。

阜陽(yáng)昊源化工集團(tuán)公司的液氨輸送管道中間沒(méi)有設(shè)置緩沖裝置。據(jù)了解,我省還有

一些尿素生產(chǎn)企業(yè)使用此種工藝。此外昊源化工集團(tuán)公司的安全閥設(shè)計(jì)配置不當(dāng)。該管

線介質(zhì)為液氨,而安全閥選擇為微啟式安全閥,直接安裝在管道上,一旦液氨介質(zhì)超壓,

安全閥起跳,由于介質(zhì)汽化吸熱,容易造成安全閥凍結(jié),失去安全泄放作用。

在合成氨生產(chǎn)實(shí)際中,每班要進(jìn)行產(chǎn)量指標(biāo)考核,因此需要對(duì)生產(chǎn)液氨進(jìn)行計(jì)量。

安徽四方公司由于配置了中繼槽,具有計(jì)量功能。而阜陽(yáng)昊源公司沒(méi)有計(jì)量裝備,采取

各班生產(chǎn)的液氨分別輸送到不同球罐的方法計(jì)量。這樣就產(chǎn)生了在交接班時(shí)需要切換球

罐的液氨進(jìn)口閥門,企業(yè)稱為倒罐作業(yè)。在倒罐作業(yè)中,若操作不當(dāng),極易造成液氨管

線系統(tǒng)超壓。

舉一例說(shuō)明:如甲班為小夜班,乙班為大夜班,甲班生產(chǎn)的液氨輸送到1號(hào)球罐,

乙班生產(chǎn)的液氨輸送2號(hào)球罐,在甲班與乙班交接班倒罐作業(yè)時(shí),正常操作是先打開(kāi)2

號(hào)球罐的進(jìn)口閥,再關(guān)閉1號(hào)球罐的進(jìn)口閥。如果操作程序顛倒,先關(guān)閉1號(hào)球罐的進(jìn)

口閥,再打開(kāi)2號(hào)球罐的進(jìn)口閥,則造成液氨管線急速超壓(此時(shí)的超壓是液態(tài)超壓,

由于液體的可壓縮性小,會(huì)在較短的時(shí)間內(nèi)液氨管道壓力急劇升高,就像水壓試驗(yàn))。

這種作業(yè)完全靠人工控制,在化肥企業(yè),此類超壓情況時(shí)有發(fā)生,通常的形態(tài)是安全閥

起跳。

對(duì)阜陽(yáng)昊源公司5.事故調(diào)查中,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有超壓情況的證據(jù),按照以事實(shí)為依據(jù),

以法律為準(zhǔn)繩的事故調(diào)查原則,和無(wú)證據(jù)不判定的準(zhǔn)則,排除超壓原因。

四、事故初步結(jié)論

綜上分析,這是一起典型的是一起危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏事故和特種設(shè)備重大事故,也是

一起危險(xiǎn)化學(xué)品安全責(zé)任事故和特種設(shè)備安全責(zé)任事故。

(-)事故直接原因

截止閥存在原始缺陷,在應(yīng)力作用下,加之材料沒(méi)有韌性,裂紋擴(kuò)展,在達(dá)到臨界尺

寸時(shí),裂紋貫穿,液氨泄漏,由于液氨汽化吸收熱量,造成截止閥溫度降低,導(dǎo)致閥體

在低溫下發(fā)生低應(yīng)力脆性斷裂,液氨大量泄漏。

(二)事故主要原因

在制造、安裝、使用等環(huán)節(jié)上的違章違規(guī)(略涉及安全生產(chǎn)三同時(shí)部分)。

1、管道元件設(shè)計(jì)選型錯(cuò)誤,設(shè)計(jì)違標(biāo)

(1)該管道系將合成系統(tǒng)液氨輸送至液氨球罐的工藝管道,液氨球罐的設(shè)計(jì)壓力

為2.6Mpa,液氨管道的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)與球罐設(shè)計(jì)壓力同等級(jí)或略高,而該管道截止閥的選型

為Pg2.5,降低了一個(gè)壓力等級(jí)。

(2)按照GB12233T989《通用閥門鐵制截止閥與升降式止回閥》規(guī)定,對(duì)閥體材

料為灰鑄鐵的鐵制截止閥的可用壓力登記,標(biāo)準(zhǔn)推薦最高選用到L6Mpa,而事故截止閥

的公稱壓力卻為2.5Mpa,公稱通徑為80mm。對(duì)于公稱壓力為2.5Mpa,公稱通徑為80mm

的鐵制截止閥,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定閥體材料應(yīng)選用球墨鑄鐵或鑄鋼。

2、制造違標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量低劣

(1)如1、(2)款所述,該截止閥制造單位違反標(biāo)準(zhǔn),制造超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)推薦范圍之外

的Pg25,Dg80的灰鑄鐵截止閥。

(2)按照灰鑄鐵最低牌號(hào)HT100的要求,事故截止閥存在碳含量超標(biāo)、抗拉強(qiáng)度

低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值、閥體實(shí)際最小壁厚小于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最小壁厚、閥體壁厚不均勻等質(zhì)量問(wèn)

題。

3、安裝違規(guī),壓力管道安裝未履行備案手續(xù),安裝未進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)

國(guó)家質(zhì)檢總局《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》(國(guó)質(zhì)檢鍋[2002]83號(hào))規(guī)

定:新建、改建、擴(kuò)建的壓力管道(含附屬設(shè)施及安全保護(hù)裝置,下同)應(yīng)進(jìn)行安裝安

全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn);壓力管道安裝開(kāi)工前,建設(shè)單位應(yīng)填寫《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督

檢驗(yàn)申報(bào)書》向地方安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)辦理備案手續(xù)。而該壓力管道于2005年8月開(kāi)始安

裝,工程建設(shè)單位一直沒(méi)有履行安裝監(jiān)督檢驗(yàn)申報(bào)備案手續(xù),安裝未經(jīng)安全質(zhì)量監(jiān)督檢

驗(yàn)就投入運(yùn)行。

4、違規(guī)使用

國(guó)家質(zhì)檢總局《壓力管道使用登記管理規(guī)則(試行)》(國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]213號(hào))規(guī)

定,壓力管道均應(yīng)進(jìn)行使用登記;新建、擴(kuò)建、改建壓力管道在投入使用前或者使用后

30個(gè)工作日內(nèi),使用單位應(yīng)當(dāng)填寫壓力管道使用登記申請(qǐng)書和壓力管道使用注冊(cè)登記匯

總表,向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理使用登記。該壓力管道2006年8月投用至今,沒(méi)有辦

理壓力管道使用登記手續(xù)。

(三)事故次要原因

昊源公司和阜陽(yáng)水利建筑安裝公司危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)場(chǎng)所和施工現(xiàn)場(chǎng)管理混亂,在危

險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置建筑工人工棚,無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng),疏散通道被人為

堵塞等。

五、防范對(duì)策

(-)需要肯定的工作

從另一個(gè)角度看,這起事故的應(yīng)急處置是成功的。今年3月份,該企業(yè)就在事故發(fā)

生地點(diǎn),組織了液氨泄漏事故應(yīng)急演練,演練時(shí)模擬的事故條件與這起事故形態(tài)相似,

事故發(fā)生時(shí),由于當(dāng)班人員經(jīng)過(guò)演練,應(yīng)急處置得當(dāng),1名工人報(bào)警,1

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