全鐵礦廢石骨料在混凝土疊合板中的應用研究_第1頁
全鐵礦廢石骨料在混凝土疊合板中的應用研究_第2頁
全鐵礦廢石骨料在混凝土疊合板中的應用研究_第3頁
全鐵礦廢石骨料在混凝土疊合板中的應用研究_第4頁
全鐵礦廢石骨料在混凝土疊合板中的應用研究_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

中國是鋼鐵工業大國,鐵礦石是鋼鐵生產企業的重要原材料。我國礦產資源的整體特點是豐而不富,特別是鐵礦資源,97%屬于貧礦甚至是超貧礦,比世界平均品位低11%。鐵礦開采行業產出的含鐵尾礦/廢石是最大宗的工業固廢來源之一。混凝土作為大宗建筑材料,每年消耗大量的天然砂石,利用鐵礦廢石作為骨料制備混凝土材料,不僅解決了天然骨料的緊缺問題,又能有效消納鐵礦固廢資源。目前,國內對鐵礦固廢制備混凝土的研究主要集中在材料性能方面,并取得了一定研究成果[1-5],但都停留在實驗室階段,在混凝土預制構件中的實際應用還鮮有報道。本研究在鐵礦廢石儲量較大的遼寧地區開展,利用鐵礦廢石制成的粗、細骨料,分析混凝土工作性能和力學性能的主要影響因素,并探索有效的解決方法,最終成功工業化生產制備C30混凝土疊合板,其中固廢總比例達78%左右,有效驗證了大摻量鐵礦廢石骨料混凝土在預制構件生產中的可行性。

1、試驗部分

1.1原材料水泥:遼寧大鷹牌P·O42.5R水泥,其物理性能見表1。粉煤灰:遼寧撫順蓮年達生產的Ⅱ級粉煤灰,細度17%,28d活性69%。天然砂:Ⅱ區普通河砂,細度模數2.8,含泥量1.6%。壓碎值18%,表觀密度2660kg/m3。天然石:5~25mm連續級配碎石,壓碎值9%,含泥量0.2%,表觀密度2640kg/m3。固廢粗、細骨料:遼寧壹立方砂業有限公司制備的鐵礦石、鐵礦砂,其物理性能見表2、表3,顆粒級配如圖1、圖2所示。外加劑:建華建材(營口)有限公司生產的聚羧酸高性能減水劑(減水型PCE1、保坍型PCE2、酯類PCE3)、粘度調節劑VM。表1水泥物理性能表2鐵礦砂物理性能表3鐵礦石物理性能

圖1鐵礦砂的顆粒級配圖2鐵礦石的顆粒級配1.2試驗配合比及測試方法1.2.1配合比設計針對混凝土疊合板的性能指標:混凝土強度等級C30,初始坍落度(180±20)mm,30min坍落度損失≤30mm,設計的混凝土配合比見表4。以天然砂石配制的混凝土作為參照組Y0,以鐵礦砂、石全部取代天然砂石配制的混凝土記T,由于鐵礦石顆粒級配不佳,鐵礦砂細度模數偏小,且石粉含量較高,需通過外加劑復配技術對混凝土性能進行調整,具體比例見表5。表4混凝土配合比

kg/m3表5外加劑復配比例1.2.2試驗方法混凝土拌合:將配制完成的膠凝材料、骨料加入強制式混凝土攪拌機中干攪1min,然后加入外加劑和水,繼續攪拌2min后出機進行性能檢測。混凝土工作性檢測:參考GB/T50080—2016《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》測定混凝土的初始坍落度和靜置30min后的坍落度。混凝土力學性能檢測:參照GB/T50081—2016《普通混凝土力學性能試驗方法標準》,將混凝土拌合物倒入100mm×100mm×100mm的三聯模,振動成型。然后靜停3h,進行60℃蒸汽養護,升溫速度20℃/h,恒溫時間4h,降溫至室溫后進行脫模強度檢測,然后繼續自然養護至7d進行強度測定。2、試驗結果及分析

2.1混凝土工作性能表6為混凝土拌合物的離析泌水現象,圖3為混凝土拌合物的初始及30min坍落度。根據表6及圖3的試驗結果,由Y0和T1分析可得,相同水膠比和外加劑復配比例及摻量,鐵礦廢石骨料混凝土相比于天然骨料混凝土的坍落度較小,且容易出現離析泌水現象。這是由于鐵礦砂的石粉含量高,細度模數小,吸水能力較強,導致漿體需水量較大,混凝土流動度變小。同時鐵礦石顆粒級配較差,表觀密度高,在混凝土拌合中容易出現離析泌水和骨料下沉現象。針對以上問題,主要通過外加劑復配技術進行性能調整,由T1、T2、T3、T4、T5分析可得,在外加劑中摻加2%、2.5%粘度調節劑,對混凝土離析泌水稍有改善,但影響流動度,在添加粘度調節劑VM的基礎上,隨著復配外加劑中PCE1組分的降低和PCE3組分的提高,適當提高水膠比,可有效改善混凝土拌合物的工作性能。這是因為PCE1型聚羧酸減水劑雖然具有較高的減水率,但對混凝土的摻量敏感性較高,而PCE3酯類減水劑在兼具減水、保坍性能的同時,可以降低摻量敏感性[6]。粘度調節劑VM可通過調節混凝土拌合物黏度和保水能力,改善混凝土和易性和包裹性。通過外加劑多組分復配技術,在全摻鐵礦廢石骨料的技術上,試驗T5可制備出工作性能優良的高品質混凝土拌合物。表6混凝土拌合物的離析泌水現象

圖3不同配比混凝土拌合物的坍落度2.2混凝土力學性能圖4為不同配比混凝土的脫模及7d強度。根據圖4試驗結果,由Y0和T1分析可得,鐵礦廢石骨料混凝土相比于天然骨料混凝土具有更高的強度,這是由于鐵礦廢石骨料的壓碎值低、品質好,而且鐵礦中化學組分MgO、Al2O3和Fe2O3含量高,對混凝土的水化反應具有積極的促進作用,有利于強度的增加[7]。由T1、T2和T3、T4分析可得,在相同水膠比條件下,適當添加粘度調節劑VM,改變外加劑復配比例中PCE1和PCE3的組成比例,對混凝土強度沒有明顯影響。由T1、T3、T5分析可得,隨著水膠比的提高,混凝土強度逐漸降低。綜合可得,本次試驗的鐵礦廢石骨料混凝土脫模強度均達到了設計強度的90%以上,7d強度均在45MPa以上,遠超設計的C30混凝土強度指標。圖4不同配比混凝土的力學性能3、生產應用

綜合混凝土工作性能和力學性能,最終確定鐵礦廢石骨料混凝土疊合板生產試制的配合比見表7。表7鐵礦廢石骨料混凝土疊合板生產試制配合比

kg/m3生產的具體工藝流程如圖5所示。

圖5疊合板生產工藝流程混凝土攪拌:采用二次投料法,攪拌機運轉過程中,先加入鐵礦砂鋪滿攪拌機底部,然后加入水泥和粉煤灰進行干攪拌15s,加入90%的設定用水量攪拌20s,再加入鐵礦石攪拌20s,緩慢加入減水劑,最后根據骨料含水率判定是否補加用水量,攪拌均勻后出料,整體攪拌時間90s左右。混凝土澆筑:分為布料和振搗兩部分。布料采用一次性布料全部完成,布料時要保證均勻,特別注意模具邊緣位置處混凝土要高于模板邊緣15mm左右,以防止振搗時邊緣部位出現露石蜂窩等缺陷;振搗采用插入式振動棒振搗,振動棒采用平放拖拉形式振搗,振搗位置距離模板邊緣100mm左右,振搗間距300mm。澆筑需要保持連續,在30min內澆筑完成。拉毛處理:等待混凝土初凝或者失去流動性后,采用拉毛機在混凝土表面同一方向進行拉毛操作,提高表面粗糙程度,粗糙面積≥80%,深度在5mm左右。構件養護:澆筑完成后覆蓋苫布采用蒸汽養護工藝,包括靜停、升溫、恒溫和降溫四個階段。靜停:成型后的構件在自然環境下放置2h;升溫:升溫時間2h,升溫速率為20℃/h;恒溫:在60℃恒溫蒸汽養護4h;降溫:采用自然降溫形式,降溫速度不宜超過20℃/h。起吊和拆模:養護完成的構件采用吊起后拆除的脫模工藝,起吊前保證構件表面溫度與大氣溫度相差≤20℃,測試同條件養護的混凝土試塊強度≥15MPa時方可拆模起吊。采用專用吊鉤勾在桁架上,將疊合板脫離平臺300~500mm,用橡膠錘輕敲模具邊,使構件與模板脫離。檢查:檢查疊合板尺寸、預埋件尺寸、外觀質量等,并做好標識放置堆場。本研究生產的疊合板中固廢摻量達78%,產品1d脫模強度28.2MPa,7d強度43.6MPa。產品外觀質量良好,顏色均勻一致,混凝土整體密實度高,無蜂窩露筋孔洞現象,無明顯的缺棱掉角、翹曲不平等外形缺陷和麻面、掉皮、起砂等外表缺陷。產品綜合質量符合GB50204—2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的要求。全鐵礦骨料疊合板如圖6所示。

圖6全鐵礦骨料疊合板及外觀質量結論

(1)鐵礦廢石具有力學性能穩定、強度高的特點,用其制備的砂、石骨料,其物理性能指標良好,可完全替代天然骨料用來配置不同強度等級混凝土。(2)針對鐵礦骨料的級配差、表觀密度大導

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論