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文檔簡介
1、濟三煤礦機電專業安全生產技術綜合評價報告2015年1月19日22日,根據集團公司統一安排,由集團公司、煤業公 司機電環保部及部分礦井機電專業技術人員組成評價組,通過聽取匯報、現場檢 查、查閱資料、座談交流等形式,對濟三煤礦機電專業管理、各機電生產系統、 主要設備設施等情況進行了安全生產技術綜合評價,具體情況如下:一、各系統基本情況(一)機電專業基礎管理濟三煤礦機電專業設分管機電副礦長 1人,機電副總工程師2人。機電環保 科為機電業務主管科室,設置科長 1人、副科長1人、分管機電專業技術主管1 人、機電專業技術人員3人,建立了電管、設備、防爆、電纜、小型電器、鋼絲 繩、配件等專業管理組實施日常業
2、務管理。 另有運轉工區、機電工區、皮帶工區、 機電安裝工區4個機電專業區隊。其他非機電專業區隊均明確了機電管理負責人 和技術員。制訂下發了相關機電管理制度,編制了年度培訓計劃,并按計劃組織 機電專業相關人員進行了培訓。(二)礦井供電系統濟三煤礦兩回110kV電源線路(三井I、H線)分別來自濟二煤礦變電所 110kV I、H母線,其中三井I線型號為 LGJ-120,全長8.17km ,三井H線型 號為LGJ-120,全長10.41km。正常運行方式下,三井I線主運行,三井H線熱 備用。礦內建有一座110kV變電所,110 kV系統采用單母線分三段接線方式,110 kV開關設備采用ZF4-110型
3、組合電器,6kV開關設備采用KYN44-12型中置式 開關柜。安裝三臺主變壓器,其中,1#主變型號為SZ10-31500,2#臺主變型號 為SC9-X-31500,3#主變型號為SFZ7-20000。正常運行方式下,1#主變主運行, 2#、3#主變冷備用。6kV下井電纜共9回路,其中中央變電所 4回路(電纜型號為 YJV42-3 X 240mm2 ),經NKL-500型電抗器下井;東區變電所2回路(電纜型號為YJV42-3 X185 mm2 )、西區變電所1回路(電纜型號為 YJV42-3 X150 mm2 )、六采西 變電所2回路(電纜型號為 YJV42-3 X150 mm2 ),分別經S7
4、-G-4000型隔離 變壓器下井。井下-518m 水平設中央變電所,采用 ZBK-GC礦用一般型中置式開關柜。 井下另設東區、西區、六采西、五采等八個采區變電所。(三)主井提升系統礦井主提升系統為立井提升,裝備兩部3.5 X6多繩摩擦式提升機,塔式布 置,電機功率 2600kW,提升機額定最大靜張力860kN,額定最大靜張力差220kN,電機與滾筒采用直聯方式,12脈動交交變頻驅動,提升高度 610m。 提升鋼絲繩直徑35mm (單重5.04 kg/m ),平衡鋼絲繩規格為155 X26mm。 箕斗額定載荷22噸,最大提升速度10m/s。井筒容器采用一字型布置,罐道為 球扁鋼組合罐道。(四)副
5、井提升系統副井裝備兩部4 X4多繩摩擦式提升機,落地式布置,其中一部為單罐籠和 平衡錘系統,一部為雙罐籠系統,電機功率均為1250kW,電機與滾筒采用直聯方式,6脈動交交變頻驅動,提升高度為 556m。單罐籠提升機額定最大靜張力 1290kN ,額定最大靜張力差175kN ,最大提升速度6m/s ,罐籠最大載荷23t, 提升鋼絲繩直徑43mm (單重7.56kg/m ),平衡鋼絲繩規格為177 X28mm。 雙罐籠提升機額定最大靜張力 895kN,額定最大靜張力差108kN,最大提升速 度7m/s,罐籠最大載荷10.8t,提升鋼絲繩直徑35mm (單重5.04kg/m ), 平衡鋼絲繩規格為1
6、55 X26mm。井筒容器采用一字型布置,罐道為球扁鋼組合 罐道。(五)井下原煤運輸系統井下原煤運輸系統分西翼和北翼運輸系統,分別將原煤運至主井2#、3#煤倉,2#、3#煤倉可以配煤至1#倉。井下原煤主運輸膠帶機共十部,具體參數如 下:名稱驅動形式長度(m )寬度(mm )軟啟動方式速度(m/s )運量(t/h )提升咼 度(m )西部膠帶 機1:2,3 x 800kW16501400調速液力偶 合器42500172北部膠帶 機2:2,4 x 315kW4751200變頻軟啟動4200073北二膠帶 機1:2,3 x 400kW18601200CST軟啟動420000北邊膠帶 機2:2,4 x
7、 715kW23501400CST軟啟動4250012212采3下膠帶機2:2,4 x 400kW12501200調速液力偶 合器3.15180092.5五采中間 膠帶機1:2,3 x 400kW13501200調速液力偶 合器3.151500100五采邊界 膠帶機1:1,2 x 400kW17501200液粘軟啟動3.151800-9418采3下膠帶機1:2,3 x 315kW10501000液力偶合器33上膠帶機1:2,3 x 200kW6001000液力偶合器2.81000-54配煤膠帶 機1 x 75kW601400液力偶合器425000(六)主排水泵房裝備礦
8、井在-518m 水平設中央泵房,安裝5臺主排水泵,其中3臺為MD500-57x 10 型(電機功率 1250kW,流量 500m 3/h,揚程 570m ), 2 臺為 MD500-57x 11型(電機功率1250kW,流量500m 3/h,揚程627m )。中央水倉總容積為 4900m 3,分內、外水倉。泵房至地面沿副井井筒安裝三路325mm排水管路。 井下另設六個采區泵房,分別為四采、十二采、十二采簡易、十六采、十八采和 665泵房。(七)主要通風機礦井采用中央并列抽出式通風方式,副井為主進風、主井輔助進風,風井回風。主通風機房裝備兩臺同能力的GAF31.5-17-1GZ 型軸流式風機,分
9、別配置一臺TD1600-8/1430 型同步電動機,功率 1600kW,轉速750r/min。風機風 門為升降式風門。采用調整葉片角度反風,現風機葉片運行角度為+7 °,反風時葉片角度為+120 °。(八)壓風系統地面空壓機房安裝9臺雙螺桿式空壓機,其中 5臺型號為SA-5300W (排氣量 34.3m 3/min,電機功率 200kW ), 4臺型號為 SA-5350W H (排氣量40.5m 3/min,電機功率250kW )。每臺壓風機配置一個 5.8m 3儲氣罐。沿風井 敷設1路219mm 型鋼管向井下供風,主要大巷敷設219mm 風管,采掘工 作面敷設108mm風
10、管。二、存在的主要問題(一)主井提升機電控系統老化,運行可靠性差。一是裝置老化、性能下降。主井提升機電控系統為ABB公司產品,目前已運行十五年(1998年引進,2000年投運)。自2006年以來,變頻調速系統(cyclo-convertor 型)已多次出現PSR單元和處理器板硬件故障,系統可靠性 逐漸下降。2014年由于設備部件老化,主井2號提升機變頻調速裝置出現了主 處理器板程序丟失的嚴重故障。二是備件供應及技術服務困難。ABB公司已在2007年停止了該型變頻調速 裝置的整機生產,并聲明2012年后不再保證備件供應。維護設備正常運行所需 要的備件面臨供貨周期延長、價格上漲的問題。另外,由于型
11、號老舊,目前ABB公司內部熟悉該型變頻調速系統的技術服務工程師很少,當突發故障時難以保證短時間內得到解決。(二)主通風機切換過程復雜,不利于故障狀態下的風機切換。礦井主通風機風門為升降式風門,由絞車鋼絲繩牽引驅動。正常情況下,需 3人操作才能保證十分鐘內完成風機切換,其中兩人在風門現場(一人觀察,一 人操作風門關閉、開啟),另一人在風機房(操作潤滑泵站、調節勵磁、啟動風 機)。一般情況下,主通風機崗點每班只安排兩名司機值班, 當風機突發故障時, 將難以保證在規定時間內完成風機切換。(三)110kV三井I線受12采區開采地表塌陷影響,應及時治理。目前,123下09工作面已開始回采,地表塌陷將對礦
12、井主供電源線路110kV 三井I線20-32#桿段造成影響(預計最大下沉量約 1.9m ),如不及時治理,將 威脅礦井供電安全。(四)供電系統技術管理不規范,需進一步加強。未形成繼電保護閉環管理,“保護定值通知單”下發未經相關人員簽字,定 值整定后未經整定人簽字并返回機電環保科存檔。個別上下級開關定值不配合, 存在越級跳閘隱患。部分電氣設備(如 110kV變電所5臺下井隔離變壓器)未 按規定周期進行預防性試驗。電氣工作票、操作票未按規定進行定期檢查考核,部分票證填寫、執行不規范三、有關建議(一)研究制訂濟三片區供電系統優化方案。根據礦井供電系統現狀,以及礦井發展規劃對用電負荷增長的需求,并充分
13、結合該區域電源狀況,綜合研究制 訂濟三片區供電系統優化方案,提升礦井供電安全可靠性和用電經濟性。(二)研究制訂110kV開關設備性能優化方案。濟三煤礦110kV開關設備 為六氟化硫組合電器(共9個間隔),為原北京開關廠1994年產品,現已運行 20余年。由于原廠家已不再生產此型號產品,并不再供應專用配件,給設備日 常維護保養帶來困難。根據使用要求,2015年需進行設備大修。但大修所需更 新件均需特制加工,費用較高,且大修后難以恢復原設備性能。建議綜合考慮以 上情況,并結合設備狀況及礦井剩余服務年限等因素,對設備大修或整體更新等方案進行技術經濟論證,確定并實施 110kV開關設備性能優化方案,切
14、實提升 裝備安全保障能力。(三)研究制訂礦井全谷期排水可行性方案。為充分利用峰谷電價差,減少礦井排水電費支出,提升系統運行效益,礦井可在保證安全的情況下,盡量實現 全谷期排水。目前,濟三煤礦排水系統,尤其是井下水倉和地面緩沖水池有效容積,還無法滿足礦井全谷期排水的需求。建議根據礦井涌水量,對現有排水和水 處理系統進行全面分析評估,研究制訂礦井全谷期排水的可行性技術方案。四、總體評價意見濟三煤礦機電專業管理機構設置合理,人員配備齊全,管理制度健全,各機 電生產系統運行穩定,基本滿足當前的礦井安全生產需要。濟三煤礦應針對安全 生產技術綜合評價提出的問題和建議,盡快制訂實施改進方案,切實提升礦井機
15、電專業安全保障能力。五、其他現場具體問題(一)110kV變電所綜合自動化系統工作不正常, 系統后臺無法調閱繼電保 護裝置信息。(二)110kV變電所個別6kV開關柜(如013號開關柜)繼電保護定值與 供電系統圖標住定值不一致。(三)110kV變電所供井下采區變電所的5臺隔離變均出現不同程度滲油, 且其中2臺油位偏低。(四)110kV變電所3#主變壓器部分法蘭、冷卻風扇銹蝕,且有滲油現象。(五)110kV變電所5臺下井回路隔離變壓器未按規定進行電氣試驗。(六)選煤廠擴建變電所6kV開關柜保護壓板投入錯誤(如正常運行時不應 投入置檢修狀態壓板)。(七)井下中央變電所7#開關柜(過流I段5120A,
16、過流H段2000A ,0.9s), 與其下級五采變電所I回進線開關 (過流I段5400A,過流H段2400A , 0.7s) 繼電保護定值整定錯誤,上下級不配合。(八)井下中央變電所 2#水泵饋出開關柜由運行轉檢修操作未填寫倒閘操 作票。(九)2015年1月3日16采區變電所I段停電檢修,中央變電所未按工作票(BDZ-JD20150103-3)要求,在16#饋出柜負荷側掛接地線。(十)井下五采變電所、西區變電所、18采區變電所部分高防開關與地面 集控站間的通訊故障中斷。(一)機電工區未按濟三煤礦供用電管理制度要求,定期對電氣操作 票、工作票進行匯總和檢查考核。(十二)1#卸載倉1塊受煤板襯板(1.5 X0.6米)局部已磨透。(十三)主井塔5層JST5208低壓配電箱缺接地線。(十四)主井塔卸載風動系統 2處閘門及風包安全閥漏
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