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文檔簡介
改善置換后液過濾性的方法
王剛摘要:置換后液過濾性能的好壞,會影響濕法煉鋅的大流量生產能力。針對置換后液過濾困難、運輸管道結晶嚴重等問題,在中和過程中加入鋅精礦,改善置換后液的過濾性,緩解運輸管道的結晶現象。Key:濕法煉鋅;鋅精礦;過濾;置換后液Abstract:Thefiltrationperformanceofthereplacementsolutionwillaffectthelargeflowproductionofzinchydro-metallurgy.Inordertosolvetheproblemsofdifficultfiltrationandseriouscrystallizationintransportationpipelineafterreplacement,zincconcentratewasaddedinneutralizationprocesstoimprovethefilterabilityofreplacementliquidandalleviatethecrystallizationintransportationpipeline.Keywords:zinchydrometallurgy;zincconcentrate;filtration;replacementfluid隨著國家的環保政策不斷加強,之前作為主流的煉鋅方法——火法煉鋅因環保問題,逐步被濕法煉鋅所取代[1]。但是,濕法煉鋅相對火法煉鋅的處理能力較小,除了受反應釜處理能力的影響,還受中置換環節過濾性的影響。為了保證濕法煉鋅的大流量生產,在反應釜處理能力不變的情況下,需要改善置換渣的過濾性能[2-3]。影響濕法煉鋅大流量生產的因素為:元素(如Fe3+、Al、Si)的水解,形成的膠狀物堵塞濾布,造成過濾困難[4-6];溶液析出晶體嚴重,板框出液口、管道堵塞,影響置換后液的傳輸[7-8];現有的處理硫酸鋅溶液的方法主要有兩種,即先中和再置換、直接置換。為了保證濕法煉鋅的大流量生產,可以從中和劑的種類、加入量以及改善管路結晶問題等方面入手。針對置換后液過濾難的問題,本文提出在中和過程加入鋅精礦,改善置換后液的過濾,并對其機理進行探究。1實驗方法取丹霞冶煉廠1LZPL液(硫酸濃度為18~25g/L),加入一定量的中和劑(中和劑成分如表1所示),直至將溶液的硫酸濃度調整為5g/L,在一定溫度下,反應0.5h,過濾、洗滌、干燥;將中和反應的濾液加熱到85℃,加入2.5g鋅粉,反應1.5h,過濾、洗滌、干燥。2結果與討論2.1鋅精礦加入量的影響取1LZPL液加熱到90℃,先加入13.57g自產焙砂,再分別加入2.5g、5g、10g鋅精礦,直至硫酸濃度為5g/L,反應0.5h后過濾溶液,將濾液加熱到85℃,加熱2.5g中潤鋅粉,反應1.5h,記錄過濾時間,鋅精礦加入量對過濾時間的影響見圖1,鋅精礦加入量對Al、Si、Fe3+濃度的影響見表2。從圖1可知,隨著鋅精礦的加入量越來越多,置換后液的過濾時間先縮短后增加,但總的來說,比不加鋅精礦的過濾性時間要短。從表2可知,從溶液中Al、Si、Fe3+的濃度來看,隨著鋅精礦的加入量不斷增多,Fe3+濃度先減少后增加,Al濃度基本無明顯變化,Si濃度有上漲的趨勢,但增加量不大。由此可知,鋅精礦的加入能減少溶液中Fe3+的量,從而改善置換后液的過濾性能,但過量鋅精礦的加入也會引起Si濃度的增多,從而影響過濾性能。綜合考慮,1LZPL液中加入5g鋅精礦即可。2.2鋅精礦加入順序的影響在實際生產過程中發現,鋅精礦加入順序的不同,也會導致置換后液的過濾性能不一樣。因此,將對鋅精礦的加入順序對置換后液的過濾性進行分析。取1LZPL液加熱到90℃,采取排列組合的方式加入13.57g自產焙砂,2.5g鋅精礦,直至硫酸濃度為5g/L,反應0.5h后過濾溶液,將濾液加熱到85℃,加熱2.5g潤鋅粉,反應1.5h,記錄過濾時間。鋅精礦加入順序的影響結果如表3所示。從表3可知,鋅精礦的加入順序不同,置換后液過濾時間不同;鋅精礦在中和劑之后加入,其過濾時間更短。從溶液中Al、Si、Fe3+的濃度來看,Al、Si濃度變化不大,而Fe3+濃度隨著鋅精礦加入順序的不同存在明顯差異,先加入鋅精礦Fe3+的濃度比后加入鋅精礦的濃度高,過濾時間長,這可能是由于未加焙砂前溶液的硫酸濃度較高,加入鋅精礦反應劇烈,鋅精礦所含的Fe3+溶出,導致溶液中Fe3+濃度有所升高,從而影響過濾。將過濾完的置換后液靜置一晚,發現不加鋅精礦的置換后液杯底存在一層厚晶體,而加入鋅精礦的置換后液杯底的結晶很少,幾乎沒有。這可能是由于未反應的鋅精礦將溶液中的物質吸附進入渣相,降低溶液的離子強度,從而減少置換后液的結晶析出,改善置換后液的過濾性,降低溶液的結晶,進而實現大流量生產,并降低了清管頻次。2.3鋅精礦加入時溫度的影響取1LZPL液加熱到80℃、85℃、90℃、95℃,先加入13.57g自產焙砂,再分別加入5g鋅精礦,直至硫酸濃度為5g/L,反應0.5h后過濾溶液,將濾液加熱到85℃,加熱2.5g中潤鋅粉,反應1.5h,記錄過濾時間,結果如圖2所示。從圖2可知,隨著中和反應溫度的不斷升高,置換后液的過濾性能先增強后減弱,中和溫度越高,參與反應的鋅精礦越多,鋅精礦中溶出的Si元素越多,過多的Si在置換過程中發生水解,從而影響其過濾性。中和溫度為85℃時,置換后液的過濾性能最優。2.4加入鋅精礦對反應時間的影響取1LZPL液加熱到85℃,先加入13.57g自產焙砂,再分別加入5g鋅精礦,直至硫酸濃度為5g/L,分別反應0.25、0.5、0.75、1.0、1.5h后,過濾溶液,將濾液加熱到85℃,加熱2.5g中潤鋅粉,反應1.5h,記錄過濾時間,結果如圖3所示。從圖3可知,加入鋅精礦后,隨著中和反應時間不斷增加,置換后液的過濾時間先縮短后保持不變。這主要是因為隨著中和反應不斷進行,當反應時間超過0.5h,中和劑已反應完全,再增加反應時間,中和反應也不會進行,因此置換后液的過濾時間不會發生變化。3結論在中和反映過程中加入鋅精礦,能減少Fe3+,從而有利于置換后液的過濾。在中和反應溫度85℃、鋅精礦5g/L、反應0.5h的實驗條件下,置換后液過濾性能最優。Reference:[1]梅熾,馬進.鉛鋅冶金學[M].北京:科學出版社,2003:377-381.[2]姜劍.復雜硫化鋅精礦在氧壓浸出工藝生產中的研究[J].世界有色金屬,2020(18):126-127.[3]胡立.氧壓浸出鋅冶煉硫回收浮選工藝探討[J].中國金屬通報,2020(17):10-11.[4]汪勝東,張登高,趙峰,等.置換渣酸洗多金屬分離富集研究[J].有色金屬(冶煉部分),2021(4):11-13,27.[5]饒帥,劉志強,王東興,等.從鋅置換渣中分段浸出鋅,鉛,鎵和鍺[J].中國有色金屬學報(英文版),2021(2):555-564.[6]邱建森.鋅粉置換工藝異常情況原因分析及對策措施[J].世界有色金屬,2020(22):12-14.[7]王振杰,劉洪波,彭偉,等.煉鋅置換渣提鍺試驗[J].有色金屬(冶煉部分),2020(9):19-24.[8]段毅.鋅鎘渣全濕法回收工藝的研究[J]
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