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文檔簡介
1、硫磺粉塵爆炸事故案例2講解課件硫磺粉塵爆炸事故案例2講解課件硫磺呈黃色固體,有結晶形和無定型兩種。遇火時,釋放出毒性的、強刺激和窒息性的SO2氣體。粉塵與空氣混合形成爆炸性混合物,可被靜電點燃。與大多數氧化物質如氯酸鹽、硝酸鹽、高氯酸鹽和高錳酸鹽形成爆炸性的和極端敏感的混合物。對鋼有腐蝕性,特別是在潮濕情況下腐蝕作用更強。硫磺呈黃色固體,有結晶形和無定型兩種。遇火時,釋放出毒性的、裝卸作業中當硫磺沾有硫化鐵、氧化鐵、機油、金屬粉末和氧化劑等物質時,易引起火災。硫磺粉塵接觸人的皮膚后,會產生接觸性皮炎,使皮膚奇癢,甚至產生紅疹病。比重:粉類為1.956,塊狀為2.046。熔點:120。沸點:44
2、4.6。燃點:258。 液態硫當溫度接近230時與空氣接觸會發生自燃,然而硫塵霧在接近190就會燃燒。裝卸作業中當硫磺沾有硫化鐵、氧化鐵、機油、金屬粉末和氧化劑1)事故概況滄州煉油廠有兩套硫磺回收裝置,共用一臺成型結片機,生產能力7500t/年。成型部分包括成型結片機(二樓),包裝間和成品庫(一樓),包裝間和成品庫混用。事故一2001年6月23日14時10分,一民工在沒有戴防火帽的情況下,將外運硫磺的貨車開進硫磺成品庫,引起成品庫內小范圍閃爆,幸無人員傷亡。 1)事故概況事故二2003年1月19日10時30分,一電工在拆修成型結片機頂部引風線上的軸流風機時,產生電火花,引起引風線內硫磺粉塵爆炸
3、,爆炸產生的沖擊波將現場一名臨時工推出1.5m遠,所幸有護欄保護,未造成傷亡。事故二2)現場情況(1)經檢測,兩次事故狀態下,現場硫磺粉塵濃度分別為39g/m3,41g/m3,均超出爆炸下限(35g/m3)硫磺粉塵的形成:a)液硫經過噴射管分布到成型機轉鼓上,一部分硫磺蒸氣經引風線吸入后送到高點放空,因此在引風線尤其是軸流風機處形成硫磺粉塵。b)液硫經過噴射管分布到轉鼓上,經刮刀切片成型,切片時形成大量粉塵。c)硫磺經過刮刀切片成型后,經一高6m的方形疏通鋼管落入包裝間的成品袋內,這是形成硫磺粉塵的主要原因。2)現場情況 硫磺成型示意圖如圖1。 硫磺成型示意圖如圖1。 (2)現場電線及設備接地
4、情況:部分電線絕緣老化,極易產生電火花。另外,軸流風機上的接地線裸露部分腐蝕嚴重、特別是與接地鍍鋅鋼管的焊點處腐蝕尤其嚴重,基本失去導電性能。腐蝕機理:液硫在進入結片機的過程中,有微量H2S和SO2,而成型部分必須有蒸汽保護,H2S和SO2與水反應生成氫硫酸和亞硫酸等腐蝕性弱酸,它們與空氣中的氧共同與金屬反應。硫磺粉塵爆炸事故案例2講解課件3)爆炸機理(1) 必要條件a)燃料即硫磺粉塵與空氣充分混合。b)點火源:具有一定能量的點火源,使懸浮在空氣中的粉塵點燃。(2)爆炸過程:硫磺粉塵爆炸是氧氣與可燃粉塵表面在激發能(點火源)作用下發生的反應。a)熱能加在硫磺粒子表面,溫度逐漸上升。b)硫磺粒子
5、表面的分子發生熱分解或干餾作用,在粒子周圍產生氣體。c)產生的氣體與空氣混合形成爆炸性混合氣體,同時發生燃燒。d)由燃燒產生的熱進一步促使硫磺粉塵分解,連續地產生可燃氣體。e)由于局部爆炸,爆炸的傳播使堆積的粉塵受到擾動而飛揚,形成爆炸霧,從而連續產生二次、三次爆炸。3)爆炸機理4)整改措施(1) 降低硫磺粉塵濃度,使之處于爆炸下限以下(35g/m3)。a)加強成型流程的密閉性:從液硫噴射管到轉鼓刮刀切片,再到包裝袋,最大限度地實施密閉化操作,以減少成型倉庫內的硫磺粉塵。b)加強通風排氣,鑒于硫磺粉塵的危險性,車間對成型倉庫進行了改造,加強了通風排氣功能。將成型倉庫的玻璃窗戶全部改為敞口窗戶,
6、加強自然通風能力。新增4臺防爆型軸流風機,通過機械通風,減少硫磺粉塵濃度。4)整改措施(2)消滅點火源:硫磺粉塵的最小點火能為1510-3J,爆炸下限為35g/m3,兩項爆炸指標相對較低,危險程度大,因此必須盡可能地消滅點火源。a)現場作業必須使用防爆工具,如銅器具。b)操作人員不得穿能產生靜電和火花的服裝上崗。c)及時更換老化的電線,以免產生電火花。同時對接地線進行防腐處理,使之始終處于良好的導電性能。(2)消滅點火源:硫磺粉塵的最小點火能為1510-3J,爆(3)加強作業環節a)定期清洗成型機齒輪傳動裝置,及時更換潤滑劑,避免由于蝸桿、蝸輪的摩擦發熱而導致環境中硫磺粉塵因受熱而爆炸。b)定
7、期人工除塵,制作專用的除塵工具,每天清掃地面,墻面以及衛生死角處的粉塵,從根本上消除爆炸源。c)成型倉庫內嚴禁煙火,禁止無防護措施的機動車輛通行。(3)加強作業環節5)建議由于采取了以上措施,硫磺粉塵爆炸的危險性大大降低。但是,由于轉鼓切片成型本身的工藝特點,決定了它不可避免地會產生大量粉塵,因此,建議硫磺成型應采用傳動帶造粒工藝。硫磺粉塵爆炸事故案例2講解課件1月13日日凌晨時4分許,云南省昆明市云天化國際化工股份有限公司三環分公司(危險化學品生產企業)硫磺倉庫發生爆炸并引起燃燒,造成7人死亡、7人重傷、25人輕傷。云天化國際化工股份有限公司三環分公司的前身是云南磷肥廠,始建于1972年,現
8、有職工1197人,主要產品硫酸(175萬噸/年)、磷酸(55萬噸/年)、重鈣(34萬噸/年)等。1月13日日凌晨時4分許,云南省昆明市云天化國際化工1月13日2時45分,該公司儲存硫磺的倉庫內,昆明市東站工商服務公司(鐵路運輸裝卸承包單位)的53名工人開始從事火車硫磺卸車作業,作業過程是從火車卸下并拆開硫磺包裝袋,將硫磺分別倒入平行于鐵路、與地面平齊的34個料斗中,硫磺通過料斗落在地坑中輸送機皮帶上,用輸送機傳送皮帶將硫磺送入硫磺庫。3時40分,作業過程中地坑硫磺粉塵突然發生爆炸,爆炸沖擊波將料斗、硫磺庫的輕型屋頂、皮帶輸送機、斗式提升機等設施毀壞,造成7人死亡、7人重傷、25人輕傷。1月13
9、日2時45分,該公司儲存硫磺的倉庫內,昆明市東站工商據初步調查分析,事故發生的重要原因,一是天氣干燥,空氣濕度低,硫磺粉塵容易爆炸。二是作業時正值深夜,風速低,空氣流動性差,造成局部空間內(皮帶運輸機地坑)硫磺粉塵濃度增大,達到爆炸極限,由現場產生的點火能量引發爆炸。據初步調查分析,事故發生的重要原因,一是天氣干燥,空氣濕度低粉塵爆炸極限不是固定不變的,影響因素主要有粉塵粒度、分散度、濕度、點火源的性質、可燃氣含量、氧含量、惰性粉塵和灰分溫度等。一般來說,粉塵粒度越細、分散度越高,爆炸極限的下限就越低,極限范圍就越寬,危險性也就越大。對企業而言,在硫磺的裝卸、運輸和使用過程中,其粉塵的粒度、分
10、散度都是無法控制的,企業能做的主要是控制空氣中硫磺粉塵濃度低于爆炸下限,以避免爆炸事故的發生。關于硫磺粉塵爆炸下限:由于各種文獻的硫磺爆炸下限值相差很大,企業所選數據又不一定適合自身的具體情況,這就給安全生產帶來了隱患。因此綜合考察9種文獻資料,從安全生產的角度考慮,硫磺粉塵的爆炸下限宜取最低值即23 gm3。粉塵爆炸極限不是固定不變的,影響因素主要有粉塵粒度、分散度、1、硫化氫的爆炸和中毒據美國弗利波特硫磺公司測定,硫化氫在常溫下的最低爆炸限度約為3.4%。2、液硫著火150時, 液體硫磺在空氣中點火即燃燒。硫磺煙霧在一定條件下可以著火, 甚至發生爆炸。如果液體硫磺燃燒, 可以用二氧化碳、飽和水蒸汽或淋水進行滅火( 但是不允許用高壓水
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