30tEAFLFVD冶煉軸承鋼的工藝優化_第1頁
30tEAFLFVD冶煉軸承鋼的工藝優化_第2頁
30tEAFLFVD冶煉軸承鋼的工藝優化_第3頁
30tEAFLFVD冶煉軸承鋼的工藝優化_第4頁
免費預覽已結束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、30tEAF-LF-VD 冶煉軸承鋼的工藝優化左秀榮 張慶才 顧文俊 李廣田 閻立懿 李立新Optimization of 30 t EAF-LF-VD Steelmaking Processfor Producing Bearing SteelZuo Xiurong, Zhang Qingcai and Gu Wenjun(Beiman Special Steel Co Ltd, Qiqihaer 161041)Li Guangtian, Yan Liyi and Li Lixin(Northeastern University)1 試驗條件及目的冶煉設備為北滿特鋼 30 t EBT 電弧爐

2、與 40 t LF/VD 精煉爐。工藝 流程為:電爐熔化、氧化一偏心爐底出鋼一鋼包合金化一進 LF爐一升溫 及精調成分一進VD爐一出爐、澆注。全系統的優化是根本目的,而系統 內各單元的優化是服務系統優化的 “,把LF、VD看成系統中的單元, 尋求合理的工藝參數,改善過程的技術經濟指標,對過程作系統分析并 建立數學模型。2 逐步回歸分析與模型的建立LF/VD主要功能是通過吹氬、精煉渣精煉、真空等手段獲得純凈鋼 水。鋼中氧含量是影響軸承鋼疲勞壽命的最重要因素 2。首先選取氧含 量為因變量。 根據生產工藝過程選取 15 個變量進行篩選。 精煉渣組成固 定、LF/VD過程中吹氬量及吹氬壓力分別固定,均

3、不選入自變量。以 92 爐GCr15的冶煉工藝參數作為分析研究的基礎數據。通過逐步回歸得到經驗模型如下:藝0 =-1.5155 t lf-1.8700 t vd+8.3579Xc-12.9329X Si+8.87613XMn-5.6116XCr+7.4574P+62.2706(1)式中 工0 熔檢氧含量/ x 10-6 ;Xsi入LF鋼水硅含量/%;t LF入 LF 鋼水溫度(x 10-2)/ C;Xm 入LF鋼水錳含量/%t vd入 vd鋼水溫度(x 1o-2)/ r;Xcr入LF鋼水鉻含量/%Xc入LF鋼水碳含量/%;PVD中最低真空度/( x 1.33)Pa3最優工藝參數確定3.1 LF

4、精煉時間控制工0與Ta回歸模型如下: 藝0 =3.7579 X 10-3Ar-0.5300TAr+27.6440式中 TaLF吹氬加熱時間/min。Ta=70.5 min圖1示出Ta分布狀態。從圖中可看出LF最長吹氬加熱時間為115min,最短為40 min,平均為73.6 min,且近75%分布于6090 min。根據圖1,確定LF吹氬加熱時間為6575 min。圖1LF精煉時間分布狀態圖Fig.1 Distribution diagram of refining time in LF process3.2 喂Al制度工O與Xsai回歸方程如下:藝O =1.4455 X 10-2X2sai-

5、0.7188Xsai+18.5867式中 Xsai鋼水酸溶鋁含量/ X 10-3%Xsai min =24.9根據Xsai分布狀態圖,Xsai最大值為40,最小值為11 ,平均值為27; 近80%勺Xsai分布于2035之間。出VD爐后喂Al量應使成品鋼中Xsai 達到2030盡量接近25。3.3 溫度制度3.3.1 出鋼溫度制定從回歸方程(1)可看出入LF鋼水溫度、入VD鋼水溫度越高,越有利 于降氧。圖2為出鋼過程鋼水溫降分布狀態圖。最低溫降為85 C,最高溫降為145 C,平均溫降為115 C,而溫降分布率峰值也處于此值。約 85血降在105135 C之間。圖2出鋼溫降分布狀態圖Fig.2

6、Distribute n diagram of tapp ing temperature decreme nt考慮初煉爐和鋼包所能承受溫度及出鋼溫度過高出鋼過程二次氧化 嚴重等因素,出初煉爐鋼溫定為 1 6201 630 C,按出鋼過程平均溫 降119 C,則入LF鋼水溫度約為1 500 C。3.3.2 入VD爐溫度制定圖3為VD過程溫降分布圖,近80%勺溫降在90110 C范圍內,根 據GCr15熔點和鎮靜、澆鑄過程中降溫,出 VD爐溫度應為1 510 C左 右,VD過程降溫按100 C計算,則入VD爐溫度應在1 6001 620 C 之間。圖3 VD過程溫降分布圖Fig.3Distribu

7、tio n diagram of temperature decreme nt in VDprocess圖4為LF/VD過程溫度走向圖,3條曲線分別為溫度平均值和范圍 值。可見入LF、入VD爐鋼水溫度波動較大,應嚴格按以上制定的工藝 溫度操作,提高溫度的穩定性,確保標準化操作。圖4 LF/VD過程溫度走向圖Fig.4Temperature variatio n in LF/VD process3.4合金加入制度粗調合金成分控制合理,能減輕 LF/VD的調合金任務,實現精煉爐 脫硫、脫氣、去夾雜功能。從 式可看出,入LF鋼水成分即粗調成分,Si、Cr越高,Mn越低 越有利于降氧。為此制定 Si、

8、Cr按規格中限調整,Mn按規格下限調整。 3.5真空及供氬制度真空操作的目的是去氣、脫氧、去夾雜及防止吹氬時鋼液裸露發生 二次氧化。從(1)式可看出,在現有設備條件下真空度越高脫氧效果越好。根據Sundberg 3吹氬攪拌能公式:=0.0062 X QX (t 1+273)X 1-(t g+273)/(t 1+273)+ln(p 2/p 1) /M1(2)式中攪拌功率/wt-1 ;p2,p1鋼包底部和真空室壓力/Pa;Q氬氣流量/L.min-1;tg,t1氬氣和鋼水溫度/C;M鋼水量/t 0從(2)式可看出,真空吹氬攪拌可進一步促進脫氧過程,此時隨 P1 的降低應減少氬氣流量 Q保持恒能攪拌,

9、防止溢渣。4試驗結果按上述工藝參數冶煉軸承鋼,氧含量見表1,其中氧含量平均值為10.49 X 10-6,波動范圍8X 10-614X 10-6。夾雜物級別見表2o表1軸承鋼氧含量分布表(47爐)Table 1Distributi on of oxyge n content in beari ng steel (47heats)氧含量/ X 10-6| w 9 |w 10 |A7| w 13 II| w 15 |p20|試驗工藝藝0分布/%29.1754.1764.585.83100100原工藝工O分布/%20.2144.2352.69|2.2293.12100表2軸承鋼夾雜物級別Table 2

10、In clusi on rate in beari ng steel工藝檢驗批數ABCD細粗|細粗細粗細|粗試驗工藝1380.100|0.410.20|0.1200回0原工藝1260.169|0.640.38|0.39冋00.1065結論LF精煉時間應控制在 6575 min。(2) 出VD爐后喂鋁量應使成品鋼中酸溶鋁量達到0.025%。(3) 出初煉爐時鋼水溫度為1 6201 630 C,入VD爐鋼水溫度為1 600 1 620 C。(4) 粗調成分Si、Cr按規格中限調整,Mn按規格下限調整。作者簡介:左秀榮,女,32歲,工程師。1990年東北大學鋼鐵冶金系畢 業;1999年東北大學碩士畢業。從事鋼的爐外精煉

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論