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文檔簡介
1、30tEAF-LF-VD 冶煉軸承鋼的工藝優化左秀榮 張慶才 顧文俊 李廣田 閻立懿 李立新Optimization of 30 t EAF-LF-VD Steelmaking Processfor Producing Bearing SteelZuo Xiurong, Zhang Qingcai and Gu Wenjun(Beiman Special Steel Co Ltd, Qiqihaer 161041)Li Guangtian, Yan Liyi and Li Lixin(Northeastern University)1 試驗條件及目的冶煉設備為北滿特鋼 30 t EBT 電弧爐
2、與 40 t LF/VD 精煉爐。工藝 流程為:電爐熔化、氧化一偏心爐底出鋼一鋼包合金化一進 LF爐一升溫 及精調成分一進VD爐一出爐、澆注。全系統的優化是根本目的,而系統 內各單元的優化是服務系統優化的 “,把LF、VD看成系統中的單元, 尋求合理的工藝參數,改善過程的技術經濟指標,對過程作系統分析并 建立數學模型。2 逐步回歸分析與模型的建立LF/VD主要功能是通過吹氬、精煉渣精煉、真空等手段獲得純凈鋼 水。鋼中氧含量是影響軸承鋼疲勞壽命的最重要因素 2。首先選取氧含 量為因變量。 根據生產工藝過程選取 15 個變量進行篩選。 精煉渣組成固 定、LF/VD過程中吹氬量及吹氬壓力分別固定,均
3、不選入自變量。以 92 爐GCr15的冶煉工藝參數作為分析研究的基礎數據。通過逐步回歸得到經驗模型如下:藝0 =-1.5155 t lf-1.8700 t vd+8.3579Xc-12.9329X Si+8.87613XMn-5.6116XCr+7.4574P+62.2706(1)式中 工0 熔檢氧含量/ x 10-6 ;Xsi入LF鋼水硅含量/%;t LF入 LF 鋼水溫度(x 10-2)/ C;Xm 入LF鋼水錳含量/%t vd入 vd鋼水溫度(x 1o-2)/ r;Xcr入LF鋼水鉻含量/%Xc入LF鋼水碳含量/%;PVD中最低真空度/( x 1.33)Pa3最優工藝參數確定3.1 LF
4、精煉時間控制工0與Ta回歸模型如下: 藝0 =3.7579 X 10-3Ar-0.5300TAr+27.6440式中 TaLF吹氬加熱時間/min。Ta=70.5 min圖1示出Ta分布狀態。從圖中可看出LF最長吹氬加熱時間為115min,最短為40 min,平均為73.6 min,且近75%分布于6090 min。根據圖1,確定LF吹氬加熱時間為6575 min。圖1LF精煉時間分布狀態圖Fig.1 Distribution diagram of refining time in LF process3.2 喂Al制度工O與Xsai回歸方程如下:藝O =1.4455 X 10-2X2sai-
5、0.7188Xsai+18.5867式中 Xsai鋼水酸溶鋁含量/ X 10-3%Xsai min =24.9根據Xsai分布狀態圖,Xsai最大值為40,最小值為11 ,平均值為27; 近80%勺Xsai分布于2035之間。出VD爐后喂Al量應使成品鋼中Xsai 達到2030盡量接近25。3.3 溫度制度3.3.1 出鋼溫度制定從回歸方程(1)可看出入LF鋼水溫度、入VD鋼水溫度越高,越有利 于降氧。圖2為出鋼過程鋼水溫降分布狀態圖。最低溫降為85 C,最高溫降為145 C,平均溫降為115 C,而溫降分布率峰值也處于此值。約 85血降在105135 C之間。圖2出鋼溫降分布狀態圖Fig.2
6、Distribute n diagram of tapp ing temperature decreme nt考慮初煉爐和鋼包所能承受溫度及出鋼溫度過高出鋼過程二次氧化 嚴重等因素,出初煉爐鋼溫定為 1 6201 630 C,按出鋼過程平均溫 降119 C,則入LF鋼水溫度約為1 500 C。3.3.2 入VD爐溫度制定圖3為VD過程溫降分布圖,近80%勺溫降在90110 C范圍內,根 據GCr15熔點和鎮靜、澆鑄過程中降溫,出 VD爐溫度應為1 510 C左 右,VD過程降溫按100 C計算,則入VD爐溫度應在1 6001 620 C 之間。圖3 VD過程溫降分布圖Fig.3Distribu
7、tio n diagram of temperature decreme nt in VDprocess圖4為LF/VD過程溫度走向圖,3條曲線分別為溫度平均值和范圍 值。可見入LF、入VD爐鋼水溫度波動較大,應嚴格按以上制定的工藝 溫度操作,提高溫度的穩定性,確保標準化操作。圖4 LF/VD過程溫度走向圖Fig.4Temperature variatio n in LF/VD process3.4合金加入制度粗調合金成分控制合理,能減輕 LF/VD的調合金任務,實現精煉爐 脫硫、脫氣、去夾雜功能。從 式可看出,入LF鋼水成分即粗調成分,Si、Cr越高,Mn越低 越有利于降氧。為此制定 Si、
8、Cr按規格中限調整,Mn按規格下限調整。 3.5真空及供氬制度真空操作的目的是去氣、脫氧、去夾雜及防止吹氬時鋼液裸露發生 二次氧化。從(1)式可看出,在現有設備條件下真空度越高脫氧效果越好。根據Sundberg 3吹氬攪拌能公式:=0.0062 X QX (t 1+273)X 1-(t g+273)/(t 1+273)+ln(p 2/p 1) /M1(2)式中攪拌功率/wt-1 ;p2,p1鋼包底部和真空室壓力/Pa;Q氬氣流量/L.min-1;tg,t1氬氣和鋼水溫度/C;M鋼水量/t 0從(2)式可看出,真空吹氬攪拌可進一步促進脫氧過程,此時隨 P1 的降低應減少氬氣流量 Q保持恒能攪拌,
9、防止溢渣。4試驗結果按上述工藝參數冶煉軸承鋼,氧含量見表1,其中氧含量平均值為10.49 X 10-6,波動范圍8X 10-614X 10-6。夾雜物級別見表2o表1軸承鋼氧含量分布表(47爐)Table 1Distributi on of oxyge n content in beari ng steel (47heats)氧含量/ X 10-6| w 9 |w 10 |A7| w 13 II| w 15 |p20|試驗工藝藝0分布/%29.1754.1764.585.83100100原工藝工O分布/%20.2144.2352.69|2.2293.12100表2軸承鋼夾雜物級別Table 2
10、In clusi on rate in beari ng steel工藝檢驗批數ABCD細粗|細粗細粗細|粗試驗工藝1380.100|0.410.20|0.1200回0原工藝1260.169|0.640.38|0.39冋00.1065結論LF精煉時間應控制在 6575 min。(2) 出VD爐后喂鋁量應使成品鋼中酸溶鋁量達到0.025%。(3) 出初煉爐時鋼水溫度為1 6201 630 C,入VD爐鋼水溫度為1 600 1 620 C。(4) 粗調成分Si、Cr按規格中限調整,Mn按規格下限調整。作者簡介:左秀榮,女,32歲,工程師。1990年東北大學鋼鐵冶金系畢 業;1999年東北大學碩士畢業。從事鋼的爐外精煉
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