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文檔簡介
1、吉林市二水廠擴建工程設計摘要:介紹了吉林市二水廠擴建工程的設計特點及主要設計參數,結合運行狀況分析了工藝設計中存在的一些問題。關鍵詞:凈水廠,工藝設計,運行管理吉林市二水廠位于龍潭山腳松花江畔,原規模41043/d(1964年建成投產),由于供水量已無法滿足需求,于1992年開始擴建。工程分兩期建立,一期新建取水泵站及輸水工藝,二期擴建凈水廠及管網部分,設計規模121043/d。擴建工程設計特點主要表達在:工藝構筑物選型充分考慮原水水質特性;成套引進國外先進工藝及設備;引進先進的自控技術及完善的數據采集處理系統;采用了先進的節能降耗技術及設備;擴建同時結合了對原有老工藝的技術改造。1凈水工藝設
2、計及運行1.1取水工藝取水位置在龍潭大橋下游300的江心處,水質較好,可防止冰凌沖擊。采用江心吞沒式箱式取水裝置,箱體兩面進水,流速為0.15/s。共設兩個箱體,每個箱體平面尺寸為12.75.5,高3.9。取水頭部的設計特點:為了方便施工,將其分割為兩個獨立箱體,鋼筋混凝土箱體預制;在箱體上設置dn300充、排水管,施工時根據箱體就位偏向程度通過注水或抽水來準確定位箱體(控制標高精度);在進水格柵柵條上加套導熱性能差的橡膠管,防止細小冰絮凍結在格柵上而縮小進水面積,影響進水量;水流流向與箱體長度方向平行,防止洪水沖刷,水力條件較好。共設兩根dn1200自流管線,v0.82/s,i=0.0028
3、。取水泵站為地下式,設計流量161043/d,校核流量按201043/d。泵站共四臺機組,離心泵型號為24sa18a,其中一臺為調速機組,電機采用yqt14506型屈氏內反響調速電機,維護管理方便,節能效果顯著。輸水管線為兩根dn1200預應力鋼筋混凝土管,輸水間隔 為1.9k。取水泵站設計特點:自灌式取水,雖埋深較大,但水量供給相對充足,水力條件好,布置緊湊;采用先進的內反響調速機組及高壓節能電機(10kv),形成調、定結合供水系統。在實際運行中發現取水泵站存在一些問題:在藻類繁殖旺盛期,格柵易被堵塞,加之大塊異物附著,嚴重影響正常取水量;取水戽頭箱體出現位移,自流管線接口出現漏點;由于戽頭
4、為吞沒式,加之江心水流湍急,在進展戽頭堵塞清理及維護時,操作船只難于定位并靠近戽頭,操作條件差;取水泵站日總取水量缺乏,較難到達設計取水量。1.2穩壓跌水曝氣配水井根據二水廠實際情況,要求擴建工程水處理構筑物在高程上要與原老工藝親密配合,故采用了穩壓配水井,同時利于新、老系統水量的優化調度與分配,并為后續處理創造良好的水力條件。水力停留時間為3in。1.3混合及絮凝工藝混凝劑采用聚合氯化鋁,投加濃度為2%5%,采用管式靜態混合器。混合停留時間9s,管道停留時間25s,混合流速v1.23/s。加藥控制方式采用開環控制,投藥泵電機的轉速在pl控制下和原水流量成正比,而沖程根據原水、絮凝水、沉后水濁
5、度和ph值等因素在plxbt鍵盤上調節。絮凝池形式為“豎流折板絮凝池+往復式隔板絮凝池的組合構造,穿孔管排泥。絮凝時間約25in,實測gt95352,g58s-1。絮凝池分三個區段:前三格為異向折板,v0.35/s;中三格為同向折板,v0.18/s;后四格為隔板段,v0.10/s。沉淀池過渡采用穿孔花墻實現均勻配水,v孔0.075/s。理論證明,豎流折板絮凝池工藝特征的設計符合松花江水質特點,實際應用效果理想,在折板間距的選娶絮凝時間確實定、折板的組合方式、gt值的選取上都較具特點。但唯一缺乏之處是隔板絮凝時間過長,流速選取偏低,在渾水期淤泥沉積嚴重,加重了絮凝池的排泥工作量。結合新、老系統1
6、999年的運行數據得出以下結論:新系統混凝效果明顯好于老系統,聚合鋁單耗僅為老系統的1/2,這顯示出新系統“靜態混合器+豎流折板絮凝池工藝的優越性。降低藥耗的關鍵是要強化混凝工藝,主要方法是采用快速均勻的混合凝聚設備和高效的絮凝工藝,進步單位時間顆粒碰撞次數,使膠體顆粒脫穩瞬時、充分,并為微絮體的穩定增長和凝聚創造良好的水力條件。1.4沉淀工藝針對松花江不同季節水質特點,并考慮擴建預留地緊張等因素,設計選型采用橫向流斜板沉淀池。池體由前穩流配水區、沉淀區、后穩流區、出水區、污泥區幾部分組成。設計特點主要表達在:沉淀區采用三層斜板單體組架,占地面積小,水力條件好,沉淀效率高;可將其方便地改成氣浮
7、池,即在預設配水區的底部加裝溶氣釋放設備形成溶氣接觸區,浮渣通過設在池上部的刮渣機刮入排渣槽排走,這就是氣浮工藝和沉淀工藝有機融為一體的“浮沉池,其本質是在同一池體內實現兩種固液別離技術的有機結合。不同季節的原水水質波動較大,針對各時期水質特征,相繼采用氣浮或沉淀在低溫低濁和藻類旺盛繁殖期采用氣浮工藝,而在其他時期采用沉淀工藝。同水源的第一、第三水廠氣浮工藝的多年實際運行結果證明,氣浮工藝對體積質量小的微細懸浮物、藻類及色度都有較好的去除效能,并且顯著降低混凝劑單耗。主要設計參數:平面尺寸為28.618,沉淀時間為32in,程度流速為15/s,斜板單體尺寸為4.41.02.6,斜板間距為80,
8、傾角為60,斜板區外表負荷為7.23/(2h)。在運行管理中也發現該工藝存在一些問題:沉淀池底板采用橫向鋼筋混凝土拉梁構造,并作為斜板組架的支撐構造,刮泥車安置在相鄰兩梁槽底的預設導軌上,拉梁上部支設斜板組架,這樣完全封閉的構造給檢修刮泥車帶來了極大不便;由于斜板采用單體組架構造,每池斜板區共設置421個單體,內側單體檢修更換極為不便,同時也不易斷定內側斜板組架或板片的損壞及淤積狀況;混凝效果不好時,微絮體有時被出水攜出,緩沖才能不如老系統平流式沉淀池穩定。1.5過濾工藝其主要特點是:采用粒徑相對較粗的石英砂均質濾料及較厚濾層的截污、納污才能,并延長濾池工作周期;氣水反沖洗加外表掃洗,濾層不膨
9、脹或微膨脹;其配水系統為長柄濾頭配水系統;運行實現“公用沖洗pl+各濾池pl的自動控制形式。主要設計參數如下:平面尺寸為127;設計濾速為8.04/h;濾頭密度為54個/2;濾料層厚1.2。v型濾池在自動形式下運行時,pl通過控制濾后水出水閘門的開度來控制濾池恒液位,當符合以下條件之一時開始反沖洗:濾池運行時間到達設定值;過濾水頭損失到達設定值;來自于控制臺現場plxbt鍵盤或中控室監控計算機的沖洗命令。v型濾池反沖洗方式較具特色,沖洗分三個過程:氣預擦洗一臺鼓風機,送氣1in,q氣22.53/(2h);氣水混合沖洗兩臺鼓風機,一臺沖洗水泵,沖洗6in,q氣553/(2h),q水=7.53/(
10、2h);水漂洗兩臺沖洗水泵,沖洗6in,q水153/(2h);始終的橫向外表掃洗強度q水5.23/(2h)左右。在運行管理中發現:濾池進水v型槽橫向外表掃洗孔的標高過低,外表掃洗強度略低,導致橫向掃洗效果欠佳,泡沫浮渣漂浮滯留;濾頭有堵塞現象,清理極為不便;濾池調節故障經常出現,采取的主要對策是經常定期清洗水位計及濾層水頭損失計,保持靈敏度,適當控制濾池進水穩定性,濾池維護管理工作量較大。另外,在消費中考察了低濁期(原水濁度20ntu)的v型濾池直接過濾性能及聚合鋁投加量對直接過濾的影響。結果說明,合理控制pa投加量會產生如下效應:使過濾水頭損失增長減緩,水頭損失隨時間變化曲線近似直線,可有效
11、防止濾層過早堵塞;增加絮體在濾層內的穿透深度,充分發揮v型濾池的均質濾料、深濾床的截污納污優勢。1.6氯消毒工藝氯消毒工藝可實現兩種控制形式:開環控制即加氯量和濾后水流量成正比關系;閉環控制即加氯機控制器pu不但根據濾后水流量進展控制,還接收余氯分析儀和余氯設定點號,pl根據以上信息綜合控制加氯。pl從監控系統或加氯plxbt操作員終端接收余氯設定點并通過模擬輸出將其送到調節系統;pl通過模擬輸入接收濾后水流量信息及濾后水余氯信息,并通過模擬輸出將其送到調節控制系統,加氯機pufuzzy控制器具有模糊控制功能。1.7清水池及送水泵站清水池調節才能按日供水量的9%設計。送水泵站設置了吸水井,穩定
12、流態,形成良好的吸水條件。采用了hibn消費的delta型真空裝置(自動真空),泵裝置出口設有微阻緩閉止回閥。機組設有多種運行保護:泵出口低壓保護;清水池低液位保護;低電壓和過電流保護;軸承溫度(85),繞組溫度(105)保護;電動蝶閥過轉矩保護等。2自控系統設計特點2.1系統構造及功能控制系統由中心控制站和假設干現場監控子站構成。該系統是由工業計算機和可編程邏輯控制器組成的集散型控制系統,其特點是可實現消費過程“集中管理,分散控制的功能,系統運行可靠度高,能實現中心控制站、監控子站和現場手動操作的分級控制,技術先進,構造開放,支持多種網絡,編程方便。2.2中心控制室中控室主要設備:監控計算機
13、與管理計算機各一臺;模擬報警屏;水廠消費狀態模擬屏等設備。中心控制站具有方便靈敏的系統組態功能,完善的數據采集、監測、控制及信息處理功能。監控計算機用于對水廠消費設備的遠程監視和控制,管理計算機用于存儲及顯示由pl生成的平均積分值模擬量報表。中控室主要功能有:系統現場控制站和控制參數組態,系統監控功能;實時監測、顯示、處理、控制各監測子站狀態、通信、數據和信息;動態數據庫和歷史數據庫管理,趨勢打印;報警處理及報表打印;與公司總調度室的通訊等。2.3現場監控站共設立取水、加藥、過濾、加氯、新送水、老送水6個pl子站,進展集中檢測和程序控制,并和中控室總站p100通過fipay及以太網進展數據和指令的傳送。現場監控站控制系統由法國te公司的tsx67、tsx47可編程邏輯控制器(pl)及等自控設備組成。主要功能是完成消費過程的邏輯
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